徐曉軍
(忻州市生態(tài)環(huán)境局西部區(qū)域監(jiān)測技術保障中心,山西 忻州 034000)
近年來,隨著煤炭資源開采需求的提高,煤礦礦井水產(chǎn)出量不斷增加[1]。礦井水所含雜質(zhì)較多、成分復雜,不經(jīng)處理進行排放,不但會威脅煤礦周圍的生態(tài)環(huán)境及自然環(huán)境的安全,而且也會造成大量水資源的浪費,現(xiàn)已引起了各界的廣泛關注[2-4]。相關研究表明,礦井水經(jīng)過處理之后能夠獲得水質(zhì)良好的水資源,既能夠井下生產(chǎn)再利用,又能夠用于井上生產(chǎn)和生活的雜水,緩解礦井區(qū)域的水資源不足,節(jié)約地下水的用量[5]。不同地域的礦井水所含所含有害物質(zhì)的成分和濃度存在較為明顯的差異,使得相同的水處理工藝不能全部得到較為理想的再利用水,因此應因地制宜的設計礦井水處理工藝[6]。基于某煤炭企業(yè)現(xiàn)有礦井水處理工藝,分析其存在的問題,開展工藝改進工作具有重要意義。
煤炭企業(yè)現(xiàn)有的礦井水處理工藝設計的時間較早,使用的是排水溝匯集各采區(qū)礦井水,轉(zhuǎn)入排水倉,經(jīng)排水泵把礦井水抽至地面進行處理,包括混凝、沉淀、過濾等流程。水處理的基本原理如下:井下排出的礦井水中投入混凝劑,通常使用的是混合均勻的PAC 和PAM,攪拌均勻之后隨著時間的推移會使水中的膠體雜質(zhì)進行團聚,形成較大礬花顆粒之后下沉,進而實現(xiàn)懸浮顆粒與水體的物理分離,分層之后的礦井水,上層清水流入過濾池進行過濾處理或直接排入河流。煤炭企業(yè)現(xiàn)有礦井水處理工藝流程,如圖1 所示。
圖1 現(xiàn)有礦井水處理工藝流程
結合煤炭企業(yè)實際礦井水產(chǎn)量和工藝現(xiàn)狀,分析了當前水處理工藝存在的問題,表現(xiàn)在一下方面:第一是水處理工藝最初的處理能力為2 200 m3/d,雖經(jīng)過了改造擴建,也不能滿足當前要求4 500 m3/d的處理能力,部分經(jīng)過粗沉淀之后直接排入了河流;第二是繼續(xù)擴建場地受限,還要更換水處理設備,存在較大困難;第三是污泥池內(nèi)的煤泥脫水效率較低,水倉底部淤積大量煤泥,使得水倉蓄積清水的能力不足,該工藝進行水處理需要完成2 次/a~3 次/a 的清淤工作,清淤過程需要半月左右。綜上所述,當前礦井水處理工藝存在一系列弊端,包括投資大、占地面積多、處理能力不足等,因此,引進新的處理技術,提高水處理能力和質(zhì)量,對于降低煤礦井下生產(chǎn)和井上生活用水的風險意義重大。
煤礦礦井水的成分和雜質(zhì)含量不同于工業(yè)和生產(chǎn)污水,處理工藝存在差異,因此,礦井水工藝設計更加嚴格,力求礦井水處理保質(zhì)保量完成。因不同區(qū)域之間的礦井水水質(zhì)存在差異,所含污物不盡相同,需要充分考慮水處理工藝指標是否合理可行,設備是否簡單,水質(zhì)凈化指標是否滿足排放要求等。根據(jù)煤礦企業(yè)實際礦井水情況,調(diào)研可知,此處礦井水富足,污物較少,主要為巖粉、煤粉等懸浮物,處理過程簡單一些。煤炭企業(yè)水處理的明確要求時分離混濁物、排出的水質(zhì)無色、無異臭、異味,不存在肉眼可見的黑色顆粒狀沉淀物,水質(zhì)能夠達到工業(yè)、農(nóng)業(yè)或者除生活飲用水之外的水質(zhì)標準即可。
