姜致強(qiáng),徐勇,饒劍文
江西江鈴底盤(pán)股份有限公司 江西撫州 344000
隨著汽車行業(yè)由高速發(fā)展轉(zhuǎn)變?yōu)楦哔|(zhì)量發(fā)展,乘客對(duì)駕駛體驗(yàn)的要求越來(lái)越苛刻,整車NVH技術(shù)飛速發(fā)展,底盤(pán)NVH問(wèn)題日益凸顯。驅(qū)動(dòng)后橋作為動(dòng)力傳動(dòng)的重要組成部分,不僅承受著發(fā)動(dòng)機(jī)傳來(lái)的激勵(lì),本身也是激勵(lì)源之一,其NVH性能直接影響整車的舒適性。
后橋噪聲主要有齒輪的嚙合噪聲、軸承運(yùn)轉(zhuǎn)噪聲及齒輪嚙合動(dòng)態(tài)激勵(lì)與沖擊經(jīng)過(guò)軸承的傳遞而引起的橋體結(jié)構(gòu)振動(dòng)產(chǎn)生的輻射噪聲,這些都會(huì)破壞車內(nèi)乘客的駕駛體驗(yàn)。本文也將重點(diǎn)分析以上激勵(lì)源,分析“嘶嘶”聲異響原因,制定優(yōu)化方案。
某新車型屬性簽發(fā)中,共駕評(píng)5臺(tái),發(fā)現(xiàn)有一臺(tái)N310MCA汽油車20~120km/h帶擋加減速和空擋滑行一直存在“嘶嘶”聲問(wèn)題,其余4臺(tái)也均存在該聲音,但是可接受。
主機(jī)廠對(duì)故障車及合格車的后橋總成進(jìn)行ABA互換分析,發(fā)現(xiàn)“嘶嘶”聲故障隨后橋走,因此可判斷故障由后橋引起。
對(duì)故障后橋及合格后橋使用西門(mén)子LMS振動(dòng)噪聲檢測(cè)試驗(yàn)系統(tǒng)進(jìn)行客觀數(shù)據(jù)采集,分析“嘶嘶”聲的階次及頻率(見(jiàn)圖1)。
圖1 “嘶嘶”聲階次及頻譜
通過(guò)圖1可判斷:該“嘶嘶”聲無(wú)明顯階次,通過(guò)頻率過(guò)濾模式進(jìn)行判斷,初步勉強(qiáng)判斷該頻率約為1000~3000Hz段整體噪聲。
1)為準(zhǔn)確定位后橋內(nèi)部故障,對(duì)后橋內(nèi)部子零件進(jìn)行ABA互換,如圖2所示。
圖2 主減總成ABA互換
結(jié)果:“嘶嘶”聲大部分跟著主減走,因此判斷后橋主減為“嘶嘶”聲的主要原因。
2)該聲音在加減速工況均存在,而且踩放節(jié)氣門(mén)無(wú)任何變化,并且如果存在齒面故障,會(huì)出現(xiàn)明顯階次噪聲,故可排除齒輪齒面問(wèn)題。
3)將故障件主減退回在臺(tái)架上進(jìn)行近場(chǎng)噪聲測(cè)試發(fā)現(xiàn),主要是在2400Hz附近的固有頻率噪聲,如圖3所示。對(duì)該頻率段的噪聲進(jìn)行分析,符合軸承滾道聲的特征(聲音頻率成分不變,高于1000Hz)。
圖3 故障件主減噪聲測(cè)試頻譜
4)依次對(duì)調(diào)主減內(nèi)4個(gè)軸承,包括主齒內(nèi)、外軸承和2個(gè)差速器軸承(見(jiàn)圖4)。
圖4 主減內(nèi)軸承互換
結(jié)果:
1)軸承本體為“嘶嘶”聲的主要貢獻(xiàn)因子,但不一定是全部原因。
2)懷疑軸承裝配可能對(duì)該聲音存在一定的影響。
根據(jù)相關(guān)資料將軸承噪聲包括:軸承固有噪聲、因設(shè)計(jì)和工藝加工誤差而形成的噪聲以及傷痕和夾雜物引起的噪聲。
這種噪聲是由于軸承旋轉(zhuǎn)而發(fā)生的一種平穩(wěn)、連續(xù)的噪聲,它是一個(gè)基本噪聲。該噪聲由彈性套圈彎曲的固有振動(dòng)引起,這種振動(dòng)在徑向和軸向方向上都存在。在數(shù)學(xué)上可以用卷積分來(lái)描述:設(shè)彈性交變力為F(t),系統(tǒng)的阻尼為c,系統(tǒng)質(zhì)量為m,系統(tǒng)彈簧剛度為k,則系統(tǒng)數(shù)學(xué)方程為
