張 保,何文鋒,魏高鵬,楊文舉
(中國能源建設(shè)集團華南電力試驗研究院有限公司,廣東 廣州 510799)
世界油頁巖資源很豐富,其探明儲量換算成頁巖油,遠大于世界原油的探明儲量。美國油頁巖儲量居世界首位,其次則為俄羅斯、剛果、巴西、加拿大、約旦、澳大利亞和中國[1]。其中,約旦油頁巖儲量達700億t。約旦某2×235 MW油頁巖電站項目(簡稱“約旦油頁巖電站”)建成投產(chǎn)后年供電量可達37億kWh,能夠滿足約旦10%~15%的用電需求。
油頁巖主要有兩種利用途徑[2]:1)通過干餾熱解提取頁巖油;2)直接燃燒進行發(fā)電。目前,原有電廠大部分采用煤粉爐燃燒油頁巖。煤粉爐屬于高溫懸浮燃燒方式,主要存在5個方面的問題:1)煤粉爐制粉系統(tǒng)龐大,油頁巖易爆炸,工作不可靠;2)需要脫硫設(shè)備,NOx排放量高;3)煙氣溫度高,容易導致尾部煙道受熱面高溫腐蝕,減少使用壽命;4)油頁巖灰分較大,容易在尾部煙道受熱面積灰,降低鍋爐效率;5)油頁巖熱值較低,很難在煤粉爐里穩(wěn)定燃燒,需要噴油穩(wěn)燃。為了避免這些問題,對約旦油頁巖進行燃燒試驗,研究油頁巖的燃燒特性和污染物排放特性,以便為鍋爐設(shè)計和運行提供依據(jù)。
著火性能和燃盡性能是評價固體燃料燃燒過程中的兩個重要指標。采集約旦油頁巖電站的油頁巖燃料樣品,在我國某清潔燃燒與煙氣凈化重點實驗室進行燃燒試驗,主要開展了工業(yè)分析、元素分析、粒徑分布分析和熱重分析,以便了解油頁巖的著火溫度和燃盡溫度等燃料特性。
油頁巖是一種高灰分、高揮發(fā)分、低熱值的劣質(zhì)燃料。約旦油頁巖燃料的工業(yè)分析及元素分析結(jié)果見表1所列。
表1 油頁巖燃料工業(yè)分析及元素分析結(jié)果
合適的入爐煤粒徑分布有利于提高鍋爐運行穩(wěn)定性、煤的燃燒效率和機組的經(jīng)濟性。粒徑太粗,則密相區(qū)物料的流化和混合變差,導致底渣可燃物含量偏高;粒徑太細,則顆粒循環(huán)燃燒時間縮短,導致飛灰可燃物含量高?;以扇嘉锲?,都會增加鍋爐未燃盡碳熱損失,降低鍋爐燃燒效率。同時,過粗或過細的燃料粒徑均有可能導致鍋爐床溫偏高,影響鍋爐運行安全和帶負荷能力。過度破碎還會增加燃料破碎成本,降低機組經(jīng)濟效益。油頁巖粒度篩分分析結(jié)果見表2所列,可見,粒徑在0.075~0.3 mm之間的油頁巖質(zhì)量占比最高,2~4 mm粒徑區(qū)間的質(zhì)量占比為次高。
表2 油頁巖粒度篩分分析結(jié)果
采用美國生產(chǎn)的某型號同步熱分析儀對油頁巖進行熱重分析(thermogravimetric analysis,TGA),熱重分析結(jié)果見表3所列,熱重曲線(thermogravimetric curve,TG)和差熱分析曲線(differential thermogravimetric curve,DTG)如圖1所示。
表3 油頁巖熱重分析結(jié)果
圖1 TG曲線和DTG曲線
從圖1可以看出:1)隨著溫度的升高,在150 ℃以下TG曲線有一個快速下降的趨勢,相應DTG曲線出現(xiàn)一個波峰,此過程對應的是樣品水分的快速析出;2)在250 ℃以后隨著溫度的升高,TG曲線出現(xiàn)第二個下降趨勢,相應DTG曲線出現(xiàn)第二個波峰,此過程為燃料中揮發(fā)分成分的大量析出,燃點較低的揮發(fā)分在此過程中開始著火,并帶動固定碳開始燃燒;3)在500 ℃以后隨著溫度的升高,TG曲線出現(xiàn)第三個下降趨勢,相應DTG曲線出現(xiàn)第三個波峰,此過程為樣品中的大量石灰石吸熱分解;4)隨著溫度升高到749 ℃后,DG曲線變?yōu)橐粭l直線,樣品重量不再變化,說明樣品已經(jīng)完全燃盡,此溫度對應燃料的燃盡溫度。油頁巖開始著火到完全燃盡總失重率為42.11%,每分鐘平均失重率為1.70%。
