劉佳利,胡木林,史義明,姚友工,聶庚辛
(華能汕頭海門電廠,廣東 汕頭 515132)
回轉(zhuǎn)式空預(yù)器是使煙氣與空氣交替流過受熱面;當(dāng)煙氣流過時(shí),熱量從煙氣傳給受熱面,受熱面溫度升高,并積蓄熱;當(dāng)空氣流過時(shí),受熱面將積蓄的熱量釋放給空氣,加熱空氣。與管式空預(yù)器相比,回轉(zhuǎn)式空預(yù)器具有體積小、重量輕和傳熱效率高的優(yōu)點(diǎn)而被大型機(jī)組廣泛使用。但是由于轉(zhuǎn)動(dòng)過程存在動(dòng)靜間隙、各倉(cāng)壓差(空氣側(cè)與煙氣側(cè)、一次風(fēng)側(cè)與二次風(fēng)側(cè))、熱變形、密封不良等一系列原因,從而導(dǎo)致空預(yù)器的漏風(fēng)率經(jīng)常居高不下,使風(fēng)機(jī)出力增加、排煙溫度升高,進(jìn)而使機(jī)組廠用電率攀升,鍋爐整體效率降低。所以對(duì)大型火電機(jī)組空預(yù)器的內(nèi)部密封系統(tǒng)的選擇及有效改造就顯得尤為重要[1]。本文介紹了一種新型空預(yù)器不變形恒定漏風(fēng)率密封技術(shù)的基本原理及在某廠百萬(wàn)機(jī)組上的實(shí)際應(yīng)用效果。
某廠回轉(zhuǎn)式空氣預(yù)熱器為東方鍋爐廠設(shè)計(jì)制造,結(jié)構(gòu)如圖1所示,型號(hào)為L(zhǎng)AP17286/2250,轉(zhuǎn)子直徑為17 286 mm,儲(chǔ)熱元件高度自上而下分別為1 200和1 050 mm,冷段1 050 mm蓄熱元件為耐腐蝕搪瓷傳熱元件,每臺(tái)預(yù)熱器金屬重量約1 225 t,其中轉(zhuǎn)動(dòng)部分質(zhì)量約920 t,轉(zhuǎn)速為0.98 r/min。底部中心驅(qū)動(dòng),三分倉(cāng)結(jié)構(gòu),一次風(fēng)倉(cāng)的角度為50°、二次風(fēng)倉(cāng)的角度為130°、煙氣倉(cāng)的角度為180°;轉(zhuǎn)子倉(cāng)格為48格;空預(yù)器設(shè)有徑向、軸向和旁路密封系統(tǒng)(如圖2所示);徑向密封由扇形板與徑向密封片構(gòu)成,軸向密封由軸向密封裝置與軸向密封片構(gòu)成,旁路密封由旁路密封片與T 型鋼構(gòu)成。熱端徑向密封設(shè)有自動(dòng)控制系統(tǒng);扇形板、弧形板角度是15°為雙密封設(shè)計(jì)。本預(yù)熱器對(duì)軸向密封,旁路密封以及冷端徑向密封均采用在冷態(tài)下預(yù)留間隙的方法來進(jìn)行調(diào)整。對(duì)于原熱端徑向密封,采用跟蹤轉(zhuǎn)子熱變形的自動(dòng)控制系統(tǒng)。
圖1 空預(yù)器結(jié)構(gòu)圖
圖2 空預(yù)器原密封形式
但是空預(yù)器漏風(fēng)控制系統(tǒng)采用電渦流探測(cè)的自動(dòng)跟蹤系統(tǒng)時(shí),其實(shí)際運(yùn)行過程中工作性能極不穩(wěn)定,使熱端扇形板不能長(zhǎng)期處于良好狀態(tài),經(jīng)常出現(xiàn)個(gè)別扇形板控制失靈的情況,造成該系統(tǒng)經(jīng)常出現(xiàn)無法正常投運(yùn)的情況;同時(shí)空預(yù)器經(jīng)過長(zhǎng)時(shí)間的運(yùn)行,各部間隙磨損加大,使得鍋爐空預(yù)器整體漏風(fēng)率偏大且不穩(wěn)定,維持在8%~10%,跟同類機(jī)組相比明顯偏大,同時(shí)使空預(yù)器熱一次風(fēng)、二次風(fēng)的溫度相對(duì)于投產(chǎn)初期降低不少。為此某廠計(jì)劃在大修期間對(duì)4號(hào)鍋爐空氣預(yù)熱器密封系統(tǒng)進(jìn)行改造,采用新型不變形恒定漏風(fēng)率的密封系統(tǒng),替代目前使用的性能不可靠的自動(dòng)跟蹤系統(tǒng),以期降低并長(zhǎng)期保持較低的漏風(fēng)率。
