羅劍坤,羅富勝,張春龍,李 忠,洪志宇
(江鈴汽車股份有限公司動力總成研究院,江西南昌 330200)
發(fā)動機臺架耐久試驗是發(fā)動機DV(Design Verification,設計驗證)可靠性的主要手段,通過發(fā)動機臺架測功機耐久試驗,可以快速驗證發(fā)動機的疲勞、磨損等失效模式。本文研究的增壓汽油發(fā)動機就是在臺架耐久過程中識別出前蓋板正時系統(tǒng)故障[1-2]。
本研究的增壓汽油發(fā)動機前蓋板正時系統(tǒng)見圖1。在耐久試驗過程中增壓汽油發(fā)動機出現(xiàn)無法啟動現(xiàn)象,拆解發(fā)現(xiàn)是鏈條固定導板斷裂導致正時系統(tǒng)故障所致(圖2)。更換同種狀態(tài)的鏈條固定導板繼續(xù)耐久,相同故障再次出現(xiàn),該故障共有4 起案例(表1)。
圖1 發(fā)動機前蓋板正時系統(tǒng)
表1 4 起失效案例對應的信息
圖2 鏈條固定導板斷裂
鏈條導板的斷裂讓相關人員對鏈條導板的強度表示質(zhì)疑,因此進行了再次的仿真分析校核。單獨對鏈條固定導板進行仿真[3-4]分析,發(fā)現(xiàn)強度滿足安全系數(shù)要求(圖3)。
通過CAE(Computer Aided Engineering,工程設計中的計算機輔助工程)仿真分析,安全系數(shù)在1.6 以上,且在鏈條導板螺栓安裝處受力最大(圖3b))大于1.5,理論上可以接受。
圖3 鏈條固定導板CAE 仿真
在發(fā)動機正時系統(tǒng)及周圍貼傳感器、皮帶輪處安裝角標儀等,發(fā)動機暖機完成后,從低速(1000 r/min/100%)120 s 平穩(wěn)拉升到高速6000 r/min/100%,采集數(shù)據(jù)。發(fā)動機在運行(試驗)過程中,鏈條的受力將在緊和松之間反復轉換,在這種情況下鏈條導板容易發(fā)生z 向運動(該方向和鏈條導板襯套竄動的方向一致)。在4200 r/min 開始鏈條導板襯套的竄動逐漸增大,在5200~6000 r/min 擺動幅度達到最大、達到5 mm,遠超出可接受值1 mm[5](圖4)。
圖4 鏈條導板襯套竄動量
將鏈條的竄動及共振一起考慮進去再次進行仿真分析,發(fā)現(xiàn)鏈條固定導板安裝固定處最容易出現(xiàn)失效。這與試驗過程中出現(xiàn)的失效位置相吻合。
分析結果顯示安全系數(shù)是1.296(源自LCF(Low Cycle Fatigue Test)試驗斷裂的鏈條導板),低于接受值(不小于1.5)。
火花塞熱值匹配試驗是在發(fā)動機火花塞溫度最高和最低的區(qū)域運行,以評估火花塞熱值、點火間隙、點火能量等。因此發(fā)動機所以轉速的滿負荷(外特性)區(qū)域均需要運行。
低周疲勞試驗目的主要是考核發(fā)動機氣缸蓋及氣缸墊設計的可靠性。發(fā)動機失效形式:從啟動到達到最高設計冷卻液出口溫度的循環(huán)條件下,氣缸蓋在溫差應力作用下可能產(chǎn)生的低周疲勞。每個循環(huán)0.078 h,共4400 個循環(huán),整個試驗耐久小時為342 h(圖5)。
圖5 低周疲勞試驗工況
試驗有2/3 左右的時間需運行5200 r/min/100%,而高周疲勞試驗有4/7 左右時間需運行在4000 r/min 以上,1/3 左右時間需運行在5200 r/min/100%工況。
高周疲勞試驗目的是評估發(fā)動機最大扭矩及最大功率[6]下的耐久性,主要考核發(fā)動機的“硬失效”模式。發(fā)動機可能的失效模式:發(fā)動機關鍵5C 件的高周疲勞。每個循環(huán)3.85 h,共70 個循環(huán),整個試驗耐久小時為270 h(圖6)。
圖6 高周疲勞試驗工況
通過對火花塞熱值匹配試驗、高周疲勞試驗和高周疲勞試驗發(fā)現(xiàn)發(fā)動機在高轉速區(qū)域(4200~6000 r/min)占有很大比重。而發(fā)動機在這部分區(qū)域運行的過程中鏈條導板襯套竄動嚴重,和鏈條導板襯套固定的鏈條導板受力很大、竄動產(chǎn)生很大位移及沖擊,導致鏈條固定導板迅速疲勞、斷裂[6]。與故障情況吻合。
通過以上分析發(fā)現(xiàn)該鏈條導板襯套在低周疲勞試驗、高周疲勞試驗運行時,由于需要在高轉速(4000 r/min 以上)運行,而該區(qū)域鏈條導板襯套竄動量大,導致鏈條導板強度不夠,從而斷裂。因此需要減小鏈條導板襯套在的竄動量。通過導板設計變更,限制鏈條竄動的擺幅(圖7)。
圖7 鏈條導板改進前后示意
設變后再次進行NVH(Noise,Vibration,Harshness,噪聲、振動與聲振粗糙度)共振測試,發(fā)現(xiàn)設變后竄動量有明顯的改善,并且所有轉速區(qū)域竄動量在可接受范圍(小于1 mm)內(nèi)(圖8)。改進前,發(fā)動機速在4200 r/min 以上時,鏈條導板竄動位移嚴重超過可接近標準,不可接受;改進后,發(fā)動機速在高速時,鏈條導板竄動位移雖增大但未超過1 mm,在可接受標準內(nèi)。
圖8 改進前后竄動量對比
將設變后的鏈條固定導板搭載到發(fā)動機上重新啟動前面因鏈條固定導板導致正時系統(tǒng)故障而終止的試驗。試驗結果如圖9 所示,其中“hrs”即“小時”。
圖9 鏈條導板襯套改進前后試驗結果
342 h 低周疲勞試驗切換新狀態(tài)的鏈條導板重新試驗時順利通過耐久;270 h 高周疲勞試驗切換新狀態(tài)的鏈條導板重新試驗時順利通過耐久;800 h Global Engine System Test(全球發(fā)動機系統(tǒng)測試)(模擬顧客道路使用循環(huán)試驗)搭載新狀態(tài)的鏈條導板試驗時順利通過耐久。所有試驗均順利通過耐久。
此外還新增了生產(chǎn)裝配驗證試驗。150 h 低周疲勞試驗、150 h 高周疲勞試驗及兩個10 h 質(zhì)量確認試驗搭載新狀態(tài)的鏈條導板試驗時順利通過耐久。生產(chǎn)裝配驗證通過,改進效果顯著。