單海丹,游艷平,尹祥翔,郭曉光,張海超,楊 磊,楊 雪,盧 瓊
(1.華鼎鴻基采油技術(shù)服務(wù)(北京)有限公司 油化子公司,北京 100083;2.山東威瑪裝備科技股份有限公司 技術(shù)研發(fā)部,山東 東營 257091;3.中國石化勝利油田分公司 清河采油廠,山東 東營 262714)
稠油油藏進入多輪次注蒸汽吞吐后期,蒸汽沿高滲透帶指進,蒸汽波及效果變差,表現(xiàn)為周期產(chǎn)油量低、產(chǎn)量遞減率變大、綜合含水高[1]。面138區(qū)塊通過10余年注蒸汽開發(fā),已經(jīng)進入多輪次熱采開發(fā)階段,隨著熱采開發(fā)的不斷深入,單井多輪次注蒸汽開發(fā)效果變差[2]。影響注蒸汽開發(fā)效果的主要原因為:①蒸汽吞吐進入多輪次后,大部分蒸汽沿著優(yōu)勢地層突進,發(fā)生井間汽竄,使得油層縱向動用程度降低,蒸汽利用率降低;②隨著注蒸汽開發(fā)的不斷深入,近井地帶的原油逐漸被多輪次注入的蒸汽冷凝水代替,在下周期蒸汽注入時,冷凝水吸收大量的熱量,致使蒸汽的加熱半徑不能波及到有效驅(qū)油范圍,單井多輪次蒸汽開發(fā)效果變差;③注蒸汽開采能夠在開井初期提高稠油井產(chǎn)量,隨著開采輪次的增加,導(dǎo)致排水期延長,含水逐漸升高,峰值產(chǎn)量降低,生產(chǎn)有效期縮短[3]。為改善面138區(qū)塊多輪次稠油熱采開發(fā)現(xiàn)狀,開展注氮氣與注蒸汽的二元吞吐工藝是必要的[4]。
八面河面138區(qū)塊位于東營凹陷南斜坡帶中南段,為三角洲前緣沉積,油藏厚度薄,主要油層系為沙四段和沙三上砂組,孔隙度為31.8%~36.42%,滲透率為(174.9~697.3)×10-3um2,含油飽和度為48.0%~76.6%,原油黏度為1 137.7~8 711 mPa·s,為高孔中高滲普通稠油油藏。面138區(qū)塊探明含油面積為25.9 km2,探明儲量為2 256.5×104t,動用儲量為1 881.6×104t,是以熱采開發(fā)為主的稠油油藏,主要開發(fā)方式為單井蒸汽吞吐。
二元吞吐工藝作為一種在提高稠油油藏采收率極具潛力的技術(shù)手段[5],其主要工藝技術(shù)原理為:
(1)套管隔熱伴注,減少井筒熱損失。注蒸汽時,環(huán)空伴注氮氣,能夠有效減小熱損失,提高井底蒸汽干度,增加油層溫度,提高原油流動性。
(2)補充地層能量,延長周期有效期。氮氣具有良好的可壓縮性和膨脹性,能增加地層彈性驅(qū)動能量和減緩油井產(chǎn)量遞減速率。
(3)壓縮膨脹助排,提高回采水率。氮氣和蒸汽混注到油藏,在回采過程中,由于壓力下降、氣體膨脹,起到助排的作用,有效改善多周期的開發(fā)效果。
(4)氮氣占據(jù)頂部,減緩蒸汽頂部超覆。氮氣能夠攜帶蒸汽進入地層油藏深部和上部,調(diào)整縱向吸汽剖面,改善深部原油性質(zhì),擴大泄油面積,改善地層深部的吞吐效果,從而提高油井產(chǎn)量,延長油井生產(chǎn)有效期。
在滲透性較好的中滲薄層油藏面138沙四段、沙三上段實施二元吞吐近20井次,累計注入氮氣107.2×104Nm3,對比二元吞吐施工前后生產(chǎn)效果,措施效果明顯:放噴期延長5 d,放噴液量增加54 m3,達到增能助排的目的,熱采有效期延長52 d,產(chǎn)油量增加229 t,油汽比增加0.13,綜合熱采效果提升,取得較好的效果。
二元吞吐技術(shù)主要有兩種措施工藝方式:①由油管正注氮氣,然后從油套環(huán)空伴注氮氣、油管正注蒸汽;②先由油套環(huán)空注入氮氣,把油管和環(huán)空中的液體全部排出,然后從油套環(huán)空注入氮氣、從油管內(nèi)注入蒸汽。注氣(汽)完成后,燜井一段時間,待壓力穩(wěn)定后放噴生產(chǎn)。
面138區(qū)塊油藏目前地層壓力為9.4 MPa(靜液面折算),油層平均深度1 150 m左右,根據(jù)目前生產(chǎn)情況,啟動注氣壓力2.0 MPa,注氣管損失壓力差1~2 MPa,在最大注氣量時,預(yù)測最高注氣壓力約為13.4 MPa;同時,結(jié)合歷史注蒸汽施工情況,蒸汽干度平均可達到70%以上,預(yù)測最高注蒸汽壓力約為20.9 MPa。