通過對(duì)三分倉(cāng)容克試空預(yù)器漏風(fēng)部位及占比量分析可知:空氣預(yù)熱器的漏風(fēng)途徑主要包含徑向漏風(fēng)、軸向漏風(fēng)、中心筒漏風(fēng)以及攜帶漏風(fēng)四種形式。其中徑向漏風(fēng)、軸向漏風(fēng)、中心筒漏風(fēng)屬于直接漏風(fēng);攜帶漏風(fēng),是由于蓄熱片由風(fēng)側(cè)轉(zhuǎn)到煙側(cè)時(shí),蓄熱片內(nèi)攜帶的風(fēng)進(jìn)入煙氣側(cè)導(dǎo)致的漏風(fēng), 攜帶漏風(fēng)與空氣預(yù)熱器轉(zhuǎn)子的直徑、空氣預(yù)熱器轉(zhuǎn)速、蓄熱片高度等設(shè)備參數(shù)有關(guān),是無法避免的漏風(fēng);對(duì)于已投產(chǎn)的空氣預(yù)熱器來說,其漏風(fēng)量無法改變。根據(jù)統(tǒng)計(jì)分析,徑向漏風(fēng)量一般占空氣預(yù)熱器總漏風(fēng)量的70%左右、軸向漏風(fēng)量和中心筒漏風(fēng)量一般占空氣預(yù)熱器總漏風(fēng)量的30%左右、攜帶漏風(fēng)量一般占空氣預(yù)熱器總漏風(fēng)量的1%左右。綜合來看,空預(yù)器徑向漏風(fēng)量占總的漏風(fēng)量最大,所以要達(dá)到空預(yù)器整體漏風(fēng)率得到有效改善的目標(biāo),對(duì)徑向密封裝置及組件的改造是一個(gè)有效的途徑。
不變形恒定漏風(fēng)密封技術(shù)是基于對(duì)間隙自補(bǔ)償漏風(fēng)技術(shù)的不斷改進(jìn)與實(shí)踐得來的,是一種空預(yù)器徑向密封裝置[2-3]。具體是在空預(yù)器每一條徑向隔板上方,對(duì)應(yīng)重新設(shè)計(jì)一條自由活動(dòng)的徑向密封組件,其內(nèi)側(cè)端部固定于轉(zhuǎn)子中心筒附近,在轉(zhuǎn)子外緣側(cè)懸空,整個(gè)徑向密封組件呈懸臂狀態(tài)。徑向密封組件與原徑向隔板采用上下活動(dòng)密封,當(dāng)空預(yù)器熱態(tài)運(yùn)行轉(zhuǎn)子體外端發(fā)生蘑菇狀變形時(shí),由于活動(dòng)密封片安裝板的安裝位置在空預(yù)器換熱元件覆蓋范圍外,熱態(tài)運(yùn)行時(shí)上下沒有溫差,該密封板不會(huì)產(chǎn)生彎曲變形,僅會(huì)沿著空預(yù)器徑向方向膨脹,所以不管空預(yù)器如何變形,活動(dòng)密封片安裝板都可以保持與扇形板冷態(tài)設(shè)定時(shí)密封間隙的基本不變,從而使空預(yù)器漏風(fēng)率控制在一個(gè)基本恒定狀態(tài)(見圖3、圖4)[4]。
圖3 不變形恒定漏風(fēng)率密封原理
圖4 空預(yù)器冷態(tài)、熱態(tài)時(shí)密封結(jié)構(gòu)示意圖
如圖5所示,在實(shí)際安裝過程中,其靠近中心筒的兩個(gè)夾持板起到支撐、固定及調(diào)整密封組件與扇形板間隙的作用;徑向密封片起到轉(zhuǎn)子體受熱變形時(shí)保持與密封組件的活動(dòng)密封;同時(shí)密封組件上裝有兩道柔性密封片,冷態(tài)時(shí)調(diào)整與扇形板保持較小距離,待熱態(tài)密封組件微變形進(jìn)一步縮小密封組件與扇形板的間隙[5];在兩道徑向密封板間增加幾道周向支撐板,加強(qiáng)徑向板的剛度,在空預(yù)器的四道環(huán)向倉(cāng)格板上還安裝有不變形板的限位機(jī)構(gòu),且全部為螺釘鉚接固定,保證在旋轉(zhuǎn)過程中徑向支撐及密封裝置不發(fā)生偏斜;對(duì)轉(zhuǎn)子體邊緣T型密封板加高形成圍帶密封,降低軸向漏風(fēng)。
