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      化學(xué)鍍鎳廢液化學(xué)除磷工藝的系統(tǒng)優(yōu)化

      2022-05-24 11:13:52吳志宇曠玉丹李杏清黎建平
      關(guān)鍵詞:鍍鎳沉淀池廢液

      吳志宇 曠玉丹 李杏清 黎建平

      (深圳市世清環(huán)??萍加邢薰?,廣東 深圳 518105)

      化學(xué)鍍鎳廢水主要來源于化學(xué)鍍鎳生產(chǎn)過程中的鍍件清洗,其主要污染指標為絡(luò)合鎳、次亞磷酸鹽、COD、氨氮等[1]?;瘜W(xué)鍍鎳廢液中的磷主要以次磷酸鹽和亞磷酸鹽形式存在[2],由于總磷濃度高,常采用以化學(xué)除磷技術(shù)為主進行廢液的除磷處理,此方法污泥量大易產(chǎn)生二次污染。

      王昊等[3]采用電解法處理化學(xué)鍍鎳廢液,堿性條件更有利于化學(xué)鍍鎳廢液中鎳的去除,鎳的去除率可達到98.7%。采用電化學(xué)方法處理化學(xué)鍍鎳廢水,芬頓氧化+電絮凝的處理過程能夠高效同步去除水中鎳離子、總磷,鎳離子去除率達到96.6%、總磷去除率達到91.5%[4]。選用鋁鹽化學(xué)沉淀處理化學(xué)鍍鎳廢液中的磷,磷酸鹽回收率達到94.4%,處理后廢液中正磷酸鹽形式的磷質(zhì)量濃度為1.3 g/L[5]。

      本研究以東莞某電子科技有限公司的ECRM電解-催化還原技術(shù)與化學(xué)氧化相結(jié)合的除鎳/磷處理系統(tǒng)進行優(yōu)化,為后期化學(xué)鍍鎳廢水的處理提供基礎(chǔ)依據(jù)。

      1 處理現(xiàn)狀及存在問題

      1.1 工藝介紹

      東莞某電子科技有限公司屬于印制電路板制造企業(yè)。其化學(xué)鍍鎳線在生產(chǎn)過程中會產(chǎn)生大量化學(xué)鍍鎳廢液,該公司于2018年引進ECRM電解-催化還原技術(shù)(Electroanalysis Catalysis Reaction Machine)與化學(xué)氧化技術(shù)相結(jié)合的除鎳/磷處理系統(tǒng),對該廠化學(xué)鍍鎳廢液進行鎳磷共同治理,具體工藝流程如圖1中非優(yōu)化部分所示。處理系統(tǒng)分為兩個核心部分,首先將化學(xué)鍍鎳廢液進行收集,并調(diào)節(jié)pH,進入ECRM電催化反應(yīng)器中進行反應(yīng),ECRM電解-催化還原技術(shù)反應(yīng)器出水進入到后續(xù)除磷反應(yīng)器中,依次添加雙氧水、高效除磷轉(zhuǎn)化劑和堿,經(jīng)氧化反應(yīng)后添加氯化鈣,使磷酸鹽以磷酸鈣鹽的形式沉淀去除,并添加硫化鈉使系統(tǒng)殘留絡(luò)合鎳以沉淀形式去除?;瘜W(xué)鎳廢液經(jīng)過處理之后產(chǎn)生的沉淀物,經(jīng)過沉淀池沉淀下來,關(guān)閉絮凝池流向沉淀池的管道,處理后的水排至洗水系統(tǒng),等水完全排空后,人工把沉淀池底部的污泥清理干凈,使用板框壓濾機壓干污泥水分,污泥干燥后外運至有資質(zhì)企業(yè)進行處理。該系統(tǒng)經(jīng)過每周三次間隔運行,運行了一年,出水指標穩(wěn)定達標。

      1.2 除磷系統(tǒng)的不足和問題

      (1)沉淀池內(nèi)污泥濃度大,不易沉降,如果不改變其物理性質(zhì),它將保持半流化狀態(tài)[6-7],導(dǎo)致后端壓泥機負荷過載,限制系統(tǒng)的連續(xù)運行。

      (2)磷酸鈣鹽沉淀過程中首先生成磷酸氫鈣(DCPA) 、磷酸八鈣(OCP) 、無定形磷酸鈣(ACP) 等前期物質(zhì),經(jīng)過再結(jié)晶后最終形成穩(wěn)定的多羥基磷灰石(HAP),由于除磷系統(tǒng)中氯化鈣投加量大,形成的多羥基磷灰石(HAP)絮體間空隙小,絮體結(jié)構(gòu)密實,流動性差,故沉淀反應(yīng)池、絮凝池、沉淀池內(nèi)壁和管道內(nèi)會有大量多羥基磷灰石晶體富集,易導(dǎo)致管道內(nèi)堵塞,需暫停系統(tǒng)運行后人工清理[8]。

