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      梅鋼制氫站氫氣露點(diǎn)不合格分析

      2022-06-24 06:53:02吳先吉
      冶金動(dòng)力 2022年3期
      關(guān)鍵詞:干燥塔四通程控

      吳先吉

      (梅山鋼鐵股份有限公司能源環(huán)保部,江蘇南京 210039)

      引言

      梅鋼能環(huán)部制氫站自2007 年6 月開工建設(shè),2008 年11 月投運(yùn),至今已經(jīng)運(yùn)行13 年。制氫站采用變壓吸附技術(shù)凈化焦?fàn)t煤氣以及從煤氣中提純氫氣,制氫工藝通過(guò)精脫焦油、一次加壓、脫硫、除萘、除油,達(dá)到預(yù)凈化焦?fàn)t煤氣的目的,然后再經(jīng)過(guò)變壓吸附工藝除去氧以外的其它組份,獲得99.99%純度的產(chǎn)品氫氣,最終通過(guò)催化反應(yīng)除去氫氣中的氧并經(jīng)等壓干燥獲得99.999%純度的產(chǎn)品氫氣,工藝簡(jiǎn)圖見圖1。

      圖1 制氫系統(tǒng)工藝流程簡(jiǎn)圖

      1 制氫站干燥系統(tǒng)概況

      制氫站氫氣系統(tǒng)從400#變壓吸附來(lái)的半成品氫氣中尚含有一定濃度的氧,需要將氧氣除去。制氫干燥系統(tǒng)簡(jiǎn)圖見圖2,在脫氧器中,這些微量氧在鈀催化劑作用下生成水,由于氧含量較低,當(dāng)它通過(guò)催化劑層與氫反應(yīng)時(shí),生成的熱量較少,不足以維持正常的反應(yīng)溫度,故在脫氧塔(R0501)前需在加熱器(E0501)中將氫氣預(yù)熱。反應(yīng)溫度維持在50~100 ℃之間,生成的水經(jīng)干燥器除去。

      圖2 制氫站干燥系統(tǒng)簡(jiǎn)圖

      干燥系統(tǒng)由脫氧水分離器(V0501)、干燥器(T0501A、B)、預(yù)干燥器(T0502)、氫氣加熱器(E0503)、氫氣冷卻器(E0504)和再生水分離器(V0502)等組成。它是一個(gè)等壓的變溫吸附過(guò)程。通過(guò)3 個(gè)四通程控切斷閥(KV501A、KV501B、KV501C)和流量調(diào)節(jié)閥FV501 來(lái)實(shí)現(xiàn)整個(gè)循環(huán)過(guò)程。干燥與再生壓力均處于1.4 MPa壓力。

      脫氧后的氫氣經(jīng)冷卻后經(jīng)流量調(diào)節(jié)閥FV501分成兩路,其中一路直接去干燥塔進(jìn)行干燥,另一路作為再生氣進(jìn)入預(yù)干燥塔T0502。

      在吸附的過(guò)程中,經(jīng)過(guò)脫氧加熱器、脫氧器、脫氧后冷卻器和脫氧水分離器后的大部分待干燥氣體經(jīng)調(diào)節(jié)閥FV501、程控球閥KV0501B 進(jìn)入干燥塔,水分被吸附,吸附壓力約1.4 MPa。干燥后的氣體作為產(chǎn)品氣經(jīng)程控球閥KV501C送到儲(chǔ)存系統(tǒng)。

      在加熱的過(guò)程中,程控球閥KV501B、KV501C同時(shí)轉(zhuǎn)動(dòng)90°,小部份的含水氫氣經(jīng)流量計(jì)FIC501、程控球閥、預(yù)干燥器T0502、氫氣加熱器E0503 程控球閥KV501C 進(jìn)入干燥塔對(duì)其加熱,把水分帶出吸附塔,再生氣體的流量大小由調(diào)節(jié)閥FV501 調(diào)節(jié)控制,通常流量為總流量的1/4~1/3,加熱完成時(shí)吸附塔出口氣體溫度為80~100 ℃。

      在冷卻的過(guò)程中,程控球閥KV501A 轉(zhuǎn)動(dòng)90°,冷吹氣體經(jīng)流量計(jì)FIC501、程控球閥KV501A、程控球閥KV501B 進(jìn)入干燥塔進(jìn)行冷吹,當(dāng)干燥塔出口氣體的溫度(TI505)接近常溫,冷吹結(jié)束。

      2 干燥系統(tǒng)運(yùn)行中存在的問(wèn)題

      制氫站自投運(yùn)以來(lái)系統(tǒng)整體運(yùn)行穩(wěn)定,隨著運(yùn)行時(shí)間的增長(zhǎng),也出現(xiàn)了一些問(wèn)題。在2018 年2 月份發(fā)生露點(diǎn)不合格現(xiàn)象,氫氣露點(diǎn)出現(xiàn)了較大幅度波動(dòng),最高達(dá)到-25 ℃,標(biāo)準(zhǔn)為露點(diǎn)≤-60 ℃[1],沒能達(dá)到冷軋用戶對(duì)氫氣品質(zhì)的要求。

