楊 超,施金素
(寧波鎮(zhèn)海煉化林德氣體有限公司,浙江 寧波 315200)
寧波鎮(zhèn)海煉化林德氣體有限公司2#空分裝置于2010年建成投產,為100 萬t乙烯項目中的EO/EG項目配套,設計氧氣產能35 000 Nm3/h,氧氣產品壓力3.0 MPa,4.8 MPa高壓氮氣產能22 000 Nm3/h,0.8 MPa低壓氮氣產能30 000 Nm3/h,液氧產能2000 Nm3/h,液氮產能1000 Nm3/h,液氬產能1200 Nm3/h。采用杭氧成套設備,工藝流程采用空分裝置與后備系統(tǒng)組合方式:空分液氧的內壓縮泵與后備系統(tǒng)液氧輸送泵共用,液氧從空分主冷取出后進入液氧儲罐,經過設置在后備系統(tǒng)的液氧泵壓縮后分兩路流程,正常生產時一路返回空分板式換熱器復熱后作為空分氧氣產品送出;另一路進入后備系統(tǒng)氣化器氣化后,并入氧氣管網,此流程僅在空分主裝置異常時投用,如圖1所示。
圖1 氧氣后備系統(tǒng)流程示意圖
2010年裝置投產后,在第一個運行周期內,未發(fā)生明顯的氧氣流量波動現(xiàn)象,在2014年對裝置進行一次大修后,供應給客戶的氧氣產品流量經常會出現(xiàn)波動,表現(xiàn)為氧氣流量快速下降10%左右,期間伴隨壓力波動,每天1~2次,持續(xù)2~3個月,通常不用操作人員進行干預,工況會在3 min內恢復正常。若工況未快速恢復,氧氣流量波動下降低至流量設定值,放空閥自動打開,使波動加劇,需立即手動關閉放空閥,觀察壓力恢復情況,如壓力快速恢復,則不需要繼續(xù)調整,否則,打開泵回流閥排氣并提高轉速。長期波動情況如圖2所示。
圖2 2015年2月12日至2015年5月26日氧氣波動情況
以2019年11月26日7:20氧氣流量波動為例,在操作人員沒有相關操作的情況下,板式通道氧氣流量FIC50102從28 000 Nm3/h降至24 565 Nm3/h,液氧泵P-501A電流II50601A從89.4 A上升至91.1 A,氧泵出口壓力PIC50603A及管網壓力PI50106、PI50102下降約15 kPa,隨后工況自動恢復正常,整個過程持續(xù)2 min,如圖3所示。
圖3 氧氣流量小幅度波動情況
2019年12月9日、11日、12日,相繼出現(xiàn)3次較大的波動,氧氣流量下跌幅度達30%,壓力波動也比較大,下降30 kPa,嚴重影響下游裝置平穩(wěn)運行,期間于17日將氧泵切換運行后,波動頻次和波動幅度無明顯改善,23日大幅度波動再次發(fā)生,24日上午波動的頻次和幅度明顯加強,按照前期制定的排查方案對后備系統(tǒng)管路進行排查,排查過程中關閉后備系統(tǒng)手動閥V50617,之后48 h內未發(fā)生波動,如圖4。其中23日波動的參數(shù)變化情況如圖5。2019年12月23日8:36氧氣流量大幅度波動,氧氣流量快速下降10 000 Nm3/h,跌幅達35%,與前期小幅度波動有區(qū)別的現(xiàn)象是后備系統(tǒng)氧氣壓力、溫度明顯上升。
圖4 后備系統(tǒng)手動閥關閉前后氧氣波動情況
圖5 2019年12月23日氧氣流量大幅度波動
氧氣流量頻繁波動的共性表現(xiàn)為外供氧氣流量下降、泵出口壓力及外供壓力下降,泵電流上升,基本上不用人工干預,很快會恢復正常。本裝置設置有兩臺液氧泵,位號為P-501A/B,一開一惰轉備用,液氧泵切換運行后均出現(xiàn)相同現(xiàn)象。根據以上現(xiàn)象分析可能的原因有:
1. 電網電壓欠壓;
2. 液氧排放等原因導致實際進入管網的氣量減少造成波動;
3. 液氧泵氣蝕;
4. 后備系統(tǒng)氣化管路影響,因某種原因引起流程發(fā)生變化導致間歇性打通兩路供氧通道。
