朱之明
(晉能控股裝備制造集團天源山西化工有限公司,山西 高平 048400)
晉能控股裝備制造集團天源山西化工有限公司(簡稱天源公司)現(xiàn)有2 套18 萬t/a 合成氨生產裝置,其主要工藝流程為傳統(tǒng)的小氮肥工藝,造氣裝置生產出的合格的半水煤氣經(jīng)一級靜電除塵、羅茨風機加壓、半水煤氣脫硫、二級靜電除塵后,由原料氣壓縮機加壓送凈化、合成工段生產產品。經(jīng)過幾年的節(jié)能挖潛升級改造后,生產裝置運行趨于穩(wěn)定,增產減耗取得大幅進步。但在實際運行過程中,仍存在局部工段半水煤氣運行溫度偏離設計指標、系統(tǒng)阻力高,并且冬季產量比夏季減少10%。要想保證運行指標在設計范圍內及產量穩(wěn)定,必須保證羅茨風機及原料氣壓縮機的打氣量,而影響打氣量最重要的因素就是半水煤氣溫度和系統(tǒng)阻力偏高。筆者以天源公司合成氨生產裝置最優(yōu)運行數(shù)據(jù)為依據(jù),對生產中半水煤氣溫度和系統(tǒng)阻力偏高進行了原因分析,現(xiàn)將技術改造情況介紹如下。
改造前各工段半水煤氣實際運行溫度與設計溫度對比見表1,各工段系統(tǒng)運行阻力見表2。由表1 可知,造氣余熱回收器出口半水煤氣溫度180 ℃、造氣煤氣冷卻器出口半水煤氣溫度55 ℃、半脫洗滌塔出口半水煤氣溫度45 ℃、原料氣壓縮機進口半水煤氣溫度30 ℃,均高于設計值。由表2 可知,整個生產裝置的系統(tǒng)阻力主要集中在煤鼓電除塵工段、原料氣壓縮機工段、變換工段。
表1 改造前各工段半水煤氣實際運行溫度與設計溫度對比 ℃
表2 改造前各工段系統(tǒng)運行阻力kPa
2.1.1 煤鼓電除塵工段
天源公司共有兩級煤鼓電除塵裝置,各8 臺,均并聯(lián)運行。在實際生產過程中,因兩級煤鼓電除塵裝置均運行超過16 a,存在設備老化問題,雖然前期對電除塵設備內部結構進行了升級改造,但除塵效果仍較差,導致該工段系統(tǒng)阻力偏大,后工段原料氣壓縮機水冷器、變換溴化鋰換熱器頻繁堵塞,清洗頻次從原設計的1 年1 次縮短到約1~2 個月1 次,清洗期間,系統(tǒng)需減負荷運行,對生產系統(tǒng)的穩(wěn)定運行造成較大的影響。
為解決煤鼓電除塵工段除塵效果差及系統(tǒng)阻力大的問題,天源公司增加了1 臺一級靜電除塵裝置和1 臺二級靜電除塵裝置,增加的裝置與原有裝置并聯(lián)運行,從而降低了原有設備的處理氣量,在保證除塵效果的同時,降低了系統(tǒng)阻力。
改造后,煤鼓電除塵工段系統(tǒng)阻力降低了1 kPa,除塵效果明顯提高,后工段原料氣壓縮機水冷器、變換溴化鋰換熱器的清洗頻率由1~2 個月1 次延長到5~6 個月1 次。
2.1.2 原料氣壓縮機工段
天源公司原料氣壓縮機工段共有9 臺原料氣壓縮機,該工段阻力主要集中在三、四段水冷器及原料氣壓縮機四段出口管線。為了解決原料氣壓縮機工段系統(tǒng)阻力偏大的問題,更換了5 臺原料氣壓縮機三、四段水冷器,三段水冷器換熱面積由116 m2擴容至180 m2,四段水冷器換熱面積由108 m2擴容至150 m2。將替換下來的三、四段水冷器安裝到剩余4 臺原料氣壓縮機上,與原有三、四段水冷器并聯(lián)運行。此外,經(jīng)計算壓縮機四段出口管線氣體流速在15 m/s,超出了經(jīng)濟流速12 m/s,所以壓縮機四段出口管線阻力產生的原因是管道偏細,天源公司對壓縮機四段出口管道進行了更換,管徑由159 mm 增加到273 mm。
改造后,原料氣壓縮機出口半水煤氣溫度降低了3 ℃~5 ℃,原料氣壓縮機工段系統(tǒng)阻力由140 kPa 降低到70 kPa。
