白瑞召,王 剛
(河北鋼鐵集團邯鋼公司邯寶冷軋廠,河北 邯鄲 056015)
近些年來,中國汽車行業(yè)高速發(fā)展。面對汽車安全性與輕量化要求的不斷提高,高強汽車用鋼逐漸被大量應用。由于在產品制作過程中高強鋼基板表面附著的殘鐵、殘油量高,基板過清洗段清洗質量差,影響高強鋼產品質量提升[1-3],因此提升板帶清洗質量尤為重要。
在冷軋連續(xù)退火生產線,板帶連續(xù)退火前需要經過清洗段堿性清洗,以帶走之前工藝中黏在帶鋼表面上的殘油和鐵粉,確保帶鋼進入下一道工藝時有一個清潔的表面。堿性清洗所用堿液是純堿液用水稀釋后符合規(guī)定電導率的混合液?;旌弦航涍^管道循環(huán)進入噴淋槽、刷洗槽,通過噴嘴對帶鋼進行清洗。然而在純堿液稀釋的過程中,堿液遇水會產生大量的泡沫,污染現(xiàn)場環(huán)境。泡沫也會通過循環(huán)管道進入噴淋系統(tǒng)和刷洗系統(tǒng)隨著堿液噴到帶鋼上,嚴重影響帶鋼清洗效果,如圖1所示。其次在帶鋼清洗過程中,帶鋼表面上的雜質會隨清洗介質回流到循環(huán)罐里,如果循環(huán)罐里的清洗介質得不到及時更換,就會越來越臟,勢必會影響到噴淋段及刷洗段的清洗效果。同時帶鋼在通過熱水漂洗后,經擠干輥擠壓,帶走其表面的水分,如果產線速度適中,烘干機有足夠能力將殘留的水分烘干,那么帶鋼以潔凈的表面進入到加熱爐正常生產。但如果產線滿負荷生產,烘干機有時來不及烘干帶鋼,帶鋼就帶著殘留的水分進入到加熱爐,污染爐內氣氛,增大爐輥結瘤的可能性,進而影響到產品質量。
圖1 清洗效果差的帶鋼圖片
為解決上述問題以提高帶鋼表面的清潔度,對堿液消泡劑加注系統(tǒng)進行了優(yōu)化。我們設計了一種冷軋連退清洗段堿液消泡劑加注系統(tǒng),如圖2所示。首先向1#消泡劑儲存罐1中加裝消泡劑與水的混合液,消泡劑與水的體積配比為1∶3;向2#消泡劑儲存罐11中加裝純度為100%的消泡劑;然后控制2#循環(huán)泵9的流速為1m/小時,按照每間隔20分鐘抽加15秒的頻率將2#消泡劑儲存罐11中的消泡劑打入堿液罐1中,消除堿液罐2中的大部分的泡沫;控制1#循環(huán)泵4以每36小時抽加1m的流速將1#消泡劑儲存罐1中的消泡劑與水的混合液打入堿液罐2中,以輔助消除堿液罐2內剩余的泡沫?,F(xiàn)場改造系統(tǒng)能夠完全消除稀釋堿液過程中產生的泡沫,提升帶鋼清洗效果,提升清潔生產。
1-1#消泡劑儲存罐;2-堿液罐;3-手動截止閥;4-1#循環(huán)泵;5-1#循環(huán)管道;6-手動截止閥;7-噴灑頭(圖3);8-2#循環(huán)管道;9-2#循環(huán)泵;10-手動截止閥;11-2#消泡劑儲存罐
圖3 噴灑頭
針對自動排液系統(tǒng)設計改造了一種包括循環(huán)罐和安裝于循環(huán)罐底部的排液管道的冷軋清洗段自動排液系統(tǒng),如圖4所示。排液管道包括水平布置的排液管2、與排液管2平行的排液管7、用于連接排液管2和排液管7的連接管5,連接管5與排液管2、排液管7相互垂直。排液管2的左端與循環(huán)罐1的底部連接,右端連接一組法蘭4,當排液管2被循環(huán)罐1中的雜質堵塞時,可方便打開法蘭4進行清理。排液管2的管體上開孔與連接管5的上端連接,連接管5的下端連接一組法蘭6,當連接管5被循環(huán)罐1中的雜質堵塞時,可方便打開法蘭6進行清理。連接管5的管體上開孔與排液管7的左端連接。排液管7上安裝有自動排液閥9,自動排液閥9與氣動執(zhí)行器10電連接,通過自動執(zhí)行器9控制自動排液閥9的開關。排液管2上還安裝有手動截止閥3。
1-循環(huán)罐;2-排液管;3-手動截止閥;4-法蘭;5-連接管;6-法蘭;7-排液管;8-排液管;9-自動排放閥;10-氣動執(zhí)行器
本系統(tǒng)通過氣動執(zhí)行器9控制自動排液閥9的開關,可定時實現(xiàn)循環(huán)罐1中清洗廢液的外排。排液管2和排液管7相互平行,排液管2的右端口和連接管5的下端口各設計一組法蘭連接。當管路堵塞時,可以直接打開法蘭清理管道里的雜物,有效地提高了處理管道堵塞的工作效率??啥〞r實現(xiàn)循環(huán)罐中清洗廢液的自動外排,同時排液管道不易堵塞,堵塞時清理方便,從而保證循環(huán)罐中清洗介質的及時更換,提升帶鋼清洗質量。
