栗 晉
(晉能控股煤業(yè)集團(tuán)沁秀公司, 山西 晉城 048006)
斜井軌道運(yùn)輸是煤礦井下運(yùn)輸作業(yè)的重要部分,也是運(yùn)輸事故頻發(fā)的重點(diǎn)監(jiān)管區(qū)域。統(tǒng)計(jì)表明,斜井運(yùn)輸事故中,由于工人的不規(guī)范操作引發(fā)的事故占比78.9%,而運(yùn)輸安全設(shè)施不完善也是造成事故的重要間接原因之一[1]。近年來隨著煤礦安全監(jiān)管力度的不斷加大和自動(dòng)化水平的不斷提升,斜井運(yùn)輸?shù)陌踩O(shè)施和自動(dòng)化控制也不斷升級(jí)完善,并逐步朝著精細(xì)化、智能化方向發(fā)展。
坪上煤業(yè)為沁秀公司主力生產(chǎn)礦井,主采3 號(hào)煤層,由副斜井承擔(dān)井下運(yùn)輸任務(wù)。副斜井總長為200 m,最大坡度為14°,井上下出口分別布置兩個(gè)車場(chǎng),斜井中部為與8025 泵房、8070 甲、7043 甲連接的橫管。副斜井運(yùn)輸方式為ZL200-130-600D 型齒軌車運(yùn)輸,在副斜井上坡點(diǎn)設(shè)置有兩組風(fēng)控?fù)踯嚻?,下坡點(diǎn)為兩組電控梯子檔?,F(xiàn)場(chǎng)副斜井提升作業(yè)主要存在如下問題,一是躲避硐室設(shè)施不完善,上部車場(chǎng)無信號(hào)硐室,信號(hào)工作業(yè)時(shí)存在安全隱患;二是防跑車裝置可靠性差,極易出現(xiàn)誤動(dòng)作;三是人員不規(guī)范操作、監(jiān)管不到位,無法對(duì)副斜井內(nèi)人員動(dòng)態(tài)進(jìn)行實(shí)時(shí)掌控[2]。因此,必須對(duì)副井運(yùn)輸系統(tǒng)進(jìn)行安全性改造,提升運(yùn)輸安全水平。
在上部車場(chǎng)交叉處開鑿信號(hào)硐室,如圖1 所示。由圖1 可知,在交叉口變坡點(diǎn)位置增設(shè)主信號(hào)硐室,硐室尺寸為1.5 m×2 m×1.5 m,能夠滿足一個(gè)工人的正常活動(dòng)空間。硐室內(nèi)部設(shè)置了串聯(lián)信號(hào)指示裝置、通信聯(lián)絡(luò)電話等,信號(hào)工能夠在硐室內(nèi)直接打信號(hào)操作,有效避免了信號(hào)工在主信號(hào)硐室和上部車場(chǎng)間往返,以及把鉤工對(duì)車場(chǎng)車輛掌握不清晰等問題。
圖1 副斜井改造后示意圖
在上車場(chǎng)下方安裝型號(hào)為ZDC60-4.4 的防跑車裝置,如圖2 所示。圖2 中,ZDC60-4.4 型防跑車裝置主要由磁力啟動(dòng)器、PLC 控制箱、防護(hù)小絞車、位移傳感器及門式擋車欄組成。當(dāng)?shù)V車發(fā)生溜車或放飛車事故時(shí),傳感器立即將信號(hào)傳輸至控制箱,由控制箱發(fā)出指令使小絞車及吸能器動(dòng)作,將門式擋車欄提升至指定高度,阻擋車輛繼續(xù)下滑[3];吸能器能夠?qū)ΦV車進(jìn)行緩沖式攔截,降低礦車滑行速度或使其掉道,避免造成更大損失。
圖2 ZDC60-4.4 的防跑車裝置系統(tǒng)圖
在上部、下部車場(chǎng)安裝固定視頻攝像機(jī),在運(yùn)行礦車上安裝移動(dòng)無線攝像機(jī),在副斜井巷道口安設(shè)無線基站,在巷道內(nèi)內(nèi)每隔150 m 安設(shè)無線數(shù)據(jù)上傳分站,借助礦方以太網(wǎng)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)畫面的實(shí)時(shí)可視化傳輸,其流程如圖3 所示。
圖3 視頻監(jiān)控系統(tǒng)可視化流程圖
圖3中,當(dāng)?shù)V車提升時(shí),礦車上的移動(dòng)無線攝像機(jī)通過無線信號(hào),將現(xiàn)場(chǎng)畫面實(shí)時(shí)傳輸至交換基站,一路經(jīng)工業(yè)以太網(wǎng)傳輸至地面安全調(diào)度中心,由安全調(diào)度中心對(duì)現(xiàn)場(chǎng)畫面進(jìn)行遠(yuǎn)程監(jiān)控和實(shí)時(shí)調(diào)度;另一路傳輸至井下絞車房內(nèi)系統(tǒng)的顯示器,由絞車司機(jī)進(jìn)行遠(yuǎn)程操控,實(shí)現(xiàn)了斜井運(yùn)輸系統(tǒng)的可視化和無人化操作[4]。此外,通過上部、下部車場(chǎng)的固定視頻攝像機(jī)也能對(duì)車場(chǎng)內(nèi)人員操作情況和車輛運(yùn)行狀況進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控,提升現(xiàn)場(chǎng)人員操作的安全性,提高了車輛調(diào)度的工作效率。
本項(xiàng)目于2019 年8 月開始在副斜井進(jìn)行了為期兩個(gè)月的現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)。試驗(yàn)期間未發(fā)生跑車、側(cè)翻等安全事故,每班礦車提升量由原來的12 車提高到15 車,運(yùn)輸效率提升25%。綜上可知,運(yùn)輸系統(tǒng)改造后運(yùn)行良好,躲避硐室各類裝置安全有效,防跑車裝置動(dòng)作可靠,監(jiān)控系統(tǒng)能夠有效規(guī)范職工行為,有效提升了副斜井運(yùn)輸?shù)陌踩煽啃浴?/p>