王錦程
(唐山曹妃甸煤炭港務(wù)有限公司,河北唐山,063200)
某國內(nèi)大型煤炭港口取裝線皮帶機(jī)額定運載能力為6000t/h,最大運載能力為6700t/h。一旦超載,可能造成皮帶機(jī)沿線灑落、皮帶轉(zhuǎn)接部分堵料,皮帶機(jī)與托輥和滾筒之間磨損[1],皮帶機(jī)驅(qū)動部分(電機(jī)、減速機(jī))負(fù)載增大,超過額定限值甚至壓停皮帶機(jī)等后果,對日后設(shè)備的維護(hù)造成不利影響。因此,需要從源頭(即取料機(jī))進(jìn)行流量限制。
此煤炭港口控制系統(tǒng)主干網(wǎng)絡(luò)采用千兆光纖以太環(huán)網(wǎng),中控室、5所變電站各配置一套PLC主站,通過以太網(wǎng)模塊接入環(huán)網(wǎng)。PLC系統(tǒng)分為翻堆線控制系統(tǒng)和取裝線控制系統(tǒng),可分別獨立運行。1#變電站和4#變電站PLC站及從屬IO站為取裝線PLC系統(tǒng),中控室PLC負(fù)責(zé)系統(tǒng)急停處理,消防報警以及堆取料機(jī)防碰撞計算。PLC系統(tǒng)與取料機(jī)控制系統(tǒng)采用工業(yè)EtherNet網(wǎng)絡(luò)通訊,通訊介質(zhì)為單模光纖,通訊信號接入環(huán)網(wǎng)。同時通過控制電纜傳遞開關(guān)量聯(lián)鎖信號。為保證通訊可靠性,采用無線通訊作為光纖通訊的備份鏈路,無線通訊協(xié)議亦采用EtherNet。PLC系統(tǒng)與取裝線皮帶秤計量儀表通過Profibus-DP工業(yè)總線連接,數(shù)據(jù)接入點在1#變電站。如通訊簡圖1所示。
圖1 網(wǎng)絡(luò)通訊簡圖
所有單機(jī)設(shè)備控制系統(tǒng)PLC采用Rockwell公司產(chǎn)品,QL6000·55型斗輪取料機(jī)PLC控制系統(tǒng)主體CPU型號為AB的1756-L63,取料機(jī)單機(jī)自動化控制層根據(jù)機(jī)構(gòu)和部位不同將分為15個I/O站點,然后通過Controlnet網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行數(shù)據(jù)的收集與發(fā)送,狀態(tài)信息的交互[2]。各個I/O站的信息經(jīng)過處理和運算后在司機(jī)室內(nèi)的PANNEL PC觸摸屏加以顯示。
此技術(shù)改造設(shè)計對SS1的PLC程序作了84處改動(七臺取料機(jī)配煤有21種配煤方式,對應(yīng)4條BJ線,共21×4=84種情況),用于向配煤取料機(jī)發(fā)送是否為“主取料機(jī)”信號和兩臺配煤取料機(jī)料流的時間差。程序圖如圖2所示。
圖2 程序圖
以圖2 程序圖為例,圖中CPT指令PC_TEMP[17]的表達(dá)式:
COM_SS1_R_SS4.R7.Position-COM_SS1_R_SS4.R4.Position-300
用于計算R4與R7相對BJ稱的料流時間差,現(xiàn)場位置如圖3所示,BQ線皮帶機(jī)長度相等,則R7距BJ皮帶秤的距離為:
SR7=1353-(COM_SS1_R_SS4.R7.Position)+450+a R4距BJ皮帶秤的距離為:
SR4=1353-(COM_SS1_R_SS4.R4.Position)+150+a依此可以計算出R4與R7的相對距離為:
ΔS=SR4-SR7=COM_SS1_R_SS4.R7.Position-COM_SS1_R_SS4.R4.Position-300
即圖3中PC_TEMP[17]的表達(dá)式,同時,根據(jù)取裝線皮帶平均速度約為5m/s,可以計算出R4與R7的實際料流時間差:ΔT=ΔS/5(此式在下文會用到)。
