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      燃?xì)庹羝?lián)合循環(huán)在煤制油低熱值合成氣回收中的應(yīng)用

      2022-04-20 04:40:24王曉華
      煤炭加工與綜合利用 2022年2期
      關(guān)鍵詞:低熱值燃機(jī)熱值

      王曉華

      (陜西未來能源化工有限公司,陜西 榆林 719000)

      1 IGCC裝置簡介

      陜西未來能源化工有限公司在煤制油系統(tǒng)正常生產(chǎn)過程中,會副產(chǎn)一定量低熱值燃料氣(合成馳放氣),部分燃料氣經(jīng)低壓燃料氣管網(wǎng)供生產(chǎn)系統(tǒng)使用,還有大量燃料氣富余,如果不加以回收,直接排放火炬燃燒會造成能源極大浪費(fèi),為回收系統(tǒng)副產(chǎn)中壓燃料氣,實(shí)現(xiàn)整個系統(tǒng)節(jié)能降耗,煤制油項(xiàng)目配套一套燃?xì)獍l(fā)電裝置。發(fā)電裝置燃?xì)獍l(fā)電機(jī)組是采用美國GE公司技術(shù)制造的6B機(jī)組,型號PG6581B-M,采用MARK Vie控制系統(tǒng)。本機(jī)組以低熱值的化工系統(tǒng)副產(chǎn)的費(fèi)托合成馳放燃料氣(熱值在12.54~19.228 MJ/m3)為主燃料,拖動發(fā)電機(jī)進(jìn)行發(fā)電。作功后的煙氣,排向余熱鍋爐,副產(chǎn)70 t/h壓力為4.2 MPa的中壓過熱蒸汽,再并入全廠蒸汽管網(wǎng),為化工系統(tǒng)提供用汽或利用低壓余熱汽輪機(jī)進(jìn)行發(fā)電。余熱鍋爐配套有SCR法脫硝裝置,還原劑為氨氣,脫硝SCR催化劑布置在余熱鍋爐中壓蒸發(fā)器后,催化劑基材為TiO2,活性材料為V2O5/WO3,采用模塊化,結(jié)構(gòu)形式為波紋板式,共12個模塊。

      2 對機(jī)組進(jìn)行燃燒系統(tǒng)改造,以適應(yīng)低熱值馳放氣燃燒

      2.1 6B燃機(jī)燃燒系統(tǒng)改造

      燃燒室及燃料噴嘴的改造以GE公司6B燃機(jī)標(biāo)準(zhǔn)燃燒室及燃料噴嘴為基礎(chǔ)進(jìn)行適當(dāng)改造,重新設(shè)計一套新的氣體燃料控制閥站。以滿足適應(yīng)燒煤制油合成副產(chǎn)馳放氣燃料的要求。改造后燃?xì)廨啓C(jī)采用柴油燃料作為啟停機(jī)及備用燃料,機(jī)組啟機(jī)并網(wǎng)后帶到約12 MW負(fù)荷后切換到氣體燃料運(yùn)行。

      2.2 雙燃料噴嘴密封性改造

      運(yùn)行中,燃?xì)廨啓C(jī)兩次出現(xiàn)燃燒室端蓋燒紅故障,拆檢燃料噴嘴并打開燃燒室端蓋檢查,發(fā)現(xiàn)大部分燃料噴嘴旋流器尾部鎖片燒蝕斷裂,旋流器頭部氣體燃料出氣孔附近存在程度不等的燒蝕,燃油噴嘴燒結(jié)毀壞情況。會造成中壓燃料氣成分及熱值大幅波動,也會造成雙燃料噴嘴內(nèi)燃?xì)鈮毫εc壓氣機(jī)排氣壓力差值較大,從而部分可燃?xì)怏w自旋流器螺紋線處漏出,出現(xiàn)回火現(xiàn)象,進(jìn)而造成燃料噴嘴旋流器出現(xiàn)燒蝕、燃油噴嘴燒結(jié)毀壞的情況,通過在安裝旋流器時,將旋流器的螺紋線內(nèi)涂滿耐溫600~800 ℃的汽缸密封膠,同時在螺紋牙尖部嵌入一道0.1~0.15 mm絲徑的紫銅絲,增加其密封性,從而保證燃料噴嘴不燒蝕。

      3 低熱值燃料氣燃?xì)庹羝?lián)合循環(huán)運(yùn)行優(yōu)化

      由于燃料氣熱值偏低,燃機(jī)低負(fù)荷約20 MW以下時運(yùn)行,燃機(jī)排煙氣溫度約400 ℃,與設(shè)計值541.8 ℃偏差較大,造成中壓余熱鍋爐無法投用,僅能實(shí)現(xiàn)燃?xì)廨啓C(jī)簡單循環(huán),通過理論計算及實(shí)際檢驗(yàn),在燃機(jī)20 MW以下負(fù)荷時,運(yùn)行模式改為IGV聯(lián)合循環(huán)溫度控制模式,將壓氣機(jī)可轉(zhuǎn)角度IGV開度由84°降低至57°,提高燃機(jī)排氣溫度至500 ℃左右,使余熱鍋爐及脫硝裝置投入運(yùn)行,實(shí)現(xiàn)了熱電聯(lián)產(chǎn),保證煙氣達(dá)標(biāo)排放。IGV模式運(yùn)行時,需嚴(yán)密監(jiān)控燃?xì)廨啓C(jī)排煙溫度分散度,保證分散度小于30 ℃,保證燃?xì)廨啓C(jī)燃燒穩(wěn)定。