根據(jù)注氣壓力設(shè)計,并結(jié)合單井累產(chǎn)油量,由理想狀態(tài)方程計算得出單井所需的注氮氣和注蒸汽量。計算本次5口井注入氮氣地面標況體積為31.2×104m3,注入蒸汽10 057 t,單井設(shè)計方案如表1所示。
表1 面138區(qū)塊單井二元吞吐方案設(shè)計
3.2.1 典型單井施工情況
以X814井為例,X814井于2003年12月投產(chǎn),油層主要分布在沙四段2砂組,油層厚度為5.8 m,射孔井段為1 141.6~1 148.4 m,孔隙度為31.8%,滲透率為254.4×10-3μm2,含油飽和度為61.4%,原油黏度為2 932 mPa·s。2004年1月新井酸化高壓充填投產(chǎn),自2008年至2015年間先后進行4次稠油熱采,累積增產(chǎn)4 252 t。本次實施措施前油井日產(chǎn)油量為1.5 t,日產(chǎn)液量為4.1 t,含水為62.7%。
第一道是“玻璃門”——民營企業(yè)在行業(yè)準入上被行政審批的高門檻、高標準阻擋,雖然“看得見”,卻又“進不去”,猶如被一層玻璃阻隔。
X814井于2017年5月26日開始施工,采用油管正注氮氣、蒸汽的方式,首先油管正注氮氣6.0×104Nm3,平均注氣壓力為8.0 Mpa;后油管正注入蒸汽2 200 t,干度為70%~80%,注汽速度為7.0~7.5 t/h,注汽壓力為18.5 Mpa(圖1)。
以X17井為例,X17井于2010年10月投產(chǎn),油層主要分布在沙三段2砂組,油層厚度為9.0 m,射孔井段為948.0~958.8 m,孔隙度為34.1%,滲透率為174.9×10-3μm2,含油飽和度為48.0%,原油黏度為4 757.4 mPa·s。自2010年至2015年間先后進行4次熱采措施,累積增產(chǎn)8 470 t,平均措施有效期達225 d。實施措施前油井日產(chǎn)液量為2.6 t,日產(chǎn)油量為0.2 t,含水率為92.7%。
X17井于2017年7月1日實施二元吞吐工藝措施,油套環(huán)空注氮氣為3.0×104Nm3,注氮氣注入壓力為9.8 MPa;油管注蒸汽為1 785 t,注入蒸汽壓力為14.6 MPa;環(huán)空伴注氮氣,油管正注高溫起泡劑為10 m3,直至完成氮氣注入(圖2)。
圖1 X814井施工壓力曲線
圖2 X17井施工壓力曲線
綜合分析,注氣初期壓力上升較快,后緩慢爬升,直至趨于平緩變化,氣體開始向地層內(nèi)部推進,在推進過程中由于地層堵塞物及水流通道的存在,壓力出現(xiàn)小幅度變化。注蒸汽過程中,壓力再次升高,蒸汽向低滲透儲層波及或低效產(chǎn)層得到重新動用,有效達到二元吞吐提高注氣(汽)波及體積,提高動用程度的目的。
3.2.2 5井次施工情況
根據(jù)本次施工5井次的現(xiàn)場施工情況統(tǒng)計(表2),平均施工完成率達到98%,基本完成注入要求。施工過程中,注氮氣壓力為8.0~11.1 MPa,注蒸汽壓力為9.8~18.5 MPa,施工壓力均在方案設(shè)計壓力范圍內(nèi),表明二元吞吐工藝技術(shù)在該區(qū)塊具有較好的可實施性。
表2 五井次施工數(shù)據(jù)對比
3.3.1 典型單井措施效果
3.3.1.1 X814井措施效果
X814井于2017年7月7日開井生產(chǎn)(圖3),開井后,日產(chǎn)油量迅速上升至峰點,高峰期日產(chǎn)油量最大達到10.7 t,日產(chǎn)油量10 t以上累計達到12 d。含水率由油井施工前的63.5%下降至21.5%,控水效果明顯下降,周期增油量為561 t,實現(xiàn)經(jīng)濟效益約為134.3萬元,增效比例高達到278.3%。
圖3 X814井日生產(chǎn)曲線
3.3.1.2 X17井措施效果
X17井于2017年6月29日開井放噴生產(chǎn),排水3 d后,油井日產(chǎn)油量迅速上升至峰點,高峰期日產(chǎn)油量最大達到16.2 t。含水率由油井施工前的92.7%下降至58%,單井控制遞減率由措施前的23.1%下降至2.3%,周期增油量為484.7 t,有效改善了油井開發(fā)現(xiàn)狀(圖4)。