圖3 現(xiàn)場位置示意圖
圖3的程序中定義了“配煤作業(yè)主取料機(jī)”的概念,以此來區(qū)分配煤作業(yè)中兩臺取料機(jī)距BJ稱距離的先后順序。當(dāng)上述表達(dá)式PC_TEMP[17]為負(fù)值時,此時R7距BJ較遠(yuǎn),定義R7為主取料機(jī),同理當(dāng)R4距BJ較遠(yuǎn)時,定義R4為主取料機(jī)。程序中對配煤作業(yè)延時時間作了計算,即上文提到的ΔT,表達(dá)式ABS(PC_TEMP[17])/5*1000,ABS表示取絕對值運算,由于程序中時間單位為ms,因此需要把計算出的數(shù)值*1000將s換算為ms。
SS1PLC將這些數(shù)據(jù)用message指令寫入SS4PLC,SS4PLC作 為 中轉(zhuǎn),再將這些數(shù)據(jù)寫入各取料機(jī)PLC,message指令讀寫程序。此時,在取料機(jī)PLC中獲得message中的數(shù)據(jù)。
此技術(shù)改造在每臺取料機(jī)PLC中新增加了15條控制程序,首先是對兩臺配煤取料機(jī)的瞬時流量進(jìn)行記錄,如圖4所示。
圖4
經(jīng)計算,當(dāng)距BJ稱最近取料機(jī)與最遠(yuǎn)取料機(jī)配煤作業(yè)時,最大料流時間差約為361秒。因此,按照每秒記錄一個數(shù)據(jù)來算,建立一個包含500個數(shù)據(jù)的堆棧存儲器可滿足使用要求。這段程序運用了堆棧出棧中“先進(jìn)先出”的運算方式,使500s前到此刻的瞬時流量數(shù)據(jù)持續(xù)更新。然后將上文中SS1PLC計算得出的間隔時間“ΔT”代入主取料機(jī)的堆棧數(shù)據(jù)存儲器中,查找出ΔT時間前對應(yīng)取料機(jī)的瞬時流量值,此瞬時流量值被認(rèn)為瞬時流量真實值,再將兩臺配煤取料機(jī)的真實瞬時流量值相加,得出配煤時真實流量,也就是兩臺配煤取料機(jī)料流同時到BJ皮帶秤的瞬時流量。配煤的真實流量超載經(jīng)過1s中斷過濾處理后進(jìn)行輸出計時,計時20s和40s均用作報警輸出,計時40s時,用作對非“主取料機(jī)”的流量限制(見圖5)。
由于配煤的真實流量計算是用“主取料機(jī)”ΔT時間前的瞬時流量與非“主取料機(jī)”的當(dāng)前瞬時流量相加得出的結(jié)果,如果對主取料機(jī)進(jìn)行流量限制會出現(xiàn)滯后的情況,顯然我們無法對已經(jīng)發(fā)生的ΔT時間內(nèi)的流量進(jìn)行限制,因此在配煤時,只對非“主取料機(jī)”的當(dāng)前瞬時流量進(jìn)行限制。而取料機(jī)單取情況下不存在這個問題,針對本機(jī)瞬時流量直接判定超載結(jié)果,進(jìn)行超載輸出,見圖6,當(dāng)單取或配煤情況下超載持續(xù)20s后,通過圖5中的OUT_CZ_FAULT指令輸出至司機(jī)室上位機(jī)進(jìn)行超載報警,報警持續(xù)20s后關(guān)閉,當(dāng)超載持續(xù)40s后,通過圖6中的RCZ.CZKZ指令輸出,至圖7,對當(dāng)前取料機(jī)的回轉(zhuǎn)速度限速,通過對回轉(zhuǎn)速度的限制來達(dá)到對當(dāng)前流量的控制,將速度限制為回轉(zhuǎn)最大速度的30%,120s后解除限制。
圖5
圖6
圖7
