喻勁松
摘 要:本文介紹煉油二部六工區(qū)火炬回收裝置近三年運(yùn)行及經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)情況,分析裝置運(yùn)行過(guò)程中的優(yōu)化改造,總結(jié)技術(shù)管理中的問(wèn)題。
關(guān)鍵詞:火炬回收裝置;技經(jīng)指標(biāo);優(yōu)化改造;問(wèn)題
中圖分類號(hào):TB 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A doi:10.19311/j.cnki.1672-3198.2022.12.087
1 火炬回收裝置概況
1.1 裝置簡(jiǎn)介
火炬回收裝置是分公司儲(chǔ)運(yùn)系統(tǒng)的一個(gè)重要組成部分,它既是保證裝置生產(chǎn)的安全設(shè)施,也是回收分公司裝置放空氣作燃料的節(jié)能環(huán)節(jié),同時(shí)也承擔(dān)減少大氣污染,改善周圍環(huán)境的任務(wù)。
火炬回收裝置主要由分公司系統(tǒng)管網(wǎng)、氣液分離罐、集液罐、氣柜系統(tǒng)、壓縮機(jī)系統(tǒng)、水封罐、電點(diǎn)火系統(tǒng)、火炬系統(tǒng)、蒸汽消煙設(shè)施及凝縮油系統(tǒng)等部分組成。
火炬回收裝置的主要設(shè)備包括4套火炬,分別是煉油2號(hào)火炬、化工1號(hào)火炬、異丁烷火炬及Ⅲ重整火炬?;鹁鏆夥忠汗藓退夤?8臺(tái)。此外還有干式氣柜2臺(tái),高壓螺桿壓縮機(jī)5臺(tái)。
1.2 流程說(shuō)明
各裝置正常排放火炬氣先進(jìn)入火炬分液罐分液,之后進(jìn)入氣柜暫時(shí)儲(chǔ)存,當(dāng)裝置出現(xiàn)異常排放,大量火炬氣進(jìn)入系統(tǒng),系統(tǒng)壓力超出水封高度,則火炬氣沖破水封罐水封,排入火炬頭燃燒。
火炬有四套分別是煉油2號(hào)火炬、化工1號(hào)火炬、異丁烷火炬及Ⅲ重整火炬,正常情況下,煉油2號(hào)火炬承負(fù)Ⅱ加氫裂化、輕烴回收、IV柴油加氫、Ⅰ催化、Ⅱ常減壓、溶劑油裝置、Ⅰ氣分、MTBE、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ硫磺、ⅠS-zorb、ⅡS-zorb、正丁烷、Ⅰ焦化、Ⅱ焦化、戊烷等裝置排放火炬氣,化工1號(hào)火炬承負(fù)Ⅱ連續(xù)重整、PX、Ⅳ常減壓、Ⅳ硫磺、Ⅲ氣分、球罐、260萬(wàn)蠟油加氫、渣油加氫、Ⅲ催化等裝置排放火炬氣,異丁烷火炬目前承負(fù)異丁烷、Ⅲ焦化、白油、Ⅱ柴加、Ⅲ柴加、Ⅲ常減壓、Ⅱ催化、Ⅰ連續(xù)重整等裝置,并留有甩頭備接Ⅰ催化火炬線所連各套裝置,Ⅲ重整火炬目前承負(fù)Ⅲ重整、加氫精制、制氫、Ⅰ加氫裂化、OTA等裝置,并留有甩頭備接C5/C6異構(gòu)化裝置及Ⅰ催化火炬線。各火炬可串用。
氣柜儲(chǔ)存的氣體由氣柜出口管線流入壓縮機(jī)(5、6、7、8、9#機(jī))入口,經(jīng)螺桿壓縮機(jī)壓縮,9#機(jī)出口瓦斯輸送至260蠟油加氫裝置脫硫塔,5、6、7、8#機(jī)出口輸送至二部氣分裝置脫硫塔處理。
2 運(yùn)行情況
2.1 回收情況
由表1可知,2017年裝置全年運(yùn)行365天,共回收火炬氣101225t;2018年裝置全年運(yùn)行365天,共回收火炬氣97995t;2019年裝置全年運(yùn)行365天,共回收火炬氣91405t。
2.2 火炬氣組成
由表2可知,從各裝置回收來(lái)的火炬氣主要成分為氫氣及氮?dú)?,含碳組分中含量最高的是甲烷,此外火炬氣中硫化氫含量均在2%(V/V)左右,含硫較高。
2.3 能耗情況
由3表可知,火炬回收裝置能耗主要為蒸汽和電消耗,其中,蒸汽消耗主要由火炬頭消煙蒸汽使用產(chǎn)生,即上游裝置大量排放火炬氣無(wú)法及時(shí)回收,火炬氣直接至火炬頭燃燒,為防止環(huán)境污染使用的蒸汽。電耗主要由螺桿壓縮機(jī)使用產(chǎn)生。此外新鮮水消耗是在回用水出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)替代回用水為水封罐補(bǔ)水時(shí)使用產(chǎn)生,循環(huán)水消耗則是由螺桿壓縮機(jī)及循環(huán)柴油各冷卻器使用產(chǎn)生。
