李日成
(山西汾西礦業(yè)(集團(tuán))新產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司, 山西 介休 032000)
為確保礦井煤炭回采安全,降低采面瓦斯涌出量并避免煤與瓦斯突出等安全事故的發(fā)生,瓦斯礦井一般需要對煤層進(jìn)行預(yù)抽[1-2]。抽采系統(tǒng)中大量的高濃度瓦斯若直接排放不僅會(huì)導(dǎo)致資源浪費(fèi),而且污染礦區(qū)環(huán)境。瓦斯發(fā)電是實(shí)現(xiàn)瓦斯高效利用的重要途徑之一[3-4]。現(xiàn)階段瓦斯發(fā)電多通過內(nèi)燃機(jī)串聯(lián)異步電機(jī)實(shí)現(xiàn),發(fā)電機(jī)組冷卻系統(tǒng)目的是平衡燃燒室金屬結(jié)構(gòu)溫度,避免燃燒室溫度較大變化降低發(fā)電效率[5]。現(xiàn)階段發(fā)電機(jī)組冷卻系統(tǒng)多為外循環(huán)冷卻水,一套冷卻系統(tǒng)可同時(shí)為多臺(tái)發(fā)電機(jī)組降溫,但是也不同程度面臨能耗高問題[6-8]。為此,文中從節(jié)能、節(jié)水兩個(gè)方面為出發(fā)點(diǎn),在分析現(xiàn)階段瓦斯發(fā)電機(jī)組冷卻水循環(huán)系統(tǒng)基礎(chǔ)上,依據(jù)瓦斯發(fā)電機(jī)組運(yùn)行參數(shù),對冷卻水系統(tǒng)運(yùn)行控制進(jìn)行優(yōu)化,現(xiàn)場取得較好優(yōu)化改造效果。
山西某礦設(shè)計(jì)產(chǎn)能為600 萬t/年,開采的煤層均為高瓦斯礦井,采用煤層預(yù)抽、采空區(qū)埋管、高位鉆孔等方式對瓦斯進(jìn)行抽采。在礦井回風(fēng)井位置配套的瓦斯發(fā)電站,共計(jì)布置3 臺(tái)瓦斯發(fā)電機(jī)組(發(fā)電機(jī)組型號(hào)為500GF1-3RW)。
冷卻系統(tǒng)結(jié)構(gòu)包括冷卻水開放式循環(huán)、玻璃鋼冷卻塔、內(nèi)外兩套循環(huán)冷卻系統(tǒng)等,其中外循環(huán)冷卻系統(tǒng)包括兩套獨(dú)立運(yùn)行的低溫、高溫部分。礦井瓦斯發(fā)電機(jī)組采用外循環(huán)冷卻方式,外循環(huán)冷卻泵是冷卻系統(tǒng)主要電能消耗設(shè)備。單臺(tái)瓦斯發(fā)電機(jī)組高溫、低溫?fù)Q熱器冷卻水分別為30 m3/h、25 m3/h。采用的循環(huán)冷卻泵型號(hào)為KQL100/150-11/2,單臺(tái)設(shè)備流量為93.5 m3/h,功率11 kW,揚(yáng)程28 m。按照冷卻系統(tǒng)運(yùn)行設(shè)計(jì)要求,瓦斯發(fā)電機(jī)組運(yùn)行時(shí)需要啟動(dòng)2 臺(tái)循環(huán)水泵,分別為一臺(tái)低溫?fù)Q熱器、高溫?fù)Q熱器提供冷卻水,循環(huán)水泵流量較大,從而使得冷卻水系統(tǒng)存在較大裕量,具體瓦斯發(fā)電機(jī)組循環(huán)冷卻系統(tǒng)結(jié)構(gòu)如圖1 所示。正常情況下發(fā)電機(jī)組運(yùn)行時(shí),循環(huán)水泵A、C 分別為發(fā)電機(jī)組低溫?fù)Q熱器、高溫?fù)Q熱器提供冷卻水,循環(huán)水泵B 則為備用設(shè)備。
圖1 冷卻系統(tǒng)運(yùn)行示意圖
為降低循環(huán)冷卻系統(tǒng)能耗以及冷卻水消耗量,對冷卻水系統(tǒng)進(jìn)行改造,具體改造后情況如圖2 所示。將單臺(tái)循環(huán)水泵同時(shí)為高、低溫?fù)Q熱器提供冷卻水?,F(xiàn)場改造方式也較為簡單,具體措施為將循環(huán)水泵原低溫供水管路分為兩路,一路為發(fā)電機(jī)組低溫?zé)釗Q器供水、一路為高溫?zé)釗Q器功能,并將低溫?zé)釗Q器回水并入到高溫回水管路中;高溫回水管路在循環(huán)泵作用下泵送至高溫冷卻塔;在高溫冷卻塔、低溫冷卻塔間布置管線連接,冷卻水經(jīng)高溫冷卻塔冷卻降溫后流入到低溫冷卻塔,為瓦斯發(fā)電機(jī)組冷卻系統(tǒng)提供冷卻水,從而實(shí)現(xiàn)冷卻水循環(huán)利用。
