張 彬
(廈門冉能環(huán)保科技有限公司,福建 廈門 361001)
硬質(zhì)合金是由難熔金屬的硬質(zhì)化合物(如WC、TiC、TaC、NbC等)和粘結(jié)金屬(如Co、Ni、Fe)通過粉末冶金工藝制成的一種復(fù)合材料,具有很高的硬度、強(qiáng)度、耐磨性和耐腐蝕性,被譽(yù)為“工業(yè)牙齒”,被廣泛用于模具材料、刀具、耐磨零部件等領(lǐng)域。其生產(chǎn)工藝包括制粉、混合、研磨、成型、燒結(jié)、打磨等工序[1]。其中成型后的合金還十分脆弱,需通過真空脫蠟燒結(jié)使壓制的粉末熔化生成硬質(zhì)合金,該過程產(chǎn)生的排氣中含有一定量的有機(jī)氣體,主要來源于石蠟的分解[2],此類有機(jī)廢氣濃度較低,通常直接通過排氣筒外排。但隨著環(huán)保要求的提高,近年來多地出臺(tái)的廢氣排放標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定非甲烷總烴排放濃度均低于100 mg/m3,顯然硬質(zhì)合金燒結(jié)尾氣直接外排將存在不達(dá)標(biāo)的情況,因此針對(duì)該行業(yè)燒結(jié)尾氣的分析及治理對(duì)策顯得尤其重要。本文以廈門市某硬質(zhì)合金燒結(jié)尾氣為處理對(duì)象,針對(duì)該廢氣設(shè)計(jì)了切實(shí)可行的尾氣處理方案。
本項(xiàng)目燒結(jié)爐產(chǎn)生的尾氣在改造前均通過15米排氣口直接外排,各排氣口排風(fēng)量約250 Nm3/h,改造后需將10個(gè)排氣口合并至一套廢氣處理設(shè)施凈化后達(dá)標(biāo)排放,合并處理風(fēng)量為2500 Nm3/h。
由于該生產(chǎn)線每天24小時(shí)連續(xù)生產(chǎn),為研究生產(chǎn)過程中的排氣情況,我們抽選了其中的排氣口A和排氣口B進(jìn)行24 h的濃度檢測(cè),采用手持式VOCs濃度檢測(cè)儀,檢測(cè)頻次為間隔1 h檢測(cè)一次,檢測(cè)結(jié)果如圖1所示。
圖1 入口濃度檢測(cè)結(jié)果Fig.1 Inlet concentration test result
由圖1可知,兩個(gè)排氣口的VOCs排放濃度普遍較低,主要集中在50~150 mg/m3之間;同時(shí)存在 VOCs排放濃度波動(dòng)較大的情況,部分時(shí)段可出現(xiàn)超過1000 mg/m3。
各排氣口排煙溫度約35~50 ℃。
本項(xiàng)目廢氣來源包括石蠟的高溫分解及揮發(fā),石蠟主要由直鏈結(jié)構(gòu)的碳?xì)浠衔锝M成,并含部分異鏈烷烴和環(huán)烷烴,高溫?zé)Y(jié)作用下主要以碳?xì)滏I的斷鏈與分解產(chǎn)物的汽化揮發(fā)為主,研究表明石蠟集中脫除溫度為270~290 ℃[3]。由于碳原子數(shù)與烷烴沸點(diǎn)的成負(fù)相關(guān),故斷鏈后產(chǎn)生的有機(jī)成分沸點(diǎn)降低,且混合有機(jī)物沸點(diǎn)范圍較大[4]。
廢氣具有以下特點(diǎn):處理風(fēng)量小,有機(jī)物濃度普遍較低,但存在波動(dòng),峰值可達(dá)1000 mg/m3以上,廢氣溫度約35~50 ℃,廢氣成分沸點(diǎn)范圍較大。目前國(guó)內(nèi)針對(duì)VOCs廢氣有效治理技術(shù)包括回收法、溶液吸收法、吸附法、蓄熱式燃燒法、催化燃燒法及以上多種工藝復(fù)合處理的方法等[5]。針對(duì)本項(xiàng)目廢氣特性,推薦采用“預(yù)處理+吸附+催化燃燒”工藝。
