顧建,包撿青,王斌
(杭州朝陽橡膠有限公司,浙江 杭州 310018)
我公司是一家生產(chǎn)全鋼子午線輪胎的企業(yè),目前的生產(chǎn)能力為混煉膠28萬t/年和全鋼子午胎680萬條/年。公司地址位于浙江省杭州市錢塘新區(qū)。企業(yè)在生產(chǎn)輪胎過程中,在硫化工段會(huì)產(chǎn)生惡臭氣體,其主要成分是二硫化碳(CS2)、硫化氫(H2S)、非甲烷總烴、顆粒物等,其氣味難聞,對(duì)周邊環(huán)境和居住人群造成不良影響。為解決企業(yè)存在的污染問題,對(duì)該工序產(chǎn)生的廢氣進(jìn)行了綜合治理。由于我公司地址位于浙江省杭州市,所以所執(zhí)行的排放標(biāo)準(zhǔn)參考《橡膠制品工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 27632—2011)表5新建企業(yè)大氣污染物排放限值,詳見表1。
表1 《橡膠制品工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 27632—2011)
改善項(xiàng)目惡臭污染物執(zhí)行《惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB14554—93)二級(jí)標(biāo)準(zhǔn),詳見表2。
表2 惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)
除按照以上標(biāo)準(zhǔn)外,根據(jù)實(shí)際要求,顆粒物濃度≤5 mg/m3,臭氣污染物排放濃度≤500(無量綱)。且當(dāng)煙氣進(jìn)口非甲烷總烴≥4 mg/m3時(shí),要求處理效率≥50%。
廢氣的治理包括兩個(gè)方面,一是廢氣的收集,二是廢氣的治理。這里首先介紹廢氣的收集。廢氣的高效收集有利于車間環(huán)境的改善,同時(shí)更有利于提高廢氣的治理效率。
該工序傳統(tǒng)的收集模式是大圍罩模式,通過屋頂風(fēng)機(jī)將車間內(nèi)部廢氣進(jìn)行有組織收集,并通過環(huán)保設(shè)備治理后統(tǒng)一排放,詳見下圖1。
因這種收集技術(shù)存在氣量大,收集效率低等缺陷,所以進(jìn)過優(yōu)化,采用第二代收集技術(shù)。硫化機(jī)采用背靠背安裝,中間形成密閉空間。上料側(cè)采用一臺(tái)一隔的小圍罩卷簾門收集,出料側(cè)后側(cè)相通。如圖2和圖3。
該方案采用局部密閉的措施,從一定程度上降低了風(fēng)量,提高了收集效率。該方案的收集效率可以大大提升,但由于每臺(tái)硫化機(jī)都需要增加密閉房和自動(dòng)卷簾門,所以前提投入會(huì)比較打。同時(shí),在輪胎胎胚進(jìn)出時(shí),卷簾門會(huì)打開,密閉空間的廢氣會(huì)少量溢出。但其優(yōu)點(diǎn)是可以大幅減少排放量,以一條硫化溝,22臺(tái)硫化機(jī)為例,風(fēng)量可以從原來的14.4萬m3/h,下降至6萬m3/h,排放量直接下降58.3%。
2.2.1 廢氣產(chǎn)生量
本治理方案針對(duì)廠E區(qū)地溝總計(jì)22臺(tái)硫化機(jī)內(nèi)產(chǎn)生的硫化廢氣進(jìn)行處理,廢氣產(chǎn)生量與處理系統(tǒng)設(shè)計(jì)見表3。產(chǎn)生廢氣量大,廢氣含有有機(jī)物濃度低。
