石天諾, 任 杰, 張曉娟, 胡華泉
(成都飛機(jī)工業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 技術(shù)中心, 四川 成都 610092)
飛機(jī)剎車系統(tǒng)主要用于實(shí)現(xiàn)減速制動(dòng)和滑行糾偏,對(duì)于保障飛機(jī)平穩(wěn)滑行和安全起降至關(guān)重要,堪稱飛機(jī)最為關(guān)鍵的子系統(tǒng)之一[1]。
某新型無人機(jī)采用無源剎車系統(tǒng),該剎車系統(tǒng)經(jīng)過地面聯(lián)試、滑行及試飛,剎車系統(tǒng)均正常工作。該型飛機(jī)在某次飛行任務(wù)中,落地前剎車自檢出現(xiàn)了剎車自檢報(bào)故的現(xiàn)象,重新通斷電后,剎車自檢仍然報(bào)故,收起落架,再給剎車閥通電,放起落架,剎車自檢恢復(fù)正常,隨后飛機(jī)正常著陸剎停。該故障的發(fā)生,雖沒有造成嚴(yán)重后果,但極大影響了飛機(jī)的飛行安全,影響了后續(xù)飛機(jī)的任務(wù)進(jìn)度。針對(duì)此次故障,搭建了剎車故障樹,通過分析定位了故障原因,根據(jù)故障原因總結(jié)了設(shè)計(jì)缺陷,針對(duì)性的提出了改進(jìn)措施[1-2]。
該新型無人機(jī)起落架為前三點(diǎn)式布局,并在左右主起落架處設(shè)置有剎車裝置。圖1所示為該型飛機(jī)剎車系統(tǒng)工作原理簡(jiǎn)圖。該剎車系統(tǒng)主要由飛控計(jì)算機(jī)、左右剎車閥、左右機(jī)輪和左右輪速傳感器組成。當(dāng)飛機(jī)在著陸時(shí),對(duì)電控剎車系統(tǒng)進(jìn)行預(yù)熱和自檢,發(fā)現(xiàn)右電控剎車閥剎車壓力不滿足要求,右剎車自檢故障[3]。
圖1 剎車系統(tǒng)工作原理簡(jiǎn)圖Fig.1 Brake system working principle diagram
(1) 第一次預(yù)熱及自檢,給右電控剎車閥施加20%-100%-20%控制信號(hào)進(jìn)行預(yù)熱11次,在第3次預(yù)熱時(shí)100%信號(hào)的最大輸出壓力只達(dá)到約2.8 MPa 并且不能保持,約7.5 s后壓力降至0 MPa,第4~11次預(yù)熱和3次自檢工作100%信號(hào)壓力均為0 MPa,右剎車自檢故障,曲線見圖2。
圖2 第一次自檢曲線Fig.2 First self-test curve
(2) 給右剎車閥斷電后重新通電,第二次給剎車閥施加20%-100%-20%控制信號(hào)進(jìn)行預(yù)熱11次,在第3次預(yù)熱時(shí)100%信號(hào)的最大輸出壓力只達(dá)到約2.5 MPa并且不能保持,約4 s后壓力降至0 MPa,在第4~11次預(yù)熱和3次自檢工作100%信號(hào)壓力均為0 MPa,右剎車自檢故障,曲線見圖3。
(3) 給右電控剎車閥斷電,收起落架,再給剎車閥通電,放起落架,第三次給剎車閥施加20%-100%-20%信號(hào)進(jìn)行預(yù)熱11次和3次自檢工作,工作正常,剎車自檢正常,曲線見圖4。
圖3 第二次自檢曲線Fig.3 Second self-test curve
圖4 第三次自檢曲線Fig.4 Third self-test curve
故障發(fā)生后,由于飛行員做了有效的處置措施,第三次剎車自檢正常后飛機(jī)正常著陸剎停?;氐降孛婧?,連接綜合檢測(cè)車檢測(cè)右電控剎車閥工作性能,反復(fù)剎車自檢,故障未復(fù)現(xiàn)。由于此故障是影響飛機(jī)飛行安全的重大隱患,故需要進(jìn)行重點(diǎn)分析。
以該飛機(jī)右電控剎車閥建壓異常為頂事件,根據(jù)故障的現(xiàn)象、 特點(diǎn)以及可能引發(fā)故障的原因進(jìn)行詳細(xì)分析排查,繪制出圖5所示剎車故障樹。根據(jù)故障樹,導(dǎo)致故障發(fā)生的三大類可能原因分別為管路連接處泄漏、電控剎車閥故障、剎車裝置泄漏[4]。現(xiàn)從上述三方面進(jìn)行故障分析及定位[5-6]。
