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      全膨脹篩管防砂技術(shù)及適應(yīng)性研究

      2022-06-25 07:21:04韓宗正
      關(guān)鍵詞:小修篩管防砂

      韓宗正

      中國石油遼河油田分公司 鉆采工藝研究院(遼寧 盤錦 124010)

      0 引言

      目前,篩管防砂技術(shù)具有成本低、施工作業(yè)簡單等優(yōu)點,是解決套管油氣井出砂的主要方法之一。現(xiàn)場應(yīng)用比較廣泛的有割縫篩管、繞絲篩管、燒結(jié)濾網(wǎng)篩管等。篩管防砂技術(shù)的工作原理是:地層砂隨產(chǎn)出液進入井筒之后,粒徑較小的細粉砂,經(jīng)過篩管的過濾層,排至地面,而一些較粗的砂粒被擋在篩管外面,沉降在套管與篩管之內(nèi)的環(huán)套空間中,形成穩(wěn)定的砂橋,起到初級過濾作用。但是現(xiàn)有的篩管防砂技術(shù)存在以下兩個缺點:

      1)由于篩管與套管之間存在環(huán)空,在出砂嚴重區(qū)塊,因出砂量大,易形成致密砂環(huán)卡死篩管管柱。當后期防砂失效打撈作業(yè)時,不能一次整體打撈,需小修逐段多次或液壓拉拔打撈,嚴重者需大修作業(yè)打撈,增加打撈作業(yè)成本。

      2)當?shù)貙由暗姆诌x性較差時,細砂充填于粗砂形成的孔隙之間。油流通過時,砂環(huán)會產(chǎn)生較大的壓力降,增加流動阻力,限制油井產(chǎn)量。

      全膨脹篩管防砂技術(shù)是一種新興的機械防砂技術(shù),具有無砂環(huán)、流阻小、便于小修打撈處理等優(yōu)勢。目前國外該技術(shù)比較成熟,已經(jīng)應(yīng)用于直井、水平井完井。其中威德福ESS膨脹篩管技術(shù)處于領(lǐng)先地位。但是存在的以下問題,限制了在國內(nèi)的規(guī)?;瘧?yīng)用:

      1)大通徑懸掛器需磨銑打撈,后期處理困難。

      2)采用滾輪脹錐,篩管膨脹后圓度及強度較低。

      3)篩管接箍處所需軸向加載力較大,下壓膨脹工藝應(yīng)用受限,小于1 000 m 的油氣井因管柱重量達不到加載要求無法應(yīng)用。

      為此,筆者通過對可解封的Y445 懸掛器、膨脹螺紋和提拉膨脹工藝的研制及現(xiàn)場試驗,形成了成熟的全膨脹篩管防砂完井工藝技術(shù)[1-5],并推廣應(yīng)用。

      1 Y445懸掛器

      懸掛器作為篩管防砂技術(shù)的配套工具,需要實現(xiàn)對篩管的懸掛和對環(huán)空的密封。由于全膨脹篩管需要上下提放管柱進行膨脹,脹錐會對篩管反復(fù)產(chǎn)生上下的摩擦力[6]。因此要求懸掛器能夠滿足以下要求:①內(nèi)通徑大,滿足脹錐管柱等工具的下入;②能夠承受較大的拉力和壓力,實現(xiàn)雙向錨定;③套管完井可以實現(xiàn)解封,便于后期防砂失效后進行篩管管柱的打撈作業(yè)。

      現(xiàn)有Y445懸掛器不能滿足以上要求,主要存在以下問題:內(nèi)通徑小、解封力大、不能一趟管柱實現(xiàn)丟手與膨脹作業(yè)。

      針對以上難點,筆者進行研究,新研制的Y445懸掛器采用以下結(jié)構(gòu)設(shè)計,滿足技術(shù)需求:①整體結(jié)構(gòu)卡瓦設(shè)計,自動回彈,實現(xiàn)大通徑功能;②卡瓦錐體方向相同,分級解封,解封可靠;③內(nèi)外雙管柱,一趟管柱實現(xiàn)丟手與膨脹作業(yè),節(jié)約作業(yè)費用。

      研制的Y445-152 懸掛器內(nèi)通徑達124 mm,Y445-114 懸掛器內(nèi)通徑達86 mm,均采用分瓣爪簧式撈錨解封[6]。實物照片如圖1所示。

