張永磊
中海石油(中國(guó))有限公司天津分公司(天津 300459)
隨著渤海油田勘探開發(fā)的逐步深入,水平井、大位移井、分支井等高難度的復(fù)雜井蓬勃發(fā)展,然而水平井由于自身特點(diǎn),相對(duì)于直井來說很難區(qū)分出出水點(diǎn),更加容易出現(xiàn)含水率上升快,高含水甚至水淹的情況,導(dǎo)致油井產(chǎn)油量急劇減少。目前,渤海油田水平井普遍采用裸眼篩管完井方式,針對(duì)此完井方式,水平井的控/堵水成為水平井治理的重點(diǎn)及難點(diǎn),已成為影響水平井穩(wěn)產(chǎn)的重要技術(shù)瓶頸。結(jié)合裸眼篩管完井水平井控水堵水工藝現(xiàn)狀,研究出一種適用于該完井方式的控水工藝。利用夾層、ACP管外化學(xué)封隔對(duì)水平段進(jìn)行分段,下入生產(chǎn)控制器控水管柱,進(jìn)行分段找、控水。通過機(jī)械與化學(xué)組合治水,既能避免單一的堵水措施有效期短、風(fēng)險(xiǎn)大等問題,能夠有效減少現(xiàn)場(chǎng)施工中起下管柱的次數(shù),極大提高了作業(yè)時(shí)效,節(jié)約了成本,具有良好的現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用價(jià)值。
環(huán)空化學(xué)封隔(ACP)技術(shù)是借助油管和跨式封隔器,在篩管外與井壁之間的環(huán)空定向注入可形成化學(xué)分隔層的固化液,靜置一段時(shí)間,凝固后可形成不滲透的高強(qiáng)度段塞,阻礙流體在環(huán)空中的流動(dòng),達(dá)到隔離環(huán)空的目的。ACP材料具有以下特性:
1)觸變特性。ACP 材料在高剪切狀態(tài)下流動(dòng)性好、靜止?fàn)顟B(tài)下能夠迅速形成網(wǎng)狀結(jié)構(gòu),從而避免重力的不利影響,對(duì)水平環(huán)空實(shí)現(xiàn)有效封隔。
2)可控膠凝性。加入引發(fā)劑后,ACP 會(huì)由觸變流體成為高強(qiáng)度黏彈固體,且隨著引發(fā)劑濃度的增加,ACP 的膠凝時(shí)間會(huì)減少,可根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)需求,控制膠凝時(shí)間。
3)抗壓強(qiáng)度高。膠凝后的ACP 具有較強(qiáng)的抗壓能力,在有機(jī)玻璃管內(nèi),化學(xué)封隔器段塞在0.8 MPa/m 下,未發(fā)生滑移,說明ACP 具有較高的抗壓強(qiáng)度,能夠滿足一般條件下的封堵作業(yè)。
4)熱穩(wěn)定性。膠凝后的ACP 在90 ℃條件下,1.5 年內(nèi)穩(wěn)定;130 ℃條件下,5 個(gè)月內(nèi)強(qiáng)度保留率88.6%,說明ACP具有良好的長(zhǎng)期穩(wěn)定性。
擠注管柱由帶孔圓堵、單流閥、2 個(gè)K344 壓力膨脹式封隔器組成,封隔器之間是定壓注入閥,再往上是定位密封,如圖1所示。通過精確配管,使定位密封插入頂部懸掛器行定位,K344封隔器位于隔夾層(篩管短節(jié))的上下兩根盲管內(nèi),注入ACP藥劑時(shí),由于單流閥的阻流作用,地面達(dá)到3 MPa以上泵壓時(shí),注入閥開啟,同時(shí)K344 封隔器在壓力作用下膠皮膨脹,座封在盲管上,ACP 藥劑通過注入閥,經(jīng)由短篩管注入到防砂管柱與地層的環(huán)空。擠注完成后,井口停泵泄壓,K344封隔器膠皮回收,上提即可解封,上提管柱至頂部封隔器以上,在30~50 m3/h范圍內(nèi)大排量反循環(huán)沖洗,充分循環(huán)2個(gè)井筒容積,將管柱內(nèi)殘留的ACP藥劑循環(huán)返出。