其微分方程為
式中ωn——無(wú)阻尼系統(tǒng)的固有頻率;
ωd——無(wú)阻尼系統(tǒng)的固有頻率;
ξ——黏性阻尼比。
固有振動(dòng)引起的噪聲的顯著特點(diǎn)是:即使回轉(zhuǎn)速度發(fā)生變化,但噪聲的主頻率幾乎不變,即主頻率與轉(zhuǎn)速無(wú)關(guān),但聲壓級(jí)隨著轉(zhuǎn)速的提高而增加??梢酝ㄟ^(guò)提高套圈端面的平面度、增加套圈厚度等方法使固有噪聲得到改善。
驗(yàn)證分析:該“嘶嘶”聲故障有OK件及NG件,且該噪聲聲壓級(jí)隨著轉(zhuǎn)速的提高而未增加,排除軸承固有噪聲。
這種噪聲是由軸承設(shè)計(jì)或工藝制造誤差造成的,它主要包含5種噪聲。
(二)病理變化 剖檢見(jiàn)腹腔有少量黃色或淡紅色腹水,漿膜表面有出血斑點(diǎn)。剖檢變化主要發(fā)生在肝臟,肝臟色黃腫大,質(zhì)脆,嚴(yán)重的有灰黃色壞死灶,小葉中心出血和間質(zhì)明顯增生,質(zhì)地變硬,膽囊萎縮,膽汁少而濃。大腿前和肩下區(qū)的皮下肌肉內(nèi)發(fā)生出血,其他部位也常見(jiàn)肌肉出血,胃底彌漫性出血,有的出現(xiàn)潰瘍,腸道有出血性炎癥,胃腸道中有血凝塊,腎臟腫脹,蒼白或淡黃色,全身淋巴結(jié)腫脹,充血。脾臟通常無(wú)變化 ,心外膜和心內(nèi)膜有明顯出血,脂肪黃染,有時(shí)結(jié)腸漿膜呈膠樣浸潤(rùn),通過(guò)對(duì)臨床癥狀和剖檢病理變化的分析,初步懷疑是霉玉米引起的黃曲霉素中毒。再做實(shí)驗(yàn)室診斷。
(1)滾道噪聲 驗(yàn)證分析:分別測(cè)試了總成綜合預(yù)緊力在1.5N·m、2.2N·m、3.2N·m、5.3N·m、6.5N·m和7N·m下的橋總成噪聲,即改變軸承徑向游隙及軸承座剛性,“嘶嘶”聲的聲壓級(jí)與軸承預(yù)緊力關(guān)系不大,可排除其影響(見(jiàn)圖5)。
圖5 不同預(yù)緊力情況下的總成噪聲
(2)滾動(dòng)體噪聲 驗(yàn)證分析:主減軸承采用潤(rùn)滑油潤(rùn)滑,LMS振動(dòng)噪聲檢測(cè)試驗(yàn)系統(tǒng)進(jìn)行客觀數(shù)據(jù)采集,分析“嘶嘶”聲無(wú)明顯階次,排除軸承滾動(dòng)體噪聲,如圖6所示。
圖6 主減軸承噪聲測(cè)試結(jié)果
(3)保持架噪聲 保持架噪聲是軸承在旋轉(zhuǎn)過(guò)程中保持架的自由振動(dòng)以及保持架與滾動(dòng)體或套圈相撞擊而發(fā)出的,一般情況下這種噪聲是由于滾動(dòng)體和保持架、保持架與引導(dǎo)面之間的滑動(dòng)摩擦而引起。保持架和滾動(dòng)體發(fā)生相互撞擊而發(fā)出的聲音具有周期性。
驗(yàn)證分析:對(duì)NG軸承保持架檢查,無(wú)撞擊痕跡,排除保持架噪聲。
(4)軸承圈噪聲 滾動(dòng)軸承噪聲基本是由軸承圈的振動(dòng)引起。其中軸承圈的結(jié)構(gòu)、剛度、制造精度、安裝條件及使用情況等因數(shù)對(duì)其振動(dòng)影響較大。
驗(yàn)證分析:
1)隨機(jī)抽取庫(kù)存軸承樣品進(jìn)行檢測(cè),軸承內(nèi)外滾道及滾子的表面粗糙度和徑向波紋度均符合要求。
2)故障件、合格件、5.4萬(wàn)耐久件的殼體三坐標(biāo)檢測(cè)結(jié)果均OK。
綜合以上三點(diǎn),可以排除軸承圈噪聲。
(5)尖鳴噪聲 軸承徑向游隙大時(shí)易產(chǎn)生。
