于浩
(中國直升機設(shè)計研究所,江西景德鎮(zhèn),333000)
電氣負載管理中心是配套于直升機電源系統(tǒng)的機載產(chǎn)品,其主要功能是接收負載監(jiān)控器控制指令,上傳負載狀態(tài)信息完成直流正常匯流條、直流應(yīng)急匯流條和交流電源至各負載的供電分配功能,電氣負載自動管理系統(tǒng)由1臺負載監(jiān)控器和2臺電氣負載管理中心組成。電氣負載管理中心替代率以斷路器和繼電器為核心的傳統(tǒng)配電裝置,是以固態(tài)配電技術(shù)為基礎(chǔ)的新一代配電產(chǎn)品,實現(xiàn)了二次配電的遠程區(qū)域自動管理,并具有過流保護、短路保護的功能[2-6]。
在地面通電時對負載監(jiān)控器進行負載接通操作,負載狀態(tài)顯示中,偶爾出現(xiàn)通道無法接通,且通道狀態(tài)顯示反應(yīng)遲緩現(xiàn)象,通過對原理電路進行分析,得出故障樹如圖1所示。
圖1 SSPC通道短路保護故障樹
通過分析出現(xiàn)故障的原因可能為:(1)負載監(jiān)控器操作面板按鍵故障;(2)負載監(jiān)控器通訊電路故障;(3)電氣負載管理中心SSPC通道故障;(4)電氣負載管理中心RS422收發(fā)器異常;(5)電氣負載管理中心板卡單片機通訊異常。
為使故障準確定位,對上述5點原因進行排除分析。
在不通電的情況下檢查負載監(jiān)控器控制面板按鍵,查看是否有按下后無法彈起的情況,通過多次按壓周邊所有按鍵,發(fā)現(xiàn)按鍵都能正常彈起,排除了按鍵機械故障導(dǎo)致主控芯片無法識別到按鍵操作的原因。
地面通電進行故障排查,對所有負載通道依次進行開通操作(此操作會按壓到面板上的所有按鍵)發(fā)現(xiàn),有負載通道需要按壓多次后才能顯示開通狀態(tài),狀態(tài)顯示緩慢,但這些負載通道對應(yīng)的按鍵在其他負載界面,按壓開通時,對應(yīng)負責狀態(tài)返回及時,無顯示緩慢現(xiàn)象,有時重啟后,緩慢現(xiàn)象可以消除,主控芯片可以識別到按鍵操作,排除了按鍵觸點無法接觸的故障原因。
負載監(jiān)控的背板為一電磁兼容組件,所有引線通過小容值的穿心電容連接到插頭,穿心電容的屏蔽層連接到外殼,避免電磁干擾,如圖2所示。若通訊線所接的穿心電容損壞或出現(xiàn)異常,將會導(dǎo)致通訊的波形出現(xiàn)畸變,出現(xiàn)數(shù)據(jù)丟包或通訊異?,F(xiàn)象,正常情況下,所有針腳對外殼的電阻值應(yīng)趨近于無窮大,如出現(xiàn)異?;驌p壞,針腳對外殼可以測得一個電阻值,取下負載監(jiān)控器后用萬用表進行測試,發(fā)現(xiàn)針腳對外殼的電阻均為無窮大,可以排除穿心電容損壞導(dǎo)致通訊電路故障的原因。
圖2 背板示意圖
將負載監(jiān)控背板取下后靜態(tài)觀察器件焊接情況,發(fā)現(xiàn)焊接焊點良好,無虛焊漏焊問題,管腳之間沒有發(fā)現(xiàn)多余物,排除了焊接問題對通訊電路帶來的影響。
為了能夠進一步縮小故障定位范圍,確定故障原因,更換一臺新的工作正常的負載監(jiān)控器進行多次地面通電試驗,故障顯現(xiàn)依舊存在,至此可以排除負載監(jiān)控故障原因,故障定位到電氣負載管理中心。
根據(jù)反饋,除狀態(tài)顯示緩慢外,有時自動打開負載通道后,偶爾負載監(jiān)控上“吸氣風扇”等負載通道或僅“吸氣風扇”負載通道顯示任然為關(guān)斷狀態(tài),重新上電后有時狀態(tài)顯示能恢復(fù)正常,至此可以判斷出SSPC通道的狀態(tài)識別電路正常。
多次進行負載接通操作后,故障現(xiàn)象出現(xiàn),“一發(fā)滅火”、“二發(fā)滅火”等負載通道顯示狀態(tài)為關(guān)斷,通過用萬用表在電氣負載管理中心接口上實際測量,可以檢測到28V電壓輸出,由此可以判斷SSPC通道的功率器件和驅(qū)動電路均是正常的,且能夠正常接收到負載監(jiān)控器的控制指令,打開負載通道,故障原因應(yīng)為負載管理中心回傳的RS422信號出現(xiàn)異常,監(jiān)控器無法正常接收到上傳的狀態(tài)信號導(dǎo)致的故障。