圖1 ACP注入管柱示意圖
電纜控制分層采油控水管柱主要由生產(chǎn)管柱和分層控制管柱兩部分組成,根據(jù)油藏需要,先用ACP 管外封隔將水平井射孔層分成兩個(gè)或兩個(gè)以上生產(chǎn)層段,每個(gè)層段對(duì)應(yīng)放置一個(gè)生產(chǎn)控制器,生產(chǎn)控制器可錄取井下分段流量、壓力、溫度等數(shù)據(jù),通過電纜上傳給地面控制器存儲(chǔ)并顯示。通過數(shù)據(jù)采集和分析,得出各個(gè)層段的的生產(chǎn)情況。同時(shí),也可以根據(jù)油藏需要,由地面控制器給生產(chǎn)控制器發(fā)送指令調(diào)節(jié)其水嘴開度,從而實(shí)現(xiàn)分段配產(chǎn),實(shí)現(xiàn)各層段的均衡采出。
纜控分層采油控水工藝管柱(圖2)從下到上依次設(shè)置有圓堵、2#生產(chǎn)控制器、1#隔離封隔器、1#生產(chǎn)控制器、定位密封、滑套、工作筒、Y 接頭,堵塞器投入后與工作筒配合,Y接頭另一側(cè)連接電泵系統(tǒng),Y 接頭之上為常規(guī)過電纜封隔器和井下安全閥,鋼鎧電纜隨管柱一起下入,電纜纜芯與生產(chǎn)控制器連接,實(shí)現(xiàn)通信,電纜固定在管柱表面,穿過采油樹之后,連接到地面的地面控制器,地面控制器與上位機(jī)通過數(shù)據(jù)線連接,上位機(jī)含操作軟件,由上位機(jī)發(fā)送指令,并傳遞給對(duì)應(yīng)的生產(chǎn)控制器,生產(chǎn)控制器按照指令動(dòng)作,進(jìn)行開度調(diào)節(jié)。生產(chǎn)控制器有開度傳感功能,開度大小可以在上位機(jī)上實(shí)時(shí)顯示;另外,生產(chǎn)控制器設(shè)置有流量、壓力、溫度傳感器,需要監(jiān)測(cè)哪個(gè)生產(chǎn)控制器對(duì)應(yīng)的參數(shù),只需在上位機(jī)上操作即可,參數(shù)由上位機(jī)軟件實(shí)時(shí)顯示。
圖2 纜控分層采油控水管柱示意圖
為了更好地保護(hù)電纜,防砂段采用73.025 mm(2?")短油管,同時(shí)配合專用的電纜保護(hù)接箍,將電纜固定于油管表面。
1)地面完成井下各層產(chǎn)量實(shí)時(shí)調(diào)節(jié),無需動(dòng)管柱或鋼絲、電纜等作業(yè)。
2)生產(chǎn)控制器油嘴開度大小可無級(jí)調(diào)控,精確滿足油藏產(chǎn)量調(diào)節(jié)要求。
3)每一層的產(chǎn)液量、壓力和溫度均可實(shí)時(shí)、長(zhǎng)期在線監(jiān)測(cè),流量可邊測(cè)邊調(diào)。
4)一趟管柱即可實(shí)現(xiàn)分段測(cè)試、找水、堵水、配產(chǎn)等目的。
5)可針對(duì)某一層進(jìn)行酸化、調(diào)剖等作業(yè)。
實(shí)驗(yàn)井為渤海油田旅大油礦一口水平生產(chǎn)井,裸眼篩管完井,位于油田高部位,純油層,采出程度低,潛力大;2011年2月18日投產(chǎn),日產(chǎn)液85 m3,不含水。2016 年3 月故障停泵,2016 年8 月復(fù)產(chǎn)后含水95%左右。該井井含水呈現(xiàn)階梯式上升(8 個(gè)月無水采油期),由于油水黏度比大,地層水容易發(fā)生指進(jìn),導(dǎo)致油井局部見水,含水快速上升。