約旦油頁巖電站項目研究在3 MW 循環(huán)流化 床(circulating fluidized bed,CFB)燃燒 試驗臺上開展。CFB燃燒試驗臺采用平衡通風和M型布置,支吊在鋼構(gòu)架上。試驗臺主要由床下點火風道、布風裝置、主循環(huán)回路、尾部煙道、水冷系統(tǒng)、煙風系統(tǒng)、給料系統(tǒng)、排渣裝置和鋼構(gòu)架組成,其中的主循環(huán)回路包括爐膛、分離器、回料器和外置床。該試驗臺布置情況如圖2所示。
圖2 CFB燃燒試驗臺布置示意圖
實驗臺燃燒室高度24.5 m,確保了燃料的燃燒時間和脫硫反應時間,燃燒試驗結(jié)果具有更高的參考價值。爐膛分段設(shè)計,法蘭連接,獨立支吊,方便拆卸,擴展性強。試驗臺采取兩層給煤、多層二次風及外置床設(shè)計,便于開展針對性的試驗研究。爐膛內(nèi)襯為耐火耐磨材料、絕熱材料,爐膛內(nèi)燃燒溫度采用水冷管、模擬水冷壁控制,水冷管拆卸更換方便,爐膛燃燒溫度可調(diào)性好,以適應不同燃料的燃燒試驗需求。高溫尾部煙道設(shè)置有水冷器及旁路煙道,可以有效調(diào)控空氣預熱器(簡稱“空預器”,air preheater)入口煙溫;低溫煙道采用雙煙道結(jié)構(gòu),內(nèi)設(shè)空預器,通過煙氣擋板可有效調(diào)節(jié)一、二次風溫。試驗臺采用風道燃燒器點火,設(shè)有完善的點火、火檢和滅火等保護功能;試驗臺布置了大量的溫度、壓力、流量等運行參數(shù)檢測點,并為試驗研究預留了大量的測試孔。
本文主要在循環(huán)流化床實驗臺上進行油頁巖燃料點火試驗,并在助燃燃料輔助下長時間穩(wěn)定運行,觀察在不同工況下污染物SO2和NOx的排放規(guī)律,以下為試驗的結(jié)果與分析。
循環(huán)流化床多采用床下點火方式,高溫煙氣加熱床料的熱利用率高,床料溫升較快且容易控制;因有爐內(nèi)大量床料循環(huán),爐膛內(nèi)部溫度更加均勻。
試驗臺采用天然氣作為點火燃料。當爐膛下層床溫達到333 ℃時開始試投油頁巖,氧量降低,油頁巖著火,之后脈動給料,當下層床溫達到400 ℃時開始連續(xù)投油頁巖。結(jié)合啟動曲線可以看出,投油頁巖后試驗臺運行床溫升溫速率呈現(xiàn)加快趨勢,氧量迅速下降,表明燃料在爐內(nèi)著火燃燒。下層床溫升高到580 ℃時切斷天然氣,增加給油頁巖量,床溫略有下降后持續(xù)升高。
如圖3所示,從點火曲線能看出,油頁巖在580 ℃撤天然氣后爐膛床溫升溫速率很慢,溫度逐漸穩(wěn)定保持在590 ℃左右,為保證穩(wěn)定快速升溫速率,恢復天然氣的助燃。天然氣助燃期間爐膛升溫速率僅為10 ℃/h,主要原因是由于油頁巖熱值低且灰分高,單位時間排渣量大,燃燒釋放熱量僅略大于排渣熱量和爐內(nèi)熱量流失,造成升溫緩慢。
圖3 點火啟動過程曲線
為全面研究約旦油頁巖的燃燒效率和灰渣特性,在循環(huán)流化床試驗臺上開展了多個穩(wěn)定燃燒試驗工況。本次試驗主要工況設(shè)計參數(shù)見表4所列,對各個工況的灰、渣等燃燒產(chǎn)物進行了分析。試驗過程中,通過瑞士生產(chǎn)的某型號煙氣分析儀連續(xù)進行采樣分析,得出排放煙氣成分。本次油頁巖試燒試驗工況的燃燒效率、灰含碳量、渣含碳量、CO排放和氧量等參數(shù),見表5所列。
表4 油頁巖試燒主要工況設(shè)計參數(shù)
表5 油頁巖試燒工況燃燒效率計算相關(guān)參數(shù)
由表5可以看出,在實驗臺上燃燒油頁巖,總體上燃燒效率較高;在接近設(shè)計燃燒溫度水平下,燃燒效率可以達到98.5%,即工況1至工況6的平均值;670~700 ℃低燃燒溫度的工況燃燒效率也達到96%以上,表明油頁巖易燃燒、易燃盡。燃燒效率隨燃燒溫度升高而升高,如圖4所示。工況6的燃燒效率最高,為99.67%,其主要運行參數(shù)為:床壓6.8 kPa,床溫798 ℃,氧量4%,一次風率38%。