煤炭企業(yè)相關統(tǒng)計結果顯示,礦井水的最大涌水量為500 m3/h,正常的涌水量為414 m3/h,根據(jù)井下實際的水倉流入量計算得知,當前礦井水處理工藝不能滿足井下實際礦井水涌出總量的要求,必須開展礦井水處理工藝改進。根據(jù)煤礦企業(yè)實際調(diào)研結果、整體布局和礦井排水布置等情況,確定了以下兩種改進方案,分別如下:方案一是采用原來的礦井水處理工藝,擴建原有的水處理設施;方案二是在原有工藝原理的基礎上引進新技術,提高現(xiàn)有水處理工藝的處理能力。分析上述兩種方案可以發(fā)現(xiàn),方案一進行改建需要征集地皮,更新水處理設備裝置,同時,不會依然需要進行2 次/a~3 次/a 的水倉清淤工作,需要投入大量的人力、物料和財力,還有就是改擴建之后會產(chǎn)生更多的煤泥,無處擱置;第二種方案是引進超磁分離凈化技術,能夠很好的解決上述方案一存在的不足,因此,最終確定采用方案二進行礦井水處理工藝改進。
3.2.1 技術改進
結合現(xiàn)有礦井水處理工藝布置情況,引進先進的超磁分離凈化技術。改進原有的沉降藥劑,在原有的PAC 和PAM 混合藥劑的基礎上增加磁粉介質(zhì)進行礦井水的絮凝、過濾,之后經(jīng)過強磁力稀土磁盤打撈的方法完成礦井水的凈化處理工作。經(jīng)過超磁分離凈化技術處理之后的礦井水,可以直接引入煤礦井下進行工業(yè)生產(chǎn)使用,多余的清水即可直接外排。
3.2.2 設備改進
超磁分離凈化工藝流程,如圖2 所示。涉及的設備改進包括如下內(nèi)容,第一是進水前端設置機械格柵,除去礦井水中的粗大懸浮物;第二是設計三級預沉池,此環(huán)節(jié)去除直徑2 mm 以上的固體顆粒和大比重顆粒,配置潛水渣泵和污泥泵定期排污;第三是預沉完的礦井水進入排沙池之后進行混凝反應,加入一定濃度的磁性物質(zhì),混合均勻再進入磁分離混凝系統(tǒng),加入PAC 和PAM 進行混凝處理,隨著時間的推移沉降出“微磁性絮團”;第四是混凝反應之后的礦井水自動進入磁分離設備,經(jīng)過磁盤的打撈和吸附,將微磁絮團與水體分離開來,水體可以達到排放要求,固體物質(zhì)進入磁種回收系統(tǒng);第五是含磁污泥在磁種回收系統(tǒng)中完成磁種與污泥的分離,其中的磁種物質(zhì)可以進行回收再利用,污泥進入污泥處理系統(tǒng);脫磁污泥具有濃度高、含水多的特點,直接進行運輸較為困難,設置壓濾裝置先進行壓濾脫水處理,之后將干硬的污泥運走;第六是引進超磁分離技術的同時,也實現(xiàn)了礦井水處理設備的自控和遠程控制,大大提高了礦井水處理的作業(yè)效率。
圖2 超磁分離凈化工作流程
為了驗證礦井水處理工藝改進的效果,完成改進工作之后進行試運行,跟蹤記錄改進工藝的礦井水處理效果情況,結果表明,改進之后的水處理工藝能夠很好的匹配原有處理設備,解決了原有礦井水處理工藝能力不足的問題。統(tǒng)計結果顯示,超磁分離技術的引進,礦井水處理能力高達4 900 m3/d,高出了設計煤礦企業(yè)要求的4 500 m3/d;與此同時,水倉淤泥情況得到了明顯改善,水處理系統(tǒng)運行半年時間內(nèi),倉內(nèi)基本未出現(xiàn)淤泥,降低了水倉近20%的維護費用;增加了煤泥壓濾環(huán)節(jié),避免了煤泥現(xiàn)場無處擱置的問題;改進礦井水處理工藝的應用,取得了很好的效果
煤礦企業(yè)生產(chǎn)作業(yè)會產(chǎn)生大量的礦井水,直接排放將會污染土壤、園林、地下水等自然資源,同時,也會威脅周圍居民的生命健康?;谀趁禾科髽I(yè)現(xiàn)有礦井水處理工藝,分析了其存在的問題,完成了水處理工藝改進工作,結果表明,改進之后的礦井水處理工藝,解決了原有礦井水處理工藝能力不足的問題。超磁分離技術的引進,水處理能力高達4 900 m3/d,高于企業(yè)要求的4 500 m3/d;水倉運行半年時間內(nèi),基本未出現(xiàn)淤泥,降低了近20%的維護費用;煤泥壓濾環(huán)節(jié)的引入避免了煤泥現(xiàn)場無處擱置的問題。由此可見,改進礦井水處理工藝具有很好的應用前景。