劉俊峰
(晉能控股煤業(yè)集團和尚嘴煤業(yè), 山西 大同 037400)
煤礦用帶式輸送機鏈條在使用過程中,系統(tǒng)容易受到采煤量變化、帶式輸送機水平方向彎曲以及工作面傾斜角度變化等因素影響,鏈條承受的張緊力不斷變化,造成帶式輸送機鏈條容易發(fā)生卡鏈、斷鏈和堆鏈等故障,甚至導致帶式輸送機功率消耗過大、元器件磨損過度受損。在鏈條張緊技術(shù)中,傳統(tǒng)做法為定期對鏈條進行人工手動張緊、采用機械式自動鏈條張緊裝置,或者通過檢測油缸底部壓力,使油缸壓力處于閾值之內(nèi)[1-2]。傳統(tǒng)做法勞動強度大,不能實時保證鏈條張緊力在適用范圍之內(nèi),且鏈條張緊力的調(diào)節(jié)依賴工人經(jīng)驗。另外,以往的設(shè)計沒有參考鏈條張緊力理論計算值以及預(yù)設(shè)誤差帶,需要頻繁調(diào)節(jié)張緊力,而且調(diào)節(jié)值不準確,無法形成調(diào)節(jié)閉環(huán)系統(tǒng)[3],制約了帶式輸送機生產(chǎn)效率。
帶式輸送機鏈條自動張緊方案系統(tǒng)設(shè)計如圖1所示,由電磁閥組、PLC 控制單元、信號隔離柵、位移傳感器和壓力傳感器等組成。帶式輸送機鏈條張緊力控制方案系統(tǒng)設(shè)計中的壓力傳感器1 用于測量機尾張緊油缸系統(tǒng)壓力,取值區(qū)間為[0,Psy],為壓力傳感器2 提供動力。壓力傳感器2 用于檢測推移油缸的壓力值,取值區(qū)間為[Phy,min,Phy,max]。由電磁閥控制的推移油缸的位移步距為Step,該步距值由帶式輸送機鏈條工況以及實際試驗經(jīng)驗確定。位移傳感器用于檢測推移油缸位移,取值區(qū)間為[Lmin,Lmax]。張緊力的預(yù)設(shè)誤差帶表示為[Hy,min,Hy,max],其中,Hy,min=Sz-ΔSz,Hy,max=Sz+ΔSz,其中Sz為帶式輸送機鏈條張緊力理論值,ΔSz為帶式輸送機鏈條張緊力誤差。
圖1 帶式輸送機鏈條自動張緊方案系統(tǒng)設(shè)計
帶式輸送機機尾液壓油缸的伸縮可改變機頭、機尾鏈輪支架的距離,從而達到調(diào)節(jié)鏈條張緊力的目的。機尾鏈輪的受力分析如圖2 所示,其中SQ為重載鏈條張緊力,SZ為輕載鏈條張緊力,ST為油缸受到的推力,V 為帶式輸送機運行速度。
圖2 帶式輸送機鏈輪受力分析
可推算出:
式中:Q 為帶式輸送機功率;η1為驅(qū)動裝置的傳送效率;P 為油缸壓力;A2為油缸有效面積;η2為油缸機械效率。由式(1)和式(2)可以得出,鏈條張緊力與帶式輸送機的功率和油缸壓力滿足下列關(guān)系:
帶式輸送機實際運行過程中,下鏈與機尾鏈輪嚙合點的鏈條張緊力SZ很大,而上鏈和機尾鏈輪分離點的鏈條張緊力SQ很小。即功率Q 和壓力P 的變化主要受張緊力SZ的影響,SQ對其產(chǎn)生的影響則很小。如果SQ有一個變化量ΔSQ,相應(yīng)產(chǎn)生的ΔP 和ΔQ相對于初始值可以忽略不計。
按照帶式輸送機張緊控制方案系統(tǒng)設(shè)計要求,系統(tǒng)功能劃分如圖3 所示,主要包括PLC 控制單元和檢測單元兩部分。PLC 控制單元包括PLC 控制器和電磁閥組,PLC 控制器根據(jù)當前帶式輸送機鏈條張緊力理論值,控制對應(yīng)電磁閥,驅(qū)動推移油缸動作,進而改變鏈條張緊力。同時,PLC 控制檢測傳感器組數(shù)據(jù)并參與邏輯控制。檢測單元包括傳感器組以及信號隔離柵組,用于完成對系統(tǒng)壓力、推移油缸壓力以及推移油缸位移的檢測,傳感器組包括壓力傳感器1、壓力傳感器2 和位移傳感器[7-8]。信號隔離柵組將檢測到的本安信號轉(zhuǎn)換為非本安信號,并傳輸至PLC 控制器。
圖3 帶式輸送機張緊控制方案軟件模塊劃分
帶式輸送機鏈條自動張緊控制方案的中斷程序如圖4 所示,PLC 控制器周期性采集壓力傳感器1、壓力傳感器2 和位移傳感器數(shù)據(jù)并進行模數(shù)轉(zhuǎn)換,判斷壓力傳感器檢測值是否在預(yù)設(shè)范圍之內(nèi)。PLC 控制器獲取現(xiàn)態(tài)帶式輸送機鏈條張緊力實際值,同時計算現(xiàn)態(tài)帶式輸送機鏈條張緊力理論值。判斷實際值是否處于預(yù)設(shè)誤差帶,如果不處于,PLC 控制推移油缸電磁閥,推移油缸進行伸縮動作,步距為Step,否則進入延時中斷,延時時間為T。
圖4 帶式輸送機鏈條張緊力自動控制流程
設(shè)計并實現(xiàn)的煤礦用帶式輸送機張緊控制方案在晉能控股煤業(yè)集團地煤公司姜家灣煤礦進行工業(yè)試驗。在試驗過程中,該方案能夠應(yīng)用于帶式輸送機鏈條張緊自動控制系統(tǒng),可解決帶式輸送機鏈條手動張緊、自動機械張緊帶來的勞動強度大、張緊力不準確以及不能實時張緊鏈條等諸多問題,實現(xiàn)了系統(tǒng)功率損耗降低、機械磨損減少,為延長鏈條機械壽命,提高帶式輸送機生產(chǎn)效率起到了積極效果。帶式輸送機作為煤礦井下重要的運輸設(shè)備,使用場合多樣,數(shù)量眾多。帶式輸送機鏈條是易耗、易損部件,采用該控制方法后,可顯著降低帶式輸送機系統(tǒng)的功率損耗,減少機械磨損,降低鏈條更換頻次,減少工作面人員維護強度,具有良好的經(jīng)濟效益和社會效益。
1)以帶式輸送機鏈條張緊力理論值為依據(jù),并擴展理論值預(yù)設(shè)誤差帶,通過PLC 控制器驅(qū)動推移油缸電磁閥,進而改變鏈條張緊力,使其處于張緊力理論值預(yù)設(shè)誤差帶。
2)在自動調(diào)節(jié)帶式輸送給及鏈條張緊力時,以帶式輸送機鏈條張緊力理論值+預(yù)設(shè)誤差帶為調(diào)節(jié)目標,以步距Step 自動調(diào)節(jié)鏈條張緊力,并以機尾張緊油缸系統(tǒng)壓力、推移油缸壓力以及推移油缸位移為參考,動態(tài)、實時調(diào)節(jié)鏈條張緊壓力。
3)該帶式輸送機鏈條張緊方案能夠提高帶式輸送機運行效率,減少機械損耗,具有較好的經(jīng)濟效益。