蔡幫偉,蔡寶超
(中海油惠州石化有限公司,廣東 惠州 516086)
常減壓裝置塔頂防腐是煉油裝置重點(diǎn)腐蝕部位,工藝防腐措施采用“一脫三注”方式進(jìn)行防腐。經(jīng)檢測(cè)數(shù)據(jù)分析,原油電脫鹽脫后含鹽量一直保持在≤3 mg/L,常頂冷凝水pH值控制在5.5~7.5,鐵離子含量一直保持≤1 mg/L。2018年6月發(fā)現(xiàn)常頂壓力居高不下,甚至影響裝置加工負(fù)荷,經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)常頂?shù)谝唤M換熱器壓降達(dá)0.06 MPa,設(shè)計(jì)壓降為0.0025 MPa,且換熱效果較差,原油側(cè)換熱溫差僅4 ℃,正常換熱溫差達(dá) 20 ℃左右。經(jīng)換熱器切除吹掃拆卸后發(fā)現(xiàn)換熱器內(nèi)大量結(jié)垢。
圖1為某常減壓常頂揮發(fā)線系統(tǒng)流程,常頂油氣線抽出管線注入中和劑、緩蝕劑注,換熱器E01~04入口注水,E01~04殼程介質(zhì)為原油,經(jīng)空冷、水冷器冷卻后到分液罐。常頂揮發(fā)線主管線材質(zhì)20號(hào)碳鋼,常頂換熱器E01~04為鈦管U型管換熱器,殼體16MnR,管束Tai。
圖1 常壓塔頂系統(tǒng)流程示意圖
通過(guò)對(duì)換熱器E02進(jìn)行蒸汽吹掃后進(jìn)行拆解,拆解過(guò)程發(fā)現(xiàn)有冒煙現(xiàn)象,懷疑硫化亞鐵自燃,通過(guò)大量沖水進(jìn)行抑制。拆解換熱器后發(fā)現(xiàn)管板上有大量的積垢(圖2),管程進(jìn)口位置堵塞嚴(yán)重,部分管口已經(jīng)被堵死,堵塞物質(zhì)呈灰黑色。出口位置的垢物覆蓋情況相對(duì)較輕,表面有浮銹。
圖2 換熱器管板入口
圖3 換熱器入口側(cè)管箱隔板垢物
根據(jù)分析結(jié)果,垢樣中有機(jī)物占比14%,無(wú)機(jī)物占比86%。根據(jù)SEM-EDX分析給出的最有可能性的化學(xué)計(jì)量成分,樣品的無(wú)機(jī)部分主要有鐵(61%),氧(15%),硫(5%),氯(5%)和微量元素組成。最有可能的是一個(gè)由鐵的氧化物,氫氧化物和硫化物組成的混合物。XRD(X射線光譜)分析顯示固體含有Fe+3O(OH)-纖鐵礦,F(xiàn)e3O4-四氧化三鐵,F(xiàn)eS-硫化亞鐵。氨氮被溶解在去離子水中,通過(guò)紫外線光譜儀進(jìn)行分析,紫外線光譜儀分析顯示含有2.7%的氨氮,根據(jù)SEM-EDS(掃描顯微鏡及能譜儀)給出的氯含量,垢物中可能含有10%的氯化銨和銨鹽。
表1 熱失重法(TGA)
表2 干燥(105 ℃)后溶解后CHN元素分析
表3 SEM-EDX分析(三氯甲烷不能溶解物)
從垢物實(shí)驗(yàn)結(jié)果分析,垢物中含大量無(wú)機(jī)物且多為鐵化合物,可以判斷為腐蝕產(chǎn)物。常頂換熱器E01~04為鈦管U型管換熱器,檢查管束表面正常未出現(xiàn)腐蝕異常情況,可以推斷腐蝕產(chǎn)物由常頂抽出至換熱器入口之間管線腐蝕產(chǎn)生。隨著塔頂油氣量變化以及緩蝕劑量的變化都易使垢物松動(dòng),從而沖到換熱器。
常頂揮發(fā)線發(fā)生腐蝕但是常頂含硫污水Fe未超指標(biāo),主要原因?yàn)楦g產(chǎn)物大部分生成FeS,而FeS在換熱器拆解過(guò)程被氧化成Fe2O3,氧化過(guò)程如下述公式所示。此外常頂管線注水位置為換熱器E01~04入口而非常頂抽出管線,導(dǎo)致腐蝕產(chǎn)物未能溶解在水中。
FeS+3/2O2=FeO+SO2
(1)
2FeO+1/2O2=Fe2O3
(2)
FeS2+O2=FeS+SO2
(3)
Fe2S3+3/2O2=Fe2O3+3S
(4)
4.2.1 垢下腐蝕
根據(jù)垢樣分析可以看出,垢物中可能含有10%的氯化銨和銨鹽,銨鹽的存在使塔頂揮發(fā)線存在銨鹽垢下腐蝕風(fēng)險(xiǎn)。2018年該裝置加工原油以蓬萊、達(dá)利亞、巴斯洛、新文昌等20種原油,全年混合原油平均氮含量1711 mg/kg、有機(jī)氯含量 0.7 mg/kg、硫含量0.38%(m/m)。
