俞裕波,蘇小燕
(1.廈門卷煙廠,福建 廈門 361000;2.廈門興才職業(yè)技術(shù)學(xué)院,福建 廈門 361000)
增塑劑系統(tǒng)的作用是使絲束在松弛區(qū)內(nèi)噴上霧化的增塑劑,絲束纖維的表面被溶解并在噴涂點連成網(wǎng)狀,由此得到一個硬固的濾嘴結(jié)構(gòu)。未被噴涂到的濾嘴被追蹤到濾嘴轉(zhuǎn)交位置然后被剔除[1]。
設(shè)備啟動時,當(dāng)KDF所有必需的信號已經(jīng)存在(濾嘴條切斷器關(guān)閉,SCP節(jié)拍脈沖)時,噴涂工序即可開始[2]。增塑劑泵在電機(jī)M207驅(qū)動下以恒定轉(zhuǎn)速運轉(zhuǎn),將增塑劑箱內(nèi)的增塑劑經(jīng)過過濾后抽吸上來,經(jīng)過壓力傳感器后通過分油塊將增塑劑均勻分配給7個噴嘴,由此在噴嘴處生成壓力形成霧化效果。噴嘴壓力隨著泵的轉(zhuǎn)速成比例地變化[3]。壓力通過壓力傳感器監(jiān)測,避免管道堵塞、增塑劑不足引起的質(zhì)量問題,正常情況下噴嘴的壓力為10 bar。壓力實際值將在報告維修服務(wù)AF/噴涂中的VISU系統(tǒng)中顯示在噴灑室內(nèi)。增塑劑的噴涂量是通過噴灑室蓋上的閘門開口大小來決定的[4]。閘門的開度是由增塑劑的噴涂量和KDF的濾嘴條速度計算得出的。另外,為了保證良好的霧化效果,噴嘴噴涂有一個內(nèi)部溫度調(diào)節(jié)功能,每個噴嘴單獨加熱[5]。運行時所有7個噴嘴都由一個恒溫器監(jiān)控,并通過加熱器相應(yīng)地調(diào)節(jié)溫度。如果噴嘴溫度過低,則所有7個噴嘴的加熱器接通。如果某個恒溫器關(guān)閉,而噴嘴已達(dá)到其溫度,則所有7個噴嘴的加熱器關(guān)閉[6]。如圖1所示。
圖1 增塑劑系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖
增塑劑的作用是使濾棒達(dá)到一定的硬度,目前廈門卷煙廠使用的增塑劑為三醋酸甘油酯。通過增塑劑施加裝置將增塑劑均勻地噴灑在絲束帶上,單絲表面會形成不均勻、間斷的黏性流層,然后逐步擴(kuò)散到絲束纖維結(jié)合點上,最后使得濾棒內(nèi)成千上萬根單絲通過一個個結(jié)合點粘連在一起,并固化,最終形成符合生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的濾棒[7]。但是當(dāng)單位面積施加超量的增塑劑時,增塑劑首先軟化絲束表面并且緩慢地向絲束內(nèi)部滲透,逐步擴(kuò)大到絲束的其他區(qū)域,隨著增塑劑的更進(jìn)一步滲透,整根絲束形成黏性流層,絲束數(shù)量越多,溶洞體積越大。濾棒在固化一定時間后,增塑劑融化絲束后形成的溶洞稱為膠孔[8]。
因此,計量泵按照車速輸送定量增塑劑,當(dāng)增塑劑系統(tǒng)管道堵塞的時候,增塑劑在噴出時不能很好地形成霧狀,增塑劑呈滴狀或水柱狀噴出,且噴出角度小,集中在很小的范圍內(nèi),接觸到增塑劑的絲束部分增塑劑量太大,膠孔濾棒大量出現(xiàn)。因此,操作者需要定期對增塑劑系統(tǒng)進(jìn)行清潔保養(yǎng),減少管道堵塞的問題[9]。通過對增塑劑系統(tǒng)的工作原理進(jìn)行分析,增塑劑系統(tǒng)增塑劑輸送過程包含過濾器、壓力傳感器、進(jìn)油管、分油塊、增塑劑加熱器、增塑劑噴嘴和回油管。增塑劑是無色油狀液體,且在制備的過程中含有雜質(zhì),像壓力傳感器、進(jìn)油管、分油塊和回油管這些孔徑較大的通道,增塑劑很難出現(xiàn)堵塞問題。