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    大功率短波發(fā)射機水溫自動控制系統(tǒng)的設計和實現(xiàn)

    2022-07-11 01:13:24呂連燦
    電子技術與軟件工程 2022年4期
    關鍵詞:冷凝器自動控制手動

    呂連燦

    (國家廣播電視總局二0 二二臺 新疆維吾爾自治區(qū)喀什地區(qū) 844000)

    由于國內(nèi)大部分大功率短波發(fā)射機無獨立控制單個冷凝器風機運行的設計,難以滿足發(fā)射機溫度調(diào)控需求,需要通過操作人員根據(jù)發(fā)射機運行狀態(tài)手動啟停相應數(shù)量的風機,使水溫保持在合理范圍。但因人工判斷調(diào)整運行風機個數(shù),隨意性大,誤差率高,對安全播音構(gòu)成嚴重威脅,通過對水冷卻系統(tǒng)的評估,結(jié)合水冷系統(tǒng)控制特點、線路結(jié)構(gòu)等因素,對水冷卻系統(tǒng)進行設計改造,增加水溫監(jiān)測設備,根據(jù)水溫的變化自動控制風機的運行個數(shù),保持水溫始終工作在合理范圍,實現(xiàn)遠程智能監(jiān)控、遠程手動控制等功能,滿足實際安全播音的需要。

    1 水溫自動控制原理分析

    大功率短波發(fā)射機水冷卻使用的散熱冷凝器安裝有四個獨立風機,由發(fā)射機控制系統(tǒng)對其進行“啟/?!笨刂?,在發(fā)射機處于全燈絲以上狀態(tài)時四個冷卻風機全部投入運轉(zhuǎn)。

    特別是在冬季外部環(huán)境溫度較低時,利用傳統(tǒng)原有的設計無法滿足發(fā)射機的溫度控制要求,即通過冷凝器室的環(huán)境溫度控制。需要一種針對發(fā)射機水溫的實時監(jiān)測分析系統(tǒng),同時對冷凝器風機的運行個數(shù)進行控制。未改造前,一直是由值班人員根據(jù)發(fā)射機的運行狀態(tài)和溫度變化來人為判斷并且操控風機的“啟/?!?,這一系列的操作不僅增加了值班員的工作量,而且對安全播音構(gòu)成嚴重威脅。

    根據(jù)實際需求分析,決定在冷凝器進水管處安裝水溫監(jiān)測裝置,將取樣的溫度值送到PLC 進行判斷處理,計算得出某個風機“啟/停”的具體指令,同時進行動作,保持發(fā)射機水溫工作在合理范圍??刂屏鞒虉D如圖1 所示。

    圖1:控制流程圖

    2 軟硬件設備的準備

    2.1 硬件設備準備

    (1)監(jiān)測發(fā)射機水溫變化情況,決定在每部發(fā)射機冷凝器的進水口處設置一監(jiān)測點,并安裝測量范圍在-40℃到60℃的水溫監(jiān)測探頭,輸出0—10mA 電流信號,能夠比較準確的監(jiān)測到水溫的大小和變化情況。

    (2)安裝溫度變送器將測量到的水溫電流信號轉(zhuǎn)換成可傳送的標準化輸出信號,便于控制系統(tǒng)的測量和控制。

    (3)選擇使用2 部CPU 為SR60 的西門子S7-200 SMART 的PLC,并擴展2 塊EM AM06 的模擬信號輸入模塊,組成PLC 控制核心,上述配置設備總計有72 個數(shù)字信號輸入點、48 個數(shù)字信號輸出點、8 個模擬信號輸入點,完全滿足機房8 部發(fā)射機32 個風機控制、32 個運行監(jiān)測、8 個溫度檢測的設計需要(剩余輸入輸出點作為備份和擴展);該型號PLC 使用220V 交流輸入電源,繼電器型輸出,帶負載能力強、具有較強的抗干擾能力,滿足大功率發(fā)射機房的使用需求。

    (4)選擇使用以太網(wǎng)通信接口,配合1 臺小型交換機和4 臺光電轉(zhuǎn)換器,能方便的連接到遠程控制室的監(jiān)控PC端。

    2.2 開發(fā)系統(tǒng)軟件準備

    (1)使用STEP 7- Micro/WIN SMART 編程組態(tài)軟件進行編程,該軟件支持 LAD(梯形圖), STL(語句表),F(xiàn)BD(功能塊圖)編程語言,部分語言之間可以自由轉(zhuǎn)換,軟件自身為人機交互打下了良好的基礎,使得開發(fā)更加高效。