圖5 現(xiàn)場(chǎng)安裝和結(jié)構(gòu)情況
通過邀請(qǐng)第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)對(duì)4#機(jī)組空預(yù)器改造前及改造后的三種運(yùn)行工況進(jìn)行性能試驗(yàn)及校核燃燒煤種的煤質(zhì)(見表1)、灰渣(見表2)情況來綜合評(píng)定采用新型不變形恒定漏風(fēng)密封技術(shù)后空預(yù)器實(shí)際漏風(fēng)率,計(jì)算流程及結(jié)果見表3、表4。 空預(yù)器漏風(fēng)率計(jì)算公式按ASME PTC 4.3[6]進(jìn)行,計(jì)算公式如下所示:
表1 4#鍋爐大修前試驗(yàn)期間的煤質(zhì)化驗(yàn)結(jié)果
表2 4#鍋爐大修前灰渣化驗(yàn)結(jié)果
表3 4#鍋爐空預(yù)器改造前漏風(fēng)率計(jì)算結(jié)果匯總
表4 4#鍋爐大修后試驗(yàn)期間的煤質(zhì)化驗(yàn)結(jié)果
式中:AL為實(shí)測(cè)的空氣預(yù)熱器漏風(fēng)率,%;WG15為空氣預(yù)熱器出口濕煙氣量,kg/kg;WG14為空氣預(yù)熱器進(jìn)口濕煙氣量,kg/kg。空氣預(yù)熱器進(jìn)出口煙氣量均采用煤質(zhì)計(jì)算獲得。根據(jù)燃煤和灰渣化驗(yàn)數(shù)據(jù)、環(huán)境條件及空預(yù)器進(jìn)出口煙氣參數(shù)來計(jì)算。
改造前4#鍋爐1 000、750和500 MW 負(fù)荷工況下的飛灰可燃物含量平均值分別為0.58%、0.28%和0.37%,爐渣可燃物含量分別為0.17%、0.24%和0.15%。
改造前空預(yù)器測(cè)得漏風(fēng)率試驗(yàn)數(shù)據(jù)如下:1 000 MW 負(fù)荷工況下,空預(yù)器進(jìn)口氧量平均值為 2.59%,空預(yù)器出口氧量平均值為 4.13%,空預(yù)器漏風(fēng)率平均值為8.10%;750 M W負(fù)荷工況下,空預(yù)器進(jìn)口氧量平均值為3.37%,空預(yù)器出口氧量平均值為4.94%,空預(yù)器漏風(fēng)率平均值為8.69%;500 MW負(fù)荷工況下,空預(yù)器進(jìn)口氧量平均值為3.80%,空預(yù)器出口氧量平均值為5.78%,空預(yù)器漏風(fēng)率平均值為11.56%。
表5 4#鍋爐大修后灰渣化驗(yàn)結(jié)果
4#鍋爐1 000、750和550 MW負(fù)荷工況下的飛灰可燃物含量平均值分別為0.65%、0.74%和0.44%,爐渣可燃物含量分別為0.16%、0.42%和0.27%。
表6 4#鍋爐空預(yù)器改造后漏風(fēng)率計(jì)算結(jié)果匯總
通過改造后空預(yù)器性能試驗(yàn)報(bào)告可知,在1 000 MW負(fù)荷工況下,據(jù)空預(yù)器進(jìn)口氧量平均值為 3.45%,空預(yù)器出口氧量平均值為3.97%計(jì)算,空預(yù)器漏風(fēng)率平均值為2.69%;在750 MW 負(fù)荷工況下,據(jù)空預(yù)器進(jìn)口氧量平均值為3.34%,空預(yù)器出口氧量平均值為4.01%計(jì)算,空預(yù)器漏風(fēng)率平均值為3.51%;在550 MW 負(fù)荷工況下,據(jù)空預(yù)器進(jìn)口氧量平均值為2.82%,空預(yù)器出口氧量平均值為3.71%計(jì)算,空預(yù)器漏風(fēng)率平均值為4.55%,
