李海軍,韓澤楷,章金宇,倪 麗
(云南白藥集團(tuán)健康產(chǎn)品有限公司,云南昆明 650216)
真空均質(zhì)乳化機(jī)是日化產(chǎn)品膏體制備過程的核心設(shè)備,在生產(chǎn)不同的品種前或到了清潔周期,都必須對設(shè)備進(jìn)行清洗、消毒,同時(shí),為了防止微生物的污染,需要等到設(shè)備干燥以后才能再次使用。對于連續(xù)作業(yè)的工廠而言,設(shè)備的清潔是一個(gè)非常必要且頻繁的操作,清潔各環(huán)節(jié)所消耗的時(shí)間直接關(guān)系到整個(gè)膏體制備的有效時(shí)間,對企業(yè)而言清潔時(shí)間太長就意味著成本的增加。因此,縮短真空均質(zhì)乳化機(jī)的清潔時(shí)間就非常有價(jià)值。
在真空均質(zhì)乳化機(jī)的整個(gè)清潔流程中,為了保證清洗的效果,不留污跡、死角,對設(shè)備的直接清洗時(shí)間往往很難壓縮,但是清洗、消毒后的干燥時(shí)間相比較就容易控制,風(fēng)險(xiǎn)較小。
本文通過Minitab 軟件對生產(chǎn)測量數(shù)據(jù)進(jìn)行分析統(tǒng)計(jì),找出工藝流程中存在的問題,為提高改進(jìn)方法提供理論依據(jù)。
新工廠真空均質(zhì)乳化機(jī)的頂部安裝有5 根支管,分別連接在5 種不同液料的主管道上,香精則是通過泵輸送到香精罐后再進(jìn)入到真空均質(zhì)乳化機(jī)內(nèi)。在生產(chǎn)過程中,支管進(jìn)完液料后是空管狀態(tài),為了防止管道與設(shè)備間的交叉污染,5 根支管和香精管路(包含泵及香精罐)是與真空均質(zhì)乳化機(jī)作為一個(gè)整體同時(shí)清洗、消毒。
為了保證真空均質(zhì)乳化機(jī)清洗效果的穩(wěn)定及效率,系統(tǒng)采用在線清洗、在線消毒的方式,采用SIEMENS 的Batch 軟件控制整個(gè)清洗消毒的流程。當(dāng)清洗水檢測合格后,采用不低于90 ℃的熱水對真空均質(zhì)乳化機(jī)及連接的6 根液料管路循環(huán)消毒15 min,然后用滅菌空氣吹掃所有管路、盡量將管壁吹干,最后用真空對設(shè)備及管路進(jìn)行蒸發(fā)干燥(香精管路由于其設(shè)備的特殊性,不能進(jìn)行真空干燥),完成整個(gè)清潔流程。
與真空均質(zhì)乳化機(jī)連接的6 根液料支管中,香精管路(包含泵及香精罐)最復(fù)雜,并且沒有真空干燥步驟,只能通過氣吹的方式進(jìn)行干燥,同時(shí)也是所有管路中干燥時(shí)間最長的管路,所以方案設(shè)計(jì)就以縮短香精管路的氣吹時(shí)間為出發(fā)點(diǎn)(圖1)。
圖1 氣吹管道流程
研究收集了一段時(shí)間內(nèi)不同真空均質(zhì)乳化機(jī)26 次的香精管路氣吹時(shí)間,使用Minitab 軟件對數(shù)據(jù)進(jìn)行正態(tài)性檢驗(yàn)、I-MR 分析(圖2)、過程能力分析(圖3)。正態(tài)性檢測中P 值為0.245,大于0.05,可見改進(jìn)前的氣吹時(shí)間符合正態(tài)分布;UCL-LCL=190.7 差值較大,并且有值超出上邊界的情況,系統(tǒng)所需時(shí)間不穩(wěn)定;CPK 值為0.36,大于0.67,過程能力不足,計(jì)算得改進(jìn)前的氣吹時(shí)間西格瑪水平為0.43σ,數(shù)據(jù)波動差異較大,數(shù)據(jù)分較為分散,需要進(jìn)行改進(jìn)。
