車艷妮
(山西晉豐煤化工有限責(zé)任公司, 山西晉城 048400)
山西晉豐煤化工有限責(zé)任公司聞喜分公司(簡(jiǎn)稱聞喜公司)設(shè)計(jì)產(chǎn)能為液氨18萬(wàn)t/a、甲醇6萬(wàn)t/a、尿素30萬(wàn)t/a、副產(chǎn)硫黃1 100 t/a。聞喜公司目前采用固定床間歇?dú)饣に嚿a(chǎn)半水煤氣,用于生產(chǎn)合成氨和甲醇。間歇?dú)饣に嚰夹g(shù)落后,產(chǎn)品能耗高,生產(chǎn)成本高,三廢排放量大,環(huán)保設(shè)備投入和運(yùn)行成本較高。為降低生產(chǎn)成本,發(fā)揮裝置的能力,扭轉(zhuǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)局面,聞喜公司于2018年年底開始進(jìn)行純氧連續(xù)氣化技術(shù)改造,新上4臺(tái)Φ3 000 mm純氧氣化爐代替原有4臺(tái)間歇?dú)饣癄t,純氧連續(xù)氣化工藝與傳統(tǒng)的間歇?dú)饣に囅啾龋哂辛鞒毯?jiǎn)單、煤種適應(yīng)性廣、產(chǎn)氣量大、各項(xiàng)消耗低、節(jié)能環(huán)保等優(yōu)點(diǎn)。采用純氧連續(xù)氣化工藝后,可以使用6~40 mm的無(wú)煙小粒煤為原料,提高碳轉(zhuǎn)化率,灰渣殘?zhí)假|(zhì)量分?jǐn)?shù)≤5%,降低煤耗和蒸汽消耗,大幅降低生產(chǎn)成本,而且不再排放吹風(fēng)氣,減少環(huán)境污染。
純氧連續(xù)氣化工藝具有以下技術(shù)優(yōu)勢(shì):
(1) 氣化劑有效成分含量高,氣化爐熱效率高。
固定床間歇?dú)饣に嚉饣瘎榭諝猓諝庵械亩栊詺怏wN2對(duì)煤氣成分造成一定的影響。N2在氣化爐中不參加任何的化學(xué)反應(yīng),卻降低了反應(yīng)物的濃度,從而降低了有效反應(yīng)利用率的效率,使氣化爐出氣溫度升高,帶走氣化爐床層熱量,造成氣化爐一定程度的顯熱損失。純氧連續(xù)氣化的氣化劑為純氧和蒸汽,生成的煤氣中幾乎沒有N2,所以煤氣中有效成分含量高,有效氣(CO+H2)體積分?jǐn)?shù)≥80%。因?yàn)闆]有N2入爐,氣化過(guò)程中反應(yīng)效率大幅度提高,從而也消除了以N2為載體的顯熱損失和對(duì)有效反應(yīng)的干擾影響,大大提高了煤氣爐的氣化效率和熱效率,使水煤氣有效成分含量提高,煤氣的體積得到一定的濃縮,綜合能耗相應(yīng)降低。
(2) 原料煤粒徑小,消耗成本大幅降低。
固定床間歇?dú)饣癄t原料煤粒徑為10~100 mm,純氧造氣爐原料煤粒徑為6~40 mm。碎煤來(lái)源廣、成本低,原來(lái)以燃料煤價(jià)格銷售的碎煤可以作為純氧制氣的原料煤使用,大大提高了資源利用率,大幅度降低了原料采購(gòu)成本,經(jīng)濟(jì)效益顯著。
(3) 工藝流程簡(jiǎn)化,配置優(yōu)化。
與固定床間歇?dú)饣に囅啾龋冄踹B續(xù)氣化工藝流程減少了吹風(fēng)、下吹、二次上吹、吹凈等階段,工藝流程大大簡(jiǎn)化,液壓工藝閥門數(shù)量減少75%左右,動(dòng)靜密封點(diǎn)大量減少,設(shè)備故障率大大降低,設(shè)備穩(wěn)定運(yùn)行周期大幅度提高。
(4) 環(huán)保優(yōu)勢(shì)明顯。
與固定床間歇?dú)饣に囅啾龋冄踹B續(xù)氣化工藝取消了吹風(fēng)氣回收裝置,無(wú)外排放氣體,環(huán)保效益明顯,灰渣殘?zhí)假|(zhì)量分?jǐn)?shù)為7%左右,資源利用率大大提高。
(5) 裝置安全性大大提高。
近幾年,吹風(fēng)氣回收裝置發(fā)生爆燃的事故時(shí)有發(fā)生[1-2],對(duì)企業(yè)及員工的財(cái)產(chǎn)和生命安全造成極大危害。取消吹風(fēng)氣回收裝置后整個(gè)裝置系統(tǒng)安全性大大提高。
