曾興文,何 剛,王 偉,牟高富,譚 全,楊杰欽
(貴州省習水鼎泰能源開發(fā)有限責任公司,貴州 遵義 564611)
當前,國家對燃煤電廠污染物排放濃度控制提出更高標準,靜電除塵器因能耗低、處理煙氣量大、阻力小、布風均勻、除塵效果好、效率高等優(yōu)點,被廣泛應用于燃煤電廠中[1-3],其工作原理是:對電除塵極板提供一定電壓等級的電源,形成高壓靜電場,煙氣中攜帶的粉塵顆粒流經(jīng)電除塵煙道時,被高壓電場電離成正、負塵粒,在電場力的作用下向異性極板移動并吸附于異性極板上,通過極板振打裝置定期振打使極板上的塵粒落入電除塵灰斗,達到脫除煙氣中粉塵的目的[4-5]。因煙氣露點高、具有強腐蝕性;絕緣子室密封不嚴,冷空氣或雨水進入絕緣子室,極易造成絕緣瓷套表面結露,對此在絕緣件附件均設有加熱器,以防止絕緣件結露引起爬電現(xiàn)象[6-7]。實際工程應用中,高壓絕緣件處存在密封不嚴,易受冷空氣和雨水侵蝕導致絕緣瓷套結露,產(chǎn)生爬電現(xiàn)象[8-10];文獻[9]還闡述了絕緣瓷套表面積灰導致絕緣瓷套爬電的現(xiàn)象。有研究表明[11]:70%以上靜電除塵器故障是絕緣件絕緣不良導致爬電引起。
文中以某2×660 MW燃煤電廠1#機組靜電除塵器為研究對象,針對一室四電場運行中出現(xiàn)閃頻的現(xiàn)象,利用機組臨停機會,對其進行全面檢查,發(fā)現(xiàn)絕緣瓷套破裂是產(chǎn)生此問題的根本之源。
該燃煤電廠1#、2#機組均配置有一套JWD型臥式靜電除塵器,采用雙室四電場布局,單臺爐配置2臺靜電除塵器,并列運行,其設計技術規(guī)范參數(shù)如表1所示。電除塵器結構包括電氣部分和機械部分,電氣部分由高壓直流電源和低壓控制系統(tǒng)組成,采用型號為JHGP-2.0A/72KV HW型高壓電源;機械部分從結構上可分為內部構件、外殼和附屬部件,內部構件包括陽極系統(tǒng)、陰極系統(tǒng)、陽極振打、陰極振打,外殼包括進、出口封頭、屋頂、殼體、底梁和灰斗;附屬部件包括走梯平臺、支撐、保溫結構、接地等。
表1 設計技術規(guī)范參數(shù)
2021年2月,1#機組電除塵系統(tǒng)一室四電場運行中頻繁出現(xiàn)閃頻現(xiàn)象,嚴重時閃頻跳閘,經(jīng)檢查、采取降低二次電流運行等措施,問題未得到解決,決定停用一室四電場,待停機后檢查處理。在4月初,1#機組調停,對所有電場進行檢查時發(fā)現(xiàn):一室四電場絕緣值較一室一、二、三電場絕緣值偏低,且與上一次測得數(shù)據(jù)對比偏差較多,所測絕緣值數(shù)據(jù)如表2所示。
表2 1#爐電除塵一室各電場絕緣值對比 MΩ
從表2中可以看出,一室四電場絕緣值嚴重低于其他電場絕緣值。初步判斷一室四電場內部存在短路現(xiàn)象。
3.1.1 陰極線斷線
電除塵陰極線基本為螺旋結構,陰極線由于制造質量問題、安裝時施工不規(guī)范、運行時間長,發(fā)生老化、運行中出現(xiàn)擺動等情況下會發(fā)生斷線。當陰極線斷線發(fā)生電場中上部位置時,會因自身重量傾倒至陽極板,形成內部級間短路;陰極線斷線發(fā)生在電場中下部時,斷線的陰極線在電場運行時受電場力的作用與陽極板發(fā)生短路。
