邢娟娟
(焦作煤業(yè)(集團(tuán))開元化工有限責(zé)任公司,河南 焦作 454191)
焦作煤業(yè)(集團(tuán))開元化工有限責(zé)任公司(以下簡稱“開元化工”)為延伸產(chǎn)業(yè)鏈,增加企業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力,建設(shè)了3萬t/a甘油法環(huán)氧氯丙烷和2萬t/a環(huán)氧樹脂項(xiàng)目,其生產(chǎn)中產(chǎn)生的高鹽有機(jī)廢水含鹽量高、COD含量高,污染嚴(yán)重,因此開元化工采用生物處理的方法處理廢水。但由于廢水中鹽濃度過高,會(huì)對(duì)微生物的生長產(chǎn)生抑制作用,因此,高含鹽有機(jī)廢水在生物處理前,先將廢水中的鹽除去。除鹽技術(shù)是:采用三效蒸發(fā)析鹽工藝得到工業(yè)級(jí)鹽,變廢為寶;同時(shí),將處理過程中產(chǎn)生的大量蒸汽冷凝水及余熱回收利用,節(jié)約用水和用汽,最終達(dá)到節(jié)能減排,降低生產(chǎn)成本的目的。
高鹽廢水處理裝置主要包括預(yù)處理、三效蒸發(fā)和精制3個(gè)工序,工藝流程如圖1所示。
圖1 高鹽廢水處理工藝流程圖Fig.1 Process flow of high-salt wastewater treatment
三效蒸發(fā)器處理高含鹽廢水需要大量的蒸汽,由于原設(shè)計(jì)沒有回收系統(tǒng),這些蒸汽冷凝后形成的大量冷凝水通過排水溝全部排出,造成大量的熱能以及水資源浪費(fèi)。
為節(jié)約水資源, 利用蒸汽廢熱,降低生產(chǎn)成本,開元化工對(duì)高鹽廢水處理過程中產(chǎn)生的冷凝水進(jìn)行了全面回收,方案如下(工藝流程如圖2所示)。
圖2 蒸汽冷凝水回收工藝流程簡圖Fig.2 Process flow of steam condensate recycling
(1)增加1個(gè)60 m3的臥式冷凝水罐,將三效蒸發(fā)器及換熱器的蒸汽冷凝水收集起來,通過熱水泵送到純水站和皂化界區(qū)的Ⅰ、Ⅱ熱水罐。
(2)由Ⅰ熱水罐原僅負(fù)責(zé)供應(yīng)皂化界區(qū)的沖洗熱水,改造為增加供應(yīng)環(huán)氧樹脂、回收鹽和三效蒸發(fā)等界區(qū)的沖洗熱水,代替原設(shè)計(jì)的一次水沖洗。
(3)Ⅱ熱水罐按原設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)供應(yīng)1#~4#皂化反應(yīng)器的反應(yīng)補(bǔ)水。
(4)在生產(chǎn)區(qū)域的空余地方增加2個(gè)60 m3的臥式熱水罐,連接至去純水站的冷凝水管路中,對(duì)外出售民用熱水。
通過增加3個(gè)熱水罐和2臺(tái)熱水泵,與原有的皂化界區(qū)的Ⅰ、Ⅱ熱水罐,通過管道連接成一套蒸汽冷凝水回收閉環(huán)裝置,將廢水三效蒸發(fā)裝置產(chǎn)生的蒸汽冷凝水全部回收,達(dá)到節(jié)能減排、廢熱利用、節(jié)約一次水資源的目的。
2.2.1 蒸汽冷凝水回用到高鹽廢水處理工序
為了將生產(chǎn)中的高鹽有機(jī)廢水中的鹽分離出來,保證污水生化處理的正常運(yùn)行,采用2臺(tái)HR500-NB雙活塞推料離心機(jī)連續(xù)將三效蒸發(fā)濃縮后的鹽漿冷卻后通過離心機(jī)將鹽分離出來,使高鹽有機(jī)廢水達(dá)到污水處理的要求。但由于母液含鹽量高,在鹽處理過程中存在以下問題:①在管道內(nèi)壁受冷結(jié)晶,堵塞管道;②在離心機(jī)轉(zhuǎn)鼓內(nèi)壁受冷結(jié)晶,黏附在轉(zhuǎn)鼓和篩網(wǎng)上,造成離心機(jī)轉(zhuǎn)鼓出現(xiàn)偏重現(xiàn)象,需人力清除內(nèi)壁附著的鹽塊,導(dǎo)致離心機(jī)不能長期穩(wěn)定運(yùn)行而影響生產(chǎn)進(jìn)度;③高鹽廢水中含有少量的環(huán)氧樹脂,由于環(huán)氧樹脂黏性較強(qiáng),在輸送過程中黏附在離心泵的葉輪上,影響高鹽廢水輸送效率。
