肖燕軍,董志軍
(江西晶昊鹽化有限公司,江西 樟樹(shù) 331200)
我公司純堿裝置采用氨堿法純堿工藝,一期為30萬(wàn)t/a,于2018年建成并投產(chǎn)。蒸餾工序配備兩臺(tái)固定銨蒸餾塔,對(duì)應(yīng)配備有兩臺(tái)預(yù)灰桶設(shè)備,預(yù)灰桶主要作用是將碳濾工序送來(lái)的經(jīng)加熱器加熱至87 ℃的預(yù)熱母液與石灰工序送來(lái)的石灰乳,經(jīng)攪拌混合反應(yīng),分解母液中的固定銨,分解后的調(diào)和液從預(yù)灰桶底部自壓入固定銨塔第15圈,自上而下經(jīng)塔板與蒸汽逆流接觸換熱,蒸出其中的游離氨,氨氣經(jīng)冷卻后去吸收工序。
預(yù)灰桶是本工序關(guān)鍵設(shè)備之一,其運(yùn)行狀況的好壞直接決定著本工序生產(chǎn)能否穩(wěn)定運(yùn)行。
蒸餾塔配套的預(yù)灰桶直徑為5.0 m,全高22.8 m,全容積為447 m3,有效容積426 m3,攪拌為吊鏈框式攪拌,轉(zhuǎn)速為6.25 r/min,桶頂設(shè)有氨氣出口,預(yù)熱母液及灰乳通過(guò)預(yù)熱母液、石灰乳混合器由桶壁進(jìn)入預(yù)灰桶內(nèi)通過(guò)鏈條式攪拌進(jìn)行攪拌混合反應(yīng)(見(jiàn)圖1)。
圖1 預(yù)灰桶吊鏈攪拌示意圖
蒸餾工序自投入運(yùn)行以來(lái),預(yù)灰桶就暴露出諸多問(wèn)題,主要體現(xiàn)在:
1)桶內(nèi)預(yù)熱母液與石灰乳混合不均勻,預(yù)熱母液中氯化銨與石灰乳不能充分接觸,影響反應(yīng)速度,預(yù)灰液過(guò)?;逸^高。
2)石灰乳在預(yù)灰桶內(nèi)沒(méi)有充分反應(yīng),隨預(yù)灰液進(jìn)入蒸餾塔容易堵塞篩板、降液管。
3)預(yù)熱母液中部分硫酸根在蒸餾塔內(nèi)與鈣離子反應(yīng),易于在塔內(nèi)形成硫酸鈣結(jié)疤。
4)因桶內(nèi)灰乳與母液混合不勻,伴有石灰乳直接進(jìn)入預(yù)灰液管線(xiàn),因石灰乳流動(dòng)性差,預(yù)灰液流量波動(dòng)大,從而造成蒸餾塔塔壓波動(dòng)較大,不僅影響蒸餾廢液含氨指標(biāo),同時(shí)造成蒸餾堵塔,影響蒸餾塔長(zhǎng)周期運(yùn)行。蒸餾塔最長(zhǎng)使用周期僅1個(gè)月左右,蒸餾塔頻繁進(jìn)行停塔清掃,影響生產(chǎn)。
預(yù)灰桶內(nèi)預(yù)熱母液與石灰乳是否混合均勻且充分反應(yīng),成為制約蒸餾系統(tǒng)平穩(wěn)生產(chǎn)的“瓶頸”。
1)預(yù)灰桶內(nèi)吊鏈?zhǔn)綌嚢璧臄嚢杷俣确植疾痪鶆?,在吊鏈?zhǔn)綌嚢铇浇黧w運(yùn)動(dòng)速度最大,最大速度為1.72 m/s;中心速度最慢,幾乎為零(見(jiàn)圖2),流體圍繞預(yù)灰桶中心形成明顯的切向流動(dòng),沒(méi)有形成循環(huán)流,攪拌效果不佳;
2)吊鏈?zhǔn)綌嚢铇募羟行Ч麑?duì)流體攪拌貢獻(xiàn)微弱,不能增強(qiáng)預(yù)灰桶內(nèi)氨氣生成與逸出過(guò)程;
3)吊鏈?zhǔn)綌嚢枨邢蛄鲃?dòng)明顯,切向流是流體被攪拌槳裹攜,與攪拌槳運(yùn)動(dòng)方向一致,形成的圓周形流動(dòng),其混合效果差;
4)攪拌轉(zhuǎn)速慢,攪拌強(qiáng)度不夠。
要達(dá)到石灰乳和預(yù)熱母液內(nèi)氯化銨較好的混合效果,必須對(duì)攪拌型式進(jìn)行改造。
圖2 吊鏈?zhǔn)綌嚢栎S截面H/3處速度和剪切速率分布圖
考慮到此次攪拌裝置技術(shù)改造為初步摸索性研究,為慎重起見(jiàn),我們利用純堿二期接口停產(chǎn)大修的機(jī)會(huì)對(duì)設(shè)備本身需要修理的1#預(yù)灰桶進(jìn)行改造,待設(shè)備投入運(yùn)行后觀(guān)察實(shí)際改造效果。