      3 氫氣露點(diǎn)高的原因分析及處理

      為了解決問(wèn)題,我們從影響氫氣露點(diǎn)的各方面因素進(jìn)行分析。

      3.1 露點(diǎn)儀出現(xiàn)問(wèn)題

      目前常見的測(cè)量氫氣露點(diǎn)有3 種原理:冷鏡式傳感器、金屬氧化物——氧化鋁傳感器、高分子薄膜電容傳感器。冷鏡式露點(diǎn)儀方法測(cè)量精度高,工作穩(wěn)定且直接讀露點(diǎn)溫度,通過(guò)借用移動(dòng)冷鏡式露點(diǎn)儀與現(xiàn)場(chǎng)在線露點(diǎn)儀進(jìn)行比較,測(cè)量結(jié)果基本一致,排除露點(diǎn)儀問(wèn)題,現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)數(shù)據(jù)與在線露點(diǎn)儀數(shù)據(jù)如表1。

      表1 現(xiàn)場(chǎng)數(shù)據(jù)與在線數(shù)據(jù)比對(duì)表 單位:℃

      3.2 氧氣含量高

      鈀催化劑具有很大的活性和極優(yōu)良的選擇性,作為脫氧反應(yīng)的輔助催化劑。從400#來(lái)的半成品氫氣中尚含有一定濃度的氧。由于含量較低,當(dāng)它通過(guò)催化劑層與氫反應(yīng)時(shí),生成的熱量較少,不足以維持正常的反應(yīng)溫度。故在脫氧塔前需在加熱器中將氫氣預(yù)熱。反應(yīng)溫度維持在50~100 ℃之間。由于反應(yīng)溫度通過(guò)蒸汽進(jìn)行控制,蒸汽進(jìn)氣溫度一般在150~160 ℃,通過(guò)單一的閥門進(jìn)行控制,故鈀催化劑工作溫度范圍波動(dòng)較大,經(jīng)常不在50~100 ℃之間,影響脫氧效果,有時(shí)氧含量高于1×10-5。在進(jìn)口蒸汽總管上并聯(lián)一根DN25 的蒸汽小管和閥門,通過(guò)大小管來(lái)調(diào)節(jié)進(jìn)氣量,便于精確控制蒸汽流量以此來(lái)調(diào)節(jié)鈀催化劑工作溫度。通過(guò)對(duì)加熱蒸汽流量的控制摸索,最終將氫氣加熱溫度控制在80~100 ℃,保持脫氧器運(yùn)行溫度在規(guī)范范圍內(nèi),從現(xiàn)場(chǎng)采集的數(shù)據(jù)分析氧含量都≤0.5×10-5。

      3.3 冷凝水多

      脫氧系統(tǒng)中脫氧反應(yīng)產(chǎn)生的水若因排水不暢造成系統(tǒng)中含水量大,過(guò)多的水隨著氫氣進(jìn)入干燥系統(tǒng),會(huì)導(dǎo)致三氧化二鋁的脫水能力變?nèi)酰瑥亩沟寐饵c(diǎn)逐漸變差。通過(guò)增加對(duì)制氫系統(tǒng)冷凝水的排水頻次。跟蹤觀察,其效果并不明顯。前期由于脫氧效果不佳,冷凝水較少,經(jīng)過(guò)對(duì)脫氧加熱器溫度進(jìn)行調(diào)整,排污水量較以往有明顯增加,這樣大大減少了干燥系統(tǒng)的負(fù)荷。

      3.4 吸附劑失效

      干燥塔內(nèi)的吸附劑主要為氧化鋁和硅膠類[2],這些分子篩的正常發(fā)揮作用直接影響著氫氣的干燥效果。梅鋼制氫站預(yù)干燥器和干燥器內(nèi)的吸附劑每4年都按時(shí)更換,從更換出來(lái)的吸附劑來(lái)看,色澤沒有過(guò)多的變化,顆粒大小正常。從前期運(yùn)行的規(guī)律來(lái)判斷,在2018 年2 月份以前,氫氣露點(diǎn)都穩(wěn)定在≤-60 ℃,經(jīng)常能夠達(dá)到-90 ℃甚至更低,而突然之間就露點(diǎn)變差,在控制運(yùn)行的溫度、壓力等無(wú)變化的條件下,露點(diǎn)變差沒有經(jīng)過(guò)一個(gè)線性的過(guò)程,顯得很突然,不符合吸附劑逐漸劣化的規(guī)律。

      通過(guò)圖3可以看出,在一定的運(yùn)行壓力下,影響吸附劑活性最主要的因素是溫度,通過(guò)控制氫氣的溫度在40 ℃以下來(lái)提高吸附劑的活性,40 ℃時(shí)的吸附容量在13%~15%,隨著溫度的升高活性氧化鋁的吸附性能迅速下降,溫度在100 ℃時(shí)只有3%。在實(shí)際運(yùn)行中,脫氧后的氫氣經(jīng)冷卻器冷至室溫后進(jìn)入干燥部分,這部分氫氣都在40 ℃以下,所以吸附劑此時(shí)的活性高,性能得到發(fā)揮。