表3 硫化車間E區(qū)廢氣產(chǎn)生量
2.2.2 治理方案比對(duì)
目前,廢氣處理市場(chǎng)上常用的吸附濃縮工藝有轉(zhuǎn)輪濃縮和活性炭罐吸附脫附。橡膠制造業(yè)的廢氣處理也是如此。轉(zhuǎn)輪的吸附材質(zhì)是沸石,沸石和活性炭都具有很好的廢氣吸附性能,但是二者針對(duì)的成分、適宜的情況不同。
針對(duì)兩種吸附材料的不同,結(jié)合項(xiàng)目特征,從以下幾方面分析兩者差異:
(1)活性炭能夠吸附的廢氣更加廣譜,適用于本項(xiàng)目?;钚蕴课娇椎来笮〔灰?,可以吸附多種廢氣成分;而沸石轉(zhuǎn)輪孔道均一,吸附廣譜窄,只能針對(duì)某幾類有機(jī)物進(jìn)行吸收。橡膠行業(yè)產(chǎn)生的廢氣成分復(fù)雜,有有機(jī)物、無機(jī)物,因此活性炭吸附更加適合本項(xiàng)目。
(2)活性炭濃縮倍數(shù)大(>100倍),沸石濃縮倍數(shù)?。?5~40倍)?;钚蕴肯啾扔诜惺饺萘扛?,因此濃縮倍數(shù)也更大。本項(xiàng)目產(chǎn)生的廢氣濃度小,風(fēng)量大。為保證后續(xù)燃燒的良好進(jìn)行,同時(shí)減少不必要的燃燒投入,濃縮的目標(biāo)是能夠得到高濃度、小風(fēng)量的廢氣,而活性炭可以更好滿足這種要求。
(3)轉(zhuǎn)輪吸附濃縮比活性炭吸附濃縮對(duì)廢氣預(yù)處理的要求更高。沸石轉(zhuǎn)輪造價(jià)高,材質(zhì)精細(xì),廢氣中含有顆粒物或者油性物質(zhì)極易發(fā)生堵塞。相對(duì)而言活性炭對(duì)預(yù)處理要求更低。一般工程應(yīng)用中,與沸石轉(zhuǎn)輪匹配的預(yù)處理設(shè)置四層,而活性炭吸附只要求兩層,預(yù)處理成本更低。
(4)轉(zhuǎn)輪吸附材料使用時(shí)間長,活性炭壽命短?;钚蕴考s1年更換一次,更換下來的活性炭可以交由有危廢處理資質(zhì)的單位處理,也可以由企業(yè)熱解爐高溫?zé)o氧再生重復(fù)使用。轉(zhuǎn)輪能夠使用8~10年之久,廢轉(zhuǎn)輪作危廢處置。
(5)轉(zhuǎn)輪投資高,活性炭投資低。轉(zhuǎn)輪造價(jià)高,活性炭成本低廉,更換也方便,維護(hù)成本有限。
綜合以上論述,結(jié)合工程經(jīng)驗(yàn),盡管沸石轉(zhuǎn)輪有著較好的脫附效果,但在硫化工藝上仍不建議應(yīng)用。因此,本方案選擇活性炭濃縮作為濃縮工藝。根據(jù)整治方案的要求,配合前端過濾處理和后端RTO焚燒。
2.2.3 治理工藝
本項(xiàng)目廢氣處理工藝選用“濾袋過濾+活性炭吸附脫附濃縮+RRTO焚燒”工藝,詳見圖3。
為了更好地保護(hù)后續(xù)處理設(shè)備,本方案設(shè)置了濾袋過濾除塵系統(tǒng)。廢氣經(jīng)過車間自有管道收集,一級(jí)濾袋除塵后,進(jìn)入活性炭吸附,吸附完成后高空排放?;钚蕴拷?jīng)過一定時(shí)間的吸附后,逐漸趨于飽和,活性炭罐按照系統(tǒng)自動(dòng)控制進(jìn)入脫附程序。本系統(tǒng)利用190 ℃蒸汽,換熱給脫附風(fēng),脫附風(fēng)進(jìn)入活性炭罐,將吸附在活性炭上的有機(jī)物脫附出來,并隨脫附風(fēng)進(jìn)入RTO系統(tǒng)焚燒。在高溫(760~850 ℃)狀態(tài)下,有機(jī)物被分解為CO2和H2O,尾氣通過30 m高的排氣筒高空排放。