本工藝采用“洗滌+干式過濾”作為預(yù)處理,將廢氣進(jìn)入吸附系統(tǒng)前的顆粒物濃度降低至10 mg/m3,入口溫度降低至40 ℃,以確保吸附效果及吸附劑的使用壽命。其中洗滌預(yù)處理采用旋流板塔一方面可去除高沸點(diǎn)物質(zhì)和顆粒物,另一方面還可通過氣液接觸而降低廢氣溫度。由于石蠟熱處理后將產(chǎn)生一定的焦油類物質(zhì),如采用填料塔易造成填料堵塞等狀況,而旋流板塔則可很好地避免該問題,且旋流板塔的占地面積小。干式過濾預(yù)處理則通過G4初效濾袋和F7中效濾袋將洗滌后的廢氣進(jìn)一步除塵并攔截水汽,作為吸附系統(tǒng)的安全保障。
常見的吸附劑有活性炭、沸石分子篩、硅膠、樹脂等,由于該廢氣中不乏高沸點(diǎn)的物質(zhì),宜設(shè)置較高的脫附溫度以保障吸附劑再生后的吸附性能,而活性炭在高溫脫附時(shí)存在一定的安全隱患。與活性炭相比,分子篩具有不可燃性,高溫再生性好,表面疏水性可控等特點(diǎn)[6],故本方案建議采用經(jīng)濟(jì)可行的蜂窩分子篩作為吸附劑。
圖2 工藝流程Fig.2 Process Flow
旋流板開孔面積:
(1)
式中:A0——旋流板開孔面積,m2
F0——?dú)怏w通過旋流板開孔的動(dòng)能因子,kg1/2/(x1/2·s),取值12
V——?dú)怏w流量, Nm3/h
ρv——?dú)怏w密度,kg/m3
Dx——旋流葉片外徑,m
Dm——盲板直徑,m,取(Dx/3)
m——旋流葉片數(shù),取24
δ——葉片厚度,取3 mm
α——葉片仰角,取25°
由此計(jì)算可得,旋流葉片外徑為:Dx=0.48 m
則計(jì)算旋流塔直徑:Di=1.25Dx=0.6 m
本系統(tǒng)設(shè)置4層旋流板,其中3層為洗滌層,1層為除霧層,則全塔總壓力損失為:
(2)
其中v為溢流口的液速,取0.45 m/s,據(jù)此計(jì)算可得全塔總壓力損失約1110 Pa。
設(shè)計(jì)吸附層有效厚度L=600 mm,則單床吸附劑裝填量約0.83 m3,折合約500 kg。
吸附床總壓力損失為:
ΔP2=945.1ν1.055×L=273 Pa
本系統(tǒng)設(shè)計(jì)脫附處理風(fēng)量為1000 Nm3/h,催化燃燒系統(tǒng)采用鉑鈀貴金屬催化劑,其最佳的反應(yīng)溫度為400 ℃,設(shè)計(jì)空速為18000 h-1,催化燃燒系統(tǒng)內(nèi)部集成有換熱器,在換熱器的作用下脫附廢氣由100 ℃被預(yù)熱至250 ℃以上,催化反應(yīng)后的排氣溫度在換熱器作用下由400 ℃降至250 ℃左右,該股排氣通過補(bǔ)風(fēng)口補(bǔ)入的新鮮空氣混合成160 ℃直接用于吸附床脫附。
本催化燃燒系統(tǒng)采用電加熱形式,電加熱總功率:
本催化燃燒系統(tǒng)催化劑填充量:
蜂窩分子篩飽和吸附量25 mg/g,設(shè)置2個(gè)吸附床,單床裝填量500 kg。
進(jìn)氣平均濃度按150 mg/m3計(jì),廢氣流量為2500 m3/h,則單床吸附飽和時(shí)間為500×25×1000÷(150×2500)=33.3 h,考慮一定的安全系數(shù),本系統(tǒng)設(shè)備單床吸附時(shí)長(zhǎng)為24 h。
其中1#床吸附達(dá)24 h后,系統(tǒng)自動(dòng)切換至2#床吸附,待2#床吸附21 h后,催化燃燒系統(tǒng)開始啟動(dòng),其預(yù)熱時(shí)間為0.5~1.0 h,預(yù)熱結(jié)束自動(dòng)進(jìn)入1#床進(jìn)行脫附作業(yè),脫附時(shí)長(zhǎng)為2 h,1#床脫附完成后切換至2#床進(jìn)行脫附作業(yè),1#床進(jìn)入吸附作業(yè)模式,待2#床脫附作業(yè)結(jié)束后,催化燃燒系統(tǒng)進(jìn)入停機(jī)降溫狀態(tài),等待下一輪脫附工作的開始,從而實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)的在線脫附。本系統(tǒng)脫附周期為48 h。