圖2 改進(jìn)前氣吹時(shí)間概率圖和I-MR 控制圖
圖3 改進(jìn)前氣吹時(shí)間過程能力分析報(bào)告(時(shí)間單位/min)
在實(shí)際安裝中6 根液料管路的管徑、長度、結(jié)構(gòu)并不相同,導(dǎo)致氣吹時(shí),滅菌空氣分配不均,吹干6 根管路所需的時(shí)間波動范圍較大。通過對干燥流程的梳理和現(xiàn)有功能的分析,確定從以下3 個(gè)關(guān)鍵因素入手改進(jìn)方案。
(1)原有的功能中香精管路的氣吹不是獨(dú)立的功能,運(yùn)行時(shí)會與其他液料支管的閥門聯(lián)動,為了防止相互干擾,增加香精管路獨(dú)立氣吹的功能(圖4)。
圖4 香精管路氣吹功能流程
(2)對6 根液料支管依次進(jìn)行氣吹,每一步都可以設(shè)置獨(dú)立的時(shí)間控制,經(jīng)過多次的測試檢驗(yàn),將香精管路吹10 min 能保證管壁內(nèi)沒有液體殘留(圖5)。
圖5 氣吹時(shí)間及流程
(3)香精管路結(jié)構(gòu)比較復(fù)雜,積水點(diǎn)比較多,系統(tǒng)在一開始?xì)獯灯渌苈窌r(shí),就打開香精管路的排地閥門,將管道內(nèi)的殘留熱水盡可能多地排走(圖6)。
圖6 香精管路排水
按改進(jìn)后的方案進(jìn)行干燥測試,利用Minitab 軟件對此后一段時(shí)間內(nèi)的26次不同真空均質(zhì)乳化機(jī)的香精管路干燥時(shí)間進(jìn)行相同的數(shù)據(jù)分析(圖7、圖8):由正態(tài)性檢測中P值為0.071、大于0.05,可見改進(jìn)后的香精管路氣吹時(shí)間符合正態(tài)分布;UCL-LCL=7.872 差值較小且所有數(shù)據(jù)均在范圍內(nèi),系統(tǒng)所需時(shí)間穩(wěn)定,波動范圍較?。贿^程控制CPK 值為1.10、大于0.67,較改進(jìn)前的0.36 有較大改善;西格瑪水平從0.43σ 提高到2.96σ,比改進(jìn)前數(shù)據(jù)波動大幅降低,數(shù)據(jù)分布集中,控制穩(wěn)定性顯著提高;香精管路氣吹干燥時(shí)間從原來的161 min 下降到10 min,縮短了151 min,改善后的效果顯著(表1)。
表1 香精管路改進(jìn)前后數(shù)據(jù)比較
圖7 改進(jìn)后氣吹時(shí)間概率圖和I-MR 控制圖
圖8 改進(jìn)后氣吹時(shí)間過程能力分析報(bào)告(時(shí)間單位/min)
本次設(shè)計(jì)對真空均質(zhì)乳化機(jī)干燥流程的更改,不但滿足對設(shè)備的清潔要求,還大大縮短清洗后的干燥時(shí)間。之前由于干燥時(shí)間范圍大,操作人員經(jīng)常需要調(diào)整氣吹時(shí)間,增加了操作的困難度,還容易出錯(cuò)。改進(jìn)后的系統(tǒng),氣吹時(shí)間可以固定,整個(gè)消毒、干燥過程都由配方自動執(zhí)行完成,增加了系統(tǒng)的可控性、穩(wěn)定性。改進(jìn)的方案提高了真空均質(zhì)乳化機(jī)的利用率,降低了企業(yè)的生產(chǎn)成本。