李彥紅
(山西焦化股份有限公司,山西 洪洞 041606)
某公司甲醇廠現(xiàn)有兩套生產(chǎn)流程裝置,分別是:2008 年6 月建成投產(chǎn)的20 萬t/a 焦?fàn)t煤氣配水煤氣變壓吸附提氫裝置制甲醇流程(簡稱一系統(tǒng)),2013年6 月建成投產(chǎn)的14 萬t/a 焦?fàn)t煤氣制粗醇裝置系統(tǒng)(簡稱二系統(tǒng)),兩套裝置主要有濕法脫硫裝置、精脫硫裝置、轉(zhuǎn)化裝置、壓縮裝置、合成裝置及空分裝置,共用一套中央控制室及精餾裝置、輔助裝置,可處理63 000 m3/h~65 000 m3/h 焦?fàn)t氣。
工藝路線屬國內(nèi)首創(chuàng),以焦?fàn)t煤氣為主要原料,采用改良ADA 法脫硫、純氧甲烷轉(zhuǎn)化、低壓合成、四塔精餾等甲醇生產(chǎn)技術(shù),并通過水煤氣的配入,使氫碳比達(dá)到最佳,主要工藝過程采用DCS 自控系統(tǒng),主要產(chǎn)品精甲醇質(zhì)量符合GB 338—2011 和美國標(biāo)準(zhǔn)(O-M-232E)AA 級品。
總體來說,該甲醇廠配套有比較完善的環(huán)保污染防治設(shè)施,但目前因環(huán)保原因,水煤氣制甲醇系統(tǒng)已全線停車,焦?fàn)t煤氣制甲醇正常運行。在此配套的環(huán)保設(shè)施有:一系統(tǒng)生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的馳放氣送轉(zhuǎn)化預(yù)熱爐燃燒,部分送化產(chǎn)品回收廠的鍋爐燃燒;合成閃蒸槽排出的閃蒸氣送轉(zhuǎn)化預(yù)熱爐燃燒;二系統(tǒng)生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢氣送火炬燃燒。
35 萬t/a 甲醇項目產(chǎn)品運輸主要有火車運輸和汽車運輸?;疖囇b車站采用單側(cè)裝車臺,共設(shè)有10 個精甲醇頂裝鶴管;汽車裝車站采用穿過式裝車,共設(shè)有5 個鶴管,其中,4 個精甲醇汽車頂裝鶴管,1 個雜醇汽車頂裝鶴管。精甲醇最大裝車能力為300 m3/h,雜醇最大裝車能力為30 m3/h。
因甲醇是一種易揮發(fā)的有機(jī)液體,汽車和火車罐裝過程中揮發(fā)的甲醇廢氣對環(huán)境造成了一定的影響,并且造成浪費,因此甲醇廠對汽車充裝過程對各鶴管位口揮發(fā)的甲醇?xì)鉂舛冗M(jìn)行分析,數(shù)據(jù)如表1。
通過表1 數(shù)據(jù)可以看出,甲醇充裝過程中空氣中甲醇容許質(zhì)量濃度均超過GBZ 2.1—2007《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值》中規(guī)定的工作場所空氣中甲醇容許質(zhì)量濃度50 mg/m3。本著環(huán)保經(jīng)濟(jì)的原則,需要對裝車過程中甲醇逸散氣進(jìn)行回收治理,達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)。
表1 充裝過程中揮發(fā)甲醇濃度
空分車間的DH71-4 空壓機(jī)、3MCL705 空壓機(jī)、PLPK-73.3/7.2-0.46 膨脹機(jī)現(xiàn)有潤滑油站原配油氣分離器效果不好,排放口滴油、冒青煙,影響環(huán)境,不符合國家相關(guān)環(huán)保規(guī)定。
公輔車間鹽酸運來后,在給低位酸槽卸酸及向高位酸槽打酸時,由于擾動產(chǎn)生大量腐蝕性很強的酸霧,直接排放在大氣中造成環(huán)境污染,對周圍的儀器、設(shè)備、人體和建筑物產(chǎn)生嚴(yán)重的刺激和腐蝕等,嚴(yán)重不符合目前國家及公司環(huán)保排放要求。
焦?fàn)t氣、水煤氣氣柜內(nèi)有11 078m3、9 552m3貯水,當(dāng)貯水發(fā)生泄漏時,可將氣柜內(nèi)的貯水通過氣柜北側(cè)的排水管流入新增收集池引至甲醇廠10 000 m3大事故池內(nèi)。若直接流至地面或雨水系統(tǒng),將會造成地面污染或者雨水系統(tǒng)COD 超標(biāo)。
