• 
    

    
    

      99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

      基于視覺(jué)與PLC的面向物流末端的智能分揀系統(tǒng)*

      2022-06-23 10:58:10吳淑梅張志超趙劍偉袁宏杰
      機(jī)電工程技術(shù) 2022年5期
      關(guān)鍵詞:分揀機(jī)雙軸運(yùn)轉(zhuǎn)

      吳淑梅,張志超,趙劍偉,袁宏杰

      (石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院,石家莊 050010)

      0 引言

      隨著電子商務(wù)的發(fā)展,人們的消費(fèi)習(xí)慣產(chǎn)生了巨大的變化,物流服務(wù)需求也隨之逐漸增加,每年的快遞數(shù)量增速超過(guò)100 億件,2020 年快遞業(yè)務(wù)量達(dá)到830 億件。市場(chǎng)需求與競(jìng)爭(zhēng)的逐步激烈促使物流行業(yè)迫切提高分揀效率,進(jìn)而推動(dòng)物流自動(dòng)化水平的不斷提升,隨之自動(dòng)分揀系統(tǒng)代替了人工分揀方式,在物流分揀作業(yè)中應(yīng)用越來(lái)越廣泛。自動(dòng)分揀系統(tǒng)目前已成為物流配送中心或流通中心必備設(shè)施之一。

      自動(dòng)分揀系統(tǒng)具有能連續(xù)、大批量地分揀貨物,分揀誤差率極低,分揀作業(yè)基本實(shí)現(xiàn)無(wú)人化等優(yōu)點(diǎn),但是目前應(yīng)用的自動(dòng)化分揀系統(tǒng)因投資大、占地廣等因素限制了其應(yīng)用領(lǐng)域,全流程自動(dòng)分揀并未實(shí)現(xiàn),在快遞末端環(huán)節(jié)仍以人工分揀為主,影響時(shí)效性。本文主要從技術(shù)與應(yīng)用兩個(gè)維度出發(fā),設(shè)計(jì)一款布局靈活、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、分揀效率高的智能分揀設(shè)備,解決物流末端產(chǎn)業(yè)發(fā)展落后,尤其是路段以及縣域分揀中心,其分揀能力與分揀壓力嚴(yán)重不符合,沒(méi)有適用設(shè)備的痛點(diǎn),解決物流最后環(huán)節(jié)的分揀時(shí)效性問(wèn)題。

      1 系統(tǒng)原理設(shè)計(jì)

      系統(tǒng)工作原理如圖1 所示。工作過(guò)程:包裹在供包臺(tái)處上包,放置滾筒輸送線上前進(jìn),經(jīng)過(guò)置頂高速攝像機(jī)視覺(jué)檢測(cè)區(qū)時(shí),攝像機(jī)采集條形碼信息,并將信息傳遞給計(jì)算機(jī),計(jì)算機(jī)將信息存入數(shù)據(jù)庫(kù)并傳給新一代寄遞信息系統(tǒng)匹配道段信息,將匹配信息存入計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)庫(kù),如果匹配成功,將所得到的位置信息傳遞給控制器PLC,控制器根據(jù)反饋信息控制預(yù)先設(shè)定的道段格口雙軸變頻電機(jī)和檢測(cè)框,當(dāng)檢測(cè)框中的傳感器檢測(cè)到包裹進(jìn)入時(shí),雙軸變頻電機(jī)根據(jù)控制器的信號(hào)進(jìn)行正向運(yùn)轉(zhuǎn)、反向運(yùn)轉(zhuǎn)或不運(yùn)轉(zhuǎn),控制拂手撥叉進(jìn)行分揀。當(dāng)雙軸變頻電機(jī)正向運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí),帶動(dòng)驅(qū)動(dòng)輪轉(zhuǎn)動(dòng),從而帶動(dòng)張緊輪、下主動(dòng)輪、上主動(dòng)輪、下同步輪、上同步輪、下從動(dòng)輪、上從動(dòng)輪運(yùn)轉(zhuǎn),帶動(dòng)拂手連桿向上運(yùn)動(dòng),運(yùn)動(dòng)出電動(dòng)輥筒表面的同時(shí)開(kāi)始水平移動(dòng),從而將包裹推向機(jī)架的一側(cè);反之,雙軸變頻電機(jī)根據(jù)控制器的信號(hào)進(jìn)行反向運(yùn)轉(zhuǎn),拂手連桿將包裹推向機(jī)架的另一側(cè);當(dāng)雙軸變頻電機(jī)不運(yùn)轉(zhuǎn),即不需要拂手連桿動(dòng)作時(shí),包裹在電動(dòng)輥筒轉(zhuǎn)動(dòng)的帶動(dòng)下,落入機(jī)架的前方位置,這就實(shí)現(xiàn)了包裹向3 個(gè)不同方向的分揀。分揀完畢后,撥叉位于滾筒下方等待下一次控制信息。分揀機(jī)可以為多臺(tái)并聯(lián)時(shí),可以實(shí)現(xiàn)多個(gè)拂手連桿對(duì)包裹的分揀,達(dá)到將包裹進(jìn)行多個(gè)方向分揀的目的。