驗(yàn)證分析:主減軸承采用潤(rùn)滑油潤(rùn)滑,故障NG主減無(wú)徑向位移,排除尖鳴噪聲。
通過(guò)以上驗(yàn)證分析,可以排除以上5種由軸承設(shè)計(jì)或工藝制造誤差造成的噪聲。
該類噪聲主要是由不規(guī)范生產(chǎn)導(dǎo)致的碰傷、卡傷或由于發(fā)生疲勞剝落、銹蝕斑痕以及夾雜物進(jìn)入軸承工作面引起的。
(1)傷痕噪聲 當(dāng)滾動(dòng)表面有裂紋、碰傷、壓坑和銹斑時(shí),就會(huì)產(chǎn)生周期性的振動(dòng)和噪聲。
驗(yàn)證分析:對(duì)故障件軸承進(jìn)行檢測(cè),滾道及滾珠表面無(wú)裂紋、碰傷、壓坑和銹斑,而且“嘶嘶”聲為非周期性噪聲,因此排除傷痕噪聲。
(2)摩擦噪聲 摩擦噪聲是指滾珠軸承上的異常噪聲,通常出現(xiàn)在較大型的軸承上,特別是采用脂潤(rùn)滑的軸承,當(dāng)潤(rùn)滑性能不好時(shí)更容易發(fā)生。此外軸承在只承受徑向載荷而徑向間隙又比較大時(shí)也容易產(chǎn)生摩擦聲。
驗(yàn)證分析:主減軸承屬于小型軸承,采用齒輪油潤(rùn)滑,嘶嘶聲的發(fā)生從20~120km/h不間斷發(fā)生,因此排除摩擦噪聲。
(3)夾雜物噪聲 夾雜物噪聲是指在軸承的運(yùn)轉(zhuǎn)過(guò)程中由于各種灰塵、鐵屑等雜質(zhì)侵入軸承工作面而造成的非周期性的振動(dòng)和噪聲,具有隨機(jī)性。
驗(yàn)證分析:對(duì)比故障件NG軸承及合格件OK軸承(見(jiàn)圖7),軸承外圈滾道有明顯異物劃傷痕跡,合格件滾道正常,無(wú)劃傷,初步判定是由于鐵屑等雜質(zhì)侵入軸承工作面而造成的非周期性的振動(dòng)和噪聲。
圖7 故障件和合格件軸承外圈劃傷
根據(jù)后橋總成結(jié)構(gòu)及各零部件加工工藝及裝配工藝,提高后橋總成清潔度要求,后橋總成雜質(zhì)由原來(lái)的<470mg提升至<200 mg。
主要措施如下:
1)橋殼總成增加敲擊工序,清理焊接縫隙的鐵屑,橋殼總成清潔度要求控制到雜質(zhì)50mg。
2)主減總成裝配工序在現(xiàn)場(chǎng)增加3個(gè)工位吸塵清理殘余鐵屑。
3)增加每周2次后橋清潔度檢測(cè)要求。
1)清潔度整改前后的后橋總成,在試車臺(tái)架進(jìn)行12h的跑合測(cè)試,對(duì)其進(jìn)行噪聲測(cè)試。從表1客觀測(cè)試數(shù)據(jù)可看出:整改前的后橋,原狀態(tài)及12h跑合后的“嘶嘶”聲均比整改后的后橋明顯。
表1 后橋總成清潔度整改前后噪聲測(cè)試結(jié)果
2)對(duì)整改后的后橋特意加入少量的鐵屑后,經(jīng)12h跑合后,出現(xiàn)“嘶嘶”聲(見(jiàn)表2)。
表2 整改后的后橋加入少量鐵屑后的噪聲測(cè)試結(jié)果
本文詳細(xì)對(duì)某車型在駕評(píng)時(shí)出現(xiàn)的嘶嘶聲進(jìn)行詳細(xì)的分析,分析該異響聲源,從整車到后橋,再到主減總成,最后確定為主減軸承發(fā)出,詳細(xì)分析軸承異響的發(fā)生機(jī)理,并逐一排除后,確定“嘶嘶”聲為鐵屑等雜質(zhì)侵入軸承工作面而造成的非周期性的振動(dòng)和噪聲。
針對(duì)該原因制定了改進(jìn)方案,結(jié)果表明,軸承作為機(jī)械傳動(dòng)的主要運(yùn)轉(zhuǎn)件,除軸承設(shè)計(jì)或工藝制造誤差造成的軸承噪聲,軸承的使用環(huán)境也能直接影響軸承使用時(shí)噪聲及使用壽命。本文針對(duì)后橋總成提出的改進(jìn)方案可有效提升后橋清潔度,保證后橋軸承的使用環(huán)境。