(1) 裝置設(shè)計(jì)單爐產(chǎn)氣體積流量≥9 000 m3/h。
(2) 裝置生產(chǎn)負(fù)荷率為50%~110%。
(3) 裝置年操作時(shí)間為8 000 h。
(4) 灰渣殘?zhí)假|(zhì)量分?jǐn)?shù)≤5%。
原料煤煤質(zhì)情況見表1[3]。
表1 原料煤參數(shù)表
氣化劑氧氣體積流量為6 200 m3/h,蒸汽質(zhì)量流量為10.3 t/h,其他參數(shù)見表2。
表2 氧氣和蒸汽參數(shù)表
純氧連續(xù)氣化工藝煤氣組分見表3。
表3 煤氣組分 %
原料小粒煤由煤倉(cāng)進(jìn)入自動(dòng)加煤機(jī),自動(dòng)定時(shí)、定量地加入氣化爐中。氣化劑氧氣來(lái)自空分工序, 蒸汽來(lái)自外管網(wǎng)和自產(chǎn)蒸汽。氧氣和蒸汽經(jīng)計(jì)量和比例調(diào)節(jié)進(jìn)入混合罐中混合,溫度控制到180 ℃進(jìn)入氣化爐底部,在爐內(nèi)高溫條件下,與小粒煤進(jìn)行氧化還原反應(yīng),連續(xù)生產(chǎn)水煤氣。
反應(yīng)生成的水煤氣溫度為450~550 ℃,自爐頂排出,經(jīng)過(guò)高效旋風(fēng)除塵器進(jìn)行除塵后[3-4],進(jìn)入防堵塞高效組合式熱量回收裝置。從高效旋風(fēng)除塵器出來(lái)的高溫煤氣先進(jìn)入設(shè)置在除塵器上部的預(yù)換熱器,含細(xì)塵煤氣與換熱管接觸碰撞,灰塵落入旋風(fēng)除塵器中回收處理,高溫煤氣部分熱量被回收后進(jìn)入主換熱器。主換熱器為二段式,上段為過(guò)熱段,下段為蒸發(fā)段,預(yù)換熱器和主換熱器蒸發(fā)段副產(chǎn)的0.2 MPa的蒸汽進(jìn)入主換熱器的上段過(guò)熱。過(guò)熱后蒸汽去造氣爐系統(tǒng)?;厥諢崃亢蟮拿簹鉁囟葹?50~170 ℃,進(jìn)入凈化洗滌塔底部,在塔中用來(lái)自造氣污水處理系統(tǒng)的閉路循環(huán)冷卻水噴淋冷卻洗滌,將其冷卻到40 ℃并洗滌其中夾帶的塵埃和焦油后,進(jìn)入水煤氣總管去后續(xù)工段。純氧連續(xù)氣化的工藝流程見圖1。
圖1 純氧連續(xù)氣化工藝流程圖
經(jīng)測(cè)算,廠房高度基本滿足要求,新建氣化爐在原位置安裝。造氣廠房共4層,層高分別為:5.5 m、12.5 m、19.5 m、25.5 m。其他舊設(shè)備基礎(chǔ)全部拆除,地基處理后,重新施工建設(shè)。
利舊設(shè)備見表4。
表4 利舊設(shè)備表
改造后每套純氧制氣裝置主要設(shè)備共59臺(tái),設(shè)備規(guī)格和技術(shù)條件見表5。
表5 主要設(shè)備一覽表
改造前后常壓固定床間歇爐和純氧制氣裝置運(yùn)行情況對(duì)比見表6。
表6 改造前后工藝運(yùn)行情況對(duì)比表
該純氧制氣裝置于2019年12月30日通過(guò)72 h運(yùn)行考核,有效氣 (CO+H2)體積分?jǐn)?shù)達(dá)80%以上,比間歇造氣爐提高10百分點(diǎn)。單爐產(chǎn)氣體積流量達(dá)9 200 m3/h,比間歇造氣爐提高1 000 m3/h。蒸汽分解率大于66%,比間歇爐提高16百分點(diǎn)左右,造氣循環(huán)水池液位下降,解決了夏季造氣循環(huán)水池液位高的問(wèn)題。噸氨原料煤耗為1.089 t,比間歇爐低約50 kg,原料煤成本大幅下降?;以鼩?zhí)假|(zhì)量分?jǐn)?shù)為4.0%~5.5%,比間歇爐降低14百分點(diǎn)左右,煤炭利用率大大提高,1 000 m3有效氣耗氧208 m3左右。通過(guò)此次純氧制氣改造,各項(xiàng)工藝指標(biāo)得以優(yōu)化,各項(xiàng)消耗大幅下降,使造氣裝置節(jié)能、高效運(yùn)行。