彭小娟 周忠保 范俊凱
(重慶長(zhǎng)安汽車(chē)股份有限公司汽車(chē)工程研究總院,重慶 401133)
噴涂工藝是汽車(chē)內(nèi)外飾零件應(yīng)用最廣的表面處理技術(shù)之一,通過(guò)噴涂可實(shí)現(xiàn)多種色彩以及啞光、高光等不同表面質(zhì)感[1]。通常,實(shí)現(xiàn)高光且?guī)в兄楣庑Ч辽傩枰獓娡績(jī)蓪佑推幔磧赏抗に?,其中一層噴涂色漆,?shí)現(xiàn)珠光效果,另外一層噴涂清漆,實(shí)現(xiàn)高光效果。一涂高光且?guī)в兄楣庑Ч?,因珠光效果是通過(guò)在油漆中添加閃爍的金屬顆粒形成的,而高光效果需要表面平整,產(chǎn)品表面需要拋光來(lái)保證良品率,受金屬顆粒的影響拋光難度很高,因此在同一涂層中實(shí)現(xiàn)難度極大,對(duì)制造工藝控制要求高。
本文通過(guò)油漆樣板開(kāi)發(fā)驗(yàn)證、零件開(kāi)發(fā)驗(yàn)證、性能測(cè)試驗(yàn)證,一步步研究油漆配方的調(diào)整方案和噴涂工藝的優(yōu)化措施,開(kāi)發(fā)出一涂高光+珠光效果的汽車(chē)內(nèi)飾零件,既能達(dá)到二涂方案的外觀,又能滿(mǎn)足汽車(chē)裝飾件性能要求,實(shí)現(xiàn)了工藝的簡(jiǎn)化與生產(chǎn)成本的降低。
傳統(tǒng)的二涂方案首先是噴涂一層帶有珠光效果的色漆,然后再?lài)娨粚痈吖馇迤?,這樣既有珠光的閃爍效果,又有飽滿(mǎn)的高光效果,涂層結(jié)構(gòu)如圖1所示。
圖1 二涂方案油漆涂層結(jié)構(gòu)
常見(jiàn)噴漆件以丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物(ABS)、聚碳酸酯(PC)、PP(聚丙烯)或PC/ABS合金為基材[2-3]。一涂高光+珠光效果方案開(kāi)發(fā)選用極性強(qiáng)的ABS基材塑料樣板噴涂,樣板尺寸為150 mm×75 mm×3 mm,選用高羥樹(shù)脂油漆體系,直接將極細(xì)顆粒珠光鋁粉放入清漆層里,加入適量助劑后攪拌,混合均勻后將油漆噴涂在樣板上。涂層結(jié)構(gòu)如圖2所示,從圖中可以看出,與二涂方案對(duì)比,一涂方案油漆涂層結(jié)構(gòu)更簡(jiǎn)約,工藝更簡(jiǎn)單。
圖2 一涂方案油漆涂層結(jié)構(gòu)
對(duì)制作的樣板進(jìn)行切片,通過(guò)環(huán)氧樹(shù)脂包裹固化再對(duì)切面進(jìn)行打磨,制成測(cè)試樣品,再通過(guò)金相顯微鏡觀察測(cè)試樣品斷面,對(duì)新開(kāi)發(fā)的一涂方案及原有二涂方案油漆樣板進(jìn)行膜厚測(cè)試,結(jié)果分別如圖3、圖4所示。從圖中可以看出,二涂方案油漆清漆層厚度為30~40μm,色漆層厚度為10~20μm,而一涂方案油漆總厚度為30~40μm,相比二涂方案厚度減少10~20μm,因此材料成本更低。
圖3 二涂方案油漆膜厚
圖4 一涂方案油漆膜厚
在顯微鏡下觀察二涂和一涂油漆樣板的外觀形貌,結(jié)果分別如圖5、圖6所示。從圖中可以看出,在50倍和200倍放大的情況下,二涂和一涂方案無(wú)明顯差異。同時(shí)參照二涂方案的油漆樣板效果,對(duì)一涂方案樣板進(jìn)行外觀主觀評(píng)審,評(píng)價(jià)結(jié)果外觀效果也無(wú)明顯差異,滿(mǎn)足汽車(chē)零件外觀開(kāi)發(fā)要求。
圖5 二涂方案表面顯微形貌
圖6 一涂方案表面顯微形貌
首先按照設(shè)計(jì)方案調(diào)配油漆,進(jìn)行第1輪零件試噴,噴涂效果如圖7所示,從圖中可以看出,零件外觀表面有很多細(xì)小的麻點(diǎn),造成此現(xiàn)象的主要原因是金屬粉直接分散在油漆層中,油漆固化后,部分金屬粉會(huì)浮在表面造成麻點(diǎn)。