原設(shè)計(jì)采用一次水對(duì)管道設(shè)備進(jìn)行沖洗,用水量大、清洗時(shí)間長、效果差?,F(xiàn)利用冷凝水(溫度在60 ℃左右)替代一次水作沖洗水對(duì)鹽漿管道及離心機(jī)轉(zhuǎn)鼓、濾網(wǎng)進(jìn)行清洗。由于熱水可快速溶解結(jié)晶鹽,將設(shè)備管道沖洗干凈,因此有效避免鹽漿管道中鹽結(jié)晶堵塞管道的事故,提高離心機(jī)設(shè)備分離效率,確保離心機(jī)正常運(yùn)行。
2.2.2 蒸汽冷凝水回用到皂化工序[1]
皂化工序2臺(tái)60 m3熱水罐,原設(shè)計(jì)利用低壓蒸汽將一次水溫度提高到80 ℃,以滿足工藝和設(shè)備、管道沖洗熱水的需要。將廢水三效蒸發(fā)裝置的蒸汽冷凝水收集到冷凝水罐中,利用冷凝水泵將冷凝水送到皂化工序的Ⅰ、Ⅱ熱水罐,替代原80 ℃熱水,滿足生產(chǎn)工藝需求的同時(shí),減少了一次水和蒸汽的使用。
2.2.3 蒸汽冷凝水回用到循環(huán)冷卻水系統(tǒng)
原設(shè)計(jì)運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備循環(huán)水為一次水,由于當(dāng)?shù)匾淮嗡蠧a2+、Mg2+含量偏高,在使用過程中容易結(jié)垢,堵塞設(shè)備本身自帶冷卻管件及機(jī)械密封,導(dǎo)致機(jī)械密封缺水而燒毀或因水垢進(jìn)入密封面造成密封面磨損漏液,嚴(yán)重影響生產(chǎn)的正常進(jìn)行。開元化工將收集的冷凝水部分冷卻(降至20 ℃左右)后,用作運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備循環(huán)冷卻水;利用閉式循環(huán)泵及循環(huán)管路,通過液位控制系統(tǒng)自動(dòng)補(bǔ)水。改造后不但避免了設(shè)備事故,降低了設(shè)備維修費(fèi)用,同時(shí)降低了一次水的消耗。循環(huán)水工藝流程簡圖如圖3所示。
圖3 循環(huán)水工藝流程簡圖Fig.3 Process flow of circulating water
2.2.4 蒸汽冷凝水回用到純水系統(tǒng)或外賣民用
隨著生產(chǎn)系統(tǒng)穩(wěn)定性逐漸提升,環(huán)氧氯丙烷、環(huán)氧樹脂裝置的運(yùn)行負(fù)荷越來越高,廢水三效蒸發(fā)裝置蒸汽冷凝水量越來越大,除生產(chǎn)回用,仍有富余。開元化工一方面通過管道送到氫氣鍋爐作為鍋爐供水,另一方面外賣民用,有效利用了富余蒸汽冷凝水及余熱。
此項(xiàng)目的改造投用實(shí)現(xiàn)了蒸汽冷凝水的零排放,為公司帶來較大的經(jīng)濟(jì)效益。
廢水三效蒸發(fā)裝置用汽為低壓飽和蒸汽,壓力為0.4 MPa,平均用汽量為26.11 t/h;年運(yùn)行時(shí)間按8 000 h計(jì),每年耗費(fèi)蒸汽20.88萬t,可產(chǎn)生約20萬t蒸汽冷凝水。
按純水12元/t、回收率95%計(jì)算,回收純水的費(fèi)用為:20×12×95%=228(萬元)。
因此,不計(jì)熱能和污水治理費(fèi)用,僅純水一項(xiàng)就節(jié)約228萬元。
高鹽廢水處理過程中的蒸汽冷凝水回收利用裝置運(yùn)行穩(wěn)定,完全實(shí)現(xiàn)了冷凝水零排放及余熱再利用。此項(xiàng)目不但能夠節(jié)約一次蒸汽和水資源,減少污水排放及治理費(fèi)用,而且確保了生產(chǎn)的正常運(yùn)行,提高了設(shè)備工作效率,降低了維修強(qiáng)度,因此,該改造項(xiàng)目具有良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。