      為保證燃機(jī)負(fù)荷最大化,燃機(jī)燃料氣壓差低于4.0 kg/cm2時,燃機(jī)盡量增加負(fù)荷,保證燃機(jī)燃料氣壓差在4.0~4.3 kg/cm2之間,但燃機(jī)負(fù)荷在22 MW時,由于燃料氣熱值波動,增加負(fù)荷后,燃機(jī)排煙溫度分散度波動較大,最高時可達(dá)60 ℃以上,容易造成燃機(jī)排煙分散度大跳機(jī),因此在燃料氣熱值不穩(wěn)定時以穩(wěn)定燃機(jī)運(yùn)行為主,盡量保證燃機(jī)燃料氣壓差低。

      4 運(yùn)行中煙氣NOx升高原因分析及解決措施

      燃?xì)廨啓C(jī)運(yùn)行負(fù)荷35 MW左右,NOx維持排放濃度在80 mg/m3左右,2020年12月份,由于費(fèi)托合成系統(tǒng)的調(diào)整,燃料氣組分及熱值發(fā)生變化,余熱鍋爐排煙中NOx升高,通過提高氨氣用量及降低燃?xì)廨啓C(jī)負(fù)荷保證排煙中NOx指標(biāo)在范圍之內(nèi)。費(fèi)托合成系統(tǒng)調(diào)整完成后,燃料氣熱值恢復(fù)至17.138 MJ /m3左右,CO含量恢復(fù)至30%左右,燃?xì)廨啓C(jī)負(fù)荷恢復(fù)至30~35 MW左右,余熱鍋爐排煙NOx基本維持在90~100 mg/m3之間,無法再降低至80 mg/m3左右。通過對脫硝催化劑前后煙氣實(shí)測NOx數(shù)據(jù)對比,可以看出脫硝催化劑效率降低,催化劑效率下降是NOx濃度升高的主要原因,數(shù)據(jù)見表1。

      表1 催化劑效率對比

      余熱鍋爐催化劑2019年11月進(jìn)行更換,更換后余熱鍋爐進(jìn)口壓力為2.0 kPa左右,運(yùn)行后余熱鍋爐入口壓力較穩(wěn)定,2020年7月份為2.4 kPa左右,10月份為3.0 kPa左右,11月份壓差為3.5 kPa左右。12月份為4.0 kPa左右,達(dá)到滿量程。余熱鍋爐進(jìn)口壓力增加較大,出口壓力變化不大,由于催化劑為波紋板式催化劑,催化劑節(jié)距為3.1 mm,余熱鍋爐煙道整體及催化劑前后壓差增大,催化劑存在堵塞情況,為催化劑下降主要原因。

      2021年1月26日,燃?xì)廨啓C(jī)組停運(yùn)對催化劑進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)催化劑前表面覆蓋一層雜質(zhì),催化劑存在堵塞,對催化劑進(jìn)行清理。由于余熱鍋爐煙道為內(nèi)保溫,對煙道內(nèi)保溫進(jìn)行檢查,由于保溫棉固定爪處墊片脫落及保溫棉壓板縫隙密封不嚴(yán),導(dǎo)致保溫棉脫落,覆蓋在催化劑表面,導(dǎo)致催化劑堵塞,降低了催化劑效率。

      通過催化劑清理后,燃?xì)廨啓C(jī)開車后余熱鍋爐入口壓力降至1.5 kPa左右,NOx排放指標(biāo)正常,相對清理前,每小時減少了液氨用量約60 kg,同時由于燃?xì)廨啓C(jī)排煙阻力減小,燃機(jī)負(fù)荷平均每小時提高2 MW左右。

      5 總 結(jié)

      結(jié)合實(shí)際生產(chǎn)情況,通過對燃?xì)廨啓C(jī)雙燃料噴嘴進(jìn)行改造,優(yōu)化燃機(jī)低負(fù)荷下運(yùn)行方式,同時通過余熱鍋爐SCR脫硝,保證了燃?xì)廨啓C(jī)組在低熱值燃料氣波動情況下穩(wěn)定運(yùn)行,同時確保煙氣達(dá)標(biāo)排放,實(shí)現(xiàn)了燃?xì)庹羝?lián)合循環(huán),保證了IGCC長周期穩(wěn)定運(yùn)行,實(shí)現(xiàn)了費(fèi)托合成馳放氣回收利用。

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