3 優(yōu)化改造
3.1 增設(shè)Ⅳ常至螺桿機(jī)柴油流程
火炬回收裝置螺桿壓縮機(jī)出口有補(bǔ)柴油線,主要作用為吸收火炬氣中的烴類及冷卻火炬氣保護(hù)設(shè)備。之前柴油來(lái)自Ⅱ常減壓裝置,壓力較低,溫度較高且來(lái)量不足,無(wú)法有效滿足螺桿機(jī)運(yùn)行需求。2016年10月,經(jīng)與相關(guān)處室及煉油四部協(xié)調(diào)后,由煉油四部Ⅳ常減壓裝置增設(shè)柴油線至火炬回收裝置螺桿壓縮機(jī)出口供螺桿機(jī)使用。Ⅳ常減壓裝置供應(yīng)的柴油溫度更低,壓力更高,且來(lái)量也更大,能夠很好地滿足螺桿機(jī)使用需求,保證螺桿機(jī)長(zhǎng)穩(wěn)優(yōu)運(yùn)行。
3.2 聯(lián)合火炬項(xiàng)目
2017年,為配合新建Ⅲ重整及異丁烷裝置開(kāi)工運(yùn)行,火炬回收裝置新建一套火炬排放系統(tǒng),包括一組聯(lián)合捆綁火炬(含Ⅲ重整火炬、異丁烷火炬、酸性氣火炬及一處預(yù)留位置),六臺(tái)分液罐水封罐及兩臺(tái)凝縮油泵。
新聯(lián)合火炬的火炬頭結(jié)構(gòu)與原有火炬有較大區(qū)別,具體見(jiàn)表5。
新火炬頭與原有火炬頭相比,密封氮?dú)庥昧繙p少約50Nm3/h,在保證長(zhǎng)明燈正常燃燒的前提下,火頭更小,長(zhǎng)明燈瓦斯耗量減少約0.3t/h。
除火炬頭結(jié)構(gòu)優(yōu)化外,新聯(lián)合火炬的筒體結(jié)構(gòu)為自卸式捆綁火炬,大幅降低檢修難度及檢修時(shí)間,2019年底的聯(lián)合火炬檢修過(guò)程,比常規(guī)火炬筒檢修節(jié)約10天左右。
3.3 火炬回收系統(tǒng)改造項(xiàng)目
2020年8月11日,火炬回收系統(tǒng)改造項(xiàng)目完成投用,該項(xiàng)目具體內(nèi)容為拆除原有濕式氣柜,原址新建一臺(tái)20000m3干式氣柜。拆除原有2臺(tái)低壓螺桿機(jī),原址新建一臺(tái)高壓螺桿機(jī),此外還建有配套柴油罐及地下罐。
新螺桿機(jī)投用后,在減少裝置螺桿機(jī)數(shù)量之外,大幅提高了裝置火炬氣回收量,見(jiàn)表6。
由上表可知,裝置螺桿機(jī)數(shù)量由6臺(tái)減少至5臺(tái),減少了16.67%,火炬氣回收能力由15600Nm3/h提高至19200Nm3/h,提高了23.08%。
新氣柜投用后,在保持總回收量不變的前提下,大幅減少了新鮮水用量(濕式氣柜水封水約9000m3,正常置換約10m3/h),不但降低了能耗,同時(shí)減少含硫污水排放,產(chǎn)生環(huán)保效益。
3.4 螺桿機(jī)開(kāi)停操作優(yōu)化調(diào)整
在保證火炬氣應(yīng)收盡收的前提下,優(yōu)化調(diào)整螺桿機(jī)啟運(yùn)數(shù)量,保證機(jī)組長(zhǎng)周期運(yùn)行,降低螺桿機(jī)電耗。對(duì)此工區(qū)特制定以下生產(chǎn)指導(dǎo)意見(jiàn)。
(1)停開(kāi)機(jī)原則。
①正常情況下,優(yōu)先保證機(jī)9正常運(yùn)行;②為保證3#氣柜平穩(wěn)運(yùn)行,增開(kāi)螺桿機(jī)原則為先開(kāi)機(jī)7/8,后開(kāi)機(jī)5/6;減開(kāi)螺桿機(jī)原則為先停機(jī)5/6,后停機(jī)7/8。
(2)增開(kāi)螺桿機(jī)條件。①若上游裝置來(lái)量大,調(diào)整氣柜入口后,當(dāng)排放火炬系統(tǒng)壓力大于9kPa,氣柜高度大于11m且持續(xù)上升,確認(rèn)機(jī)組出口返回線全關(guān),按程序增開(kāi)一臺(tái)備機(jī);②備機(jī)運(yùn)行平穩(wěn)后,若氣柜高度依然持續(xù)上升,按程序再增開(kāi)一臺(tái)備機(jī);③上游裝置來(lái)量恢復(fù)正常,根據(jù)工區(qū)要求逐步停備機(jī)。