      圖1 拂手式分揀機(jī)工作原理

      2 系統(tǒng)方案設(shè)計(jì)

      智能分揀系統(tǒng)主要由信息系統(tǒng)和PLC 控制系統(tǒng)兩個(gè)部分組成,其系統(tǒng)的設(shè)計(jì)方案如圖2 所示。

      圖2 系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案

      2.1 信息系統(tǒng)

      信息系統(tǒng)主要包含視覺(jué)系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)信息、新一代寄遞平臺(tái)信息互通3 個(gè)部分。視覺(jué)系統(tǒng)具有圖像采集、圖像處理和圖像傳輸功能,選用??礛D 系列高速攝像機(jī)并配置鏡頭、光源、光源控制器、視覺(jué)控制器進(jìn)行圖像采集。圖像處理部分應(yīng)用海康配套機(jī)器視覺(jué)算法包,快速靈活準(zhǔn)確獲取包裹條碼數(shù)據(jù)。包裹條碼數(shù)據(jù)存儲(chǔ)到主控計(jì)算機(jī)的數(shù)據(jù)庫(kù)內(nèi),并通過(guò)計(jì)算機(jī)上傳給新一代寄遞信息平臺(tái),平臺(tái)具有信息反饋功能,獲取包裹具體地址信息用于分揀系統(tǒng)的分揀作業(yè)。

      2.2 PLC控制系統(tǒng)

      圖3 所示為分揀控制系統(tǒng),PLC 控制系統(tǒng)控制器采用西門子S7-1200 PLC 控制器,是一款緊湊型、模塊化的PLC,可完成簡(jiǎn)單邏輯控制、高級(jí)邏輯控制、HMI 和網(wǎng)絡(luò)通信等任務(wù)??刂破鲗?shí)現(xiàn)了模塊化和緊湊型設(shè)計(jì),功能強(qiáng)大、可擴(kuò)展性強(qiáng)、靈活度高的設(shè)計(jì),可實(shí)現(xiàn)最高標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)通信的通信接口以及一整套強(qiáng)大的集成技術(shù)功能,成為完整、全面的自動(dòng)化解決方案的重要組成部分。PLC控制器通過(guò)與主控計(jì)算機(jī)通信獲取包裹信息,紅外對(duì)射光幕為控制器輸入獲取包裹位置信息,變頻器、滾筒電機(jī)、警示燈等作為輸出執(zhí)行部件,按照PLC控制指令動(dòng)作。

      圖3 分揀控制系統(tǒng)

      3 硬件設(shè)計(jì)

      系統(tǒng)硬件分為控制檢測(cè)部分、電氣部分和機(jī)械執(zhí)行部分。

      (1) 控制檢測(cè)部分硬件主要由上位機(jī)、視覺(jué)系統(tǒng)、光電檢測(cè)和PLC 組成,控制器PLC 與變頻器和上位機(jī)之間有著密切的聯(lián)系,控制器作為整體系統(tǒng)的控制核心,對(duì)整體自動(dòng)分揀系統(tǒng)進(jìn)行控制,變頻器則主要是對(duì)減速電機(jī)的速度進(jìn)行調(diào)控,上位機(jī)則是實(shí)現(xiàn)人與整個(gè)自動(dòng)控制系統(tǒng)的人機(jī)交互,通過(guò)上位機(jī),可以人為的對(duì)分揀方案和分揀信息等進(jìn)行人為的設(shè)定。同時(shí)上位機(jī)也可以實(shí)時(shí)的監(jiān)控整體自動(dòng)分揀系統(tǒng)的運(yùn)行狀態(tài)。圖4 所示為分揀硬件機(jī)構(gòu)。

      圖4 分揀硬件結(jié)構(gòu)

      (2) 電氣部分主要是485 通信模塊、電氣開(kāi)關(guān)、開(kāi)關(guān)電源、電磁傳感器、變頻器等電氣元件組成,是智能分揀系統(tǒng)的重要組成部分。圖5 所示為分揀控制部分電氣接線圖。