圖2 改造后冷卻系統(tǒng)運(yùn)行示意圖
對瓦斯發(fā)電機(jī)組冷卻系統(tǒng)改造后,可實(shí)現(xiàn)單瓦斯機(jī)組、單循環(huán)泵運(yùn)行,并可降低冷卻水消耗量。將冷卻系統(tǒng)循環(huán)水泵由“兩用一備”方式改為“一用兩備”方式,除可降低循環(huán)水泵電能消耗外,還可降低冷卻系統(tǒng)磨耗以及后續(xù)的維護(hù)保養(yǎng)費(fèi)用;將高溫冷卻塔以及低溫冷卻塔間采用管線連接,將冷卻塔運(yùn)行方式由滿水單獨(dú)運(yùn)行改為低水位串聯(lián)運(yùn)行,可顯著降低冷卻水消耗量。采用的冷卻系統(tǒng)優(yōu)化改造方案不會(huì)給原有的冷卻水系統(tǒng)有顯著改動(dòng),僅需要增加管線即可滿足優(yōu)化改造需要,同時(shí)管線間布置有閥組,通過關(guān)閉閥組可將冷卻系統(tǒng)改為改造前的狀態(tài)。
2.2.1 冷卻水需求量分析
單臺(tái)瓦斯發(fā)電機(jī)組冷卻水需求量55 m3/h(高溫、低溫冷卻水分別為30 m3/h、25 m3/h)。單臺(tái)冷卻水循環(huán)泵額定運(yùn)行可提供93.5 m3/h 冷卻水,由此可見單臺(tái)冷卻水循環(huán)泵完全可滿足單臺(tái)瓦斯發(fā)電機(jī)組冷卻需要。
2.2.2 冷卻系統(tǒng)水冷卻能力分析
高、低溫?fù)Q熱器供水溫度分別為40~45℃、30~35℃,冷卻水進(jìn)入到換熱器后水溫增加約10℃。冷卻水經(jīng)過低溫?fù)Q熱器后的回水溫度普遍在40 ℃以內(nèi),可滿足溫度換熱器冷卻降溫需要。
2.2.3 冷卻塔水冷能力分析
瓦斯發(fā)電機(jī)組冷卻系統(tǒng)配套使用的冷卻塔為GBNL3-125 玻璃冷卻塔,共有高溫冷卻塔、低溫冷卻塔兩臺(tái),單臺(tái)冷卻塔水處理能力為106 m3/h,配套使用的冷卻風(fēng)機(jī)功率為4 kW。一臺(tái)冷卻塔完全可滿足單臺(tái)循環(huán)水泵供水以及瓦斯發(fā)電機(jī)組冷卻水需要。表明冷卻塔水冷能力可滿足冷卻系統(tǒng)改造需要。
對瓦斯發(fā)電機(jī)組冷卻系統(tǒng)進(jìn)行改造后,在節(jié)能以及節(jié)水等方面均表現(xiàn)出顯著優(yōu)勢。受到瓦斯供應(yīng)濃度、流量等制約,一般情況下瓦斯發(fā)電機(jī)組均運(yùn)行單臺(tái)機(jī)組,運(yùn)行一臺(tái)水管泵泵即可滿足冷卻需要,水冷卻系統(tǒng)電能消耗降幅約50%,預(yù)計(jì)全年可節(jié)省電能消耗超過1.6 萬元。
將兩座冷卻塔串聯(lián)后,冷卻塔水量消耗每月可降低約150 m3,預(yù)計(jì)全年可節(jié)水約1800 m3。同時(shí)由于礦井所在區(qū)域冬季寒冷,瓦斯發(fā)電機(jī)組在冬季停機(jī)運(yùn)行時(shí),需要排放冷卻塔內(nèi)冷卻水,由于以往冷卻塔均是滿水運(yùn)行,而改造后冷卻塔處于低水位運(yùn)行,就此項(xiàng)而言,年可減少放水量約1200 m3。粗略估算,冷卻水系統(tǒng)改造后年可節(jié)省水量約3000 m3。
同時(shí)冷卻水系統(tǒng)改造較為簡單,僅需要在原有的供水管路中增加管線、閥門等即可,整個(gè)改造投入成本少。
針對礦井瓦斯發(fā)電站以及冷卻水系統(tǒng)工作特點(diǎn),以及瓦斯發(fā)電機(jī)組冷卻水系統(tǒng)功率遠(yuǎn)大于單體機(jī)組運(yùn)行需要的問題,對冷卻水系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化。具體優(yōu)化改造方案為:采用一臺(tái)循環(huán)水泵同時(shí)為高溫、低溫冷卻水管供水,實(shí)現(xiàn)高、低溫冷卻器冷卻需要;將兩臺(tái)冷卻塔采用管線串聯(lián)。并具體針對改造方案可行性以及實(shí)施措施進(jìn)行設(shè)計(jì)?,F(xiàn)場應(yīng)用后,改造后的冷卻系統(tǒng)不僅可滿足瓦斯發(fā)電機(jī)組冷卻需要,而且在降低電能消耗以及節(jié)約水資源等方面表現(xiàn)出顯著優(yōu)勢。