管路與剎車閥、管路之間、管路與剎車裝置連接處產(chǎn)生泄漏,會(huì)導(dǎo)致剎車閥建壓異常的情況。飛機(jī)完成飛行任務(wù)著陸后,機(jī)務(wù)人員對(duì)上述連接部位進(jìn)行了檢查,未發(fā)現(xiàn)連接處有滲油的情況,因此排除由于管路連接處松動(dòng)或密封面損傷導(dǎo)致滲油、漏油的情況。
1) 襯套上密封圈損壞
襯套上密封圈損壞后,將導(dǎo)致襯套與殼體之間產(chǎn)生內(nèi)部泄漏,造成剎車閥建壓異常的故障。對(duì)襯套上密封圈進(jìn)行分解檢查,未發(fā)現(xiàn)密封圈產(chǎn)生損壞的情況,檢查結(jié)果見圖6。根據(jù)密封圈外觀檢查的情況,排除密封圈損壞導(dǎo)致內(nèi)部泄漏的情況。襯套、密封圈、殼體尺寸也都符合設(shè)計(jì)圖紙的要求。
圖6 襯套上密封圈檢查情況Fig.6 Bushing sealing ring check
2) 密封皮碗密封失效
若襯套與密封皮碗之間有異物時(shí),皮碗唇口密封失效,使剎車閥密封性降低,將導(dǎo)致產(chǎn)品建壓異常的故障。
圖7 密封皮碗結(jié)構(gòu)Fig.7 Sealing leather structure
圖8 密封皮碗根部損壞情況Fig.8 Sealed leather of damage
剎車閥卡滯、控制器故障、直流電動(dòng)機(jī)故障或剎車閥泄漏均可能引起電控剎車閥建壓異常,故主要從以下4個(gè)方面進(jìn)行檢查分析[7-8]。
1) 剎車閥卡滯
電控剎車閥中剎車閥結(jié)構(gòu)見圖9,電控剎車閥進(jìn)行剎車、松剎車時(shí),活塞左右移動(dòng),當(dāng)活塞在向左移動(dòng)過程中與螺塞或(和)襯套卡滯時(shí), 剎車閥工作腔中輸出的油液量較少,則使主機(jī)輪剎車裝置無法正常建立剎車壓力,導(dǎo)致產(chǎn)品建壓異常的故障[9]。
圖9 剎車閥結(jié)構(gòu)圖Fig.9 Brake valve configuration
通過對(duì)故障件進(jìn)行分解檢查外觀,計(jì)量相關(guān)零件尺寸,未發(fā)現(xiàn)活塞與襯套、螺塞表面產(chǎn)生嚴(yán)重劃傷、刮傷等情況,相互配合的零件尺寸符合設(shè)計(jì)圖紙要求,故可以排除剎車閥卡滯的可能性。
2) 控制器、壓力傳感器故障
控制板的主要失效模式包括:二次電源故障、信號(hào)轉(zhuǎn)換電路故障、壓力采集電路故障、單片機(jī)故障、驅(qū)動(dòng)電路故障。壓力傳感器的失效模式主要包括:輸出漂移,傳感器故障。
從故障時(shí)的飛參曲線來看,產(chǎn)品反饋的壓力雖然不能滿足指令要求,但有上升下降的過程,同時(shí)在最后一次壓力下降過程中,壓力是緩慢下降,持續(xù)了約6 s,根據(jù)故障反饋現(xiàn)象可以排除控制器、壓力傳感器故障的可能。
3) 直流電動(dòng)機(jī)故障
根據(jù)直流電動(dòng)機(jī)的結(jié)構(gòu)分析,在產(chǎn)品工作過程中,直流電動(dòng)機(jī)出現(xiàn)卡滯、打滑情況,可能造成產(chǎn)品建壓異常的情況。
(1) 打滑 故障件在返廠進(jìn)行相關(guān)驗(yàn)證試驗(yàn)的過程中,產(chǎn)品工作正常,分解產(chǎn)品檢查,未發(fā)現(xiàn)滾珠絲桿存在軸向竄動(dòng)等情況,因此排除直流電動(dòng)機(jī)打滑的故障,直流電動(dòng)機(jī)檢查情況見圖10。
圖10 直流電動(dòng)機(jī)外觀檢查情況Fig.10 DC motor appearance check
(2) 卡滯 從剎車閥返廠進(jìn)行相關(guān)驗(yàn)證試驗(yàn)情況分析,產(chǎn)品工作過程中直流電動(dòng)機(jī)內(nèi)部未出現(xiàn)任何異常響聲,產(chǎn)品工作電流滿足產(chǎn)品規(guī)范要求,因此排除直流電動(dòng)機(jī)卡滯的情況。
4) 電控剎車閥泄漏
