張偉華, 孟祥龍
(中海石油華鶴煤化有限公司, 黑龍江鶴崗 154100)
中海石油華鶴煤化有限公司合成裝置于2015年5月成功開(kāi)車(chē)。合成裝置中的合成氣壓縮機(jī)(K04401)負(fù)責(zé)將液氮洗送出的合成氣加壓送至合成塔,其中汽輪機(jī)(透平)是機(jī)組的動(dòng)力來(lái)源,高壓蒸汽(8.9 MPa、520 ℃)通過(guò)蒸汽速關(guān)閥、主蒸汽調(diào)節(jié)閥進(jìn)入汽輪機(jī)做功,帶動(dòng)機(jī)組運(yùn)轉(zhuǎn)。
高壓蒸汽(8.9 MPa、520 ℃)從汽輪機(jī)透平下部經(jīng)速關(guān)閥進(jìn)入蒸汽調(diào)解室,再經(jīng)蒸汽高調(diào)節(jié)閥門(mén)(GV)控制進(jìn)入汽輪機(jī)透平。汽輪機(jī)中部設(shè)有抽汽管,過(guò)熱蒸汽(抽汽壓力為4.4 MPa、溫度為437 ℃)被送入中壓蒸汽管網(wǎng),另一路蒸汽經(jīng)中調(diào)節(jié)控制閥(ECV)調(diào)節(jié)后返回透平繼續(xù)做功。乏汽從汽輪機(jī)末端排出后進(jìn)入表面冷凝器,被其管程的循環(huán)水冷凝成冷凝液,然后被冷凝液泵(P04405A/B)送至真空抽氣冷凝器(E04405A/B)管程,作為冷凝器的冷卻水。冷凝液在E04405A/B內(nèi)完成熱交換后,經(jīng)過(guò)表面冷凝器液位調(diào)節(jié)閥(LV04451A/B)調(diào)控后送至脫鹽水系統(tǒng)。汽輪機(jī)工藝流程見(jiàn)圖1。
TTV—高壓蒸汽速關(guān)閥; GV—蒸汽高調(diào)節(jié)閥; ECV—蒸汽中調(diào)節(jié)閥。
2020年7月,合成氣壓縮機(jī)檢修后再開(kāi)車(chē)時(shí),其汽輪機(jī)排汽端振動(dòng)值(VI04451A/B)波動(dòng),波動(dòng)峰值達(dá)到52.2 μm/30.8 μm, 已接近聯(lián)鎖值(53.0 μm/53.0 μm)。當(dāng)VI04451A/B同時(shí)達(dá)到聯(lián)鎖值時(shí),合成氣壓縮機(jī)停車(chē),合成塔產(chǎn)氨中斷,導(dǎo)致機(jī)組損壞。為避免VI04451A/B上漲,機(jī)組只能低負(fù)荷運(yùn)行,此時(shí)氨和尿素產(chǎn)量下降、能耗上升。匯總2020年10—12月合成系統(tǒng)負(fù)荷數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)受限于合成氣壓縮機(jī)透平振動(dòng),合成系統(tǒng)負(fù)荷從100%降至94%,每日產(chǎn)氨量從1 050 t降至990 t左右,噸氨耗蒸汽從3.6 t漲至4.0 t[1-2]。
透平振動(dòng)是反應(yīng)蒸汽透平運(yùn)行狀態(tài)的重要指標(biāo),通過(guò)查閱歷史數(shù)據(jù),對(duì)2020年10—12月合成氣壓縮機(jī)汽輪機(jī)排汽端振動(dòng)異常波動(dòng)進(jìn)行了統(tǒng)計(jì),見(jiàn)表1。
表1 合成氣壓縮機(jī)汽輪機(jī)排汽端振動(dòng)異常波動(dòng)統(tǒng)計(jì)表 μm
從表1可知:汽輪機(jī)在運(yùn)行過(guò)程中振動(dòng)頻次增加,10月為1次,11月為2次,12月為4次。
將2020年1—11月VI04451A、VI04451B平均值進(jìn)行統(tǒng)計(jì),見(jiàn)表2。
表2 合成壓縮機(jī)透平排汽端振動(dòng)統(tǒng)計(jì)表 μm
由表2可知:VI04451A、VI04451B在2020年1—6月均能達(dá)到指標(biāo);從7月開(kāi)始上漲,且有越來(lái)越嚴(yán)重的趨勢(shì)。應(yīng)消除不安全因素,保證機(jī)組穩(wěn)定運(yùn)行。
