文|戴瑩 葛梁茜子
中石化重慶涪陵頁(yè)巖氣田位于長(zhǎng)江、烏江交匯處,武陵群山間,山川秀美,景區(qū)眾多,是長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶上游重要的生態(tài)保護(hù)區(qū)。
近年來(lái),中國(guó)石化江漢油田涪陵頁(yè)巖氣公司堅(jiān)持資源開(kāi)發(fā)與生態(tài)保護(hù)并重,采取嚴(yán)格的管控和防護(hù)措施,加大對(duì)“三廢”的治理力度,生態(tài)文明建設(shè)不斷取得新成效。
多年來(lái),公司一直強(qiáng)化“三廢”治理、踐行綠色開(kāi)發(fā),對(duì)處理完的“產(chǎn)出水”進(jìn)行嚴(yán)格的化學(xué)需氧量、懸浮物、氯化物檢測(cè),確保達(dá)到國(guó)家污水綜合排放一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)后,才允許外排。目前,氣田廢水合格處置率達(dá)100%,固廢達(dá)標(biāo)處理率達(dá)100%,有控外排廢氣達(dá)標(biāo)率在99.5%以上,氣田處處生機(jī)勃勃,郁郁蔥蔥,舉目有“青”。
每當(dāng)雨夜降臨,焦頁(yè)24號(hào)采氣平臺(tái)班長(zhǎng)劉春和同事們總會(huì)穿著雨衣、打著手電檢查儲(chǔ)水池空高,防止外溢。
“四周都是農(nóng)田,不能讓一滴‘產(chǎn)出水’外溢,污染環(huán)境。”劉春說(shuō)。
水是頁(yè)巖氣開(kāi)發(fā)的關(guān)鍵資源,尤其在水力壓裂施工中用水量大,做好水資源保護(hù)和利用是一道世界公認(rèn)的環(huán)保生態(tài)難題。
近年來(lái),隨著氣田開(kāi)井?dāng)?shù)的增多,隨氣采出的“產(chǎn)出水”也越來(lái)越多,每天可達(dá)3000多立方米。公司不懼挑戰(zhàn),在不斷攻關(guān)中逐漸摸索出一套水資源循環(huán)使用和達(dá)標(biāo)處理的方案,堅(jiān)決不讓一滴“產(chǎn)出水”外溢,污染環(huán)境。
“產(chǎn)出水”主要回用于壓裂施工,由于常常需要一車(chē)車(chē)接收和記錄,且對(duì)于壓裂液有較高的配制要求,因此導(dǎo)致壓裂施工隊(duì)都不愿意接收“產(chǎn)出水”。
公司嚴(yán)守“產(chǎn)出水”回用“高壓線(xiàn)”,通過(guò)制定“產(chǎn)出水”回用細(xì)則,加大執(zhí)行力度,要求壓裂施工隊(duì)無(wú)條件接收“產(chǎn)出水”,并將“產(chǎn)出水”回用率作為一項(xiàng)重要考核指標(biāo),對(duì)推諉使用的壓裂隊(duì)進(jìn)行勸說(shuō),對(duì)拒絕使用的進(jìn)行處罰。
公司還鼓勵(lì)技術(shù)人員不斷優(yōu)化壓裂液配方,與新鮮水按一定比例混合,確保壓裂效果安全可靠。
嚴(yán)格制度的高壓下,讓井隊(duì)利用“產(chǎn)出水”進(jìn)行壓裂成為常態(tài)。目前,氣田每天有30多輛“產(chǎn)出水”罐車(chē)在山間小路上往返,將“產(chǎn)出水”拉運(yùn)到施工各地。
除大型罐車(chē)轉(zhuǎn)運(yùn)外,公司還修建了全國(guó)首個(gè)頁(yè)巖氣“產(chǎn)出水”處理工程,包括處理能力達(dá)2400平方米的“產(chǎn)出水”處理站、15座收集泵站、50千米長(zhǎng)的“產(chǎn)出水”收集管網(wǎng)。公司采用先進(jìn)的工藝處理,使“產(chǎn)出水”達(dá)到國(guó)家污水綜合排放一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。員工們還在站內(nèi)種花種樹(shù),扮靚自己的工作環(huán)境。
在涪陵頁(yè)巖氣田3號(hào)、4號(hào)脫水站,以往脫水站上熊熊燃燒的放空火焰不見(jiàn)了。
“我們經(jīng)過(guò)技術(shù)改造,使脫水站告別‘長(zhǎng)明燈’現(xiàn)象,只有緊急情況才會(huì)放空燃燒,平均每天可減少頁(yè)巖氣燃燒2200立方米左右,最大限度降低了廢氣對(duì)大氣的污染,有效地保護(hù)了大氣環(huán)境?!惫静蓺夤こ坦芾聿扛呒?jí)主管安毅洪介紹。