電控剎車閥中剎車閥出現(xiàn)泄漏,剎車閥輸出的油液量減少,不能滿足主機(jī)輪建立剎車壓力所需的油液量,會(huì)導(dǎo)致產(chǎn)品出現(xiàn)建壓異常。根據(jù)剎車閥泄漏的故障樹,剎車閥出現(xiàn)外部泄漏和內(nèi)部泄漏后均會(huì)使產(chǎn)品產(chǎn)生建壓異常的情況。
(1) 外部泄漏 剎車閥在出現(xiàn)建壓異常后,公司機(jī)務(wù)人員第一時(shí)間對(duì)產(chǎn)品外部進(jìn)行了檢查,未發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品外部泄漏情況。故障產(chǎn)品返廠后,進(jìn)行了常溫條件下的性能試驗(yàn)、低溫條件下的性能驗(yàn)證試驗(yàn)等工作,未發(fā)現(xiàn)接管嘴、壓力傳感器處泄漏及接管嘴松動(dòng)的情況。因此排除產(chǎn)品外部泄漏的情況。
(2) 內(nèi)部泄漏 剎車閥產(chǎn)生內(nèi)部泄漏的部位有密封皮碗與襯套配合處,襯套、密封圈與殼體配合處。當(dāng)上述部位產(chǎn)生內(nèi)部泄漏后,將導(dǎo)致剎車閥輸出的油液量減少,產(chǎn)生產(chǎn)品建壓異常的故障。
通過對(duì)故障產(chǎn)品進(jìn)行分解檢查,發(fā)現(xiàn)剎車閥中有黑色條狀多余物,見圖11。多余物即來自于圖8根部損壞的部分,對(duì)多余物成分進(jìn)行分析,多余物與密封皮碗材料一致,匹配皮碗上的磨損部位。
圖11 多余物Fig.11 Excess
根據(jù)密封皮碗根部損壞的情況,分析認(rèn)為,密封皮碗在工作時(shí)受交變工作壓力作用,密封皮碗產(chǎn)生一定變形,根部先掉落的條狀橡膠材料擠入襯套與活塞配合的間隙中,隨著活塞往復(fù)運(yùn)動(dòng),撕裂密封皮碗的根部,使條狀橡膠材料徹底脫離。密封皮碗掉下的膠條擠入密封面的示意圖,見圖12。
圖12 密封皮碗被擠入密封面的示意圖Fig.12 Schematic diagram of sealing leather squeezed into sealing surface
根據(jù)剎車閥中發(fā)現(xiàn)的密封皮碗損傷情況及多余物,結(jié)合產(chǎn)品的故障進(jìn)行分析確認(rèn),多余物在活塞往復(fù)工作過程中,進(jìn)入密封皮碗與襯套之間的密封面,從而導(dǎo)致產(chǎn)品密封性降低,以致發(fā)生了產(chǎn)品建壓異常、剎車自檢報(bào)故的故障。
1) 模擬多余物驗(yàn)證
根據(jù)故障原因分析和產(chǎn)品分解檢查的情況,結(jié)合產(chǎn)品出現(xiàn)建壓異常問題,初步確定密封皮碗產(chǎn)生多余物是導(dǎo)致產(chǎn)品建壓異常問題的主要原因,為此將圖11的多余物用膠水粘在故障產(chǎn)品中使用的密封皮碗的唇口處(如圖13所示)。恢復(fù)產(chǎn)品裝配后,在給產(chǎn)品施加100%信號(hào)后進(jìn)行多次試驗(yàn),產(chǎn)品最大建壓至2 MPa后下降至0 MPa。減小多余物尺寸,再次進(jìn)行試驗(yàn),產(chǎn)品輸出壓力為4 MPa,保持2~3 min后開始下降至0 MPa,其中一次試驗(yàn)保持約12 min后壓力下降至0 MPa。
圖13 密封皮碗粘多余物情況Fig.13 Excess of sealing leather
根據(jù)上述驗(yàn)證的結(jié)果,將多余物放在密封皮碗與襯套之間后,密封皮碗密封性能降低,導(dǎo)致了產(chǎn)品內(nèi)部泄漏的情況,剎車建壓失效。
2) 皮碗磨損試驗(yàn)驗(yàn)證
為驗(yàn)證皮碗會(huì)隨著剎車閥工作而磨損,進(jìn)而產(chǎn)生多余物,從庫(kù)房新領(lǐng)取了1個(gè)密封皮碗(與故障件密封皮碗狀態(tài)一致),如圖14所示。
將新領(lǐng)取的密封皮碗完成3000次剎車閥0%-100%-0%建壓循環(huán)試驗(yàn)后, 分解剎車閥檢查密封皮碗外觀情況,密封皮碗根部產(chǎn)生較長(zhǎng)的多余物,見圖15。將密封皮碗拆下后檢查, 發(fā)現(xiàn)密封皮碗根部產(chǎn)生損壞,如圖16所示。