(3)減開(kāi)螺桿機(jī)條件。①若上游裝置來(lái)量小,調(diào)整氣柜入口后,當(dāng)排放火炬系統(tǒng)壓力低于7kPa,高度低于6m且持續(xù)下降,班組優(yōu)先通過(guò)機(jī)7/8出口返回線控制閥進(jìn)行調(diào)節(jié);②若a.控制閥閥位已開(kāi)至80%,氣柜高度依然持續(xù)下降;b.控制閥閥位開(kāi)至80%持續(xù)3h,按程序停一臺(tái)在運(yùn)機(jī)組;③若氣柜高度依然持續(xù)下降,按程序再停一臺(tái)在運(yùn)機(jī)組。保持機(jī)9單機(jī)運(yùn)行;④若機(jī)9單機(jī)運(yùn)行時(shí)氣柜高度依然持續(xù)下降,班組需打開(kāi)R301頂安全閥副線,將機(jī)9出口量分流至氣柜入口,保持氣柜高度。
方案執(zhí)行以來(lái),裝置電耗得到顯著減少,對(duì)比同期每月約節(jié)電30萬(wàn)kWh。
4 存在問(wèn)題
4.1 火炬氣成分變化大
由于火炬氣來(lái)源于各個(gè)不同裝置,氣體主要含有H2、C1~C3烴類等可燃?xì)怏w及其他一些惰性氣體。不同裝置排放的火炬氣組分差別大,甚至同一裝置在不同時(shí)間排放的火炬氣組分也有很大差別,這些不斷變化著的氣體匯集在氣柜中,當(dāng)氣體太輕或太重都會(huì)給火炬回收的關(guān)鍵設(shè)備螺桿機(jī)操作帶來(lái)難度,甚至損壞螺桿機(jī)。具體表現(xiàn)在當(dāng)含氫較多時(shí),螺桿機(jī)就會(huì)抽空,出現(xiàn)溫度升高,連鎖停機(jī)。當(dāng)組分較重時(shí),壓縮過(guò)程產(chǎn)生液態(tài)烴,容易造成螺桿機(jī)密封損壞。此外,焦化裝置的焦粉,PSA裝置的吸附劑等夾帶在火炬氣中的固體雜質(zhì)對(duì)螺桿機(jī)也有很大的不利影響,如造成過(guò)濾器堵塞,甚至損壞機(jī)體。
4.2 瓦斯凝縮油去向不合理
瓦斯凝縮油是各裝置火炬氣回收過(guò)程中產(chǎn)生的,目前這些瓦斯凝縮油先集中收集在一臺(tái)低壓罐中,再輸送至催化裝置。由于上游裝置組分較雜,凝縮油組分不固定,易造成催化裝置產(chǎn)品質(zhì)量不合格。
4.3 火炬氣帶液多
火炬氣帶液多主要發(fā)生在裝置開(kāi)停工期間,火炬線處理中蒸汽殘留遇冷凝集,裝置操作原因排氣溫度高氣夾帶液。這些無(wú)論是哪一種帶液,導(dǎo)致的結(jié)果都是火炬系統(tǒng)管線積液使管阻力增加,管線堵塞,阻止火炬氣進(jìn)入氣柜。
5 結(jié)論
(1)隨著火炬回收系統(tǒng)不斷優(yōu)化完善,火炬回收能力得到了提高,力爭(zhēng)滿足公司各裝置處理量逐年提升,新裝置不斷建成投產(chǎn)的現(xiàn)狀,努力回收全公司火炬氣量,即使上游裝置的開(kāi)停工異常排火炬的操作,也未對(duì)火炬回收裝置造成沖擊,相反,火炬氣基本能夠回收利用,從而降低了分公司加工損失,為公司創(chuàng)造了效益。
(2)雖然火炬回收能力得到提高,但是通過(guò)以往對(duì)火炬氣組分分析結(jié)果顯示,各裝置排出的尾氣帶液及較輕氣體無(wú)規(guī)可循,當(dāng)火炬氣、瓦斯組分及壓力波動(dòng)較大時(shí),只能依據(jù)調(diào)度日?qǐng)?bào)上各裝置生產(chǎn)信息判斷,無(wú)法進(jìn)行超前調(diào)節(jié),始終處于被動(dòng)狀態(tài)。因此建議各裝置放火炬界區(qū)閥處安裝流量計(jì),便于監(jiān)控。
(3)平時(shí)要關(guān)注分公司上游裝置生產(chǎn)情況,積極與生產(chǎn)調(diào)度聯(lián)系,掌握最新生產(chǎn)動(dòng)態(tài),使本工區(qū)根據(jù)實(shí)際情況提前調(diào)節(jié),努力回收火炬氣,降低加工損失。
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