      2 優(yōu)化措施

      以東莞某電子科技有限公司ECRM電解-催化還原技術(shù)+化學(xué)氧化除鎳/磷處理工程為研究對象,對其后端除磷系統(tǒng)進行優(yōu)化。擬將沉淀上清液部分回流至沉淀反應(yīng)前端,在不增加系統(tǒng)出水的前提下緩解沉淀池的污泥負擔(dān)。另一方面,沉淀池上清液含有大量未充分反應(yīng)的鈣離子,回流可使其繼續(xù)反應(yīng),還有大量未充分發(fā)揮活性的絮凝劑和金屬氫氧化物膠體顆粒,可強化系統(tǒng)的混凝效果[9],具體改進工藝流程圖如圖1所示。

      圖1 ECRM電催化+化學(xué)氧化除鎳/磷優(yōu)化工藝流程圖

      通過試驗驗證沉淀池上清液回流工藝的可行性,并對上清液回流位點、回流比(回流上清液與原廢水體積比)和循環(huán)量對系統(tǒng)除鎳/磷的影響,得出沉淀池上清液回流工藝的最佳工況。

      2.1 試驗材料與方法

      2.1.1 試驗水樣

      試驗廢水取自東莞某電子科技有限公司ECRM電催化+化學(xué)氧化除鎳/磷處理工程中ECRM電催化反應(yīng)器出水,水質(zhì)參數(shù)如下:COD為39.158 g/L,pH值為7.19,Ni2+濃度為0.199 g/L,TP為29.810 g/L。

      2.1.2 試劑和儀器

      主要試劑:雙氧水、高效除磷轉(zhuǎn)化劑、堿、氯化鈣、硫化鈉,所用藥品均采用分析純。實驗室用水為蒸餾水。

      實驗儀器:電子天平,pHS-3C型pH計,JB-1A型磁力攪拌器,TU-1900型紫外可見分光光度計,TAS-990火焰原子吸收分光光度計。

      2.1.3 分析方法

      總磷采用鉬酸銨分光光度法[10]進行測定;總鎳采用火焰原子吸收分光光度法[11]進行測定;pH采用玻璃電極法[12]進行測定;電導(dǎo)率采用電極法[13]進行測定。

      2.1.4 試驗方法

      取適量試驗水樣,用堿調(diào)節(jié)pH,使pH維持在9~10,添加適量高效除磷轉(zhuǎn)化劑和適量雙氧水進行氧化反應(yīng),反應(yīng)時間為1 h,反應(yīng)完成后添加適量氯化鈣和適量硫化鈉,攪拌30 min后加入適量聚丙烯酰胺(PAM),使沉淀絮凝,過濾。取濾液與供試廢液樣品混合后循環(huán)除磷步驟。

      2.1.5 數(shù)據(jù)分析與處理

      (1)

      式中:MLSS為沉淀池污泥濃度(mg/L);

      W1為混合液經(jīng)過濾后污泥干重(mg);

      V1為混合液體積(L)。

      3 影響優(yōu)化措施因素分析

      3.1 沉淀上清液回流位點

      為驗證沉淀上清液回流位點的選擇對系統(tǒng)除鎳/磷的影響,如圖1改進工藝流程圖所示,選取氧化池前端為回流位點1,選取反應(yīng)沉淀池前端為回流位點2,并設(shè)置相同的上清液回流量,對其進行對比試驗,考察系統(tǒng)出水的電導(dǎo)率、總鎳、總磷及沉淀池污泥濃度處理效果影響,結(jié)果如圖2所示。

      圖2 沉淀上清液回流位點對系統(tǒng)的影響

      如圖2所示,沉淀上清液回流至回流位點1與回流位點2對系統(tǒng)出水的總鎳、總磷及污泥濃度的影響相差不大。對比回流位點1與回流位點2系統(tǒng)出水的電導(dǎo)率發(fā)現(xiàn),回流位點1的電導(dǎo)率略低于回流位點2。由于除磷系統(tǒng)pH維持在9~10,沉淀上清液回流至氧化池前端的回流位點1時,可減少體系中氫氧化鈉的用量,使得系統(tǒng)中鹽分減少,減少晶體富集,緩解管道的堵塞。故將沉淀上清液回流至氧化池前端的回流位點1。

      3.2 沉淀上清液回流比

      為驗證回流沉淀上清液與ECRM電催化反應(yīng)器出水的體積比(回流比)對系統(tǒng)除鎳/磷的影響,選取回流位點1,分別設(shè)置回流比為5:1和10:1,以不回流為對照組進行對比試驗,考察系統(tǒng)出水的電導(dǎo)率、總鎳、總磷及沉淀池污泥濃度處理效果影響,結(jié)果如圖3所示。