圖14 新領(lǐng)取的密封皮碗Fig.14 Newly collected sealing leather
圖15 新密封皮碗產(chǎn)生多余物情況Fig.15 Excess of newly collected sealing leather
圖16 新密封皮碗根部損壞情況Fig.16 Newly collected sealing leather of damage
產(chǎn)品在工作時(shí)活塞與密封皮碗一起向右移動(dòng),當(dāng)密封皮碗越過襯套上凹槽后,產(chǎn)品開始建立壓力。隨著活塞與密封皮碗向右逐漸移動(dòng),產(chǎn)品輸出壓力p逐漸增大,密封皮碗受剎車壓力的作用力逐漸增大,密封皮碗變形增大。由于活塞與襯套之間為間隙配合(配合間隙為0.018~0.074 mm),若密封皮碗為圖14中根部無倒角狀態(tài)時(shí),由于活塞運(yùn)動(dòng)時(shí)無導(dǎo)向裝置,密封皮碗根部很容易產(chǎn)生如圖8所示的磨損情況,根部磨損部分被擠入到活塞與襯套配合的間隙中,而隨著活塞在剎車、松剎車過程中向右、向左反復(fù)進(jìn)行運(yùn)動(dòng),將擠入活塞與襯套間隙的部位進(jìn)行撕裂,最后使密封皮碗產(chǎn)生如圖11所示的多余物。在活塞運(yùn)動(dòng)的過程中,密封皮碗根部產(chǎn)生的多余物進(jìn)入密封皮碗與襯套之間的密封面,密封皮碗密封性降低導(dǎo)致產(chǎn)品內(nèi)部泄漏,從而造成產(chǎn)品建壓異常、自檢報(bào)故的情況。
通過以上故障分析,認(rèn)為皮碗沒有設(shè)計(jì)倒角是本次故障的主要原因。同時(shí)皮碗既沒有設(shè)計(jì)保護(hù)圈,又沒有設(shè)計(jì)導(dǎo)向支撐環(huán),這加速了皮碗在工作過程中的損壞,故從設(shè)計(jì)角度,提出了以下3項(xiàng)改進(jìn)方案[10-12]。
根據(jù)剎車閥3000次反復(fù)工作的試驗(yàn),驗(yàn)證了隨著產(chǎn)品工作次數(shù)的增多,無倒角皮碗磨損越來越嚴(yán)重,一定次數(shù)后便會(huì)出現(xiàn)如圖15所示的條狀多余物。為消除此設(shè)計(jì)隱患,密封皮碗根部設(shè)計(jì)1×30°倒角,如圖17所示。
圖17 增加倒角的密封皮碗結(jié)構(gòu)示意圖Fig.17 Structural diagram of increasing chamfer
隨著活塞往復(fù)運(yùn)動(dòng),密封皮碗底部與活塞之間會(huì)產(chǎn)生交變應(yīng)力,工作次數(shù)越多,皮碗磨損的可能性就越高。為減少皮碗底部的磨損,在皮碗底部與活塞之間增加1個(gè)保護(hù)圈,可有效避免底部橡膠的磨損,如圖18所示。
圖18 增加保護(hù)圈示意圖Fig.18 Diagram of increasing protective circle
由于活塞運(yùn)動(dòng)沒有導(dǎo)向裝置,活塞容易產(chǎn)生偏磨,密封皮碗受力不均,導(dǎo)致皮碗加速磨損;而增加導(dǎo)向支撐環(huán)后,可保證活塞沿軸向運(yùn)動(dòng),避免密封皮碗受力不均而產(chǎn)生磨損,見圖19。
針對(duì)某無人機(jī)右電控剎車閥自檢報(bào)故的故障建立了故障樹,基于剎車故障樹對(duì)故障原因進(jìn)行了分析排查,確定故障原因?yàn)閯x車閥使用的密封皮碗沒有設(shè)計(jì)倒角,同時(shí)皮碗既沒有設(shè)計(jì)保護(hù)圈,又沒有設(shè)計(jì)導(dǎo)向支撐環(huán), 這將加速剎車閥工作過程中皮碗的損壞。針對(duì)此故障原因,提出了改進(jìn)電控剎車閥設(shè)計(jì)的3項(xiàng)方案,消除了設(shè)計(jì)隱患。
圖19 增加導(dǎo)向環(huán)示意圖Fig.19 Diagram of Increasing guide ring