綜合對(duì)照大修前空預(yù)器漏風(fēng)率計(jì)算結(jié)構(gòu)相比,在1 000、750和 550 MW 負(fù)荷工況下的空預(yù)器漏風(fēng)率平均值分別較大修前降低了 5.41%、5.18%和 7.01%。按平均漏風(fēng)率降低 6%計(jì)算,排煙氧量降低 0.87%,鍋爐熱效率提高 0.29%,節(jié)約發(fā)電煤耗約0.86 g/(kW·h)。通過對(duì)照改造前后空預(yù)器性能試驗(yàn)及漏風(fēng)率計(jì)算數(shù)據(jù),可以發(fā)現(xiàn)其漏風(fēng)率有了大幅下降,充分體現(xiàn)了不變形恒定漏風(fēng)密封技術(shù)的有效性及先進(jìn)性,實(shí)現(xiàn)了機(jī)組節(jié)能降耗的目標(biāo)。
目前火電機(jī)組常用的回轉(zhuǎn)式空預(yù)器密封技術(shù)有固定式密封、接觸式密封[7-8]、疏導(dǎo)式密封、可調(diào)式密封、補(bǔ)償式密封、回收式密封等等[9-15],但是不變形恒定漏風(fēng)密封技術(shù)相對(duì)來說從密封效果、使用壽命、安全可靠性、穩(wěn)定性、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單易改造性等更加具有其獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)。
該技術(shù)的扇形板固定不動(dòng),加裝的密封裝置由于不存在上下溫差,不會(huì)產(chǎn)生彎曲變形,只會(huì)在徑向膨脹,所以無論空預(yù)器溫度如何變化,活動(dòng)密封板的密封片與扇形板距離(密封間隙)基本不變。獨(dú)特的密封調(diào)整方法,使密封間隙更為精確,同時(shí)使空預(yù)器轉(zhuǎn)子體在轉(zhuǎn)動(dòng)過程中的阻力小,密封性更好。通過合適的密封間隙調(diào)整,可以在全負(fù)荷段將漏風(fēng)率降至5%以下甚至更低。
由于不變形恒定漏風(fēng)率密封片厚度可以遠(yuǎn)超過普通固定式密封片厚度(固定式密封片不能采用較厚鋼板制造原因是為了確保運(yùn)行安全性),不會(huì)如薄密封片那樣容易磨損,可以長(zhǎng)期不用更換密封組件,使用壽命比其他形式密封片更長(zhǎng),同時(shí)也減少了設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)工作。
即便發(fā)生空氣預(yù)熱器超溫、著火等異常膨脹的情況,自補(bǔ)償密封板不會(huì)產(chǎn)生彎曲,最大可能也僅是密封片發(fā)生進(jìn)一步偏轉(zhuǎn),不會(huì)導(dǎo)致空氣預(yù)熱器卡死,使運(yùn)行更加安全。
通常的密封改造,施工周期至少在30~50天,此技術(shù)大大減少工作量,可以將施工周期縮短到25~35天,這將大大有利于電廠檢修的寶貴時(shí)間進(jìn)行技術(shù)改造,甚至在小修期即可進(jìn)行。
目前,4臺(tái)1 000 MW超超臨界機(jī)組鍋爐分別在2017年2月和11月、2018年12月及2020年的3月份左右相繼完成了新型不變形恒定漏風(fēng)率密封技術(shù)在空預(yù)器上的改造,通過這幾年不斷在運(yùn)行及調(diào)停檢修故障排查過程中積累經(jīng)驗(yàn)、完善技術(shù)方案,使空預(yù)器的漏風(fēng)率都有大幅降低,該技術(shù)的穩(wěn)定性、可靠性也進(jìn)一步提升,綜合提高了鍋爐燃燒效率、降低了廠用電率,創(chuàng)造了良好的經(jīng)濟(jì)效益;且該技術(shù)的創(chuàng)新性、有效性也得到了長(zhǎng)期實(shí)踐驗(yàn)證,可以為同類型機(jī)組空預(yù)器漏風(fēng)率控制的實(shí)施提供了有關(guān)的借鑒作用。