      圖3 沉淀上清液回流比對系統(tǒng)的影響

      相比對照組,沉淀上清液回流比分別為5:1和10:1時,對系統(tǒng)出水的總磷濃度的影響相差不大,由于高效除磷轉(zhuǎn)化劑和雙氧水以及氯化鈣的量是按比例降低,對次亞磷酸鹽的氧化及沉淀反應(yīng)影響較小。相比對照組,沉淀上清液回流比為5:1和10:1時,沉淀池污泥濃度明顯降低,且沉淀上清液回流比10:1相對5:1時更低,說明回流沉淀池上清液可緩解沉淀池污泥負荷,利于沉淀池的污泥自然沉降。沉淀上清液回流比為5:1時,相比對照組體系出水的總鎳濃度的相差不大,但沉淀上清液回流比為10:1時,相比對照組體系出水的總鎳濃度的略高。故將沉淀上清液回流比設(shè)置為5:1。

      對照組系統(tǒng)出水的電導(dǎo)率較穩(wěn)定,沉淀上清液回流比為5:1和10:1時,體系出水的電導(dǎo)率均呈現(xiàn)上升趨勢,故需要進一步考慮循環(huán)周期長短對系統(tǒng)除鎳/磷的影響。

      3.3 回流次數(shù)

      為驗證回流次數(shù)對系統(tǒng)除鎳/磷的影響,重復(fù)工藝運行30次,考察系統(tǒng)出水的電導(dǎo)率、總鎳、總磷及沉淀池污泥濃度,結(jié)果如圖4所示。

      圖4 回流次數(shù)對系統(tǒng)的影響

      當(dāng)回流次數(shù)<15次時,系統(tǒng)出水的總鎳、總磷濃度趨于穩(wěn)定,隨著次數(shù)的進一步增加系統(tǒng)出水的總鎳、總磷濃度顯著升高;當(dāng)回流次數(shù)<15次時,隨著次數(shù)的增加,系統(tǒng)出水的電導(dǎo)率先升高后趨于穩(wěn)定,但當(dāng)次數(shù)進一步增加,系統(tǒng)出水的電導(dǎo)率也隨之進一步升高。隨著回流次數(shù)的增加,沉淀池污泥濃度變化幅度不大,無明顯上升或下降趨勢??紤]到整個系統(tǒng)運行的穩(wěn)定性,故將沉淀上清液回流次數(shù)設(shè)置為15次。當(dāng)回流次數(shù)達到15次時,沉淀上清液排空后開始下個周期。

      4 優(yōu)化后工藝運行效果分析

      按回流比5:1的比例將沉淀池上清液回流至氧化池前端,經(jīng)過除磷系統(tǒng)的氧化除磷反應(yīng),每15次為一個回流周期。考察運行周期數(shù)對系統(tǒng)出水的電導(dǎo)率、總鎳、總磷及沉淀池污泥濃度處理效果的影響,結(jié)果如圖5所示。

      圖5 優(yōu)化后系統(tǒng)運行效果

      系統(tǒng)運行5個周期,每個周期循環(huán)15次,系統(tǒng)平均出水電導(dǎo)率:155.7±4.19 ms/cm;總磷濃度:316.28±21.93 mg/L;總鎳濃度:0.195±0.080 mg/L;污泥濃度:49.97±3.49 mg/L。優(yōu)化后的系統(tǒng)可穩(wěn)定滿足除鎳除磷設(shè)計要求(總磷<400 mg/L;總鎳<1 mg/L),沉淀池污泥濃度降低90.13%,有效的緩解原系統(tǒng)沉淀池內(nèi)污泥濃度大、不易沉降問題。

      5 結(jié)論

      改進措施:將沉淀池上清液按回流比5:1的比例回流至氧化池前端,沉淀池上清液回流系統(tǒng)連續(xù)運行5個周期,每個周期回流15次。

      優(yōu)化后的系統(tǒng)具有良好的穩(wěn)定的除磷處理效果。系統(tǒng)平均出水電導(dǎo)率:155.7±4.19 ms/cm;總磷:316.28±21.93 mg/L;總鎳:0.195±0.080 mg/L;污泥濃度:49.97±3.49 mg/L。

      優(yōu)化后的系統(tǒng)解決了沉淀池內(nèi)污泥量大、不易沉降問題。

      優(yōu)化后的系統(tǒng)可利用沉淀上清液回流沖力緩解管道內(nèi)磷酸鈣鹽晶體富集而引起的管道堵塞,降低人工清理頻率。另一方面,沉淀上清液pH呈堿性,回流至氧化池前端可減少體系中氫氧化鈉的用量,具有一定的經(jīng)濟效益。

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