2.2.4 治理系統(tǒng)介紹
治理系統(tǒng)包括如下:過濾濾袋除塵裝置、活性碳吸附脫附裝置、活性炭罐脫附冷卻系統(tǒng)、旋轉(zhuǎn)RTO裝置、安全防火裝置等。
過濾濾袋除塵裝置:由于硫化車間灰塵和顆粒物較多,為了保護(hù)活性炭吸附脫附系統(tǒng),在前端設(shè)置預(yù)處理系統(tǒng)——二級(jí)干式過濾器。干式過濾器過濾等級(jí)為F5、F7。廢氣進(jìn)入干式過濾器,經(jīng)濾袋過濾,將粉塵附在濾袋的表面,過濾后的氣體經(jīng)過濾袋后排出。過濾器均設(shè)置壓差變送器對(duì)廢氣過濾系統(tǒng)壓差進(jìn)行控制,壓差過載時(shí)報(bào)警更換濾材。預(yù)處理過濾器主要用于去除廢氣中的顆粒物、粉塵等雜質(zhì),以保證活性炭的凈化效率和使用壽命。設(shè)計(jì)過濾器單臺(tái)處理能力分別為每套設(shè)備50 000 m3/h。我方設(shè)計(jì)的濾袋在線更換系統(tǒng),能夠在不停產(chǎn)的情況下更換濾袋,不影響企業(yè)的正常生產(chǎn)。
活性碳吸附脫附裝置:廢氣經(jīng)預(yù)處理去除顆粒物與粉塵后進(jìn)入活性炭吸附系統(tǒng)。每個(gè)活性炭罐尺寸為1 906×1 702×2 506 mm,填充活性炭2.52 m3。根據(jù)每條處理線路處理風(fēng)量不同,在留一定余量的基礎(chǔ)上,需要配備的活性炭罐數(shù)量不同。配備數(shù)量遵循“多用一備”的原則,能夠?qū)崿F(xiàn)在線吸附脫附。整套裝置由5只活性炭罐組成,運(yùn)行時(shí)除其中1只罐子用于脫附,其余都用于吸附,循環(huán)往復(fù),實(shí)現(xiàn)逐個(gè)脫附,保證活性碳的再生。過活性炭罐空速約為0.75 m/s,每個(gè)活性炭罐內(nèi)活性炭吸附床填充厚度為600 mm,活性炭罐達(dá)到設(shè)計(jì)吸附周期后轉(zhuǎn)入脫附流程。切換閥采用零泄漏三通閥,單個(gè)活性炭罐的脫附不影響其他碳罐的吸附過程?;钚蕴抗薇孛弈蜏亍?00 ℃,厚度≥100 mm。填充活性炭的規(guī)格參數(shù)見表4。
表4 活性炭基本參數(shù)
活性炭罐脫附冷卻系統(tǒng):通過循環(huán)風(fēng)來實(shí)現(xiàn)。活性炭在>50 ℃的情況下,吸附效果較差。因此,經(jīng)過脫附后需要對(duì)活性炭罐進(jìn)行冷卻。本系統(tǒng)采用新風(fēng)冷卻,冷卻后的風(fēng)不排放,通過循環(huán)風(fēng)機(jī)在冷卻系統(tǒng)中循環(huán),冷卻風(fēng)的降溫由冷水換熱器實(shí)現(xiàn)。
旋轉(zhuǎn)RTO裝置:RTO主要由燃燒室、陶瓷填料床和旋轉(zhuǎn)閥等組成。爐體分成12個(gè)室,5個(gè)室進(jìn)廢氣,5個(gè)室出凈化氣,1個(gè)室清掃,1個(gè)過渡室。廢氣分配閥由電機(jī)帶著連續(xù)、勻速轉(zhuǎn)動(dòng),在分配閥的作用下,廢氣緩慢在12個(gè)室之間連續(xù)切換。每個(gè)陶瓷填料床依次經(jīng)歷蓄熱-放熱-清掃等程序,周而復(fù)始,連續(xù)工作。蓄熱室“放熱”后應(yīng)立即引入適量潔凈空氣對(duì)該蓄熱室進(jìn)行清掃(以保證VOC去除率在98%以上),只有待清掃完成后才能進(jìn)入“蓄熱”程序。