主要是過濾網(wǎng)、增塑劑加熱器和增塑劑噴嘴,這些結(jié)構(gòu)是致密小孔,當(dāng)設(shè)備停止運行時,增塑劑黏附在小孔內(nèi)側(cè)壁上,絲束飛花和增塑劑內(nèi)的雜質(zhì)等形成表面污垢,需要定期進(jìn)行清潔。正常的浸泡、氣槍吹洗都很難將零件內(nèi)孔內(nèi)側(cè)壁的污垢清洗干凈。因此,操作者需要花費很大的成本對堵塞的零件進(jìn)行更換,造成了極大的浪費。研究表明,超聲波清洗技術(shù)對于縫隙和微小孔都有很高的清洗作用,本研究希望能將超聲波技術(shù)應(yīng)用到增塑劑系統(tǒng)清洗工藝上。
超聲波的頻率高于20 000 Hz,是人的耳朵不能聽到的聲音。它的波長較短,近似于直線傳播,且能量容易集中,因此能引起劇烈振動,產(chǎn)生許多特殊效應(yīng)。而超聲波清洗機(jī)就是利用超聲波的空化作用,由于超聲波頻率高、能量大,在液體中傳播時容易形成很多小空腔,這些小空腔在收縮的過程中,產(chǎn)生巨大的壓強(qiáng)差,從而產(chǎn)生巨大的熱能,形成局部的強(qiáng)壓力,從而實現(xiàn)液體的變化。因此, 通過超聲空化作用產(chǎn)生的巨大壓力能破壞不溶性污垢,使其分化為溶液[10]。另外,氣泡破裂時形成的射流所產(chǎn)生的微流化效應(yīng)能,破壞污物,除去或削弱邊界污層,使污物很好地與水基溶劑相結(jié)合,代替危險的鹵代烴,為清洗物表面提供了更清潔的溶劑。而清洗困難的零件內(nèi)部的致密小孔又細(xì)又長,通過浸泡和氣槍清洗的話,孔內(nèi)壁與液體和氣體碰撞的能量不斷減弱,很難將孔內(nèi)壁的污垢清洗干凈,而超聲波清洗就不一樣了,可以利用超聲波的空化作用來去除油污,達(dá)到疏通管道的目的[11-14]。
因此,根據(jù)清洗零配件的尺寸,本研究選用一款內(nèi)槽尺寸為330*150*100的超聲波清洗機(jī)。
超聲波清洗主要依賴于超聲波空化。為保證超聲波清洗效果,必須選擇合適的超聲振動頻率、清洗液的種類和溫度。
第一,超聲振動頻率。一般來說,超聲波清洗的振動頻率需要控制在20 kHz~80 kHz。頻率越低,空化的作用越好,清潔的效果也就越好。因此,為了保證清潔的效果,選用頻率為40 kHz、功率為360 W的超聲波電源,采用雙頻和多頻,以避免清洗盲區(qū)。
第二,清洗溫度和清洗液的選擇。溫度的升高能夠強(qiáng)化清洗液的活性,降低污物的表面張力,增強(qiáng)清洗效果。但是并不是溫度越高越好,需要根據(jù)清洗液的實際情況進(jìn)行選擇。例如,水基清洗液的最佳溫度在35 ℃~60 ℃。三醋酸甘油酯為無色油狀液體。熔點3 ℃,沸點258 ℃~259 ℃,能與乙醇、乙醚、氯仿和苯混溶,微溶于水和二硫化碳,25 ℃時在水中溶解度為5.9 g/100 mL。綜上所述,根據(jù)三醋酸甘油酯的性質(zhì)和零件特性進(jìn)行選擇。首先,對噴嘴加熱器組件的清洗溫度和清洗液進(jìn)行選擇。噴嘴加熱器組件上有電子元件,在清洗的過程中需要避免電子元件接觸到水,而且加熱溫度不能過高,防止水汽跑到電子元件內(nèi)部。因此,選用乙醇清洗液,清洗溫度25 ℃。其次,對過濾器的清洗溫度和清洗液進(jìn)行選擇,過濾器內(nèi)通過膠水進(jìn)行黏合固定,過高的溫度會產(chǎn)生脫膠現(xiàn)象,溫度不宜過高。過濾器是網(wǎng)狀結(jié)構(gòu),孔隙較大。因此選擇水基清洗液,溫度50 ℃。最后,對增塑劑噴嘴清洗的溫度和清洗液進(jìn)行選擇,增塑劑噴嘴是金屬零件,不易損壞。選擇水基清洗液,溫度60 ℃。
為了準(zhǔn)確地測定超聲波清洗對過濾網(wǎng)、增塑劑噴嘴和噴嘴加熱器的使用價值,采用模擬實驗的方式,將實驗分成三組。分別對過濾網(wǎng)、增塑劑噴嘴和噴嘴加熱器的清洗效果進(jìn)行論證。清洗的時間設(shè)定為1個小時。