3.1.2 絕緣子積灰
有研究表明:煙氣中含有較多的SO2、SO3,具有較高露點溫度,當露點溫度在250 ℃時,粉塵顆粒具有較大的比電阻。一方面,陰極線排的支撐是依靠絕緣子傳遞力矩,在負高壓運行狀態(tài)時,粉塵極易沉積在絕緣子表面,隨著粉塵的聚集,產(chǎn)生爬電現(xiàn)象,導致絕緣子損壞;另一方面,絕緣子加熱器沿絕緣子一周分布不均,產(chǎn)生局部過熱,使得絕緣子表面受熱不均導致絕緣子損壞。上述兩方面原因均會誘發(fā)電場短路。
3.1.3 絕緣子室密封不良
絕緣子及瓷套都設計有一個小型保溫室,在保溫室內設置有電加熱器,部分電廠還設計有熱風吹掃系統(tǒng)。在特殊天氣條件下,若出現(xiàn)絕緣子室頂蓋不嚴、密封條老化變形、有焊縫的位置未滿焊等情況,絕緣子室氣密性較差,室內溫度較低,發(fā)生結露現(xiàn)象,當絕緣瓷套存在缺陷時引起短路現(xiàn)象。
3.1.4 瓷套破裂
從已有的案例分析,絕緣瓷套破裂的原因主要有以下幾方面:一是瓷套表面積灰嚴重,引起爬電導致其破裂;二是制造工藝差,本身存在缺陷;三是絕緣子室加熱器安裝不合理,加熱器投運時受熱膨脹發(fā)生位移,貼附于瓷套表面,產(chǎn)生局部受熱不均,溫度大導致破裂;四是絕緣子室潮濕,電除塵投運前未啟動加熱器或熱風吹掃系統(tǒng)導致瓷套破裂。
進入電場內部檢查并未發(fā)現(xiàn)一室四電場存在陰極線斷線與陽極板發(fā)生短路的現(xiàn)象,檢查一室四電場陰級振打瓷軸時,發(fā)現(xiàn)瓷軸有積灰,如圖1所示,對其清灰處理。
圖1 陰極振打瓷軸積灰
檢查一室四電場3#絕緣子室發(fā)現(xiàn)其內部存在銹蝕現(xiàn)象,如圖2所示。初步判斷該絕緣子室密封不良,檢查密封蓋膠條時,發(fā)現(xiàn)密封蓋膠條已老化變形,更換了密封蓋膠條。
圖2 一室四電場3#絕緣子室
檢查一室四電場2#絕緣子室時,發(fā)現(xiàn)絕緣瓷套存在兩處不同程度的裂紋,如圖3所示。仔細檢查發(fā)現(xiàn)為瓷套破裂后瓷套內壁積灰返潮,灰水滲透痕跡如圖4所示。采取了更換絕緣瓷套的措施。
圖3 一室四電場2#絕緣瓷套
圖4 一室四電場2#絕緣瓷套痕跡
檢查一室四電場1#絕緣子室時,未發(fā)現(xiàn)絕緣子積灰、絕緣子室進水銹蝕、絕緣瓷套破損等異常現(xiàn)象。但恢復系統(tǒng)后對一室四電場測絕緣,絕緣不合格,絕緣值為0.3 MΩ。于是,對一室四電場1#絕緣子室重新檢查,仍然未發(fā)現(xiàn)任何異常,初步懷疑絕緣瓷套存在內部缺陷。通過采用絕緣墊使絕緣瓷套與陰極框架完全隔離的方法,如圖5所示,對一室四電場重新測絕緣,絕緣值為900 MΩ,絕緣合格,證明了該絕緣瓷套存在缺陷。更換該瓷套后再次測量一室四電場絕緣,絕緣值為925 MΩ,絕緣合格。
圖5 絕緣墊隔離圖
綜上所述,此次電除塵一室四電場絕緣偏低的主要原因為一室四電場2#絕緣子室絕緣瓷套破裂、一室四電場1#絕緣子室絕緣瓷套存在內部缺陷,次要原因為一室四電場3#絕緣子室密封蓋密封圈老化、一室四電場瓷軸積灰。通過更換絕緣瓷套、密封蓋密封圈、對積灰瓷軸清灰處理后,問題得以解決。