圖4 X17井日生產(chǎn)曲線
結(jié)合典型井例分析,沙四段油井主要表現(xiàn)為地層能量不足、高產(chǎn)期短、產(chǎn)量遞減快,需要進一步加強能量補充。沙三段油井主要表現(xiàn)為高產(chǎn)期短、穩(wěn)產(chǎn)期延長、含水上升快,需加強優(yōu)勢滲流通道調(diào)堵。因此,針對不同的油井,需優(yōu)化注入方式,以提高油井產(chǎn)能。
3.3.2 5井次措施效果分析
該區(qū)塊油井已多輪次注汽開發(fā),油井基本處于中高含水階段,地層能量減弱。從施工情況及效果分析(表3),可以看出二元吞吐技術(shù)在該區(qū)塊取得一定的成功,含水有明顯下降,產(chǎn)液量、產(chǎn)油量增加,含水率降低,施工效果較好。
表3 五井次階段生產(chǎn)情況
(1)排水期縮短。根據(jù)分析,本輪次5口井的排水期時間為2~11 d,時間最短為2 d,相比上輪次排水期時間縮短(圖5)。
圖5 面138區(qū)塊5口井防噴時間、排水期對比
(2)峰值日產(chǎn)量增加。5井次的高峰期產(chǎn)量最大達到16.2 t,高于日產(chǎn)油量10 t累計達到了49 d。3井次的峰值生產(chǎn)時間為34 d,說明地層中熱量隨著開采時間的延長而減少,只有少量的氮氣及蒸汽進入地層深部,油層深部得不到有效動用。因此建議沙四段在今后的施工中增加氮氣注入量,使得氮氣及蒸汽能夠充分進入地層深部,增加氮氣及蒸汽的波及體積,提高剩余油動用程度(圖6)。
圖6 面138區(qū)塊5口井產(chǎn)量對比
(3)油井含水下降明顯。油井恢復(fù)正常生產(chǎn)后,X17井施工前最高含水為92.7%,施工后含水最低下降至58%,含水下降34.7%,含水明顯下降,其余井次含水最低下降21.5%。后期供液不足。X814井、X1323井與X59井等3口井開井時間分別為107、104、41 d,產(chǎn)量下降至3 t左右,產(chǎn)液量也明顯下降,表明地層供液不足,地層能量下降(圖6)。
(4)階段累計產(chǎn)油量明顯增加。至2017年10月10日,5井次階段累計產(chǎn)油量分別為561、417.6、540.1、326及302.2 t,階段共累計產(chǎn)油量2 146.9 t,相比上周期累計增油量736.6 t,目前依然有效,增產(chǎn)效果顯著。產(chǎn)量遞減快。3井次均表現(xiàn)出相似的產(chǎn)量遞減特征,高峰期生產(chǎn)后產(chǎn)量明顯下降,地層中邊底水能量較弱,地層能量下降較快,氮氣吞吐及泡沫調(diào)剖對產(chǎn)量的影響不明顯(圖3、4和表5)。
現(xiàn)場試驗證明不同注入方式的二元吞吐工藝技術(shù)不僅有效改善面138區(qū)塊高含水、低產(chǎn)井開發(fā)現(xiàn)狀,同時還顯著降低了油井開發(fā)成本。
(1)含水上升快,邊底水活躍。沙三上組表現(xiàn)為高含水,邊底水活躍,二元吞吐工藝+氮氣泡沫堵水對井區(qū)適用性強。對不同構(gòu)造位置及不同開采現(xiàn)狀的油井,需選擇性設(shè)計不同的二元吞吐工藝方案,才能夠達到最優(yōu)的增產(chǎn)效果。
(2)隨著注入氮氣量的不同,地層壓力得到不同程度的恢復(fù),對應(yīng)油井高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)有效期不同。后續(xù)施工中增加氮氣注入量,進一步優(yōu)化注采參數(shù),以達到延長油井高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)有效期的目的。
(3)對于多輪次注蒸汽開發(fā)油井,二元吞吐工藝應(yīng)用于稠油開采,可以減少蒸汽熱量損失,增大蒸汽的波及體積,使更多的剩余油得以動用,從而提高原油采收率。二元吞吐工藝與蒸汽吞吐工藝技術(shù)相比,可大幅度縮短油井排水期,減緩油井遞減速率,延長油井開發(fā)時間。