尹學(xué)輝
(晉能控股煤業(yè)集團(tuán)大地選煤工程有限責(zé)任公司, 山西 大同 037038)
某選煤廠屬礦井型動(dòng)力煤選煤廠,選煤廠服務(wù)年限同礦井為60.4 年,年處理原煤10.0 Mt,日處理能力為30 303.03 t,小時(shí)處理能力為1 893.94 t。選煤工藝為:150~25(13)mm 塊煤采用重介淺槽分選,25(13)~1.5 mm 末煤脫泥有壓三產(chǎn)品重介旋流器分選,1.5~0.25 mm 粗煤泥螺旋分選,-0.25 mm 煤泥水濃縮+加壓過(guò)濾+壓濾回收的聯(lián)合工藝。作為生產(chǎn)的靈活性原煤分級(jí)環(huán)節(jié)有6 mm 脫粉作業(yè)。隨著調(diào)試運(yùn)行以來(lái),矸石配倉(cāng)刮板機(jī)磨損嚴(yán)重,現(xiàn)有的刮板機(jī)已無(wú)法滿足生產(chǎn)需要,多次出現(xiàn)刮板鏈條落、脫現(xiàn)象,嚴(yán)重影響正常生產(chǎn),急需對(duì)其進(jìn)行改造。
將敞開的溜槽,作為煤炭、矸石或物料等的承受件,刮煤棒固定在鏈條上作為牽引構(gòu)件。當(dāng)電機(jī)啟動(dòng)后通過(guò)減速機(jī)給驅(qū)動(dòng)鏈輪一個(gè)傳動(dòng)扭矩,驅(qū)動(dòng)鏈輪旋轉(zhuǎn),使刮板鏈循環(huán)運(yùn)行帶動(dòng)物料沿著溜槽移動(dòng),使物料在機(jī)頭或溜槽中間閘板位置卸料。刮板鏈繞過(guò)鏈輪作無(wú)級(jí)閉合循環(huán)運(yùn)行,完成物料的輸送。刮板機(jī)示意圖,如圖1 所示。
圖1 刮板機(jī)示意圖
在實(shí)際生產(chǎn)過(guò)程中因刮煤棒長(zhǎng)時(shí)間在煤炭上方運(yùn)行,磨損不一致,導(dǎo)致底襯板上的矸石粉末無(wú)法刮走,導(dǎo)致物料越聚越多,造成飄鏈現(xiàn)象;刮板機(jī)在運(yùn)行中部分矸石隨刮板鏈一起運(yùn)動(dòng),最終卡在鏈輪與鏈條間造成鏈條、連接環(huán)、鏈輪非正常咬合,形成跳鏈現(xiàn)象;跳鏈未及時(shí)發(fā)現(xiàn),刮板機(jī)繼續(xù)運(yùn)行,最終導(dǎo)致鏈條完全從鏈輪中跳出。選煤廠常見故障如圖2 所示。
圖2 選煤廠刮板機(jī)常見故障圖
因現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)空間制約,每次處理飄鏈或跳鏈現(xiàn)象從停煤到開始帶煤需0.5 h 左右,每次處理掉鏈問題從停煤到開始帶煤需2 h 左右。抽調(diào)選煤廠集控臺(tái)賬下頁(yè)表1,記錄一個(gè)月內(nèi)刮板機(jī)出現(xiàn)故障停煤次數(shù)。
表1 選煤廠集控臺(tái)賬
根據(jù)記錄顯示,一個(gè)月內(nèi)因刮板機(jī)故障影響帶煤次數(shù),飄鏈8 次;跳鏈7 次;掉鏈4 次;其他故障1 次,影響時(shí)間3 min,可忽略不計(jì)。共計(jì)影響生產(chǎn)時(shí)間如下:?jiǎn)卧掠绊懮a(chǎn)時(shí)間=飄鏈次數(shù)×處理時(shí)間+跳鏈次數(shù)×處理時(shí)間+掉鏈次數(shù)×處理時(shí)間=8×0.5 h+7×0.5 h+4×2 h=15.5 h;全年影響生產(chǎn)時(shí)間=12×單月影響生產(chǎn)時(shí)間=12×15.5 h=186 h。