    (2)使用MCGS 組態(tài)軟件快速構(gòu)造和生成發(fā)射機水溫自動控制的監(jiān)控系統(tǒng),完成控制模式切換、水溫監(jiān)測顯示、風機運行控制和監(jiān)測、水溫范圍和風機運行個數(shù)的設定等功能的開發(fā),實現(xiàn)智能化監(jiān)測、控制、管理。

    3 控制電路的設計與改造

    3.1 加裝水溫傳感器

    在冷凝器的進水管上設置一監(jiān)測點,垂直打孔至管內(nèi),豎直安裝一根直徑為1CM、長度為15CM 的單端開口銅管,將另一密閉端伸入到進水管內(nèi),從開口端將溫度探頭伸入放置,加入導熱硅脂增加導熱效果,同時方便于溫度探頭的更換和調(diào)整;用紅藍黑三芯線連接到溫度變送器,保障水溫測量的準確性。

    3.2 改造發(fā)射機冷凝器控制電路

    原機設計為四個風機同時“啟/?!?,因考慮到此設計存在缺陷,無法滿足溫度控制要求,在不改變原機控制邏輯的基礎上,將統(tǒng)一控制改為單個分別控制。在原風機控制電路中的熱跳繼電器后面,增加空氣開關和接觸器。分別 為FS110、KM110、FS120、KM120、FS130、KM130、FS140、KM140;增設手動/自動控制電路。在手動控制狀態(tài)下,可操作啟停按鈕對相應風機進行控制;在自動控制狀態(tài)下,可根據(jù)設定好的溫度范圍和實際溫度自動控制中間繼電器K11、K12、K13、K14 的吸合,從而控制相應數(shù)量風機的運轉(zhuǎn),控制原理圖和實際接線控制柜如圖2 所示。

    圖2:控制原理圖

    3.3 PLC控制系統(tǒng)原理與接線

    一號冷凝器室中的PLC(1)控制C01—C04 機16 臺風機的“啟/停”,輸入電源1M 點接24V 的負極,數(shù)字輸入端子I0.0-I0.3 接KM110-KM140 的常開點,I0.5、I0.6、I0.7、I1.0 接KM210-KM240 的常開點,I1.2-I1.5 接KM310-KM340 的常開點,I1.7、I2.0、I2.1、I2.2 接KM410-KM540的常開點,用于檢測風機的運行狀態(tài);1L、2L、3L、4L 點接24V 的正極,數(shù)字輸出端子Q0.0-Q0.3 接K11-K14 的線包,數(shù)字輸出端子Q1.0-Q1.3 接K21-K24 的線包, 數(shù)字輸出端子Q2.0-Q2.3 接K31-K34 的線包,數(shù)字輸出端子Q3.0-Q3.3 接K41-K44 的線包,用于控制風機的啟停;4 個溫度變送器輸出信號分別接至AM06 擴展模塊的(0+,0-)、(1+,1-)、(2+,2-)、(3+,3-)模擬輸入端子,AM06 將輸入的4-20mA電流信號轉(zhuǎn)換為數(shù)字量,即把C01—C04 機的水溫信號送入PLC(1)進行顯示和處理,如PLC 控制和通信連接原理圖所示。

    二號冷凝器室中的PLC(2)控制C05—C06 機,輸入電源1M 點接24V 的負極,數(shù)字輸入端子I0.0-I0.3 接KM510-KM540 的常開點,I0.5、I0.6、I0.7、I1.0 接KM610-KM640 的常開點,I1.2-I1.5 接KM710-KM740 的常開點,I1.7、I2.0、I2.1、I2.2 接KM810-KM840 的常開點,用于檢測風機的運行情況;1L、2L、3L、4L 點接24V 的正極,數(shù)字輸出端子Q0.0-Q0.3 接K51-K54 的線包,數(shù)字輸出端子Q1.0-Q1.3 接K61-K64 的線包, 數(shù)字輸出端子Q2.0-Q2.3 接K71-K74 的線包,數(shù)字輸出端子Q3.0-Q3.3 接K81-K84 的線包,用于控制風機的啟停;4 個溫度變送器輸出的4-20mA信號分別接至AM06 擴展模塊的(0+,0-)、(1+,1-)、(2+,2-)、(3+,3-)模擬輸入端子,AM06 將輸入的4-20mA電流信號轉(zhuǎn)換為數(shù)字量,即把C05—C08 機的水溫信號送入PLC(2)進行顯示和處理。