      圖1 Y445-152和Y445-114懸掛器

      2 全膨脹篩管及防砂管柱

      2.1 全膨脹篩管的結(jié)構(gòu)設(shè)計

      全膨脹篩管由基管、過濾層和保護套組成,結(jié)構(gòu)如圖2 所示?;苁侨蛎浐Y管的核心骨架部分,直接決定了篩管膨脹后的抗擠毀強度和抗拉強度。過濾層采用搭接的方式,便于膨脹時均勻地發(fā)生滑動,保證膨脹后擋砂精度保持不變。其中,可膨脹接箍是膨脹篩管的重要組成部分,它可以實現(xiàn)徑向膨脹,從而實現(xiàn)篩管全井段膨脹[7]。

      圖2 全膨脹篩管結(jié)構(gòu)圖

      可膨脹接箍創(chuàng)新設(shè)計燕尾型螺紋(圖3),螺紋受力面角度小于90°,同時加大螺紋螺距,提高了螺紋系統(tǒng)的嚙合強度,解決了篩管膨脹時螺紋易徑向脫扣的問題。室內(nèi)實驗,篩管及接箍膨脹后,整體抗拉強度可達55 t。

      圖3 燕尾型螺紋結(jié)構(gòu)示意圖

      可膨脹接箍采用摩擦焊接與基管焊接。篩管基管和接箍的割縫均采用水刀進行加工,交錯布縫。同時縫槽兩端采用圓弧過渡設(shè)計,避免膨脹時縫槽兩端產(chǎn)生應(yīng)力集中開裂[8]。布縫結(jié)構(gòu)如圖4所示。

      圖4 基管割縫設(shè)計

      為了提高篩管膨脹后的抗擠毀強度,根據(jù)設(shè)計經(jīng)驗和室內(nèi)實驗,降低了圓周布縫的數(shù)量。優(yōu)化后的參數(shù)如表1 所示:其中a表示每條縫的縫寬,D表示基管的外徑。

      表1 割縫方案設(shè)計

      2.2 全膨脹篩管性能評價試驗

      為了驗證全膨脹篩管過流性能、擋砂性能和抗擠毀強度性能測試及綜合評價,建立了篩管性能試驗評價裝置及流程。試驗原理如圖5所示。

      圖5 篩管防砂試驗流程圖

      為驗證接箍膨脹后的篩管整體擋砂性能,進行防砂粒徑試驗。試驗方法:將粒徑范圍0.2~0.35 mm的地層砂和攜砂液配成混砂液,混砂液以一定流量通過篩管,再測試排出液含砂情況。

      通過測試,排出液未見砂粒,證明接箍膨脹后擋砂性能良好。

      為驗證篩管膨脹后的抗擠毀強度,進行抗擠毀試驗。提前采用膨潤土將篩管糊住,外加塑料布和膠帶。處理后樣機如圖6所示。試驗時分步提高排量,并在每一個壓力點穩(wěn)壓3 min,試驗結(jié)果見表2。

      圖6 篩管抗擠毀樣機

      表2 全膨脹篩管抗擠毀試驗結(jié)果

      當排量逐漸升高,達到15 MPa 時,壓力仍然穩(wěn)定沒有發(fā)生下降變化。直至16 MPa時,試壓裝置內(nèi)開始有異響,壓力約在0.1 min后突降為0,取出篩管后發(fā)現(xiàn),篩管被擠壞,如圖7 所示。試驗結(jié)果表明:篩管膨脹后抗擠毀強度可達15 MPa。

      圖7 篩管樣機抗擠毀破壞性試驗

      2.3 膨脹篩管防砂管柱設(shè)計

      筆者設(shè)計的膨脹篩管防砂管柱結(jié)構(gòu)如圖8 所示,包括Y445 懸掛器、上套管短節(jié)、上膨脹接頭、膨脹篩管、下膨脹接頭、下套管短節(jié)、絲堵[9-10]。

      圖8 篩管防砂管柱結(jié)構(gòu)圖

      套管與膨脹篩管之間采用膨脹接頭連接,膨脹接頭可部分實現(xiàn)徑向膨脹。上套管短節(jié)起到緩沖的作用,防止膨脹作業(yè)完成后脹錐因管柱內(nèi)外壓力差較大,沒有完全收縮誤進入Y445 懸掛器,造成卡井。下套管短節(jié)起到預(yù)置可變徑液壓脹錐作用,可實現(xiàn)一趟管柱丟手與膨脹作業(yè)。懸掛器丟手后,繼續(xù)上提管柱,可實現(xiàn)篩管膨脹,減少起下管柱次數(shù),節(jié)約作業(yè)費用。