根據每次波動的參數(shù)趨勢分析,排查時先確認各參數(shù)測量準確,泵出口壓力、氧氣管網壓力、客戶氧氣壓力同時下降表明壓力下降是真實發(fā)生;氧氣外送流量及客戶流量指示同時發(fā)生波動,表明氧氣流量確實發(fā)生波動;電流的變化情況無其他參數(shù)直接進行驗證。根據可能的原因對現(xiàn)場逐一排查,按照先驗證電流變化情況,其次分析液氧排放及泵運行狀態(tài),最后分析后備系統(tǒng)氣化管線影響的次序進行。
4.1.1電網波動
2018年10月曾發(fā)生過一次因電網波動導致氧氣流量波動的情況,平常同線路上其它高壓電機啟動時也有小幅度波動,經排查液氧泵的變頻器負載率較高,容易因為電壓波動造成打量波動。近期氧氣流量波動時電氣后臺監(jiān)控未記錄到電壓波動,且液氮泵、液氬泵等低溫泵未出現(xiàn)波動,且長期以來每次波動都只發(fā)生在氧泵,可排除電網波動影響。
4.1.2液氧泵變頻器輸出模塊故障
液氧泵變頻器輸出模塊無故障報警,可排除。
4.1.3電流顯示誤差存在干擾
經排查變頻器輸出信號與DCS顯示值誤差在正常范圍內,電流與壓力、流量同步波動,可排除干擾。
根據分析,如果流程出現(xiàn)液體排放或者泵出口返回液體罐閥門開度出現(xiàn)波動的情況,會發(fā)生氧氣流量波動現(xiàn)象,針對此分析進行了如下的排查。
4.2.1液氧排放
核對工藝流程,現(xiàn)場逐一檢查液氧泵進、出口安全閥;液氧泵入口、出口排放閥;液氧管線安全閥、排放閥;氧氣管線安全閥等。皆未見結霜現(xiàn)象,可排除液氧排放導致波動的可能。
4.2.2液氧返罐
正常生產時液氧泵返罐回流閥處于自動控制全關狀態(tài),閥門回訊有1.5%波動,在-3.5%~-5%,現(xiàn)場回流閥檢查未見明顯抖動,且每次氧氣產品流量波動時,液氧儲罐壓力未見波動??梢耘懦貉鯊谋贸隹诨亓鏖y返罐的可能。
4.3.1液氧過冷度不足
液氧泵入口、出口管線及回流管線未見嚴重的大面積結霜現(xiàn)象,與公司其它空分裝置液氧泵相比管線彎頭未見明顯增加,液氧儲罐溫度長期維持在-180℃左右的穩(wěn)定狀態(tài)。為了進一步驗證影響情況,2019年11月27日至12月16日液氧進儲罐溫度從-180.86℃逐漸降至-182.6℃,調節(jié)過冷度,氧氣波動情況未見好轉。排除因管線跑冷,入口管線彎頭過多,液氧過冷度不足造成閃蒸量大,泵入口帶氣導致泵氣蝕,最終影響氧氣產品流量波動的可能性。
4.3.2泵入口濾網堵塞
2018年大修安排拆清氧泵P-501B入口過濾器,未見明顯雜質,此影響因素排除。
4.3.3加溫解凍氣進入泵內
液氧泵P-501A/B加溫解凍氣進泵箱前流程設置為兩切一排方式,現(xiàn)場確認切斷閥關閉,閥間排放閥處于打開狀態(tài),且無氣排出,排除加溫解凍氣跑入泵內的可能性。
4.3.4迷宮密封磨損
分析密封氣進入泵的可能性:兩臺液氧泵P-501A/B密封氣壓差保持穩(wěn)定,分析排查過程中將密封氣壓力從0.82 MPa降至0.67 MPa。調整P-501B密封氣壓差從29 kPa降至21 kPa,監(jiān)測密封氣排放口氧含量從0%升至6%,氧氣波動情況未見好轉。2018年大修更換過液氧泵P-501B的迷宮密封組件,可排除迷宮密封磨損,密封氣的氮氣跑入泵中導致泵氣蝕的可能性。
4.3.5泵帶氣
液氧泵其他未識別出的原因導致泵內帶氣,泵P-501A/B回流閥從全關開至3.3%進行排氣,無效果。2019年12月17日切換至P-501B運行,仍有波動,P-501B回流閥開至3%排氣,無改善。在液氧泵回流閥小開度排氣工況下,12月23日、24日氧氣流量再次出現(xiàn)大幅度波動,可排除泵內帶氣的可能性。
4.4.1后備系統(tǒng)管線存在氣氧
參考其它專利商類似的工藝流程在設計上的差別,在同樣采用空分裝置與后備系統(tǒng)組合共用液氧泵的工藝流程情況下,有的專利商在后備系統(tǒng)管線進氣化器前設置有液氧返罐排氣線,如圖6所示,其作用是:
圖6 帶排氣管線的氧氣后備系統(tǒng)流程示意圖
1. 保證后備系統(tǒng)進氣化器前管線為液相,后備系統(tǒng)啟動過程穩(wěn)定,對管網沖擊??;