氨首先與HCL反應(yīng)生產(chǎn)氯化氨鹽,余下的與硫化氫反應(yīng)生產(chǎn)硫氫化氨[1]。同一溫度下氯化銨鹽與硫氫化銨鹽對(duì)應(yīng)不同的結(jié)晶系數(shù),根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)見(jiàn)文獻(xiàn)[2],見(jiàn)表4。由銨鹽結(jié)晶系數(shù)表看,氯化銨鹽要比硫氫化銨鹽形成條件容易。由于該裝置全年加工配比變化較頻繁,具統(tǒng)計(jì)2018年該裝置全年加工原油18種,全年原油配比變化達(dá)87次,且隨著含硫原油的摻煉使塔頂腐蝕介質(zhì)突增,導(dǎo)致塔頂中和劑使用量增加,銨鹽結(jié)晶風(fēng)險(xiǎn)增加,銨鹽垢下腐蝕風(fēng)險(xiǎn)加劇[3]。
表4 銨鹽結(jié)晶系數(shù)Kp
裝置加工蓬萊、流花原油中含有較多化學(xué)類(lèi)助劑如聚丙烯酰胺,聚丙烯酰胺沸點(diǎn)在112 ℃。常壓塔頂操作溫度在120 ℃左右,在常頂抽出至換熱器入口管線存在局部低溫部位,聚丙烯酰胺可能在常頂?shù)蜏夭课环e聚,形成垢物。
4.2.2 低溫露點(diǎn)腐蝕
通過(guò)熱成像儀對(duì)塔頂抽出水平段彎頭進(jìn)行監(jiān)測(cè),發(fā)現(xiàn)彎頭上部溫度118 ℃,下部溫度45 ℃,上下溫差70 ℃左右。推斷在常頂抽出管線下部低溫部位更易結(jié)垢及結(jié)鹽,由于垢物的存在,系統(tǒng)存在低溫部位,易造成露點(diǎn)腐蝕,形成HCl+H2S+H2O腐蝕[4]。根據(jù)檢修期間對(duì)常壓塔抽出管線檢測(cè)情況(圖4),可以判斷腐蝕主要是HCl露點(diǎn)腐蝕及氯化銨鹽腐蝕造成的坑蝕。
圖4 常壓塔頂抽出第三個(gè)彎頭
圖5 常頂汽油硫含量分析
流花原油硫含量0.28%、氮含量0.30%、酸值2.38 mgKOH/g,屬于低硫、高氮、高酸原油。但流花原油流花原油<180 ℃汽油餾分硫含量791.4 μg/g、酸度13.17 mgKOH/100 mL都較高,腐蝕性較強(qiáng),銅片腐蝕為3級(jí)。在加工流花原油期間常頂汽油硫含量較正常期間偏高,具體如圖5所示。據(jù)統(tǒng)計(jì)在加工10%流花原油期間,常頂揮發(fā)線使用中和劑量是正常1.45倍,說(shuō)明加工流花原油時(shí)常頂酸性介質(zhì)增加。加工流花原油比例為10%時(shí),分析常頂含硫污水有機(jī)酸含量最高達(dá)527.5 mg/kg(見(jiàn)表5),所以在加工流花原油期間,在塔頂揮發(fā)線低溫部位低溫露點(diǎn)腐蝕加劇。
表5 流花加工比例為10%時(shí)常頂含硫污水有機(jī)酸分析
(1)根據(jù)原油性質(zhì)變化,及時(shí)監(jiān)控塔頂含硫污水pH值,根據(jù)pH值變化及時(shí)調(diào)控中和劑及緩蝕劑注入量。當(dāng)中和劑用量增加時(shí)表明腐蝕介質(zhì)量增加,緩蝕劑量需同等增加。加強(qiáng)對(duì)防腐的監(jiān)控,在常頂含硫污水pH值變化時(shí),調(diào)整常頂緩蝕劑及中和劑。
(2)常頂注水前移,在常頂抽出管線注中和劑、緩蝕劑后管線增加注水點(diǎn),從而避免常頂揮發(fā)線結(jié)銨鹽,但是此種方式需考慮造成露點(diǎn)前移腐蝕風(fēng)險(xiǎn)以及增加常頂壓力風(fēng)險(xiǎn)。需根據(jù)具體裝置進(jìn)行考量。
(3)穩(wěn)定原油性質(zhì),減少常頂汽油量波動(dòng)。原油配比多變?cè)斐沙m斬?fù)荷變化頻繁,造成常頂氣速變化頻繁以及腐蝕介質(zhì)總量的波動(dòng),增加防腐控制難度。
(4)根據(jù)塔頂操作條件計(jì)算氨鹽結(jié)晶點(diǎn),并根據(jù)結(jié)晶點(diǎn)合理控制塔頂溫度,從工藝操作條件上避開(kāi)氨鹽結(jié)晶。目前裝置軟件模擬常頂銨鹽結(jié)晶點(diǎn)溫度,控制塔頂溫度大于結(jié)晶點(diǎn)溫度 5 ℃進(jìn)行控制,盡量避開(kāi)氨鹽結(jié)晶[5]。
(5)控制特殊油種加工比例,如流花原油加工比例不超過(guò)10%。目前裝置控制流花原油比例在5%~8%之間。