2.1.3 變換工段
天源公司變換工段采用全低變耐硫變換工藝,進口設置有溴化鋰換熱器,用于降低變換進口半水煤氣溫度。因溴化鋰換熱器偏小,換熱效果差,導致變換進口半水煤氣溫度偏高,氣體膨脹產生阻力。溴化鋰換熱器進口至油分離器進口阻力約20 kPa。為解決變換工段阻力問題,天源公司對變換進口溴化鋰換熱器進行了擴容改造,換熱器面積由105 m2增加到715 m2。
改造后,溴化鋰換熱器出口半水煤氣溫度由45 ℃降低到25 ℃,變換工段阻力降低了10 kPa。
在生產過程中,半水煤氣溫度偏高直接影響整套生產裝置的生產效率,降低半水煤氣溫度是煤化工生產降本增效最有效的手段之一。引起半水煤氣溫度偏高的主要原因是各工段循環(huán)水冷卻上水(主要包括造氣循環(huán)水、半脫循環(huán)水、合成循環(huán)水)和水冷器冷卻水溫度偏高。
2.2.1 造氣循環(huán)水、半脫循環(huán)水溫度偏高
在夏季高溫天氣,天源公司造氣循環(huán)水冷卻上水溫度為44 ℃,半脫循環(huán)水冷卻上水溫度為32 ℃。為降低造氣循環(huán)水冷卻上水溫度,天源公司新增1 套1 200 m3/h 的循環(huán)水裝置,與現(xiàn)有造氣循環(huán)水裝置并聯(lián)使用。為降低半脫循環(huán)水冷卻上水溫度,新增1臺1 000 m3/h 的循環(huán)水裝置,與現(xiàn)有半脫循環(huán)水裝置并聯(lián)使用。
改造后,夏季造氣循環(huán)水冷卻上水溫度由44 ℃降低到40 ℃,造氣余熱回收器出口半水煤氣溫度由180 ℃下降至150 ℃,造氣煤氣冷卻器出口半水煤氣溫度由55 ℃下降至40 ℃;夏季半脫循環(huán)水冷卻上水溫度由32 ℃降低到28 ℃,半脫洗滌塔出口半水煤氣溫度由45 ℃降低至40 ℃。
2.2.2 合成循環(huán)水溫度偏高
在夏季高溫天氣,天源公司合成循環(huán)水冷卻上水溫度為38 ℃,為降低合成循環(huán)水溫度,天源公司對合成循環(huán)水冷水塔8 臺冷卻風機的64 片風葉進行了改造,將玻璃鋼材質風葉改造為碳纖維材質風葉,并將風葉的寬度由0.31 m 增加到0.51 m,在冷卻風機電機功率不變的情況下,提高了冷卻風量。
改造后,合成循環(huán)水的冷卻風機風速由6.7 m/s提高到7.8 m/s,合成循環(huán)水冷卻上水溫度由38 ℃降低到35 ℃,達到了設計指標。
2.2.3 水冷器冷卻水溫度偏高
天源公司9 臺原料氣壓縮機進口各設置1 臺水冷器,其中6 臺水冷器冷卻水由1#溴化鋰裝置提供,因1#溴化鋰裝置負荷有限,剩余3 臺水冷器冷卻水采用地表水。在夏季高溫天氣,因地表水溫度偏高,造成3 臺水冷器冷卻水溫度偏高,為此天源公司新增1臺溴化鋰裝置,代替地表水為剩余3 臺原料氣壓縮機進口水冷器提供冷卻水,實現(xiàn)降低水冷器冷卻水溫度的目的。
改造后,原料氣壓縮機進口半水煤氣溫度由30 ℃降低到23 ℃,達到了設計指標。
天源公司合成氨生產裝置通過增加除塵裝置、循環(huán)水裝置、溴化鋰裝置,更換三、四段水冷器及原料氣壓縮機四段出口管線,對進口溴化鋰換熱器進行擴容,對合成循環(huán)水冷水塔風葉的材質和寬度進行升級改造等,各工段出口半水煤氣溫度和系統(tǒng)阻力明顯下降,生產裝置總體產能提高約70 t/d,達到設計產能,夏季高溫天氣的合成氨產能比冬季偏低的問題得到了解決。天源公司下一步將結合全系統(tǒng)各單元化學反應過程中的熱量平衡繼續(xù)優(yōu)化生產裝置,更好地實現(xiàn)節(jié)能降耗。