茍春生
寶武重慶鋼鐵 重慶 401220
2 700板坯升降系統(tǒng)主要用于將水平標高較高的煉鋼廠生產(chǎn)的連鑄鋼坯送往標高較低下游板材軋鋼廠(2 700中板廠),該裝置的升降臺車在下行過程中,經(jīng)常發(fā)生連鑄坯從臺車上掉落,牽引配重小車因臺車出現(xiàn)扭轉(zhuǎn)經(jīng)常脫軌。后來改用汽車轉(zhuǎn)運,但費用高、不經(jīng)濟?;谏a(chǎn)的需要,本文對2 700板坯升降臺車做適應(yīng)性改造,使其不發(fā)生歪斜,滿足生產(chǎn)需要。
如圖1、圖2所示,升降臺車上布置有輸送輥道,電動機設(shè)置在運輸輥道,將運輸輥道A上的鑄坯運送到運輸輥道B上。當(dāng)鑄坯從運輸輥道A運動到板坯升降臺車輥道上停止后,板坯升降系統(tǒng)升降臺車卷揚機起動,通過1組滑輪機構(gòu)將臺車和鋼坯一起向下運動到與運輸輥道B對齊的位置,將鑄坯運送到運輸輥道B上,然后臺車返回到澆鑄線待機位,準備下次運坯。
圖1 2 700板坯升降系統(tǒng)布置圖
圖2 改造前2 700板坯升降系統(tǒng)傳動布置圖
該設(shè)備具有輥道運輸鋼坯、橫移升降、導(dǎo)向?qū)χ械裙δ?。臺車車架上設(shè)置了7組獨立傳動輥道,用于接受并存放澆鑄線送來的連鑄鋼坯。當(dāng)光電開關(guān)確認鋼坯到位后,升降臺車的卷揚電動機起動,將臺車從運輸輥道A平行位置向下斜降到運輸輥道B平行位置,再通過臺車上的輥道將鋼坯輸送到運輸輥道B上。臺車在斜面軌道上運行,車架兩側(cè)設(shè)置有側(cè)導(dǎo)向輪。
由于受廠房地勢的限制,本設(shè)備的車架采用了三角形構(gòu)架,以此來保證鋼坯在整個運輸過程中始終處于水平狀態(tài)。升降臺車的卷揚傳動采用2套傳動裝置,通過1組平衡滑輪組串聯(lián),組成1套平衡系統(tǒng)。臺車上的輥道采用單獨傳動的方式,如果其中1臺傳動裝置故障,不會影響整個臺車的工作。另外,在臺車的軌道內(nèi)側(cè)設(shè)置2根軌道,用于布置配重小車,達到省力節(jié)能的效果。配重小車質(zhì)量小于臺車質(zhì)量,以確保鋼絲繩處于張緊狀態(tài),確保鋼絲繩不亂卷筒繩槽。
1)升降臺車托住鋼坯沿傾斜軌道下移至底部,與2 700輸送輥道B齊平時,升降臺車上的板坯向B輥道輸送,光電位置檢測開關(guān)經(jīng)常出現(xiàn)誤報,鋼坯未完全脫離升降臺車,升降臺車便向上運行,出現(xiàn)鋼坯從升降臺車上掉落,砸壞軌道。
2)鋼坯完全進入升降臺車向下運行,當(dāng)偏心過大時,會出現(xiàn)鋼坯從臺車上掉下或配重小車下道。
3)升降臺車滑線小車、滑線支架設(shè)計不合理,因臺車運行時抖動過大,經(jīng)常出現(xiàn)滑線小車掉落和刮傷電纜。