否則殘留的VOCS隨煙氣排放到煙囪從而降低處理效率。經(jīng)過預(yù)處理的廢氣進(jìn)入廢氣焚燒爐,高溫(800 ℃左右)條件下裂解為二氧化碳和水。RRTO內(nèi)部設(shè)置蓄熱體用于預(yù)熱有機(jī)廢氣,充分回收利用氧化分解有機(jī)廢氣時(shí)所放出的熱能。RRTO中使用焚燒爐專用蜂窩陶瓷蓄熱體——片狀組合式蜂窩陶瓷蓄熱體,內(nèi)部蜂窩結(jié)構(gòu)采用“T”形排列設(shè)計(jì),代替了原有普通蜂窩陶瓷的“十”形方孔結(jié)構(gòu)排列,解決了產(chǎn)品在使用過程中的堵孔情況;同時(shí),內(nèi)部蜂窩孔具有連通式結(jié)構(gòu),增加空隙率,減少氣流壓降,改善整個(gè)截面上氣體分布,使氣體分布更均勻,提高了設(shè)備熱回收效率。
安全防火裝置:本系統(tǒng)的安全裝置主要是活性炭的防火保護(hù),并由蒸汽來實(shí)現(xiàn)。活性炭著火點(diǎn)低,尤其吸附有機(jī)物后更加易燃?;钚蕴抗拗邪惭b有熱電偶,當(dāng)檢測(cè)到溫度超過設(shè)定溫度時(shí),系統(tǒng)自動(dòng)關(guān)閉脫附風(fēng)閥,打開蒸汽管路,蒸汽通入隔絕氧氣,有效預(yù)防火災(zāi)的發(fā)生。
2.2.5 系統(tǒng)運(yùn)行費(fèi)用
本項(xiàng)目運(yùn)行費(fèi)用主要來自常電能耗和耗材費(fèi)用。
運(yùn)行設(shè)備風(fēng)機(jī),為了滿足最大產(chǎn)生濃度下達(dá)標(biāo)排放,各廢氣系統(tǒng)風(fēng)量配置較大,但是實(shí)際運(yùn)行時(shí)可通過變頻調(diào)節(jié),在廢氣排放不多的情況下,降低能耗,見表5。
表5 系統(tǒng)耗電設(shè)備用電費(fèi)用
電費(fèi)0.8元/度計(jì)算,年運(yùn)行時(shí)間為330天,每天24 h,則年運(yùn)行費(fèi)用為34.5萬元。
系統(tǒng)耗材費(fèi)用主要耗材為濾袋,濾袋約3~6個(gè)月更換一次,按6個(gè)月更換一次計(jì),耗材費(fèi)共計(jì)1.6萬元/年,詳見表6。
表6 系統(tǒng)耗材費(fèi)用估算
整治后,我公司委托第三方對(duì)此次改造的效果進(jìn)行了整體評(píng)價(jià),得出如下結(jié)論:根據(jù)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查及資料核對(duì),企業(yè)本次整改方案及效果基本上達(dá)到了《杭州市輪胎制造(橡膠制品業(yè))行業(yè)揮發(fā)性有機(jī)物污染整治規(guī)范(試行)》、《浙江省揮發(fā)性有機(jī)物污染整治方案》等相關(guān)文件的規(guī)定。經(jīng)整治前后的監(jiān)測(cè)結(jié)果對(duì)比,整治后,企業(yè)VOCs的減排量為4.0632 t/a,VOCs的去除效率所有提高,由原先的30.6%提高到45.2%;企業(yè)硫化E區(qū)廢氣處理設(shè)施對(duì)惡臭污染物的去除效率由整治前的43.9%提高到57.6%,能達(dá)到《杭州市輪胎制造(橡膠制品業(yè))行業(yè)揮發(fā)性有機(jī)物污染整治規(guī)范(試行)》要求。因此,本次整改有一定的減排效果。整體而言,整改后的硫化廢氣處理設(shè)施的去除效率優(yōu)于原處理裝置。