陳麗霞,胡廣,喬彥超,尹建東
(寧波吉利羅佑發(fā)動機零部件有限公司,浙江 寧波 315336)
發(fā)動機三漏問題為發(fā)動機高發(fā)問題,其中滲油問題不僅影響環(huán)境問題還存在安全隱患,本文對某款發(fā)動機油氣分離器與缸蓋結(jié)合面滲油的問題進行分析和改進。
某款發(fā)動機在整車綜合耐久試驗中,發(fā)動機油氣分離器與缸蓋接合面出現(xiàn)滲油問題,共發(fā)生3例(如圖1)。
圖1 失效部位圖片
1)故障分析。
a.力矩分析:現(xiàn)場對三臺故障車油氣分離器螺栓(如圖2位置)進行力矩確認,發(fā)現(xiàn)油氣分離器緊固螺栓拆解力矩均有明顯衰減問題(如表1)[1]。
表1 螺栓拆卸力矩 N·m
圖2 油氣分離器螺栓分布
小結(jié):通過對比正常車輛螺栓力矩無明顯衰減,結(jié)合油氣分離器漏油位置,初步分析結(jié)合面滲油與螺栓力矩衰減相關(guān)。
b.缸蓋安裝面排查:表面無劃傷、無接刀痕,螺栓安裝位置無壓潰問題(如圖3)。
圖3 油氣分離器安裝面
缸蓋頂面平面度要求為0.02 mm,實測值為0.007 mm,螺紋孔位置度要求為0.4 mm,實測為0.087 mm(如圖4)。
圖4 檢測報告
小結(jié):油氣分離器與缸蓋結(jié)合面滲油問題非缸蓋安裝面平面度不合格及其他外觀缺陷引起。
c.螺栓旋合校核:油氣分離器試裝過程中,未反饋螺栓打不緊或螺栓不易裝配、反松等問題[2]。
對油氣分離器安裝尺寸進行校核(如圖5),螺栓旋合長度為25-10.9=14.1 mm >12 mm(M6螺栓2倍公稱直徑);螺栓與油氣分離器螺栓安裝孔間隙為0.64 mm,極限狀態(tài)下無干涉問題;螺栓安裝后到孔底的距離為4.4 mm,無干涉問題;螺栓有效螺紋到孔攻深最小距離T =0.35 mm,無干涉問題。
圖5 螺栓旋合圖示
小結(jié):油氣分離器與缸蓋結(jié)合面滲油問題非螺栓旋合長度不夠引起[3]。
d.使用環(huán)境:溫度場測試,瞬時最高溫度為101 ℃,持續(xù)工作溫度為89℃(如圖6)。
圖6 機艙溫度實測數(shù)據(jù)
油氣分離器材料為PA66-GF30, 密封條材料為FKM,兩種材料均能耐150 ℃持續(xù)高溫在,可耐180℃的瞬時高溫。
小結(jié):油氣分離器與缸蓋結(jié)合面滲油問題非環(huán)境溫度高引起[4]。
e.密封膠圈:密封膠圈表面存在油污,但膠圈本體無裂紋、氣孔等注塑缺陷(如圖7)。
圖7 密封圈圖片
f.油氣分離器:油氣分離器密封槽無裂紋等注塑缺陷,密封槽深度及寬度滿足他圖樣要求[5];對泄漏件與不泄漏件進行對比,發(fā)現(xiàn)泄漏件塑料面有壓痕(如圖8),不泄漏件無壓痕(如圖9)。泄漏件螺栓法蘭面直接作用在塑料面上,塑料面有下沉現(xiàn)象。
圖8 泄漏件螺栓安裝面
圖9 未泄漏件螺栓安裝面
故障復(fù)現(xiàn):對故障件進行水密檢測,按正常擰緊順序,10 N·m打緊螺栓,內(nèi)部充壓50 kPa,密封圈與工裝結(jié)合面有氣泡產(chǎn)生(如圖10)。
圖10 泄漏件試漏檢測
未泄漏件水密檢測,按正常擰緊順序打緊,內(nèi)部充壓50 kPa,結(jié)合面無氣泡產(chǎn)生(如圖11)[6]。
圖11 未泄漏件試漏檢測
g.面壓檢測:對故障件進行面壓檢測(如圖12),在泄漏位置面壓較低,不利于密封。
圖12 泄漏件面壓測試
小結(jié):根據(jù)對泄漏件與不泄漏件進行對比,發(fā)現(xiàn)泄漏件塑料面有壓痕,結(jié)合試漏結(jié)果及面壓測試結(jié)果初步確定本次故障與油氣分離器螺栓安裝面結(jié)構(gòu)強相關(guān)。
h.故障鎖定:根據(jù)螺栓力矩衰減及螺栓安裝面存在壓痕問題,對螺栓配合結(jié)構(gòu)進行分析;按圖樣排查(如圖13)襯套高度與塑料面高度(-0.2 ~+0.1 mm),存在襯套面低于塑料法蘭問題。
圖13 螺栓過孔
小結(jié):當襯套高度低于塑料法蘭面時,螺栓法蘭與油氣分離器本體塑料擰緊配合,螺栓將安裝面擠壓變形,導(dǎo)致螺栓力矩衰減,安裝面面壓較低,密封失效。
調(diào)整油氣分離器襯套凸出量,凸出尺寸由(-0.2 ~+0.1)mm 調(diào) 整 為(0~+0.2)mm,保證襯套高于塑料法蘭與螺栓進行配合(如圖14)。
圖14 更改后螺栓過孔
對整改后產(chǎn)品進行面壓檢測(如圖15),面壓均勻無異常,螺栓安裝面無明顯壓痕(如圖16)[7]。
圖15 整改后產(chǎn)品面壓結(jié)果
圖16 擰緊后螺栓安裝面對比
對更改產(chǎn)品進行耐久驗證,整車VPT耐久試驗8 萬km,油氣分離器無滲油,對力矩進行校核,無力矩衰減等異常(如圖17),試驗證實整改是有效的。
圖17 螺栓力矩檢測
通過對本次故障的分析及改進過程,對故障原因分析明確,通過面壓和對比試驗等方法有效識別差異點,針對差異點進行尺寸校核和失效原理分析,確定故障原因,本文通過改善螺栓擰緊配合結(jié)構(gòu),改善擠壓變形問題,提高螺栓擰緊可靠性,解決了螺栓力矩衰減問題,最終解決了結(jié)合面滲油問題。