莫漢忠,徐成思,王 庚,歐陽天成
(1.東風(fēng)柳州汽車有限公司,廣西 柳州 545005;2.廣西大學(xué) 機械工程學(xué)院,廣西 南寧 530004)
發(fā)動機作為一種能量轉(zhuǎn)換裝置,將燃料的化學(xué)能轉(zhuǎn)化為設(shè)備的機械能,因其高熱效率、結(jié)構(gòu)緊湊、壽命長且可靠性高、輸出功率扭矩強勁等優(yōu)點[1-3],被廣泛應(yīng)用于人們的日常生活中。發(fā)動機的整體結(jié)構(gòu)較為復(fù)雜,眾多的零部件在整體的運行程中發(fā)揮著各自不同的作用[4-7]。而作為關(guān)鍵運動構(gòu)件之一的連桿機構(gòu),其工作狀況的優(yōu)劣將會直接影響到發(fā)動機整體的運行情況,從而決定了整車的性能指標。近年來,隨著科學(xué)技術(shù)的飛速發(fā)展與日新月異,生產(chǎn)力不斷的提高,消費者對發(fā)動機整體的NVH(noise,vibration,harshness)性能提出了越來越高的要求,而異響噪音往往在發(fā)動機活塞銷與連桿小頭連接處較容易出現(xiàn)[8-10]。因此,結(jié)合發(fā)動機實際運行工況,識別發(fā)動機的異響噪聲來源,進而消除異響,是不斷提高研發(fā)水平,實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重要途徑[11-12]。
根據(jù)整車部門的反饋,某型號的發(fā)動機在冷機怠速和低速行駛時,發(fā)動機底部發(fā)出“噠噠噠”金屬敲擊異音,異響持續(xù)的時間約為5 min??紤]到可能引起異響的原因較多,如活塞與連桿的配合、氣門落座、挺柱敲擊、VVT定子與轉(zhuǎn)子的碰撞等,針對可能出現(xiàn)的原因,逐一排查。
首先,要確定發(fā)動機底部發(fā)出的異常響聲是否是由于發(fā)動機各零部件的裝配不當(dāng)造成的。對該型號發(fā)動機進行了整機拆解分析。拆機后發(fā)現(xiàn),氣門落座、挺柱等配件,VVT定子、轉(zhuǎn)子等均保持良好狀態(tài),無明顯磨損,無擠壓形變,無表層金屬剝落,表面膠合。而活塞與連桿的配合處的連桿小頭則有異常磨損,聚焦這一配件做進一步分析。
將該型號發(fā)動機放置于半消聲室中進行聲壓測試,分析所采集的噪聲數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),噪聲頻率在3 kHz附近。根據(jù)活塞廠商經(jīng)驗,此頻率噪聲可能來自活塞銷,故先對活塞銷和銷孔的配合情況進行排查。測量得該型號發(fā)動機的配缸間隙為0.028~0.04μm,活塞銷孔與活塞銷間隙為0.005~0.014μm,活塞銷為全浮式連接,與連桿小頭間隙為0.010~0.025μm。由摩擦和噪聲經(jīng)驗圖(圖1)[11-12]分析得到,配缸間隙為0.025~0.035μm(帶涂層)時為摩擦功和噪聲最佳平衡區(qū)域。由于該型號發(fā)動機的配缸間隙為0.028~0.04μm,去掉涂層0.03μm之后,對應(yīng)經(jīng)驗圖中的范圍,因此,判斷該發(fā)動機的活塞銷和銷孔的配合正常,只能進行其他因素的排查。
圖1 配缸間隙、摩擦功與噪聲關(guān)系經(jīng)驗圖
