李潤鑫
(國網(wǎng)冀北電力有限公司承德供電公司,河北 承德 067000)
截止到2019年底,某地區(qū)電網(wǎng)并網(wǎng)風電場已達30座,裝機容量476萬kW,集中建設在河北壩上地區(qū),相關(guān)風電場匯集線路運行環(huán)境惡劣,加之施工工藝不良和運維不當,因電纜頭擊穿、架空線路引流線斷線、跌落保險脫落、箱變故障等原因造成的接地故障頻發(fā)[1]。
按照規(guī)范[2]要求,某地區(qū)電網(wǎng)風電場匯集線系統(tǒng)現(xiàn)主要采用小電阻接地方式,通過零序保護快速切除匯集線路單相接地故障;接地變則配置零序保護作為自身單相接地故障的主保護和匯集系統(tǒng)單相接地故障的總后備保護,并在零序保護動作時聯(lián)切升壓變低壓側(cè)。但相關(guān)風電場因保護裝置或二次回路缺陷、保護裝置壓板漏投、零序互感器損壞等引起的匯集線路零序保護拒動情況時有發(fā)生,成為近年來風機大量脫網(wǎng)事故的主要原因。風電場匯集系統(tǒng)典型一次接線圖見圖1。
2016-2019年間某地區(qū)電網(wǎng)并網(wǎng)風電場匯集線路零序保護拒動事故共發(fā)生12起,其中零序二次回路斷線或虛接4起,零序電流互感器安裝工藝不良3起,零序電流互感器本體損壞3起,保護裝置死機1起,保護裝置軟壓板漏投1起,典型事故情況見表1。
12起事故中有7起發(fā)生在風電場投運結(jié)束至首次預試期間,更有4起在并網(wǎng)投運后的30 d之內(nèi)發(fā)生,反映出風電企業(yè)搶進度、輕管理的情況依然存在,在設計、施工、檢測、驗收等各環(huán)節(jié)的質(zhì)量管控措施落實不力。零序電流互感器安裝工藝不符合規(guī)范、保護裝置試驗缺失、二次回路錯誤接線等基建遺留問題是造成此期間保護拒動事故多發(fā)的根本原因。因零序電流互感器本體損壞及二次回路斷線造成的事故8起,相關(guān)風電場設備運行管理薄弱,運行人員業(yè)務能力或責任心不強,由于設備巡視不到位造成隱性運行缺陷不能及時處理。零序電流互感器及二次回路典型問題見圖2。
圖1 風電場匯集系統(tǒng)典型一次接線圖
表1 典型匯集線路零序保護拒動事故
1)案例1。零序電流互感器安裝工藝不符合規(guī)范,接地變出口跳閘矩陣設置錯誤。
2016年某日04:36:45.160,甲風電場35 kV 4號母線系統(tǒng)V相接地,04:36:45.837,接地變346開關(guān)跳閘。04:36:53.324風機二線U、V相間短路,并在迅速發(fā)展為三相短路后經(jīng)過流保護動作跳開,35 kV 4號母線電壓至此恢復正常,接地故障持續(xù)時間長達820 ms。對故障波形進行分析,接地期間風機二線零序電流一次值穩(wěn)定在270 A附近,線路零序保護滿足動作條件(零序電流互感器變比100 ∶1,零序過流Ⅰ段定值2 A,時限0.3 S),但保護裝置實際并未啟動;接地變零序保護在滿足0.6 S動作時限后跳閘,但聯(lián)跳升壓變低壓側(cè)開關(guān)失敗,如圖3所示。A風電場于2015年12月并網(wǎng)投運,事故發(fā)生前尚未進行首次預防性試驗。
圖2 零序電流互感器及二次回路典型問題
線路故障情況:事故發(fā)生當日為暴風天氣。風機二線44號風機門型桿V相引流線因大風從線夾根部折斷,在向下掉落時對桿塔接地放電,因故障未及時切除并在大風影響下相繼與U、W引流線產(chǎn)生拉弧,最終造成三相短路故障。
保護拒動原因:風機二線電纜接地點實際安裝在零序電流互感器以上,但屏蔽接地線未按規(guī)范[3]中要求穿回零序電流互感器中心孔后接地,如圖2(a)中所示,因屏蔽接地線分流削弱了零序電流測量值而造成零序保護拒動。站內(nèi)接地變采用RCS-9621C測量保護裝置,跳閘出口1用于跳開本間隔開關(guān),跳閘出口2用于聯(lián)跳開升壓變低壓側(cè)開關(guān)。調(diào)試人員由于對保護裝置不熟悉,未按照定值單要求對跳閘矩陣定值進行修改,也沒有對跳閘邏輯進行試驗驗證,因跳閘矩陣采用了缺省值造成聯(lián)跳接地變開關(guān)失敗(見表2)。