圖7 第1輪一涂方案噴涂效果
針對(duì)第1輪噴涂調(diào)試出現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行優(yōu)化,首先選擇相對(duì)更易于下沉的鋁粉,同時(shí)通過(guò)助劑的調(diào)整,使得鋁粉在樹(shù)脂內(nèi)更易流動(dòng),從而鋁粉不會(huì)再冒出樹(shù)脂表面,采用優(yōu)化后的方案進(jìn)行第2輪試噴,徹底解決了麻點(diǎn)問(wèn)題。
一般高光產(chǎn)品在生產(chǎn)過(guò)程中很難做到表面無(wú)灰塵顆粒等缺陷,通常需要經(jīng)過(guò)后期打磨拋光才能滿(mǎn)足出廠要求,第2輪優(yōu)化后噴涂的零件在拋光后產(chǎn)生拋光印,如圖8所示。雖然麻點(diǎn)問(wèn)題已解決,但此拋光印不能消除,因無(wú)法返修,良品率極低,不能量產(chǎn)。分析主要原因是由于零件表面經(jīng)過(guò)打磨拋光后,被打磨到的鋁粉發(fā)生變化從而形成印記,類(lèi)似于對(duì)啞光類(lèi)噴漆產(chǎn)品進(jìn)行拋光后導(dǎo)致的拋光區(qū)域與周邊光澤不一致從而造成印記[4]。
圖8 第2輪一涂方案噴涂拋光后效果
為了解決第2輪試噴拋光后存在的拋光印問(wèn)題,在第3輪優(yōu)化了噴涂及拋光工藝。首先,適當(dāng)?shù)奶嵘ず?,同時(shí)適當(dāng)調(diào)整油漆的粘度,讓鋁粉下沉得更深,使得最上面的樹(shù)脂更厚,這樣在打磨的時(shí)候就不會(huì)打磨到鋁粉,在拋光后就不會(huì)留下印記。經(jīng)過(guò)多次試制把漆膜厚度以及粘度調(diào)整到一個(gè)理想的平衡點(diǎn)。接著對(duì)拋光工藝進(jìn)行優(yōu)化,對(duì)打磨的力度、方向重新定義,并選用黑色的拋光膏,經(jīng)過(guò)上述優(yōu)化后的效果如圖9所示。從圖中可以看出,噴涂拋光后外觀合格,且可返修,合格率達(dá)到兩涂方案水平,生產(chǎn)工藝量產(chǎn)可行。
圖9 第3輪一涂方案噴涂拋光后效果
按照汽車(chē)內(nèi)飾常用油漆性能規(guī)范對(duì)外觀合格的一涂方案零件進(jìn)行性能測(cè)試,結(jié)果如表1所示,從表1中可以看出,一涂方案各項(xiàng)性能指標(biāo)測(cè)試合格,可以達(dá)到使用要求。
本文通過(guò)選用合適的油漆體系,調(diào)整油漆配方、優(yōu)化噴涂工藝,開(kāi)發(fā)出一涂高光+珠光效果的汽車(chē)內(nèi)飾零件,既能達(dá)到二涂方案的外觀,又能滿(mǎn)足汽車(chē)裝飾件性能要求,實(shí)現(xiàn)了工藝的簡(jiǎn)化與生產(chǎn)成本的降低。
通過(guò)選用高羥樹(shù)脂、較細(xì)的鋁粉和適當(dāng)?shù)闹鷦梢蚤_(kāi)發(fā)出涂層結(jié)構(gòu)為一層、涂層厚度相比二涂薄10~20μm、外觀與二涂無(wú)明顯差異的一涂珠光+高光效果油漆樣板。
通過(guò)對(duì)鋁粉、助劑的調(diào)整,可以解決一涂噴涂零件過(guò)程中產(chǎn)生的麻點(diǎn)問(wèn)題。
通過(guò)對(duì)噴涂及拋光工藝的優(yōu)化,可以解決零件拋光后出現(xiàn)的拋光印記問(wèn)題。
通過(guò)對(duì)外觀合格的一涂方案零件進(jìn)行性能測(cè)試,驗(yàn)證了各項(xiàng)性能指標(biāo)均滿(mǎn)足汽車(chē)內(nèi)飾常用油漆性能規(guī)范,可以作為量產(chǎn)方案應(yīng)用于零件開(kāi)發(fā)。