曹 宇,曹 令
(山西西山煤電斜溝煤礦選煤廠, 山西 興縣 035300)
斜溝煤礦選煤廠為礦井型洗選廠,入洗能力15.0 Mt/a,該廠生產(chǎn)工藝系統(tǒng)主要分為塊煤、末煤、煤泥3部分。其中,塊煤分選系統(tǒng)引進澳大利亞LUDOWICI礦山設(shè)備有限公司的型號為DMB8013的重介淺槽分選機,用于150~50 mm粒級的塊煤排矸。自投入運行以來,重介淺槽分選機陸續(xù)出現(xiàn)運行穩(wěn)定性差、鏈條卡阻損壞故障率高、分選效率較低且分選工藝指標不穩(wěn)定等問題。
重介淺槽分選機利用阿基米德原理,通過渣漿泵將密度為(1.80±0.02) kg/L的重介質(zhì)懸浮液以上升流和水平流的方式輸送至分選槽內(nèi),上升流使物料分散,水平流實現(xiàn)物料輸送。原料煤塊在槽內(nèi)按密度分層,精煤(輕產(chǎn)物)上浮,水平流帶動精煤經(jīng)過溢流堰排出;矸石(重產(chǎn)物)下沉,通過刮板排出。
重介淺槽分選機主要由槽體、頭輪、尾輪、過渡輪、刮板、鏈條、電機及減速機組成,其構(gòu)造圖見圖1. 設(shè)備的供介方式包括水平流和上升流,斜溝煤礦選煤廠采用的DMB8013型淺槽分選機基本參數(shù)如下:處理量800 t/h,介質(zhì)循環(huán)量2 000 m3/h,刮板寬度1 370 mm,最大排矸量300 t/h,Ep值0.03.
1) 刮板(厚度10 mm)在運轉(zhuǎn)過程中受拉拽出現(xiàn)彎曲變形,連帶引起鏈條跳脫、錯位等事故,影響設(shè)備正常洗選生產(chǎn)。
2) 鏈板、傳動軸均無異常情況時,仍舊反復(fù)出現(xiàn)跳鏈的狀況。
3) 設(shè)備原設(shè)計構(gòu)造較簡單,日常運行工況主要依靠人工觀測,在線監(jiān)測手段不足,如斷鏈、跳鏈、設(shè)備超負荷卡阻等情況,缺乏有效的實時監(jiān)測。
4) 原設(shè)計的鏈條滑道為耐磨陶瓷鑲嵌組成,因矸石撞擊、振動等原因,導(dǎo)致脫落的陶瓷易卡入鏈條軌道,對此提前將鏈條滑道更換成整體的鑄鐵耐磨軌道。但后續(xù)生產(chǎn)時原煤中片狀矸石以及雜物較多,從篩下溜槽進入淺槽分選機時,時常會直接卡嵌到內(nèi)側(cè)鏈條和滑道內(nèi),造成設(shè)備運行負荷增大、損壞鏈條等。
5) 生產(chǎn)過程中經(jīng)常在分選槽底部起弧板處卡入矸石,造成刮板變形、驅(qū)動電機負荷增大、驅(qū)動軸錯位、軸瓦崩斷等。
6) 日常生產(chǎn)過程中槽體內(nèi)經(jīng)常出現(xiàn)浮煤堆積現(xiàn)象,槽內(nèi)堆積寬度甚至達到1~1.5 m,該范圍內(nèi)的煤塊流動緩慢甚至長時間處于靜止狀態(tài),需要懸浮液和煤流反復(fù)沖刷帶動才能排出設(shè)備[1],分選效率受影響,且降低了設(shè)備有效處理量。生產(chǎn)工藝效果檢查均方差δ為2.096,數(shù)量效率86.11%,可能偏差Ep值0.055.