2)案例2。零序電流互感器損壞,巡視不到位未及時發(fā)現(xiàn)缺陷。
2019年某日11:14:17.325,乙風電場35 kV 4號母線系統(tǒng)U相發(fā)生間歇性接地故障,11:14:21.104在U相接地故障持續(xù)存在640 ms后,1號接地變跳閘并聯(lián)跳升壓變低壓側(cè)開關(guān),35 kV 4號母線失電。故障錄波圖顯示,風機四線在接地期間零序電流有三次滿足零序保護動作條件,但線路保護裝置始終未啟動(零序TA變比300∶1,零序保護Ⅰ、Ⅱ定值0.63 A,時限0.3 S),如圖4所示。乙風電場于2019年1月并網(wǎng)投運,事故發(fā)生距離投運僅77 d。
線路故障情況:事故發(fā)生當日為晴天但氣溫較低。經(jīng)查風機四線17號電纜中間井內(nèi)電纜頭因防水層纏繞工藝不佳、防水層厚度不足,在潮濕天氣下發(fā)生絕緣擊穿。
表2 RCS-9621C保護測控裝置跳閘矩陣邏輯
保護拒動原因:風機四線零序電流互感器外殼存在明顯細長裂紋,如圖2(e)中所示,對其拆除進行一次通流試驗后發(fā)現(xiàn),其變比與銘牌標示變比相差4 倍左右(故障電流互感器型號為LXB-φ 240,額定電流比300/1 A,2017年7月制造),確認故障互感器內(nèi)部環(huán)形鐵芯磁路已發(fā)生斷裂,互感器因總磁阻大幅提高而產(chǎn)生嚴重的變比誤差[4]。經(jīng)進一步排查,發(fā)現(xiàn)風機一線零序電流互感器存在同類缺陷,判斷互感器在存放期間維護保管不當,在短期運行后發(fā)生損壞。由于在安裝時未對互感器變比進行檢查,在投運后巡視不到位造成了此次拒動事故的發(fā)生。
上述事故風電場在采取風機低電壓穿越改造、加裝高標準動態(tài)無功補償裝置等技術(shù)措施后,并未因零序保護拒動引發(fā)大規(guī)模風電脫網(wǎng)事件,但在建設施工質(zhì)量、設備運行管理、人員培訓等方面存在的隱患嚴重威脅了電網(wǎng)的安全運行,制約了風電利用小時數(shù)的提高。
1)提高施工驗收質(zhì)量。2019年5月,國家發(fā)改委下發(fā)了《關(guān)于完善風電上網(wǎng)電價政策的通知》,風電“搶裝”在2020年和2021年預計仍將持續(xù)。后續(xù)風電項目應合理確定工期,確保繼電保護基建調(diào)試嚴格按照規(guī)程規(guī)定執(zhí)行,不得為趕工期減少調(diào)試項目,降低調(diào)試質(zhì)量[5]。確保零序電流互感器安裝工藝要符合規(guī)范要求,安裝后帶負載進行一次升流及伏安特性試驗,從源頭上避免保護拒動等事故的發(fā)生。
圖4 乙風電場故障波形圖
2)加強設備運行管理。外接零序電流互感器發(fā)生損壞或二次回路開路時,保護裝置無法檢測告警,需借助巡視和檢修手段發(fā)現(xiàn)。新投運至首次預試期間是事故發(fā)生的高發(fā)期,期間應加強零序電流互感器和二次回路巡視力度,發(fā)現(xiàn)缺陷立即停用。嚴格按照繼電保護檢驗規(guī)程要求在投運1年內(nèi)完成全部保護校驗工作,及時對零序電流互感器進行相關(guān)試驗,消除因設備質(zhì)量問題或運維不當產(chǎn)生的隱性缺陷。
3)加大人員培訓力度。目前多數(shù)風電企業(yè)二次專業(yè)人員經(jīng)驗缺乏,運行人員對零序保護裝置原理和零序電流互感器安裝工藝不熟悉,相關(guān)規(guī)范掌握不足,不能及時識別缺陷風險。因此要加強人員業(yè)務培訓力度,確保相關(guān)人員具備必要的機械、電氣、安裝知識,熟悉其工作原理和基本結(jié)構(gòu),提高人員識別故障和排除故障的能力[6]。
風電場匯集線路接地故障發(fā)生較多,零序保護拒動時將會擴大停電范圍,甚至引發(fā)大面積風電脫網(wǎng)事故。風電場應針對零序保護裝置、零序電流互感器及其二次回路在施工驗收、運行管理、人員培訓等方面存在的問題和薄弱環(huán)節(jié)切實采取措施,確保電網(wǎng)和風電場的安全穩(wěn)定運行。