電氣負載管理中心由11塊SSPC組件板卡構(gòu)成,每塊組件板卡上都有1顆RS422通訊芯片,如通訊芯片損壞,那么此板卡上的所有通道都應(yīng)該無法接通,或狀態(tài)顯示都無法回傳。但實際故障情況只是某一塊板卡上的一路或幾路通道狀態(tài)信息無法回傳,其余通道狀態(tài)信息能正?;貍?,且通道都可以正常接通,因此可以排除RS422收發(fā)器故障原因。
通過上述故障排查,且可以排除掉負載監(jiān)控器下發(fā)的控制指令不正確原因,我們可以定位到板卡單片機異常,偶爾處于不停復(fù)位或長期復(fù)位狀態(tài),復(fù)位時無法對板卡的RS422芯片進行控制,復(fù)位時導(dǎo)致負載管理中心的發(fā)送總線被占用,無法正常進行指令回傳而造成的狀態(tài)顯示緩慢和開通狀態(tài)無法回傳的故障現(xiàn)象,通過偶爾出現(xiàn)僅“吸氣風扇”負載通道顯示為關(guān)斷狀態(tài),我們定位到該板卡的單片機復(fù)位信號異常。
將“吸氣風扇”所在板卡的喂狗信號去掉,使該板單片機周期性處于復(fù)位狀態(tài),用負載監(jiān)控器控制管理中心進行通道開通操作,出現(xiàn)負載通道按下開通按鍵后,負載開通狀態(tài)回傳緩慢現(xiàn)象,且“吸氣風扇”負載通道無法開通,故障現(xiàn)象得到復(fù)現(xiàn)。
將“吸氣風扇”所在板卡的復(fù)位信號和3.3V短接,使該板卡單片機一直處于復(fù)位狀態(tài),用負載監(jiān)控器控制管理中心進行通道開通操作,出現(xiàn)負載開通狀態(tài)無法回傳,但負載管理中心執(zhí)行開通操作,在接口上可以測到輸出電壓和機上故障狀態(tài)一致。
通過上述測試,對板卡進行周期性復(fù)位試驗和不間斷復(fù)位試驗,出現(xiàn)的故障現(xiàn)象和機上一致,故障問題得以復(fù)現(xiàn)。通過上述試驗及分析,故障可以定位為“吸氣風扇”所在板卡的單片機處于周期性復(fù)位或不間斷復(fù)位狀態(tài),復(fù)位時無法對RS422通訊芯片進行控制,使得該發(fā)送總線周期性或一只處于占用狀態(tài),無法正常進行指令回傳而導(dǎo)致的故障現(xiàn)象。
RS422通訊總線工作原理如圖3所示。
從圖3中可以看出,電氣負載管理中心11塊SSPC組件板卡的RS422通信芯片全部掛接在同一條RS422通訊總線上,每塊板卡上RS422通訊芯片的控制原理和電路方式一致,由圖中可以看出,由于電氣負載管理中心為下位機,實時被動的接收負載監(jiān)控器下發(fā)的控制指令,因此芯片的接收使能端接地,處于一直使能狀態(tài)。
圖3 RS422通訊總線工作原理
而同一時刻只能有1塊板卡的RS422芯片占用發(fā)送總線,否則會造成數(shù)據(jù)紊亂,因此每塊板卡的RS422芯片發(fā)送控制端通過單片機P3.5引腳進行控制,高電平發(fā)送使能RS422總線(TXD-和TXD+處于被占用狀態(tài)),低電平禁止發(fā)送使能RS422總線(TXD-和TXD+處于空閑狀態(tài)),所有單片機上電復(fù)位完成后對芯片進行初始化,P3.5引腳輸出低電平使RS422總線的發(fā)送端處于空閑狀態(tài)。
當接收到負載監(jiān)控器下發(fā)的控制指令后,每塊板卡對指令進行解析,正常情況下同一時刻只會有一塊板卡的RS422通信芯片占用發(fā)送總線,上傳負載通道狀態(tài)等信息,并且在上傳完成后恢復(fù)發(fā)送總線通道空閑。