1) 原設(shè)計中在刮板背面有增加強度的鋼筋,但強度較低不能滿足生產(chǎn)實際需求。因此將鋼筋更換成與刮板厚度一致且長度為115 cm的角鐵,見圖2,焊接成三角支撐,使刮板的實際抗彎曲強度增加超過一倍,且單個增重僅為1.7 kg左右,設(shè)備運行負荷增量不大。
圖2 背板角鐵加固圖
2) 因驅(qū)動電機和減速機位于設(shè)備機體上端,原架設(shè)的基座平臺由12#槽鋼構(gòu)成,剛度不夠,運轉(zhuǎn)一段時間后出現(xiàn)平臺整體振動偏移和部分連接開焊的狀況,鏈輪傳動角度出現(xiàn)偏差,引起反復(fù)跳鏈的現(xiàn)象[2]. 對此,改換成20A型工字鋼搭建驅(qū)動設(shè)備平臺并將其與淺槽基座焊接相連,減少運行振動造成的偏移影響。
3) 針對原設(shè)計斷鏈、跳鏈及設(shè)備超負荷卡阻等實時監(jiān)測手段缺失的問題,通過增設(shè)失速保護裝置予以解決,見圖3. 在傳動尾輪處增加一個接觸器開關(guān),探測尾輪上鐵片位置,當出現(xiàn)斷鏈、設(shè)備卡阻造成尾輪轉(zhuǎn)速低于正常值時,通過探測、信號傳輸反饋至PLC控制程序?qū)崿F(xiàn)設(shè)備急停和報警,起到了一定的保護作用。同時將刮板驅(qū)動電機電流引入中控,實時監(jiān)測運轉(zhuǎn)電流值,當出現(xiàn)超負荷電流劇增時,同樣通過PLC程序控制實現(xiàn)設(shè)備保護。
4) 針對塊原煤中片狀矸石以及雜物較多的情況,通過將下料溜槽出口端延長,將溜槽底板延伸至淺槽槽內(nèi)450 mm位置,見圖4,避免了矸石雜物直接沖擊內(nèi)側(cè)鏈條和軌道,減少矸石卡嵌的幾率。另外,定期檢查鏈條和軌道磨損情況,確保軌道間隙45 mm,滑軌厚度8 mm. 同時,因溜槽延伸,塊原煤來料直接進入槽內(nèi)分選區(qū)[3],實現(xiàn)了及時分選,提升了設(shè)備分選效率。
圖3 失速保護示意圖
圖4 延伸入料耐磨板實物圖
5) 沉入槽底的矸石(重產(chǎn)物)在刮板的推動下,經(jīng)起弧板過渡提升至溜槽卸料口排出。槽底起弧角度為40°,起弧段底板與刮板間隙較大,達到30 mm,見圖5,極易卡入矸石、雜物,因此通過微調(diào)起弧角度、增加起弧底板厚度,將底板與刮板間隙縮小至(20±4)mm,減小了矸石雜物卡入幾率,實現(xiàn)了穩(wěn)定有效排料。
圖5 槽底起弧段圖
6) 對于浮煤堆積及流動不暢的問題,主要有3方面原因:a) 實際來料分布以入料溜槽兩側(cè)居多,對應(yīng)位置的水平流閥門開度不夠,流量不足、水平推動力不足。b) 上升流過大,在溢流堰內(nèi)側(cè)產(chǎn)生擾流[4],使上浮的塊精煤流動緩慢甚至原地打轉(zhuǎn)。c) 經(jīng)常性出現(xiàn)超限塊煤(>300 mm)和雜物堆積卡阻溢流口,這些原因均能造成浮煤移動緩慢或停滯。
圖6 水平流控制閥門(分管分閥分控)圖
采用分閥分控實現(xiàn)對上升流和水平流的調(diào)整,見圖6. 通過反復(fù)實踐調(diào)節(jié),在保障懸浮液密度穩(wěn)定的前提下,上升與水平流量比為1∶3左右,液面水平流速在0.13~0.25 m/s時,即可實現(xiàn)良好的分選效果。此外,針對溢流口存在的超限顆粒、雜物卡阻等情況,通過及時排檢清理予以解決,同時加大手選除雜管理力度,減少進入設(shè)備內(nèi)的雜物量。
1) 利用角鐵、工字鋼等對淺槽機體和部件進行加固,增加零部件強度,提升設(shè)備運行穩(wěn)定性。
2) 借助接觸器、監(jiān)測運行電流等手段,對淺槽機體運行提供實時監(jiān)測保護。
3) 通過延伸入料板、維護鏈條軌道以及槽底起弧板等,保障淺槽運行工況。
4) 完善介質(zhì)流比例分配、基本參數(shù)調(diào)節(jié)以及清檢超限顆粒雜物,提高設(shè)備的分選和使用效率。
改造后對設(shè)備進行工藝檢查試驗可知:可能偏差為0.033,均方差為0.849,保持在1以下,數(shù)量效率為96.21. 改造后分選產(chǎn)品浮沉計算見表1.
表1 改造后分選產(chǎn)品浮沉計算表
通過現(xiàn)場適應(yīng)性改造,重介淺槽分選機在生產(chǎn)過程中應(yīng)用更加完備,運行過程中刮板變形、鏈條斷裂、物料卡阻、驅(qū)動電機超負荷等問題都得到改善,生產(chǎn)連續(xù)性和有效性得到提升,對提高淺槽分選性能具有重要意義。此外,更提升了分選效率,產(chǎn)品質(zhì)量得到保障,提高了企業(yè)的效益。
Application and Transformation of Heavy Medium Shallow Trough Separator in Xiegou Coal Mine Coal Preparation Plant
CAO Yu, CAO Ling
AbstractAiming at the problems of poor operation stability of the heavy medium shallow groove separator, high damage or failure rate such as chain blocking, and low separation efficiency, the coal preparation plant of Xiegou Coal Mine focuses on the strength of the scraper, the gap between the bottom plate, the feeding and the flow adjustment control.
KeywordsHeavy medium shallow trough separator; Scraper strength; Arc starting section; Flow ratio