1)實驗一:對噴嘴加熱器的清洗效果進(jìn)行論證。
將之前堵塞的廢棄的噴嘴加熱器分成兩組,重新安裝到設(shè)備上,當(dāng)設(shè)備運行時,管道內(nèi)的壓力傳感器將檢測到的數(shù)值顯示在VISU控制面板上。通過面板可以觀測到檢測到的壓力為16 MPa(標(biāo)準(zhǔn)值10 MPa),超過設(shè)備的報警線,設(shè)備無法運行,說明噴嘴加熱器內(nèi)孔堵塞。
方法一:首先使用熱水浸泡4個小時,然后使用氣槍對噴嘴加熱器小孔進(jìn)行二次清潔,清洗完后安裝到設(shè)備上。再次運行設(shè)備,管道內(nèi)的壓力傳感器檢測到的壓力還是16 MPa,且增塑劑噴灑呈柱狀,沒有達(dá)到清洗效果。
方法二:將噴嘴加熱器組件固定在籃子上,避免噴嘴加熱器在清洗時晃動,導(dǎo)致噴嘴加熱器的加熱組件浸潤到液體中,引起電子元件短路。將乙醇清洗液倒入,注意清洗液不要碰到電子元件,按設(shè)定好的溫度進(jìn)行清洗。清洗完后安裝到設(shè)備上。再次運行設(shè)備,通過面板可以觀測到檢測到的壓力為10 MPa,增塑劑噴灑呈霧狀,清洗效果明顯。
2)實驗二:對增塑劑噴嘴的清洗效果進(jìn)行論證。
將之前堵塞的廢棄的增塑劑噴嘴分成兩組,安裝到設(shè)備上,當(dāng)設(shè)備運行時,管道內(nèi)的壓力傳感器將檢測到的數(shù)值顯示在VISU控制面板上。通過面板可以觀測到檢測到的壓力為13 MPa(標(biāo)準(zhǔn)值10 MPa),且增塑劑噴灑呈柱狀,說明增塑劑噴嘴內(nèi)孔堵塞。
方法一:首先使用熱水浸泡4個小時,然后使用氣槍對噴嘴小孔進(jìn)行二次清潔,清洗完后安裝到設(shè)備上。再次運行設(shè)備,通過面板可以觀測到檢測到的壓力為12 MPa,且增塑劑噴灑呈柱狀,清洗效果沒有達(dá)到要求。
方法二:將增塑劑噴嘴放在籃子內(nèi),倒入水,按設(shè)定好的溫度60 ℃進(jìn)行清洗。清洗完后安裝到設(shè)備上。再次運行設(shè)備,管道內(nèi)的壓力傳感器檢測到的壓力為10 MPa,且增塑劑噴灑恢復(fù)霧狀,清洗效果明顯。
3)實驗三:對過濾器的清洗效果進(jìn)行論證。
將之前堵塞的廢棄的過濾器安裝到設(shè)備上,當(dāng)設(shè)備運行時,由于過濾器堵塞,導(dǎo)致管道內(nèi)的流量變小,面板上顯示的壓力傳感器檢測到的壓力為8 MPa(標(biāo)準(zhǔn)值10 MPa),且增塑劑噴灑角度變小。說明過濾器堵塞造成通道內(nèi)增塑劑供給壓力不足,造成噴灑壓力不足,需要對過濾器進(jìn)行清洗。
方法一:由于過濾器使用膠水黏合,使用熱水清潔會導(dǎo)致脫膠。因此,使用清水浸泡1天后,通過氣槍對過濾網(wǎng)進(jìn)行二次清潔。清洗完后安裝到設(shè)備上。再次運行設(shè)備,管道內(nèi)的壓力傳感器檢測到的壓力為9 MPa,且增塑劑噴灑角度變小,清洗效果沒有達(dá)到要求。
方法二:將過濾器放在籃子內(nèi),倒入水,按設(shè)定好的溫度50 ℃進(jìn)行清洗,清洗完后安裝到設(shè)備上。再次運行設(shè)備,管道內(nèi)的壓力傳感器檢測到的壓力為10 MPa。增塑劑噴灑角度恢復(fù)正常,清洗效果明顯。
通過實驗數(shù)據(jù)得到超聲波清洗技術(shù)很好地解決了增塑劑系統(tǒng)的過濾網(wǎng)、增塑劑噴嘴和噴嘴加熱器清洗困難的問題。采用超聲波清洗技術(shù)不僅方便了設(shè)備的維保清潔,延長了零件的使用壽命,而且還降低了維修的費用,值得推廣。