應(yīng)安全需要,全廠設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)閉鎖(即下游設(shè)備停車,上有設(shè)備全部停車),矸石進(jìn)倉(cāng)刮板機(jī)為生產(chǎn)最后一個(gè)設(shè)備,所以當(dāng)矸石進(jìn)倉(cāng)刮板機(jī)出現(xiàn)故障停車時(shí),上游設(shè)備及水、介質(zhì)系統(tǒng)全部停止,嚴(yán)重影響選煤廠設(shè)備開機(jī)率,進(jìn)而影響生產(chǎn)能力,急需進(jìn)行改造。
選煤廠技術(shù)人員通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查得出刮板機(jī)故障頻繁原因如下:刮板機(jī)安裝空間小,不利于維護(hù);刮板機(jī)質(zhì)量問題造成磨損快;矸石量大,且粒度大;刮板機(jī)自身原因?qū)е骆湕l出現(xiàn)故障概率大。
經(jīng)分析,上述原因均不可避免,因此無(wú)法從根本上解決刮板機(jī)反復(fù)出現(xiàn)問題,因此選煤廠決定整體對(duì)矸石配倉(cāng)設(shè)備進(jìn)行改造。因膠帶輸送機(jī)具有效率高、設(shè)備故障少、適用范圍廣和運(yùn)輸維護(hù)成本低等優(yōu)點(diǎn)[1],并且能夠滿足現(xiàn)場(chǎng)安裝和使用條件,所以決定將刮板機(jī)更換為膠帶輸送機(jī)。
將原刮板機(jī)拆除,并測(cè)量現(xiàn)有場(chǎng)地空間,決定安裝一部膠帶輸送機(jī)(機(jī)長(zhǎng)18.3 m,與原刮板機(jī)一致),具體數(shù)據(jù)見表2。
表2 膠帶輸送機(jī)設(shè)計(jì)托輥間距經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)
該皮帶應(yīng)用于矸石配倉(cāng)皮帶,因物料堆積密度大于1.6t/m3,因此安裝托輥間距為承載托輥1000mm,回程支撐托輥間距3 000 mm。皮帶安裝示意圖,如圖3 所示。
圖3 皮帶安裝示意圖
為了防止浪費(fèi),決定采用原刮板機(jī)電機(jī)作為膠帶輸送機(jī)的動(dòng)力裝置,因該皮帶上游皮帶寬為1 200 mm,轉(zhuǎn)速為3.15 m/s,防止所安裝膠帶輸送機(jī)處理能力不足,導(dǎo)致選煤廠無(wú)法滿負(fù)荷進(jìn)行洗選,所以新安裝膠帶輸送機(jī)需新配備減速機(jī)使其皮帶轉(zhuǎn)速匹配,因其轉(zhuǎn)載物料為矸石且粒度較大,對(duì)膠帶的沖擊力較大,為保證其使用壽命選用膠帶輸送機(jī)EP400-1200×5×(4.5+1.5)[2]。
根據(jù)所設(shè)計(jì)要求,施工人員安裝設(shè)備,并且在皮帶上方安裝蓋板,防止物料及煤塵四濺,具體如圖4 所示。
圖4 安裝的膠帶輸送機(jī)現(xiàn)場(chǎng)圖
將矸石倉(cāng)上轉(zhuǎn)載刮板機(jī)改為膠帶輸送機(jī)后,設(shè)備運(yùn)行正常,且運(yùn)行2 個(gè)月以來(lái),膠帶輸送機(jī)僅出現(xiàn)一次因崗位工打掃衛(wèi)生觸碰拉繩開關(guān)導(dǎo)致全場(chǎng)停車的事故。由此表明,該項(xiàng)改造從根本上解決了因矸石進(jìn)倉(cāng)設(shè)備故障導(dǎo)致頻繁停車的情況,保證了設(shè)備的開機(jī)率,給選煤廠帶來(lái)了較大的經(jīng)濟(jì)效益。