    分別用網(wǎng)線把兩部PLC 的RJ45 口和光電轉(zhuǎn)換器的RJ45口相連接,用光纖連接到遠程控制室的光電轉(zhuǎn)換器,再與交換機相連,實現(xiàn)控制室與遠程兩個冷凝器室的通信。PLC 控制和通信連接原理圖如圖3 所示。

    圖3:PLC 控制和通信連接原理圖

    4 水溫自動控制軟件系統(tǒng)的設計與實現(xiàn)

    4.1 PLC編程設計

    根據(jù)實時發(fā)射機水溫監(jiān)控需求,在PLC 編程的算法思路上,分別建立模擬量輸入和溫度轉(zhuǎn)換模塊、溫度分析控制模塊、控制模式模塊以此把輸入的4-20mA 電流信號轉(zhuǎn)換成溫度大小,并根據(jù)溫度的大小、變化和實際風機的運行個數(shù)來控制四個輸出量,從而調(diào)整風機的運行狀態(tài),使水溫達到設定的范圍。

    (1)設置硬件組態(tài):在STEP 7- Micro/WIN SMART 編程組態(tài)軟件中添加SR60 和AM06 設備組態(tài)參數(shù);

    (2)規(guī)劃制定符號表:按照編程需求建立溫度顯示、風機運行狀態(tài)、溫度設置、風機控制等符號表,方便程序的編寫并增加可讀性;

    (3)水溫處理:添加Scale 模擬量轉(zhuǎn)換庫,設置模擬量轉(zhuǎn)換的參數(shù),轉(zhuǎn)換出實際的水溫;

    (4)控制模式設置:建立本地控制、遠程自動控制操作和監(jiān)控;

    (5)風機自動運行控制:以C01 機為例,在遠程自動控制模式下,當測量水溫C01SW 小于設置溫度C01_SZWD1 時,延時20 秒后Q0.0-Q0.3 全部復位,不輸出控制信號,停止所有風機;當測量水溫C01SW 大于C01_SZWD1 小于C01_SZWD2 時,延時20 秒后Q0.0 置位輸出控制信號,Q0.1 至Q0.3 復位,1 號風機運轉(zhuǎn)、2-4 號風機停止;當測量水溫C01SW 大于C01_SZWD2 小于C01_SZWD3 時,延時20 秒后Q0.0 和Q0.1 置位輸出控制信號,Q0.2 和Q0.3復位,1 號和2 號風機運轉(zhuǎn),3 號和4 號風機停止;當測量水溫C01SW 大于C01_SZWD3 小于C01_SZWD4 時,延時20 秒后Q0.0 至Q0.2 置位輸出控制信號,Q0.3 復位,1號至3 號風機運轉(zhuǎn),4 號風機停止;當測量水溫C01SW 大于C01_SZWD4 小于C01_SZWD5 時,延時20 秒后Q0.0 至Q0.3 置位輸出控制信號,4 個風機全部運轉(zhuǎn);當測量水溫C01SW 大于C01_SZWD5 時,延時20 秒后Q0.0 至Q0.3 置位輸出控制信號,4 個風機全部運轉(zhuǎn);在遠程手動控制模式下,設置了單個風機的手動啟??刂?。增加計時器是為了防止風機頻繁啟停操作而縮短風機的使用壽命。

    (6)故障報警:設置了溫度低限和高限報警,提醒值班員采取其它措施來保持溫度在正常范圍。

    4.2 MCGS組態(tài)軟件編程設計

    分析冷凝器風機控制系統(tǒng)實際需求,在MCGS 中規(guī)劃建立控制模式、溫度顯示、風機運行狀態(tài)顯示、手動控制風機操作、自動控制溫度設置、故障報警等功能模塊。具體設計過程如下:

    4.2.1 MCGS 連接PLC

    設置本地電腦IP 地址為192.168.1.100,通過交換機和光電轉(zhuǎn)換器查找連接左右冷凝器室的兩個PLC,通過設備窗口中的設備管理添加兩個西門子200SMART 的通信模塊,分別設置添加PLC 通信IP 為192.168.1.2 和192.168.1.3,連接正常后檢查連接的數(shù)據(jù)對象表與PLC中的符號表相對應。