使用FactoryTalk View Studio軟件在司機(jī)室的觸控屏上添加了超載報警提示,取UT_CZ_FAULT指令標(biāo)簽作為報警輸出,從而達(dá)到超載輸出時,上位機(jī)閃爍紅藍(lán)的“超載報警,注意流量”字樣(圖8)。司機(jī)作業(yè)超載時,會有圖8“紅圈”中的超載倒計時提示司機(jī)如果繼續(xù)超載多長時間后會受限制;當(dāng)超載使回轉(zhuǎn)速度受限后,限制倒計時來提示司機(jī)回轉(zhuǎn)限制還有多長時間解除。
圖8 上位機(jī)界面
取料機(jī)超載報警及限制技術(shù)改造自2019年8月份投入使用后,通過程序中計數(shù)器記錄,8月份下半月超載報警次數(shù)為373次,9月份超載報警636次,10月份超載報警609次,超載限制次數(shù)8月份下半月90次,9月份138次,10月份148次。通過取料機(jī)司機(jī)反應(yīng),以前作業(yè)避免超載只能依靠上位機(jī)的瞬時流量值人為估計超載時間與超載量,自從投入超載報警系統(tǒng)后,取料時上位機(jī)畫面能及時提示超載報警,明確顯示出超載的時間,不需要人為估算,并且超載限制時間也能清楚地顯示,大大提高了作業(yè)質(zhì)量,也使司機(jī)作業(yè)更加方便。
自8月份超載報警及限制技術(shù)改造投入以來,超載次數(shù)明顯降低,2019年6月至10月每月的作業(yè)量相差不多,由于此技改項目于8月中旬投入使用,但超載記錄只記錄整個月份,無法拆開來比對,因此表1中按整月份統(tǒng)計超載次數(shù)。
由表1可以看出,8月份以后超載次數(shù)明顯降低,減少了約1/3的超載次數(shù),由于每月作業(yè)量相差不大,因此確定降低了約1/3的超載率。
表1 每月超載次數(shù)統(tǒng)計
在降低超載次數(shù)的同時,造成皮帶機(jī)沿線灑落、皮帶轉(zhuǎn)接部分堵料次數(shù)極大減少,清煤人數(shù)減少,但清煤質(zhì)量明顯提高,皮帶機(jī)沿線較之前更加整潔,以前最容易灑落煤的部位為BJ爬坡的走梯,灑落最嚴(yán)重時人員無法從走梯經(jīng)過,超載減少后從未出現(xiàn)過此類情況。超載降低使皮帶機(jī)與托輥和滾筒之間磨損降低,皮帶機(jī)壓停情況減少,從而減少了設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)的成本,減少維修時間及工作量,延長設(shè)備驅(qū)動部分的使用壽命。
(1)此技術(shù)改造增加了七臺取料機(jī)之間的數(shù)據(jù)交互,主要媒介為SS4PLC和SS1PLC,取料機(jī)先將數(shù)據(jù)通過SS4PLC傳入SS1PLC,在SS1PLC中進(jìn)行計算,計算完成后將結(jié)果通過SS4PLC傳入各取料機(jī)。這種方式不需要增加通訊設(shè)備,使用現(xiàn)有的message指令進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸,不會增加PLC之間的通訊負(fù)擔(dān)[3]。
(2)提升了皮帶秤數(shù)據(jù)的時效性,相比之前配煤流量只能通過人為估算,并且一旦皮帶秤檢測到超載,無法降低已取到皮帶上的物料情況[4]。通過建立堆棧數(shù)據(jù)庫儲存皮帶秤瞬時流量,可隨時調(diào)用數(shù)據(jù)庫中任一時間點的瞬時值,由此程序中定義了“真實流量”的概念,使配煤流量真正地顯示出此刻的瞬時流量。
(3)通過添加人機(jī)交互界面,減少人工工作強(qiáng)度,提高了控制系統(tǒng)地自動化及有效程度的,并應(yīng)用閉環(huán)反饋的工作原理,將控制系統(tǒng)中的執(zhí)行及故障情況及時反饋給操作人員,讓操作人員更加完善的掌握取料機(jī)實時流量和超載的故障信息,提高了單取及配煤的精度和物料的穩(wěn)定性,并為超載判斷和流量限制節(jié)省了時間和成本。