針對上述帶鋼表面烘干存在的問題進行優(yōu)化改造,提供一種可有效地將帶鋼上的水分吹掃干凈的清洗段吹掃裝置,如圖5所示。本裝置主要包括:包括氣動閥臺1、電磁閥2、手閥3、氣動管4、氣動管路5、噴嘴支架6、帶鋼7、氣動接頭8;噴嘴9、漂洗槽10、擠干輥11、內螺紋連接孔12、氣動軟管13、螺栓孔14、烘干箱15。上噴嘴通過與螺栓孔配合的螺栓轉動連接在上噴嘴支架上;氣動管路5與上噴嘴支架焊接在一起;氣動閥臺、氣動管路4、電磁閥2、手閥3、氣動管路5通過管路中間位置與噴嘴系統(tǒng)連通;氣動管路5通過氣動軟管13、氣動接頭8連接噴嘴9。其特征還在于:氣動管路5與上噴嘴支架6焊接在一起,每隔8~12 cm設有一內螺紋連接孔12;噴嘴轉動連接在噴嘴支架上。帶鋼上、下兩側設有上噴嘴支架和下噴嘴支架,支架下邊緣距離帶鋼垂直距離為15~20 cm;上、下噴嘴支架上各連接有一組噴嘴,該噴嘴為扁平狀空氣噴嘴。噴嘴通過螺栓轉動連接在上、下噴嘴支架上;每組噴嘴數(shù)量均為12~16 個;上、下噴嘴支架固定在帶鋼左右兩側的鋼結構上。每組噴嘴分列在兩個支架上;噴嘴在帶鋼上的投影與帶鋼運行方向成30°~60°角,噴嘴所在的平面與帶鋼所在的平面的夾角為30°~60°。采用上述技術方案可將噴嘴轉動連接在噴嘴支架上,使噴嘴可以360°旋轉,在沿帶鋼運行方向A經過漂洗槽10及經過最后一組擠干輥11之后,安裝在帶鋼上下兩側氣動管路支架上的上噴嘴支架6下邊緣距離帶鋼7垂直距離為15~20 cm,上噴嘴9通過螺栓轉動連接在上噴嘴支架6上,氣動管路4與上噴嘴支架6焊接在一起,每隔8~12 cm設有一內螺紋孔12;氣動管路4通過氣動軟管13、氣動接頭8連接噴嘴9;氣體由氣動閥臺1輸入,經過氣動管4正中間位置進入噴嘴系統(tǒng)。這樣可根據(jù)需要調整噴嘴角度,使之達到最佳的噴吹效果,有效地將殘留在帶鋼表面的水分吹掉,使其以更佳的表面質量進入到下一工序烘干箱15,從而保證帶鋼質量。
1-氣動閥臺;2-電磁閥;3-手閥;4-氣動管;-5氣動管路;6-噴嘴支架;7-帶鋼;8-氣動接頭;9-噴嘴;10-漂洗槽;11-擠干輥;12-內螺紋連接孔;13-氣動軟管;14-螺栓孔;15-烘干箱
通常在對純堿液稀釋的過程中,堿液遇水會產生大量的泡沫,泡沫會通過循環(huán)管道進入噴淋系統(tǒng)和刷洗系統(tǒng)隨著堿液噴到帶鋼上,嚴重影響帶鋼清洗效果。同時,大量泡沫的產生增大了刷洗板帶的刷輥與板帶間的摩擦力,造成刷輥表面的刷毛磨損加劇,大幅度縮短了刷輥使用壽命,增加了生產成本。為消除泡沫,現(xiàn)有技術中常直接將消泡劑加入到循環(huán)灌堿液中。生產實踐表明,此種加注方式無法完全消除泡沫,導致板帶清洗效果差并且循環(huán)罐泡沫溢出四處飛濺,污染現(xiàn)場環(huán)境;而且消泡劑使用過多會導致多余的消泡劑與堿液發(fā)生物理反應形成大塊的粘狀物,清理困難且污染環(huán)境。另外,如果循環(huán)罐里的清洗介質得不到及時更換,直接影響到帶鋼在噴淋段及刷洗段的清洗效果。再者產線原設計的排液系統(tǒng),管道口徑小,排液能力差,結構簡單,管道易被雜物堵塞。在產線滿負荷生產時,烘干機有時來不及烘干帶鋼,帶鋼就帶著殘留的水分進入到加熱爐,污染爐內氣氛,增大爐輥結瘤的可能性,亦會影響到產品質量。
三種系統(tǒng)改進優(yōu)化后完全可以精準控制消泡劑的添加量,杜絕消泡劑添加過量與堿液發(fā)生物理反應形成的大塊粘狀物對環(huán)境的污染,使消泡劑更均勻的噴灑在堿液表面,實現(xiàn)最佳最快的消泡效果,消除稀釋堿液過程中產生的泡沫,使堿液罐內始終保持無泡沫狀態(tài)。同時吹掃裝置優(yōu)化后,提升了帶鋼表面質量(如圖6所示),為后續(xù)工藝提供高表面質量的板帶。其次在無泡沫的堿液潤滑下,刷輥與板帶間的摩擦力減小,刷輥表面的刷毛消耗量減少,大幅度提升了刷輥使用壽命,降低了備件成本,平均每月節(jié)省20萬元,同時因清洗差表面改判率從應用新技術前的0.52%下降到0,增效280萬元。
圖6 優(yōu)化后帶鋼表面清洗質量
針對高強連退板帶清洗段優(yōu)化進行了研究,通過優(yōu)化堿液加注系統(tǒng),優(yōu)化清洗段自動排液系統(tǒng),優(yōu)化清洗段吹掃系統(tǒng)等措施,有力地控制了因清洗造成的質量問題的發(fā)生,并實現(xiàn)了降本增效、穩(wěn)定生產,因清洗差導致的帶鋼表面改判率從應用新技術前的0.52%下降到0,平均每月節(jié)省20萬元,創(chuàng)造了較大的經濟效益。