      圖5 部分控制接線

      (3) 機(jī)械執(zhí)行部分主要由驅(qū)動(dòng)傳送的動(dòng)力滾筒、控制電機(jī)的變頻器等構(gòu)成。其中變頻器控制電機(jī)帶動(dòng)的是拂手撥叉,是分揀系統(tǒng)創(chuàng)新設(shè)計(jì),使分揀效率提升的關(guān)鍵所在。

      圖6 所示為拂手撥叉結(jié)構(gòu),當(dāng)雙軸變頻電機(jī)正向運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí),帶動(dòng)驅(qū)動(dòng)輪轉(zhuǎn)動(dòng),從而帶動(dòng)張緊輪、下主動(dòng)輪、上主動(dòng)輪、下同步輪、上同步輪、下從動(dòng)輪、上從動(dòng)輪運(yùn)轉(zhuǎn),帶動(dòng)拂手連桿向上運(yùn)動(dòng),運(yùn)動(dòng)出電動(dòng)輥筒表面的同時(shí)開(kāi)始水平移動(dòng),從而將包裹推向機(jī)架的一側(cè);反之,雙軸變頻電機(jī)根據(jù)控制器的信號(hào)進(jìn)行反向運(yùn)轉(zhuǎn),拂手連桿將包裹推向機(jī)架的另一側(cè);當(dāng)雙軸變頻電機(jī)不運(yùn)轉(zhuǎn),即不需要拂手連桿動(dòng)作時(shí),包裹在電動(dòng)輥筒轉(zhuǎn)動(dòng)的帶動(dòng)下,落入機(jī)架的前方位置。

      圖6 拂手撥叉結(jié)構(gòu)

      4 軟件設(shè)計(jì)

      此系統(tǒng)的軟件設(shè)計(jì)主要包含條碼信息處理和智能分揀控制。

      (1)條碼信息處理

      包裹條碼信息識(shí)別流程如圖7所示。經(jīng)過(guò)對(duì)比研究,本部分的視覺(jué)系統(tǒng)選用??狄曈X(jué)設(shè)備,該設(shè)備提供視覺(jué)設(shè)備參數(shù)設(shè)置和虛擬串口。用java 編寫程序軟件自動(dòng)讀取虛擬串口信息,并存儲(chǔ)在SQL 數(shù)據(jù)庫(kù)中。開(kāi)發(fā)的java程序軟件將信息與新一代寄遞平臺(tái)(郵件信息中心)對(duì)接,獲取物理地址信息,存儲(chǔ)在數(shù)據(jù)庫(kù)中,以便控制系統(tǒng)讀取調(diào)用。

      圖7 包裹信息識(shí)別流程

      具體程序操作如下:腦啟動(dòng)后,系統(tǒng)自動(dòng)加載落格后臺(tái)程序,雙擊啟動(dòng)掃碼識(shí)別程序(落格程序2),如圖8 所示;程序啟動(dòng)后,進(jìn)入頁(yè)面,輸入工號(hào)、密碼、班次登錄郵件分揀,如圖9 所示;點(diǎn)擊菜單分揀機(jī),郵件分揀進(jìn)入掃碼頁(yè)面如圖10 所示;操作完畢后,即可打開(kāi)控制線鑰匙開(kāi)關(guān),設(shè)備啟動(dòng)上電后,紅燈停止閃爍后,綠燈1s 閃爍時(shí)可按下啟動(dòng)按鈕啟動(dòng)分揀輸送。程序除去分揀信息預(yù)處理功能外還具備查詢統(tǒng)計(jì)、落格統(tǒng)計(jì)和數(shù)據(jù)維護(hù)功能,方便作業(yè)。

      圖8 程序圖標(biāo)

      圖9 分揀軟件界面

      圖10 操作界面

      (2)智能分揀控制系統(tǒng)

      該部分主要由接口與參數(shù)配置和PLC 程序編寫兩大部分組成。接口配置是在PLC 配置目錄下,設(shè)置相關(guān)參數(shù),實(shí)現(xiàn)PLC 與PLC、PLC 與上位機(jī)通信。設(shè)置變頻器、電動(dòng)滾筒相關(guān)運(yùn)行參數(shù)。在博圖環(huán)境下編寫PLC 分揀控制程序,具體分揀控制流程如圖11所示。

      圖11 分揀控制流程

      4 分揀系統(tǒng)應(yīng)用驗(yàn)證及結(jié)果分析

      智能拂手式分揀機(jī)系統(tǒng)設(shè)計(jì)制作調(diào)試完畢后在欒城郵政公司分揀車間作業(yè)運(yùn)行。目前欒城共有投遞道段23個(gè),由于現(xiàn)有試驗(yàn)設(shè)備只有5 段分揀機(jī)(有11 個(gè)格口),目前只分揀郵件量相對(duì)較多城區(qū)之外的鄉(xiāng)郵郵件,城區(qū)郵件進(jìn)入收容格口,人工分揀。