對(duì)比趨勢(shì),分析影響汽輪機(jī)振動(dòng)狀態(tài)的10項(xiàng)因素。包括:潤(rùn)滑油溫度低、潤(rùn)滑油壓力低、潤(rùn)滑油品質(zhì)差、軸封蒸汽溫度低、汽輪機(jī)真空高、冷凝液外送量大、系統(tǒng)穩(wěn)定性差、壓縮機(jī)工況波動(dòng)、透平平衡管存水、透平主蒸汽壓力波動(dòng)較大[3-4]。
(1) 潤(rùn)滑油溫度低
根據(jù)上油溫度的變化,調(diào)整冷卻水水量,摸索出潤(rùn)滑油溫度對(duì)振動(dòng)的影響關(guān)系,控制溫度在小范圍內(nèi)波動(dòng);建立潤(rùn)滑油溫度對(duì)位移量影響記錄,各班按照不同狀況控制潤(rùn)滑油溫度為42 ℃。調(diào)整油溫后,振動(dòng)變化仍存在,確認(rèn)油溫為次要因素。
(2) 潤(rùn)滑油壓力低
根據(jù)軸承進(jìn)油壓力對(duì)振動(dòng)的影響,調(diào)試上油壓力;摸索出潤(rùn)滑油上油壓力最佳值;適當(dāng)提高潤(rùn)滑油上油壓力,增加軸承進(jìn)油量,控制油壓穩(wěn)定;過(guò)濾器出口油壓由0.94 MPa提至0.98 MPa。實(shí)際運(yùn)行觀察后發(fā)現(xiàn)油壓對(duì)振動(dòng)影響不大。
(3) 潤(rùn)滑油品質(zhì)差
控制潤(rùn)滑油品質(zhì),保持潤(rùn)滑油潔凈無(wú)污染;保持凈油機(jī)運(yùn)行,每月分析油樣,定期外送油樣品檢查;保持油濾機(jī)運(yùn)行,置換出2桶舊油,加入4桶新油。按NB/SH/T 0636—2013 《L-TSA 汽輪機(jī)油換油指標(biāo)》要求,確認(rèn)潤(rùn)滑油品質(zhì)良好(見(jiàn)表3)。
表3 潤(rùn)滑油品質(zhì)對(duì)比
(4) 軸封蒸汽溫度低
現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量軸封蒸汽管線溫度為175 ℃(設(shè)計(jì)值為190 ℃以上),緩慢調(diào)整蒸汽壓力,提高軸封蒸汽溫度。同時(shí)降低軸封蒸汽壓力,現(xiàn)場(chǎng)注意軸封疏水,注意真空值等參數(shù)變化;軸封蒸汽壓力由0.028 MPa降至0.025 MPa,現(xiàn)場(chǎng)導(dǎo)淋保持一定開(kāi)度,軸封蒸汽溫度控制在190 ℃以上。
(5) 汽輪機(jī)真空高
調(diào)整真空抽氣器一抽、二抽切換至備用一抽、二抽,確保噴嘴正常運(yùn)行;檢查開(kāi)工噴射器空氣管線,打開(kāi)空氣管線法蘭,確認(rèn)沒(méi)有內(nèi)漏現(xiàn)象;檢查二級(jí)冷凝液疏水器,確保運(yùn)行正常。
制定合成氣機(jī)組表面冷凝器循環(huán)水上回水溫度、壓力特護(hù)記錄表,及時(shí)降低循環(huán)水上水溫度;與調(diào)度溝通提高循環(huán)水上回水壓差,增大循環(huán)水流量,循環(huán)水壓差由0.08 MPa提高至0.12 MPa;針對(duì)換熱效果好的換熱器,關(guān)小其循環(huán)水回水閥門(mén),合理分配循環(huán)水用量;檢查確認(rèn)各換熱器循環(huán)水排汽及旁路,確保循環(huán)水投用正常;合成氣機(jī)組表面冷凝器循環(huán)水上水引入低壓消防水,以降低循環(huán)水上水溫度。日常運(yùn)行時(shí),監(jiān)護(hù)低壓消防水壓力,及時(shí)調(diào)整以穩(wěn)定真空值。
(6) 冷凝液外送量大
優(yōu)化汽輪機(jī)工況,降低汽輪機(jī)負(fù)荷(系統(tǒng)負(fù)荷),控制冷凝液外送體積流量不超過(guò)25 m3/h;適當(dāng)增加抽汽質(zhì)量流量,控制其在48.0~50.4 t/h范圍;降低轉(zhuǎn)速,關(guān)小壓縮機(jī)防喘閥。
(7) 系統(tǒng)穩(wěn)定性低