預(yù)灰桶液位高度約17 m,采用10 m長(zhǎng)攪拌軸,攪拌混合區(qū)域約占預(yù)灰桶高度的40%~47%。綜合考慮能量消耗、速度分布、流型等因素,結(jié)合流體力學(xué)原理將槳葉設(shè)計(jì)為斜葉式槳葉,雙層斜葉式攪拌槳剪切速率較大,且能量消耗最少,單位功率產(chǎn)生的速度、湍流耗散率、湍流動(dòng)能最高。
攪拌槳主要結(jié)構(gòu)參數(shù):
攪拌功率:37 kW
轉(zhuǎn)速:28 r/min
槳葉形式:雙層斜葉式,每層2葉
軸長(zhǎng)度:10 000 mm
改造后預(yù)灰桶運(yùn)行參數(shù):
攪拌雷諾數(shù):3.4×105
攪拌流量:420 m3/min
槳葉線(xiàn)速度:3.3 m/s
攪拌有效混合區(qū)域:~47%
軸底端安裝有固定底座,底座支撐固定在桶壁上,底座作用是防止攪拌軸擺動(dòng)量過(guò)大,保證攪拌裝置運(yùn)行平穩(wěn)。桶壁攪拌葉處安裝有均布的回流板,破壞液體形成的同心圓,提高母液與石灰乳的混合效率。電機(jī)保持現(xiàn)有37 kW電機(jī)不變,重新設(shè)計(jì)減速機(jī),提高轉(zhuǎn)速,以達(dá)到較好的混合效果。
1.傳動(dòng)裝置 2.轉(zhuǎn)動(dòng)軸 3.攪拌槳葉 4.擋板 5.預(yù)灰桶桶體圖3 改造后預(yù)灰桶攪拌結(jié)構(gòu)示意圖
圖4 高位提升罐方案示意圖
采用高位提升罐方案,一方面可以形成強(qiáng)制穩(wěn)定循環(huán),增加預(yù)灰液緩沖量,有利于預(yù)灰液流量穩(wěn)定,防止進(jìn)塔預(yù)灰液流量波動(dòng),堵塞蒸餾塔降液管;另一方面可以適當(dāng)提升預(yù)灰桶液位高度,為攪拌高效穩(wěn)定運(yùn)行提供支持。高位提升罐采取現(xiàn)場(chǎng)就地取材,利用大直徑管道制作,提升罐出口接入蒸餾塔15圈。另外,為防止桶底廢砂堆積,安裝軸流泵循環(huán)排沙。
考慮到預(yù)灰桶桶體較高,底部為攪拌盲區(qū),預(yù)灰液中砂泥易沉積堵塞底部預(yù)灰液出口,在桶底部增加四點(diǎn)式斜流沖洗裝置,依靠預(yù)灰液泵出口自身流體壓力沖洗桶底泥沙,防止沙泥沉積。
蒸餾塔預(yù)灰桶攪拌2021年改造前后各項(xiàng)參數(shù)與指標(biāo)比較:
表1 蒸餾塔預(yù)灰桶改造前后運(yùn)行指標(biāo)
通過(guò)以上指標(biāo)分析,預(yù)灰桶改造后效果明顯:
1)廢液過(guò)?;?、廢液含氨較低;
2)蒸餾塔塔壓低,蒸量增大,預(yù)灰液流量波動(dòng)范圍小,較為穩(wěn)定;
3)蒸餾塔生產(chǎn)能力增大,使用周期增長(zhǎng)(目前最長(zhǎng)運(yùn)行周期已超70天,且蒸量穩(wěn)定在170 m3/h左右),各項(xiàng)運(yùn)行參數(shù)較正常;
4)攪拌電機(jī)、減速機(jī)等運(yùn)行正常,運(yùn)行電流相比改造前明顯下降,且密封效果好。
根據(jù)1#預(yù)灰桶改造運(yùn)行情況,基本達(dá)到了改造前預(yù)期效果,根據(jù)此次改造實(shí)際運(yùn)行情況下一步將進(jìn)行完善,主要改造方向有:
1)適當(dāng)增加攪拌軸長(zhǎng)度,攪拌型式可以采取2葉3層,增加攪拌混合區(qū)域體積;
2)攪拌軸底座需改為活動(dòng)式,易于拆裝檢修更換易損件;
3)桶底積砂沖洗裝置需進(jìn)一步改進(jìn),增多沖洗點(diǎn),調(diào)整沖洗角度,并對(duì)沖洗噴頭進(jìn)行改造,提高沖洗水噴水壓力,減少桶底廢砂堆積量和降低堆積速度。