考慮到可能是潤滑方式引起的噪聲異響,將原批次的活塞及連桿,裝配在發(fā)動機試驗臺架上,進行了怠速下8 h的磨合試驗。試驗過程中,從發(fā)動機啟動開始至運行5 min左右,主觀上均能聽到“噠噠噠”的異響噪聲,但在熱機狀態(tài)啟動時,異響聲不明顯。在完成8 h的磨合測試后,觀察連桿小頭,其內(nèi)襯表面的磨損情況如圖2所示。從圖2中可以明顯觀察到,連桿小頭內(nèi)襯表面有清晰可見的磨痕,磨損較為嚴重。通過定量檢測連桿小頭的實際磨損量,發(fā)現(xiàn)連桿小頭孔直徑在磨合后超差2μm,圓柱度超差0.0262 mm,磨損量最大為4μm,活塞銷粗糙度及硬度等均合格,無其他異常。根據(jù)測量結(jié)果,可以判定為連桿小頭孔潤滑不夠充分,導(dǎo)致活塞銷與連桿小頭孔加劇磨損,從而引發(fā)異常噪聲。
圖2 連桿小頭內(nèi)襯表面磨損狀況
針對連桿小頭孔潤滑不夠充分的情況,考慮在連桿小頭頂端開集油孔,以此來收集發(fā)動機運轉(zhuǎn)時濺起的潤滑油滴,達到充分潤滑的作用。為驗證提出方法的可行性,我們設(shè)置了兩組方案進行實驗對照。方案一中使用同批次的連桿及活塞銷,方案二中同樣使用同批次的連桿及活塞銷,同時在連桿小頭頂端開一個集油孔,然后分別裝機進行8 h磨合試驗。其磨合試驗后的測量結(jié)果分別見表1及表2。從磨合試驗后的測試數(shù)據(jù)可以得出,方案一中的連桿小頭襯套磨損量最大為2μm,圓柱度超差0.018 7 mm;方案二中的連桿小頭襯套磨損量最大為2μm,圓柱度超差為0.0078 mm。同時進行了活塞銷磨合前后數(shù)據(jù)的對比分析,結(jié)果見表3和表4。方案一中,2#缸及4#缸對應(yīng)的活塞銷圓柱度分別超差0.002 34 mm和0.002 8 mm;方案二中,3#缸活塞銷圓度超差0.001 66 mm,且2#、3#及4#缸活塞銷圓柱度超差,最大為0.003 35 mm。兩種方案構(gòu)件的磨損量均處于合理范圍內(nèi)。
表1 方案一檢測結(jié)果
表2 方案二檢測結(jié)果
表3 方案一活塞銷檢測結(jié)果
表4 方案二活塞銷檢測結(jié)果
更為直觀的磨合試驗結(jié)果如圖3和圖4所示。相比于方案一,方案二中磨合試驗后連桿小頭的襯套磨痕明顯更淺,且活塞銷表面無明顯磨痕。而方案一中不論是連桿小頭內(nèi)襯套還是活塞銷表面,均可以觀察到凹槽劃痕,且活塞銷表面還有發(fā)黃的情況。同時在磨合試驗中,方案二條件下從發(fā)動機啟動開始均沒有聽到異響噪聲,而方案一條件下發(fā)動機底部可以聽到明顯“噠噠噠”金屬敲擊的異音。
圖3 連桿小頭襯套磨損狀況
圖4 活塞銷磨損狀況
從以上的測試分析數(shù)據(jù)來看,在連桿小頭前端開集油孔之后,機油更加容易進入到連桿小頭與活塞銷的接觸面中,形成油膜,從而一定程度上改善了潤滑狀況,減小了連桿小頭與活塞銷運動中的磨損撞擊,有效消除了發(fā)動機異響噪聲。
通過對某型號發(fā)動機全浮式活塞銷與連桿小頭連接處發(fā)生異常響聲的原因做了深入探究。通過鎖定異響噪聲的頻率范圍,確定可能出現(xiàn)問題的部件,進而逐一排查了連桿小頭內(nèi)襯套和活塞銷加工標準、配合間隙、潤滑方式等可能引起異響的原因,最終提出了有效可行的方案,消除了發(fā)動機異響噪聲。