汽車裝車站與火車裝車站共用1 套治理設(shè)備,采用水吸收和吸附聯(lián)合技術(shù)對尾氣進(jìn)行吸收處理。
1)收集系統(tǒng):甲醇在裝料過程中,會有甲醇?xì)怏w揮發(fā)出來,需對其進(jìn)行收集處理?;疖囇b車區(qū)和汽車裝車區(qū)分別有10 條、5 條鶴管,對每條鶴管安裝密封帽,并配套抽氣管道,抽氣管設(shè)置閥門,通過離心風(fēng)機(jī)加壓送往水洗塔。
2)水洗吸收系統(tǒng):利用水對甲醇的溶解性,采用水洗進(jìn)行吸收處理,核心設(shè)備為水洗吸收塔。當(dāng)甲醇尾氣排出時,先通過收集管道從水洗吸收塔底部進(jìn)入塔內(nèi),水通過循環(huán)泵加壓后從塔頂進(jìn)入塔內(nèi),形成逆流接觸,當(dāng)甲醇溶液濃度達(dá)到一定值時,通過排液泵送往精餾工序回收利用,并向水洗吸收塔內(nèi)補充新鮮水。
4)吸附系統(tǒng):為了防止未處理干凈的尾氣排放至大氣而設(shè)置的保險單元。經(jīng)過吸收處理后的尾氣中水分飽和,需先去除部分水分,保證吸附劑的吸附效果和壽命。除水后的尾氣進(jìn)入吸附系統(tǒng),甲醇?xì)怏w被吸附器中的活性炭吸附,潔凈空氣通過煙囪排向大氣。當(dāng)出口尾氣中污染物濃度超過排放標(biāo)準(zhǔn)時,說明吸附已達(dá)到上限,此時需更換吸附材料。(技術(shù)路線示意圖如圖1)。
圖1 甲醇逸散氣體治理技改工藝
項目實施后可有效降低甲醇裝車過程中甲醇揮發(fā)造成的浪費和環(huán)境污染的問題,保證了甲醇運輸系統(tǒng)安全穩(wěn)定長周期的運行,避免了因甲醇揮發(fā)造成的浪費及人員中毒所造成的損失。
在油箱上原排煙接口位置安裝油氣分離器,接口尺寸跟原排煙管法蘭相同,出口位置帶配對法蘭,方便連接出口管線。帶旁通進(jìn)氣法蘭,方便將壓縮機(jī)排煙口的油煙匯集到油氣分離器抽走。
通過油氣分離器進(jìn)行油煙分離,外排不能有肉眼可見油煙。通過油氣分離器進(jìn)行油液收集,減少潤滑油站補油量。要求排煙風(fēng)機(jī)意外停機(jī)時煙氣能通過單向閥直接外排,不需人工干預(yù),防止油煙不能及時排出導(dǎo)致機(jī)組密封滲漏。通過油氣分離器抽吸作用,改善回油,改善機(jī)組軸瓦密封潤滑油滲漏的情況,除油效率達(dá)到99.9%,使周界外質(zhì)量濃度小于1.0 mg/m3。
利用廢氣洗滌塔工作原理,在1#、2#高位酸槽、酸計量箱內(nèi)、低位酸槽的排氣口配管,收集卸酸、打酸等過程中產(chǎn)生的酸霧,酸霧由廢氣洗滌塔底部進(jìn)入與廢氣洗滌塔上部送進(jìn)的堿性水中和后達(dá)標(biāo)排放。改造后,酸霧回收率可達(dá)98%以上,既減輕了人身傷害,又可延緩儀器、設(shè)備的腐蝕,提高了設(shè)備使用壽命,同時改善優(yōu)化了生產(chǎn)環(huán)境,達(dá)到了國家及公司環(huán)保排放標(biāo)準(zhǔn)。
按照“區(qū)域分片收集、集中外排”的原則,將廢氣進(jìn)行收集并外排至甲醇廠10 000 m3大事故池內(nèi)。將兩臺氣柜北側(cè)排水管引至新增收集池內(nèi),在兩臺氣柜中間北側(cè)增設(shè)收集池及閥門,從收集池處地埋DN300的管道與第二凈化車間通往大事故池的管線聯(lián)通。當(dāng)氣柜貯水發(fā)生泄漏時打開排水閥門,使泄漏的貯水自流至新增的收集池內(nèi),然后打開收集池閥門引至與第二凈化車間通往大事故池的管線,流入甲醇廠10 000 m3大事故池內(nèi)。通過改造可有效解決氣柜貯存水發(fā)生泄漏而造成的環(huán)境污染事故發(fā)生,同時可大大改善泄漏的貯存水對生產(chǎn)現(xiàn)場設(shè)備、地面、管道的污染。
甲醇廠的環(huán)保設(shè)施通過一系列改造之后,不僅減少了環(huán)保污染事故的發(fā)生,確保各項污染物達(dá)標(biāo)排放,也為甲醇廠下一步的生產(chǎn)經(jīng)營打下了良好的基礎(chǔ)。