該井局部出水嚴(yán)重,采出程度低,含水高,亟需開展找控水作業(yè),改善開發(fā)效果。
1)洗壓、井,拆采油樹,起原井生產(chǎn)管柱。
2)下通井沖洗管柱,大排量反循環(huán)沖洗防砂段。
3)下入ACP擠注管柱。
4)擠注ACP 段塞。①試注,排量13 m3/h,壓力12 MPa,試注完畢進(jìn)行ACP 段塞注入;②擠注清洗液20 m3,排量8~10 m3/h,壓力9~10 MPa;③擠注隔離液0.75 m3,排量10 m3/h,壓力10 MPa;④擠注ACP 段塞1.65m3,排量8 m3/h,壓力10 MPa;⑤擠注隔離液0.75 m3,排量8 m3/h,壓力10 MPa;⑥擠注頂替液12.8 m3,排量6~8 m3/h,壓力8~10 MPa,注入完畢;⑦上提擠注管柱90 m,提至頂部封隔器以上,反循環(huán)清洗管柱內(nèi)外殘留的ACP材料,關(guān)井候凝12 h。
5)驗(yàn)封。下擠注管柱到3 060~3 090 m 的ACP段塞的不同位置,正打壓2 MPa×10 min,穩(wěn)壓不降,驗(yàn)證封堵效果良好。
6)下入纜控分層采油控水管柱,座采油樹,啟泵投產(chǎn)。
通過對(duì)渤海油田旅大油礦某井控水措施前后生產(chǎn)情況對(duì)比可以看出(表1),產(chǎn)液量明顯降低,產(chǎn)油量變化不大,產(chǎn)水量大幅降低,控水效果有了明顯的改善,含水率略有降低。后期可通過調(diào)節(jié)生產(chǎn)控制器水嘴開度,嘗試各種狀態(tài)下的產(chǎn)出狀況,若增油效果仍不明顯,可對(duì)高含水層段實(shí)施化學(xué)堵劑堵水。水平井梯度復(fù)合控水技術(shù)的現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用,既能避免單一的堵水措施有效期短、風(fēng)險(xiǎn)大等問題,又能能夠有效減少現(xiàn)場(chǎng)施工中起下管柱的次數(shù)和鋼絲、電纜作業(yè)產(chǎn)生的作業(yè)費(fèi)用;極大提高了作業(yè)時(shí)效,預(yù)計(jì)節(jié)約成本300萬元,具有良好的現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用價(jià)值。
表1 某井控水措施前后生產(chǎn)情況對(duì)比
1)采用化學(xué)封隔與纜控分層組合治水方法,實(shí)現(xiàn)一趟管柱情況下完成找水、控水作業(yè),能夠有效減少現(xiàn)場(chǎng)施工中起下管柱的次數(shù),極大提高了作業(yè)時(shí)效,節(jié)約了成本,具有良好的現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用價(jià)值。
2)該工藝可實(shí)現(xiàn)水平井分段開采功能,解決了井斜大無法進(jìn)行鋼絲、電纜作業(yè)的問題,相較于傳統(tǒng)機(jī)械丟手分采管柱,可有效控制各層產(chǎn)液量。
3)對(duì)于每一層的產(chǎn)液量、壓力和溫度均可實(shí)時(shí)、長(zhǎng)期在線監(jiān)測(cè),流量可邊測(cè)邊調(diào),方便可靠,對(duì)提高水平井單井產(chǎn)量,穩(wěn)油控水具有重要意義。