    4.2.2 運行參數(shù)設置

    添加16 個手動/自動按鈕,分別連接C01_SDKZ、C02_SDKZ、C03_SDKZ、C04_SDKZ、C05_SDKZ、C06_SDKZ、C07_SDKZ、C08_SDKZ 和C01_ZDKZ、C02_ZDKZ、C03_ZDKZ、C04_ZDKZ、C05_ZDKZ、C06_ZDKZ、C07_ZDKZ、C08_ZDKZ 變量,按鈕進行“取反”操作來設置控制方式;

    添加8 個長方形,分別連接C01_KZZT、C02_KZZT、C03_KZZT、C04_KZZT、C05_KZZT、C06_KZZT、C07_KZZT、C08_KZZT 等8 個變量,并填充灰紫兩色進行連接手動/自動兩種控制方式,用于顯示8 部發(fā)射機的控制方式;

    添加40 個長方形輸入框,來設置水溫的上下限,以CO1 機為例,分別對應連接C01_SZWD1、C01_SZWD2、C01_SZWD3、C01_SZWD4、C01_SZWD5 等5 個數(shù)據(jù)對象,與實際水溫C01SW 進行比較后自動控制四個風機的啟停操作。

    4.2.3 主控窗口設置

    添加主控窗口,在該窗口中分別添加8 個標簽框,分別 連 接C01SW、C02SW、C03SW、C04SW、C05SW、C06SW、C07SW、C08SW 變量,用于顯示8 部發(fā)射機的實際水溫;同時8 個標簽框的底色與發(fā)射機溫度超限變量C01_WDGJ、C02_WDGJ、C03_WDGJ、C04_WDGJ、C05_WDGJ、C06_WDGJ、C07_WDGJ、C08_WDGJ 相連接,當某部發(fā)射機水溫超高或者超低時相應標簽框的底色變成高亮紅色,正常范圍為白色。

    添加32 個圓形框, 以CO1 機為例, 分別連接C01_1ZT、C01_2ZT、C01_3ZT、C01_4ZT 等32 個變量,并填充紅綠兩色進行連接運行停止兩種狀態(tài),用于顯示8 部發(fā)射機各個風機的運行狀態(tài);

    添加64 個啟動和停止按鈕,用于32 個風機的啟停,以CO1 機為例,8 個按鈕分別連接C01_1QD、C01_1TZ、C01_2QD、C01_2TZ、C01_3QD、C01_3TZ、C01_4QD、C01_4TZ 變量,按鈕進行按1 松0 操作來啟停對應的風機;

    添加32 個風機圖像,用于32 個風機的啟停動畫指示,以CO1 機為例,4 個風機圖像分別連接C01_1ZT、C01_2ZT、C01_3ZT、C01_4ZT 變量,圖像進行動畫“可見度”連接來反映4 個風機運行停止的動畫指示;

    再添加其它發(fā)射機號、風機號、冷凝器號、方框、線條等,進行合理規(guī)劃布局,即組成了風機控制的主控畫面。

    5 使用方法和使用效果

    該系統(tǒng)在實際使用時可根據(jù)季節(jié)環(huán)境變化設定水溫度控制閾值與控制模式,可實時監(jiān)控風機運行狀態(tài)、發(fā)射機溫度等數(shù)據(jù),如發(fā)現(xiàn)異??杉皶r遠程手動處理。

    該系統(tǒng)是經(jīng)過充分調(diào)研、反復論證,充分考慮了機房發(fā)射機運行狀態(tài)、冷凝器冷卻效果、值班維護實際情況而在原機設計的基礎上進行的技術革新。提升了水溫控制的精度,大大減少了冷凝器風機的頻繁手動操作,減輕了值班員的勞動強度、提高了冷卻效果,合理利用電能,節(jié)約了能源,改善了發(fā)射機的運行環(huán)境,極大的保障了發(fā)射機的穩(wěn)定運行,完全滿足發(fā)射機房安全播音的實際需要。該系統(tǒng)的設計理念和方法有較強的推廣價值和意義,為無線事業(yè)和安全播音工作提供優(yōu)質(zhì)的運行保障。

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