催化燃燒系統(tǒng)設(shè)計(jì)處理風(fēng)量為1000 m3/h,則催化燃燒系統(tǒng)入口平均濃度為:
150×2500×24÷(1000×2)=4500 mg/m3
(1)吸附風(fēng)機(jī)
流量:2500 m3/h;靜壓:3200 Pa;電機(jī)功率:5.5 kW。
(2)脫附風(fēng)機(jī)
流量:1000 m3/h;靜壓:2800 Pa;電機(jī)功率:2.2 kW。
3.5.1 催化燃燒系統(tǒng)耗電量分析
本系統(tǒng)廢氣成分以烷烴為主,其質(zhì)量發(fā)熱量約50 kJ/g,催化燃燒系統(tǒng)空荷載運(yùn)行時(shí)電加熱總功率N0=65 kW,脫附過程中由脫附氣體進(jìn)行氧化反應(yīng)供熱,其供熱功率可按下式計(jì)算:
N1=1000×4500×50÷1000÷3600=62.5 kW
催化燃燒系統(tǒng)預(yù)熱時(shí)長(zhǎng)按1 h計(jì),預(yù)熱過程耗電量為65×1=65 kW·h。
脫附過程持續(xù)時(shí)長(zhǎng)為4 h,脫附過程耗電量為(65-62.5)×4=10 kW·h。
3.5.2 風(fēng)機(jī)耗電量分析
(1)吸附風(fēng)機(jī)
吸附風(fēng)機(jī)功率為5.5 kW,按每日24小時(shí)連續(xù)運(yùn)行計(jì),運(yùn)行中電機(jī)運(yùn)行功率約80%,則吸附風(fēng)機(jī)日耗電量為5.5×24×0.8=105.6 kW·h。
(2)脫附風(fēng)機(jī)
脫附風(fēng)機(jī)功率為2.2 kW,每個(gè)脫附周期連續(xù)運(yùn)行5 h,運(yùn)行中電機(jī)運(yùn)行功率約80%,則脫附風(fēng)機(jī)單次耗電量為2.2×5×0.8=8.8 kW·h。
3.5.3 平均日耗電量分析
由于該系統(tǒng)脫附周期為48 h,脫附系統(tǒng)平均日耗電量約為147.5 kW·h。
本系統(tǒng)目前已投運(yùn)一年有余,為考察該廢氣處理系統(tǒng)的運(yùn)行效果,分別在投運(yùn)初期、運(yùn)行6個(gè)月、運(yùn)行12個(gè)月進(jìn)行系統(tǒng)進(jìn)出口廢氣濃度的檢測(cè),結(jié)果如表1所示。
表1 有機(jī)廢氣檢測(cè)結(jié)果
(1)該有機(jī)廢氣處理系統(tǒng)運(yùn)行1年來運(yùn)行結(jié)果穩(wěn)定,處理效率均達(dá)90%以上。
(2)經(jīng)處理后的廢氣非甲烷總烴排放濃度均低于60 mg/m3,滿足《廈門市大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB35/323-2018)中的有機(jī)氣態(tài)污染物排放限值。
(1)“旋流洗滌+干式過濾+蜂窩分子篩吸附濃縮+催化燃燒”工藝適用于硬質(zhì)合金燒結(jié)尾氣的處理,其運(yùn)行能耗較低,且處理效率可達(dá)90%以上。
(2)該工藝可推廣到類似處理風(fēng)量小、廢氣濃度不穩(wěn)定,且有機(jī)成分沸點(diǎn)范圍廣,存在一定危險(xiǎn)性的有機(jī)廢氣治理領(lǐng)域。
(3)由于本項(xiàng)目?jī)H考察一年的運(yùn)行效果,對(duì)于系統(tǒng)長(zhǎng)期穩(wěn)定性運(yùn)行效果還需繼續(xù)考察分析。