單片機為高電平復(fù)位,且復(fù)位的時候所有引腳輸出為高電平,即復(fù)位時P3.5為高電平,TXD+、TXD-總線處于被占用狀態(tài),因此在電氣負載管理中心正常上傳負載狀態(tài)信息的過程中,如某一塊板卡的單片機異常復(fù)位,那么此時將出現(xiàn)同一時刻TXD+、TXD-總線同時被兩路RS422通訊芯片占用,發(fā)送的數(shù)據(jù)將會異常,負載監(jiān)控器無法正常解析,因此無法顯示負載狀態(tài),但如下一個或幾個查詢周期異常復(fù)位的單片機恢復(fù)正常,電氣負載管理中心能正常上傳負載狀態(tài)信息,開通的負載狀態(tài)信息延遲一個或幾個周期重新上傳顯示,這樣就造成了開通狀態(tài)顯示緩慢的情況。如果在整個查詢周期異常復(fù)位的單片機一直處于復(fù)位狀態(tài),一直占用發(fā)送總線,那么會造成狀態(tài)顯示一直無法更新,但實際接口上已經(jīng)輸出電壓的故障現(xiàn)象。
為復(fù)現(xiàn)故障,并做了以下故障復(fù)現(xiàn)試驗:板卡復(fù)位試驗。試驗結(jié)果為出現(xiàn)顯示緩慢和狀態(tài)顯示無法接通現(xiàn)象,故障復(fù)現(xiàn)。
通過在機上取下“吸取風扇”所在的板卡,多次進行地面通電試驗,除“吸取風扇”所在板卡的負載通道,其余負載通道無接通狀態(tài)顯示緩慢情況,且所有通道能夠正常開通。
取下板卡后我們認真分析故障原因,圖4為單片機復(fù)位電路原理圖,復(fù)位信號通過三級管Q1的C極輸出RESET信號,正常工作時RESET信號為低電平。
圖4 復(fù)位電路原理圖
正常通電時測試三極管RESET輸出為低電平,控制極為高電平,三極管導(dǎo)通處于工作正常,輕微按壓三極管,RESET信號會變成3.3V,單片機復(fù)位,通過觀察板卡發(fā)現(xiàn),三極管的焊接未按照正常工藝,完全貼合在印制板上,取下三極管后發(fā)現(xiàn)三極管的外殼已將印制板的阻焊層刮破,露出銅線,通過實際測試,三極管的外殼和E極(發(fā)射極)處于連通狀態(tài),而刮破的銅線為三級管的B極(控制極),當板卡安裝到電氣負載管理中心,通過鎖緊器固定板卡時,印制板會有輕微形變,導(dǎo)致了外殼刮破銅線(E極和B極處于臨界短路狀態(tài)),短路時造成三極管關(guān)斷,RESET輸出高電平造成單片機復(fù)位,我們?nèi)∠氯龢O管后按照工藝要求重新進行焊接,按壓三極管,印制板工作正常。
正常的工藝焊接流程為:三極管焊接時,三極管距離印制板高度應(yīng)留有1~2mm間隙,如圖5所示。且完成調(diào)試后,對其進行三防和灌封處理。
圖5 三極管焊接實物圖
針對上述故障原因,主要采取以下措施:在《工藝規(guī)程》中對每塊印制板三極管的焊接要求做明確規(guī)定,明確要求三極管離印制板的高度,并設(shè)置交檢項,質(zhì)檢人員嚴格按照焊接要求進行檢查。
針對上述故障,將電氣負載管理中心備件重新進行了72小時不間斷高低溫試驗和隨機振動試驗,且在試驗過程對負載通道每30分鐘進行一次負載接通、關(guān)斷操作,并觀察負載狀態(tài)顯示情況,整個試驗過程中產(chǎn)品工作正常,試驗結(jié)束后質(zhì)量部對其進行了重新驗收,產(chǎn)品功能性能滿足要求。并對其進行裝機驗證,將備板裝配到直升機上,通過多次地面試驗,負載開通狀態(tài)信息無顯示緩慢現(xiàn)象,且所有負載通道都能接通,確認電氣負載管理中心正常工作。
負載監(jiān)控器上,負載狀態(tài)顯示通道無法接通,接通狀態(tài)顯示反應(yīng)遲緩,故障定位為“吸氣風扇”所在板卡的單片機處于周期性復(fù)位或不間斷復(fù)位狀態(tài),復(fù)位時無法對RS422通訊芯片進行控制,使得該發(fā)送總線周期性或一只處于占用狀態(tài),無法正常進行指令回傳而導(dǎo)致的故障現(xiàn)象。改進措施有效,經(jīng)過地面通電和飛行驗證,確認電氣負載管理中心可重新正常工作。