2. 保證后備系統(tǒng)進氣化器前這段管線內液氧一直處于流動狀態(tài),防止因液氧蒸發(fā)導致烴積聚。
本裝置后備系統(tǒng)管線無排氣線,后備系統(tǒng)長期不投用,后備流程從氧泵出口至HV71701,長度大于20 m且管線經兩個彎頭一直是朝上走的趨勢,最高點和最低點的落差有4 m左右,隨著時間推移,外界熱量和氣化器內熱量通過管線傳熱導致V50617至HV71701之間的管線內部分液氧逐漸氣化,氣相聚集在管線高處,在既無法倒流,后路也不暢通的情況下最后會達到一個相對平衡點,兩相平衡點對壓力、溫度反應敏感,稍有變化就會引起部分氧在液相和氣相間轉換,當氣氧液化為液氧時,體積減少700倍,少量的液氧進入后備系統(tǒng)管線,正路板式通道流體被分流引起板式氧氣通道流量降低,壓力下降,而總的液氧量略有增加,泵電流上升,與氧氣小幅度波動時各參數(shù)變化一致,很快會達到一個新的平衡狀態(tài),即小幅度波動后在3 min內即可恢復正常。
因此可以確定:由于后備系統(tǒng)存在一段超過20 m的不流動管線,因熱量平衡,部分氧介質處于不穩(wěn)定的兩相狀態(tài),當氣相向液相轉化時,會引起氧氣產品流量小幅度下跌的波動。
4.4.2后備系統(tǒng)自動閥故障
2019年12月24日按照排查方案準備稍開后備系統(tǒng)自動閥進行排氣,操作時發(fā)現(xiàn)自動閥定位器故障,閥門開關不受控制,閥門有抖動現(xiàn)象,為了驗證閥門實際情況,之后在現(xiàn)場臨時安裝了監(jiān)控進行錄像,也捕捉到了閥門有波動的現(xiàn)象。結合流程特點進行分析:從液氧泵出來的液氧,通過后備系統(tǒng),相比于正常生產時氧氣走換熱器復熱流程距離近、管線阻力減小,當自動閥HV71701波動打開時,部分液氧不穩(wěn)定地通過汽化器復熱后送入管網,此時引起管網流量和壓力波動,閥門的波動狀態(tài)無規(guī)律會引起波動幅度加劇,當氧氣流量波動低至放空閥設定值時,放空閥自動打開,進一步加劇波動,影響下游用戶。
因此,當后備系統(tǒng)自動閥HV71701故障后,閥門開度不受控,裝置原來就存在的氧氣產品小幅度波動工況變得不可控,波動幅度明顯增加。在確認原因后,及時交出更換HV71701定位器,之后氧氣產品流量恢復穩(wěn)定供應。
4.4.3氣化器水溫高
液氧后備系統(tǒng)氣化器加熱蒸汽閥內漏,氣化器水溫長期偏高,處于沸騰狀態(tài)。對自HV71701前的液氧傳熱較多。雖然不是直接導致氧氣流量波動的原因,但傳熱多加劇波動的幅度和波動發(fā)生的頻次。
綜合以上分析,2019年12月9日至12月24日,先后連續(xù)出現(xiàn)的5次氧氣產品流量大幅度波動,原因為后備系統(tǒng)自動閥HV71701故障打開,后備管線中的液氧及氣氧擾動,后備管線阻力小,較多的液氧進入氣化器,正路板式通道流體被分流引起板式氧氣通道流量降低。
HV71701位于氣化器頂部,由于氣化器蒸汽閥門內漏,氣化器內溫度常年處于100℃的沸騰狀態(tài),熱蒸氣不斷蒸發(fā),周圍環(huán)境較差,閥門振動大,影響儀表元件使用壽命,擇機安排更換蒸氣閥門改善氣化器工況并定期檢查HV71701運行情況。
由于原始流程設計關系,后期在后備管線增加回流管線的施工風險較高,除每次停工開車時后備系統(tǒng)需流程打通運行一次外,可以定期適當打開HV71701,打通后備流程,將聚集的氣相排走,盡量使管線內保持液體充滿狀態(tài)。
通過分析,裝置氧氣產品小流量的波動是因為后備系統(tǒng)存在介質不流動區(qū)域所致,當后備系統(tǒng)自動閥HV71701故障時,存在裝置主流程和后備系統(tǒng)同時運行的情況,引起氧氣產品流量大幅度波動,在分析清楚原因并落實措施后,至今裝置已運行了一年多時間,未出現(xiàn)明顯波動現(xiàn)象,說明對波動的原因分析以及采取的處理措施是正確有效的。