      設(shè)備操作簡(jiǎn)單,基本不用專門培訓(xùn)既能上手操作,自動(dòng)化程度較高,可操作性較好。實(shí)際郵件分揀效率在3 600 件∕h 左右。郵件的識(shí)別率基本在93%以上。未識(shí)別郵件進(jìn)入收容格口,人工分揀。設(shè)備運(yùn)行反饋良好,得到企業(yè)的一致認(rèn)可。

      智能分揀系統(tǒng)具有如下特點(diǎn)。

      (1)一少:占地少。每一段分揀機(jī)長(zhǎng)只有0.764 m、寬0.718 m。僅一塊兒瓷磚的大小。非常適合縣域、區(qū)域部署使用。

      (2)二高:效率及可靠性高。一人操作,每小時(shí)可分揀4 000 件以上;箱體、軟包、薄壁等郵件都能順利分揀;設(shè)備結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)潔,易損件少,設(shè)備可靠性極高。

      (3)三低:低功耗、低成本、低噪聲。以20格口分揀為例,系統(tǒng)功耗2 kW 左右;設(shè)備投資低,可大面積部署使用;設(shè)備運(yùn)行平穩(wěn),噪聲極低。

      5 結(jié)束語(yǔ)

      本文中的智能拂手式分揀系統(tǒng)是為解決基于現(xiàn)有的分揀設(shè)備現(xiàn)狀——占地大、價(jià)格昂貴、維護(hù)費(fèi)用高、縣或區(qū)域及小型快遞企業(yè)無(wú)法承擔(dān)昂貴的分揀設(shè)備成本、無(wú)適宜的分揀設(shè)備可用等問(wèn)題。模塊化機(jī)構(gòu)在保證節(jié)省空間、靈活布置的同時(shí),也保證了分揀效率; 拂手結(jié)構(gòu)創(chuàng)新設(shè)計(jì),反應(yīng)迅速、易控制、實(shí)現(xiàn)雙側(cè)分揀節(jié)省空間;整個(gè)結(jié)構(gòu)以普通的帶傳動(dòng)設(shè)計(jì),原理簡(jiǎn)單,成本較低。整個(gè)系統(tǒng)各部分的速度設(shè)計(jì)合理,使得各部分協(xié)調(diào)運(yùn)行且不會(huì)發(fā)生碰撞,因而可以做到各部分協(xié)調(diào)配合的高速工作。整套裝置設(shè)計(jì)新穎,部署應(yīng)用至今得到企業(yè)認(rèn)可好評(píng),多家企業(yè)均迫切需求部署研發(fā)分揀設(shè)備。拂手式分揀機(jī)因需而生,前景廣闊。

      猜你喜歡
      分揀機(jī)雙軸運(yùn)轉(zhuǎn)
      交叉帶式郵件分揀機(jī)常見(jiàn)故障的分析及處理
      福特phve冷板檢測(cè)定位pin自動(dòng)分揀機(jī)控制系統(tǒng)的研究
      復(fù)舊運(yùn)轉(zhuǎn)
      《獅來(lái)運(yùn)轉(zhuǎn)》萌翻石獅
      海峽姐妹(2019年1期)2019-03-23 02:42:56
      基于SVM-DTC的測(cè)試分揀機(jī)下壓機(jī)構(gòu)電機(jī)力矩控制
      時(shí)來(lái)運(yùn)轉(zhuǎn)
      簡(jiǎn)易雙軸立銑頭裝置設(shè)計(jì)與應(yīng)用
      基于SolidWorks對(duì)雙軸攪拌機(jī)的靜力學(xué)分析
      基于STM32 的自動(dòng)硬幣分揀機(jī)控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)
      電子制作(2017年23期)2017-02-02 07:17:10
      雙軸太陽(yáng)能跟蹤與市電互補(bǔ)的路燈控制系統(tǒng)
      德庆县| 丰原市| 嵩明县| 玛多县| 马鞍山市| 双辽市| 古交市| 逊克县| 金沙县| 宣武区| 林口县| 湘乡市| 宜宾市| 霍城县| 监利县| 屏南县| 新郑市| 湘乡市| 塔河县| 万州区| 开鲁县| 离岛区| 德昌县| 新巴尔虎左旗| 方山县| 靖西县| 灵璧县| 星座| 凤冈县| 舟山市| 浠水县| 读书| 溧水县| 禹城市| 攀枝花市| 高雄县| 都兰县| 吉林市| 潮安县| 西贡区| 萍乡市|