控制整個(gè)系統(tǒng)穩(wěn)定,保證合成氣壓縮機(jī)壓力、溫度、氫氮比、轉(zhuǎn)速指標(biāo)穩(wěn)定;調(diào)整變換循環(huán)水冷卻器循環(huán)水、鍋爐給水冷卻器鍋爐水、液氮洗氣量分配,以及縮小氫氮比控制范圍,精確控制負(fù)荷穩(wěn)定;壓縮機(jī)入口壓力控制在5.03~5.15 MPa,入口溫度控制在18~24 ℃。
(8) 壓縮機(jī)工況波動(dòng)
在保證機(jī)組安全的情況下,小幅度調(diào)整合成氣各段防喘閥門(mén)開(kāi)度,將機(jī)組轉(zhuǎn)速由12 900 r/min調(diào)整至12 750 r/min。一段、三段防喘閥門(mén)保持關(guān)閉,二段防喘閥門(mén)由16%關(guān)小至13%。
(9) 透平平衡管存水
微開(kāi)平衡管導(dǎo)淋排凝,汽輪機(jī)缸體內(nèi)無(wú)冷凝液,現(xiàn)場(chǎng)平衡管導(dǎo)淋微開(kāi),主控注意真空值等參數(shù)變化,保證機(jī)組安全運(yùn)行。
(10) 透平主蒸汽壓力波動(dòng)較大
控制高壓蒸汽管網(wǎng)壓力,適當(dāng)提高溫度,穩(wěn)定汽輪機(jī)振動(dòng)次數(shù),與蒸汽管網(wǎng)配合,控制主蒸汽壓力在8.7~9.3 MPa范圍內(nèi)。
對(duì)以上調(diào)整進(jìn)行檢查對(duì)比,結(jié)果顯示:軸封蒸汽溫度提高后,汽輪機(jī)振動(dòng)值明顯好轉(zhuǎn);軸封蒸汽壓力從0.028 MPa降至0.025 MPa后,汽輪機(jī)振動(dòng)值明顯好轉(zhuǎn);負(fù)荷降低至95%,冷凝液質(zhì)量流量減少了0.4 t/h后,汽輪機(jī)振動(dòng)值在后期好轉(zhuǎn);降低轉(zhuǎn)速、增加抽氣等手段,冷凝液質(zhì)量流量減少了2 t/h后,汽輪機(jī)振動(dòng)值明顯好轉(zhuǎn)。
經(jīng)過(guò)以上調(diào)整,對(duì)2021年1月—8月合成氣壓縮機(jī)排汽端振動(dòng)VI04451A/B平均值進(jìn)行統(tǒng)計(jì),見(jiàn)表4,改造前后振動(dòng)變化趨勢(shì)折線見(jiàn)圖2。
表4 2021年合成壓縮機(jī)汽輪機(jī)排汽端振動(dòng)統(tǒng)計(jì)表 μm
圖2 VI04451A、VI04451B振動(dòng)值折線圖
由圖2可知:系統(tǒng)優(yōu)化后, VI04451A、VI04451B下降,日常運(yùn)行振動(dòng)在10.0 μm以下,且未出現(xiàn)波動(dòng),同時(shí)系統(tǒng)負(fù)荷加至100%,保證了裝置正常運(yùn)行。
通過(guò)以上調(diào)整消除了汽輪機(jī)振動(dòng)值波動(dòng)大的問(wèn)題,大大降低了機(jī)組運(yùn)行的安全風(fēng)險(xiǎn)。為鞏固成果,平時(shí)操作過(guò)程中應(yīng)注意以下事項(xiàng):
(1) 日常操作中嚴(yán)格控制汽輪機(jī)冷凝液質(zhì)量流量不超過(guò)25 t/h。
(2) 保證汽輪機(jī)抽汽質(zhì)量流量控制范圍為48.0~50.4 t/h。
(3) 巡檢中,定時(shí)測(cè)量軸封蒸汽管線溫度,保證其大于190 ℃。
(4) 巡檢中,檢查消防水壓力,同時(shí)主控密切關(guān)注汽輪機(jī)真空值變化。
(5) 各項(xiàng)特護(hù)方案要點(diǎn)納入裝置操作規(guī)程,為機(jī)組日常維護(hù)提供操作依據(jù)。
影響汽輪機(jī)振動(dòng)升高的因素有很多,都會(huì)對(duì)
生產(chǎn)造成較大影響,甚至?xí)p壞設(shè)備,要積極采取科學(xué)的技術(shù)防范措施,深刻汲取事故教訓(xùn),加強(qiáng)操作和管理人員的培訓(xùn),提升專(zhuān)業(yè)管理水平,為裝置長(zhǎng)周期穩(wěn)定運(yùn)行提供有力的技術(shù)保障。