圖4 床溫與燃燒效率關(guān)系
影響CFB鍋爐脫硫效率的主要因素包括鈣硫摩爾比、石灰石活性、運行床溫、石灰石粒徑、運行氧量、分級燃燒、床壓和負荷變化[3-5]。其中,分級燃燒包括一次風率和二次風率。
煤灰分中一般含有一定的CaO成分,這部分CaO與煤中硫燃燒生成的SO2反應,亦可起到固硫作用,因此,不投石灰石時的SO2實際排放濃度低于以全硫為基準計算的理論排放濃度,這種現(xiàn)象稱為煤的自脫硫,還有部分在循環(huán)流化床燃燒條件下不分解的硫酸鹽硫也計入自脫硫。定義煤自身鈣硫摩爾比Ks,self為:
式中:Aar為煤的收到基灰分含量,%;Sar為煤的收到基硫分含量,%;ηCaO為煤灰中CaO質(zhì)量百分含量,%。
通過約旦油頁巖樣化學分析結(jié)果可知,其硫分含量較高(Sar為1.05%,折算硫分為2.69 g/MJ),當過量空氣系數(shù)α=1.4時,理論SO2排放值約為13 000 mg/Nm3。由于灰分較高(Aar=55.8%),灰成分中氧化鈣含量達到38.8%,自身鈣硫摩爾比極高,即:Ks,self=11.8。圖5給出了試驗臺試驗期間SO2排放隨床溫、氧量、一次風率變化曲線,SO2排放測試值都趨近于0 mg/Nm3,可見,約旦油頁巖具有十分高效的自脫硫特性。
圖5 SO2排放隨床溫、氧量、一次風率變化曲線
NOx生成途徑主要有兩個:1)空氣中的氮元素在高溫狀態(tài)下與氧進行化學反應生成NOx,即熱力型NOx;2)燃料中的氮元素發(fā)生熱分解被氧化生成NOx,即燃料型NOx。燃料氮形成的NO占流化床燃燒方式NOx總排放的95%以上,燃料氮在煤燃燒時一部分隨揮發(fā)分析出燃燒,即揮發(fā)分氮;另一部分則殘存在焦炭上,即焦炭氮[6-8]。
影響循環(huán)流化床鍋爐NOx排放的主要因素有:床溫、氧量、一次風率、上下二次風配比、鈣硫比和燃料性質(zhì)。在本次燃燒試驗各個工況下,當床溫在700~800 ℃之間變化,過量空氣系數(shù)在1.17~1.94之間變化,采用6% O2,按NO2計,則NOx排放在42~328 mg/Nm3之間;當床溫接近設(shè)計參數(shù)800 ℃,氧量小于6%時,NOx排放為58 mg/Nm3,各個工況的NOx排放數(shù)據(jù)詳見表6所列。
表6 油頁巖不同運行工況下NOx排放數(shù)據(jù)表
NOx排放隨氧量變化的曲線見圖6。由圖6可知,當氧量降低時,NOx排放降低,但過低的氧量不利于燃料燃燒,降低燃燒效率。
圖6 NOx排放隨氧量變化曲線
燃燒試驗結(jié)果表明:試驗油頁巖易著火、易燃盡,采用流化床燃燒方式,燃燒穩(wěn)定,燃燒效率高,NOx排放較低,SO2排放趨近為零。
本文試驗研究得到的結(jié)論如下:
1)試驗油頁巖熱重分析結(jié)果:著火溫度為313 ℃,燃盡溫度749 ℃,表明試驗油頁巖的著火溫度相對較低,屬于易著火、易燃盡煤種。試驗油頁巖在冷態(tài)點火啟動過程中,初始投煤的床溫為333 ℃,連續(xù)投煤的床溫為400 ℃,撤除輔助燃料天然氣的床溫為580 ℃;
2)試驗油頁巖在試燒設(shè)計參數(shù)、爐內(nèi)未投石灰石的運行工況下,SO2排放趨近于0 mg/Nm3,自脫硫率達到100%;
3)試驗油頁巖在鍋爐額定負荷2 MW、床溫780~800 ℃、氧量3.1%~5.2%、一次風率為37%~53%的運行工況下,SO2的排放濃度為0 mg/Nm3;折算氧量6%下的NOx排放濃度為42~91 mg/Nm3,平均值為58 mg/Nm3。
為了保證CFB鍋爐燃燒約旦油頁巖具有較高的燃燒效率、較低的污染物排放(SO2、NOx)水平,從運行角度考慮,推薦爐膛床溫按780~810 ℃,爐膛出口氧量控制在4%~5%范圍,一次風率控制在35%~40%范圍。