      3 提拉膨脹工藝

      國內(nèi)外目前膨脹工藝大部分采用下壓膨脹工藝,施工方便,但是存在以下問題:對于井深較淺的井,當管柱重量達不到篩管膨脹加載力時,全膨脹篩管防砂技術(shù)不能應(yīng)用。筆者研發(fā)了提拉膨脹工藝,可以依靠修井機上提管柱提供篩管膨脹所需的加載力,使脹錐管柱從下向上實現(xiàn)篩管膨脹。具體提拉膨脹管柱結(jié)構(gòu)為:懸掛器內(nèi)管+油管+插接工具+脹錐。懸掛器為內(nèi)外雙管柱結(jié)構(gòu),外管柱連接篩管管柱,內(nèi)管柱連接脹錐。

      用于全膨脹篩管膨脹工藝配套的脹錐主要是滾輪式脹錐。滾輪式脹錐施工方便,但受結(jié)構(gòu)限制,篩管膨脹后圓度低,室內(nèi)實驗發(fā)現(xiàn):篩管膨脹后抗擠毀強度只有7 MPa 左右,不能滿足出砂嚴重區(qū)塊的生產(chǎn)需求。為此筆者研制了可變徑液壓實體脹錐,結(jié)構(gòu)如圖9 所示。該脹錐突破了滾輪脹錐膨脹后篩管抗擠毀強度低的難題,實現(xiàn)360°整體膨脹,提高了篩管膨脹后的圓度,從而提高了抗擠毀強度。油管管柱打壓時,膨脹塊軸向移動,形成圓周實體結(jié)構(gòu),管串拉壓施加軸向膨脹力,實現(xiàn)篩管膨脹。

      4 現(xiàn)場應(yīng)用

      自2016年以來,全膨脹篩管防砂技術(shù)在遼河油田累計應(yīng)用20 井次,措施成功率100%,有效率95%。因調(diào)層等原因打撈5 井次,小修打撈成功率100%。

      海外河油田是1989年投入開發(fā)的油田,由海1、海26、海31 和新海27 等區(qū)塊組成,主力生產(chǎn)層位為東營組馬圈子油層。海外河油田原油屬普通稠油,具有高密度、低黏度、低含蠟量的特征。儲層巖性以中~細砂巖為主,次為粉砂巖,成巖作用差,泥質(zhì)含量高,屬于高孔隙度,中高滲透層。儲層結(jié)構(gòu)異常疏松,生產(chǎn)中極易出砂。隨著油田開發(fā)時間的不斷延長,油井含水的不斷升高,油井出砂日趨嚴重,而且后期防砂管柱打撈困難,一次整體打撈成功率極低。全膨脹篩管防砂技術(shù)在該油田共計應(yīng)用7井次?,F(xiàn)場施工統(tǒng)計效果見表3。因調(diào)層等原因打撈2井次,小修一次全部撈出管柱。

      表3 典型區(qū)塊應(yīng)用效果統(tǒng)計

      5 結(jié)論

      1)全膨脹篩管防砂技術(shù)與傳統(tǒng)的篩管防砂技術(shù)相比,可以消除砂環(huán),實現(xiàn)小修一次整體打撈,節(jié)約打撈費用。

      2)形成了提拉膨脹工藝,擴大了全膨脹篩管防砂技術(shù)的應(yīng)用范圍。

      3)建立了全膨脹篩管性能評價裝置及流程,可實現(xiàn)擋砂性能和抗擠毀強度性能測試及綜合評價,保障篩管防砂質(zhì)量及效果。

      4)全膨脹篩管加工成本高于傳統(tǒng)防砂篩管,而且在出砂輕微區(qū)塊,后期也可實現(xiàn)小修打撈。因此,全膨脹篩管在出砂嚴重、井段較長的油氣井中更具有技術(shù)優(yōu)勢。

      5)因結(jié)構(gòu)限制,割縫型全膨脹篩管抗擠毀強度不能滿足水平井裸眼井的防砂需求。需要進一步開展液壓膨脹篩管的研究,以滿足水平井等裸眼井完井需求。

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