劉利榮,王炎飛,劉協(xié)政,徐糾糾
(1. 江西省江銅耶茲銅箔有限公司,江西 南昌 330096;2. 中國電建集團江西裝備有限公司,江西 南昌 330103)
隨著信息化產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展,電解銅箔作為電子信息領(lǐng)域的關(guān)鍵性基礎(chǔ)材料,被廣泛應(yīng)用于銅覆板、印刷電路板以及鋰離子電池制造等領(lǐng)域,隨著新能源汽車、5G通信等行業(yè)的快速崛起,以電解銅箔特別是鋰電銅箔為基材的上下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展駛?cè)肓丝燔嚨?。電解銅箔肩負(fù)著電子信號傳輸、電力傳遞和溝通的重任,因此被稱為“神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)”。印刷電路和新能源鋰離子電池的精細(xì)化發(fā)展對電解銅箔的質(zhì)量提出了更高的要求[1-2]。
目前電解銅箔按厚度可分為:厚銅箔(>70μm)、常規(guī)厚度銅箔(>18μm而<70μm)、薄銅箔(>12μm而<18μm)、超薄銅箔(<12μm),電解銅箔應(yīng)用最廣泛的領(lǐng)域是覆銅箔層壓板(CCL)、印制線路板用銅箔(PCB),以及新興行業(yè)5G通信、新能源動力電池為代表的超薄電解銅箔[3]。無論是哪一種厚度規(guī)格的電解銅箔,其生箔機的耳箔收卷對電解銅箔質(zhì)量產(chǎn)生影響。因此,確保電解銅箔的耳箔收卷穩(wěn)定尤為重要。
生箔機主要包括有電解槽(材質(zhì):鈦材TA1,主要是用來裝電解液和支撐鈦輥、陽極弧板)、陰極輥(外圈是一個10~12mm的無縫鈦圈,出廠時鈦圈外表面必須要達到一定的粗糙度,因銅箔亮面的粗糙度完全取決于鈦圈表面的粗糙度;陰極輥和陽極之間要保持一定的平行度,以便確保制造出來的生箔厚薄比較均勻一致)、導(dǎo)電裝置(主要是用來連接母排和陰極輥并將母排上的電導(dǎo)送至陰極輥上,裝配有冷卻水水套并可利用氣動裝置控制進退)、清洗裝置(主要是利用電解液和純水先后將銅箔表面清洗干凈,同時也設(shè)置有兩個橡皮輥來將銅箔表面殘存的清洗液擠壓掉)、在線拋光裝置(通過使用不同粒度的拋光刷對陰極輥表面進行拋光,可以使陰極輥表面粗糙度達到不同的要求)、切邊裝置(作用是對生箔進行切邊)、收卷裝置(分別將生箔及邊料收卷,其中邊料收卷就是耳箔收卷裝置)、張力控制裝置(作用是調(diào)整收卷時對銅箔所產(chǎn)生的張力保持在一定的范圍內(nèi),主要是利用張力檢測信號的反饋,可編程控制器會根據(jù)設(shè)定值的要求進行自動調(diào)節(jié))。
電解銅箔的生產(chǎn)中,在配套系統(tǒng)的作用下,將一定濃度的電解液送入生箔機,在低壓高直流電的作用下,電解液中的銅離子不斷移向陰極輥,并在其上取得兩個電子后變成銅原子沉積在連續(xù)轉(zhuǎn)陰極輥表面形成銅箔,隨著陰極輥的轉(zhuǎn)動,達到一定的厚度的銅箔經(jīng)酸洗、水洗、烘干后連續(xù)的剝離下來,最后卷成銅箔卷[4-5],工藝流程圖如圖1所示。通過調(diào)節(jié)陰極輥旋轉(zhuǎn)速度、電流密度、電解液的流量等工藝參數(shù),即可生產(chǎn)出所需規(guī)格和性能的電解銅箔[6]。
圖1 電解溶液制備工藝流程簡圖