      圖3 幾種吸附劑的吸水等壓線(1 333.22 pa)

      試圖通過(guò)干燥器干燥和再生的時(shí)間來(lái)改善露點(diǎn),經(jīng)過(guò)近一個(gè)月的調(diào)整和跟蹤,露點(diǎn)始終在-50 ℃~-60 ℃之間波動(dòng),沒有達(dá)到原有的效果,說(shuō)明這不是影響露點(diǎn)的主要因素。

      3.5 閥門內(nèi)漏

      從運(yùn)行角度上進(jìn)行分析,多次調(diào)整加熱時(shí)間和冷卻時(shí)間,效果不佳,不排除干燥系統(tǒng)四通閥出現(xiàn)內(nèi)漏現(xiàn)象。如果KV501C 四通閥存在內(nèi)漏現(xiàn)象,有可能在再生的過(guò)程中,加熱后用于再生的氫氣混入從另一個(gè)干燥塔出來(lái)干燥的氫氣后溫度降低,對(duì)吸附劑三氧化二鋁的脫水能力變?nèi)?,最終使得吸附劑的吸附能力變?nèi)?,同時(shí)再生氫氣混入正在吸附的塔中,提高吸附劑的溫度,使得吸附劑性能下降,氫氣露點(diǎn)變差。利用定修的機(jī)會(huì),對(duì)KV501C 四通閥進(jìn)行更換,更換下來(lái)的四通閥由于長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行,出現(xiàn)了關(guān)閉不嚴(yán)的現(xiàn)象見圖4。

      圖4 更換下的四通閥

      4 處理對(duì)策

      根據(jù)對(duì)制氫站干燥系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)的分析,認(rèn)為造成制氫站氫氣露點(diǎn)高的主要原因是:制氫站干燥系統(tǒng)KV501C 四通閥出現(xiàn)內(nèi)漏現(xiàn)象,導(dǎo)致再生塔與干燥塔的氫氣混合在一起,由于再生塔的氫氣溫度高,反過(guò)來(lái)影響干燥塔吸附劑的吸附效率,同時(shí)也影響再生塔的再生效果。

      針對(duì)閥門出現(xiàn)內(nèi)漏的情況,只有通過(guò)運(yùn)行趨勢(shì)上加以判斷,遇到干燥后露點(diǎn)突然變差或者再生溫度很難提高,說(shuō)明四通閥存在內(nèi)漏的可能,再進(jìn)一步根據(jù)氣流及現(xiàn)象判斷內(nèi)漏的閥門,結(jié)合檢修對(duì)內(nèi)漏閥門進(jìn)行處理,提高氫氣品質(zhì)和系統(tǒng)運(yùn)行的穩(wěn)定性。

      次通過(guò)對(duì)KV501C 四通閥進(jìn)行更換,氫氣露點(diǎn)逐步恢復(fù)至往常正常值在-90℃以下,保障了出口氫氣品質(zhì),滿足用戶用氣需求。

      5 管理對(duì)策

      梅鋼制氫站自投運(yùn)以來(lái),工藝上未有大的更新,經(jīng)常動(dòng)作的閥門等設(shè)備經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期的運(yùn)行,逐步劣化,需要加強(qiáng)預(yù)防維修。

      (1)梳理在運(yùn)行中存在卡澀或不靈活的閥門,結(jié)合系統(tǒng)定修,全部進(jìn)行更換處理。

      (2)運(yùn)行過(guò)程中,監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行參數(shù),確保制氫系統(tǒng)運(yùn)行在控制范圍內(nèi)。

      (3)定期對(duì)露點(diǎn)儀進(jìn)行校驗(yàn),確保數(shù)值準(zhǔn)確、可靠。

      (4)做好干燥系統(tǒng)前冷卻設(shè)施的維護(hù),確保進(jìn)入干燥器前氫氣的溫度≤40℃,提高吸附劑的活性和吸附效果。

      (5)按照標(biāo)準(zhǔn)做好兩個(gè)干燥器的輪流切換干燥和再生[3],使氧化鋁吸附劑得以充分吸附氫氣中的水分和脫水徹底,提高系統(tǒng)運(yùn)行效率。

      6 結(jié)語(yǔ)

      氫氣露點(diǎn)的控制與進(jìn)氣溫度的控制、吸附劑的吸水特性、系統(tǒng)運(yùn)行工藝中閥門的狀態(tài)息息相關(guān),在遇到這樣的問(wèn)題時(shí),需要逐一排查,分析影響因素。對(duì)系統(tǒng)中頻繁動(dòng)作的閥門,需定期做好維護(hù),才能提高系統(tǒng)運(yùn)行的可靠性。

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