公司嚴(yán)格管控廢氣排放流程,加大廢氣治理和減排力度。其中,推行“油改電”施工模式是公司減少?gòu)U氣排放的關(guān)鍵一招。公司在鋪設(shè)電網(wǎng)、推行網(wǎng)電鉆機(jī)的同時(shí),逐年加大電驅(qū)壓裂機(jī)組的使用力度,雙軌并行,不斷降低對(duì)傳統(tǒng)柴油裝備的依賴(lài),有效減少了因大量燃燒柴油所產(chǎn)生的廢氣,大幅降低了柴油機(jī)的噪聲污染。
目前,氣田實(shí)現(xiàn)網(wǎng)電鉆機(jī)全面覆蓋、電驅(qū)壓裂設(shè)備持續(xù)推廣,相比于傳統(tǒng)柴驅(qū)設(shè)備,電驅(qū)設(shè)備的能源消耗平均降低了33.2%,噪聲污染下降了46.3%,真正做到為保護(hù)環(huán)境降碳減排。
“黑煙少了,噪聲低了,小鳥(niǎo)常飛來(lái)和員工做伴,還能‘人停機(jī)不?!?4小時(shí)施工,創(chuàng)造了單平臺(tái)日壓裂9段的施工紀(jì)錄?!惫驹嚉夤こ添?xiàng)目部相關(guān)負(fù)責(zé)人說(shuō)。
氣井測(cè)試投產(chǎn)時(shí)要放空燃燒,公司改進(jìn)試氣投產(chǎn)方式,在試氣流程上加裝背壓閥,單井減少燃燒頁(yè)巖氣30萬(wàn)立方米。按一年投產(chǎn)100口井計(jì)算,可減排二氧化碳5.8萬(wàn)噸,增產(chǎn)頁(yè)巖氣3000萬(wàn)立方米。此外,公司進(jìn)一步優(yōu)化簡(jiǎn)化放噴求產(chǎn)制度,單井測(cè)試減少放噴時(shí)間12小時(shí),年累計(jì)減少放空燃燒400多萬(wàn)立方米。
集氣站、脫水站采用高等級(jí)鋼材、全密閉集輸流程,各站點(diǎn)配有移動(dòng)式、固定式可燃?xì)怏w監(jiān)測(cè)儀,員工通過(guò)加密巡查、電腦監(jiān)控等,全天候監(jiān)控,嚴(yán)防死守避免天然氣泄漏。強(qiáng)化廢氣排放監(jiān)測(cè),對(duì)所有在用加熱爐進(jìn)行煙氣采樣,加熱爐排放合格率達(dá)95%以上。技術(shù)人員還在脫水裝置的閃蒸罐出口,設(shè)計(jì)了回收管線(xiàn),用以回收天然氣,全年可回收利用天然氣6000多立方米,節(jié)能減排效果顯著。
在焦頁(yè)20號(hào)鉆井平臺(tái),員工將從地下循環(huán)出來(lái)的水基鉆屑直接用水泥干拌后,送往水泥廠。
“以前我們采取壓濾辦法,將水基泥漿壓成‘泥餅’送至水泥廠,現(xiàn)在我們用‘干拌’式不落地處理方法,更加環(huán)保,效率更高,還能節(jié)省處理成本?!惫景踩h(huán)保管理部相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹。
氣田開(kāi)發(fā)產(chǎn)生的固廢主要是水基鉆屑和油基鉆屑,這些廢渣如果處理不及時(shí),很容易造成環(huán)保事故。
長(zhǎng)期以來(lái),公司自戴 “緊箍咒”,嚴(yán)格按照國(guó)家規(guī)定,全面實(shí)行水基鉆屑、油基鉆屑“不落地、無(wú)害化”處置。
針對(duì)水基鉆屑這種一般工業(yè)固廢,公司優(yōu)化處理模式,干化后送往有處理資質(zhì)的水泥廠,全程采用密封的轉(zhuǎn)運(yùn)車(chē)轉(zhuǎn)運(yùn),嚴(yán)防在轉(zhuǎn)運(yùn)過(guò)程中發(fā)生泄漏。利用水泥廠水泥窯處理技術(shù),將灰渣制成水泥,“消化”水基鉆屑,變廢為寶,循環(huán)使用。
針對(duì)處理難度大的危險(xiǎn)固廢——油基鉆屑,公司結(jié)合熱蒸餾技術(shù),在氣田建設(shè)了兩座油基鉆屑處理站,將油基鉆屑進(jìn)行嚴(yán)格的脫油無(wú)害化處理,處理后的油基灰渣含油率僅為3‰,遠(yuǎn)優(yōu)于國(guó)家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。
為讓環(huán)保工程更加環(huán)保清潔,公司科學(xué)規(guī)劃站內(nèi)設(shè)施,嚴(yán)禁亂堆亂放,凡是可能產(chǎn)生油污的地方,全部實(shí)行上鋪下墊,確保生產(chǎn)環(huán)境清潔。處理過(guò)程中有粉塵和異味,員工加裝噴淋系統(tǒng),消除站內(nèi)粉塵。處理站內(nèi)有異味,員工加裝除異味裝置,保證站內(nèi)周?chē)h(huán)境清新。
“環(huán)保工作沒(méi)有完成時(shí),我們將繼續(xù)深入踐行習(xí)近平生態(tài)文明思想,更加努力地維護(hù)碧水藍(lán)天凈土,讓群眾滿(mǎn)意?!惫矩?fù)責(zé)人說(shuō)。