耳箔收卷是生箔機最重要的工作流程之一,若耳箔收卷出現(xiàn)問題,耳箔將會出現(xiàn)切片不良、銅箔邊部銅粉、銅箔切屑、撕邊等問題。根據(jù)工作經(jīng)驗和現(xiàn)場實際情況,對以上問題逐步開展探究分析。
據(jù)耳箔質(zhì)量缺陷種類統(tǒng)計,其中耳箔面撕邊缺陷占比較大。通過測量數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn),導(dǎo)致撕邊的最主要原因是耳料導(dǎo)杠震幅較大,加劇耳箔面的抖動,最終造成耳箔撕邊情況的產(chǎn)生,測量數(shù)據(jù)如表1所示。
表1 生箔機耳箔導(dǎo)桿振動烈度測量值及標(biāo)準(zhǔn)
依據(jù)ISO2372機器振動分級表可判定為不合格。由于我司生箔機是上世紀(jì)60年代引進美國耶茲公司研制的設(shè)備,主要生產(chǎn)18~105μm及以上的電解銅箔,其主要構(gòu)件過于老舊,耳料導(dǎo)桿為不耐磨損的塑料件,直接套在軸上長時間摩擦導(dǎo)致間隙變大。
生箔機整體是否運行正常,對于銅箔質(zhì)量至關(guān)重要,隨即對生箔機進行結(jié)構(gòu)分析。分析發(fā)現(xiàn)生箔機減速機輸出軸磨損,旋轉(zhuǎn)盤與旋轉(zhuǎn)軸是通過螺栓頂絲夾緊,是一個間隙配合,裝配精度不高,同軸度,跳動都偏差大,收卷減速機、收卷脹軸、過渡傳動軸分三段連接,設(shè)計不合理,老款收卷脹軸結(jié)構(gòu)設(shè)計落伍,機械構(gòu)件同心度不合格。其耳箔收卷總成參數(shù)測量值如表2所示。
表2 耳箔收卷總成參數(shù)測量值
若耳箔切片不良,就會出現(xiàn)耳箔面粘銅粉情況出現(xiàn),對切刀部件進行分析發(fā)現(xiàn),切刀固定不牢,卷中移位造成切邊不良,切刀與切割輥接觸點處銅箔沒貼近輥面,導(dǎo)致切邊有銅粉。
針對以上耳箔收卷過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題,提出改進措施,對生箔機進行優(yōu)化改造。
改變導(dǎo)桿旋轉(zhuǎn)方式,由自轉(zhuǎn)滾動摩擦改為軸承旋轉(zhuǎn)。組裝2件型號為6202氧化鋯陶瓷軸承,解決導(dǎo)桿易磨損問題。
現(xiàn)有的陰極輥寬幅有1410mm和1380mm兩種,對應(yīng)的薄片陽極是1410mm、1380mm,通過增加寬幅5mm,陽極寬幅改成1415mm、1385mm的陽極片,增加陽極寬度,解決陰極錕對中問題,陰極輥寬幅始終在薄片陽極寬幅內(nèi)。
更換新款一體式機械脹軸或者一體式氣動脹軸,采用同步聯(lián)軸器軟連接,解決多段連接帶來的同心度精度不高的問題。
切刀位置下移,在設(shè)備機架上重新劃線定位,開孔加工。
(1 )改進后生產(chǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計。改進后6#生箔機31 d的運行跟蹤統(tǒng)計,耳料收卷長度可以到達1221 m,收卷時間達到6.36 h,如圖2所示。
圖2 6#生箔機耳箔收卷運行統(tǒng)計
(2)耳箔收卷裝置改進前后的圖片示例見圖3、圖4。
圖3 改造前
圖4 改造后
本文對生箔機切邊裝置切下的耳箔收卷裝置進行了研究,根據(jù)目前的現(xiàn)有設(shè)備狀況,改進了耳箔收卷裝置結(jié)構(gòu)。通過創(chuàng)新性的改造,并結(jié)合實際應(yīng)用顯示,成品耳箔無撕邊無毛刺、且增加耳箔有效收卷時間、提高收卷卷長,銅箔質(zhì)量得到進一步的提升。