1)在自動模式下,當(dāng)鑄坯從升降臺車輥道上向B輥道輸送時,鑄坯遮擋開光電開關(guān),此時光電開關(guān)接收到信號后閉合,并延時幾秒待鑄坯完全脫離升降臺車后,升降臺車自動上升到與A輥道平行位置等待下一塊鑄坯的運送。但是輸送冷鑄坯時,有時會發(fā)生鑄坯實際并未完全通過光電開關(guān)位置,因冷鑄坯有時彎曲較大,兩端上翹,光電開關(guān)會接收到錯誤的鑄坯已通過信號并閉合,臺車自動上行。而實際上,鑄坯并未完全脫離升降臺車,造成鋼坯從正在上升的臺車上墜落到B輥道上,損壞輥道設(shè)備。
2)采用雙電動機雙卷筒分別驅(qū)動(見圖1、圖2),一邊卷筒上的鋼絲繩通過升降臺車上的2個滑輪后,再纏繞在另一個卷筒上,升降臺車通過2個滑輪組浮動支撐在1根鋼絲繩上面,當(dāng)鋼坯上升降臺車時,鋼坯重心不在臺車中心線上時,臺車出現(xiàn)偏載,理論上偏心力矩由臺車上的導(dǎo)向輪來平衡。事實上,由于設(shè)計上的原因,臺車整體剛度不足,會出現(xiàn)升降臺車扭轉(zhuǎn)變形,進而導(dǎo)致升降臺車歪斜(見圖3),經(jīng)常發(fā)生鋼坯從升降臺車掉落或造成配重小車下道。
圖3 歪斜的升降臺車
3)升降臺車滑線導(dǎo)軌與升降臺車不平行,滑車長期脫軌,滑車設(shè)計不合理。
連鑄鋼坯上臺車,因長度長短不一,要完全讓鑄坯停在臺車中央較困難,偏心力矩經(jīng)常存在,要解決臺車歪斜問題,需要采取以下措施:
1)升降臺車不能通過2個滑輪組浮動支撐在1根鋼絲繩上面,應(yīng)改為2根。
2)升降臺車產(chǎn)生的偏心力矩不能由導(dǎo)向輪承受,應(yīng)由2臺電動機共同承擔(dān),并確保2臺電動機在任何時候轉(zhuǎn)速保持相同。具體方法是將2臺電動機改為雙出軸電動機,在2臺電動機之間加裝1根萬向聯(lián)軸器,偏心載荷可由2根鋼絲繩自適應(yīng)分配。通過改進,可確保鋼絲繩在任何時候,卷繞收放速度是一致的,導(dǎo)向輪不承受偏心力矩,車架也不會發(fā)生歪斜。配重小車因沒有歪斜不會再次出現(xiàn)下道,偏心載荷產(chǎn)生的偏心力矩滿足公式M=N·e=2f·L,偏心力矩完全由2根鋼絲繩承擔(dān)??捎行П苊庑枰黾悠渑まD(zhuǎn)剛度而對升降臺車進行大的改造。如圖4所示。
圖4 改造后2 700板坯升降系統(tǒng)布置圖
3)為解決因光電開關(guān)誤判斷導(dǎo)致掉坯的故障而增加判定條件。即當(dāng)光電開關(guān)接收到信號閉合后,在原來的延時基礎(chǔ)上加長5 s,因5 s時間足夠鑄坯移動至B輥道,則杜絕了因鑄坯彎曲或抖動導(dǎo)致光電開關(guān)誤判斷而出現(xiàn)掉坯的情況。
4)升降臺車滑線小車、滑線支架設(shè)計不合理,原設(shè)計的是C形鋼電纜滑車。升降臺車設(shè)計時受廠房地勢的限制,本設(shè)備安裝在35°的斜坡上面。由于設(shè)計的C形鋼電纜滑車結(jié)構(gòu)太單薄并且傾斜35°。因此,經(jīng)常出現(xiàn)松動和刮傷電纜。在傾斜角度不變的情況下改變滑車的強度,采用工字鋼滑車替代C形鋼滑車,并確保工字鋼導(dǎo)軌與臺車軌道平行。
經(jīng)過上述改造,導(dǎo)向輪不再承擔(dān)偏心扭矩,升降臺車也沒有出現(xiàn)偏心歪斜,再沒有出現(xiàn)掉坯和配重小車下道的故障,達到了改造的目的。