李紅萍,張 浩
(國(guó)網(wǎng)四川省電力公司什邡市供電分公司,四川 什邡 618000)
在一體化電量線損管理系統(tǒng)中,10 kV 路線損耗日線損率在10%以?xún)?nèi)定義為合格,若日線損率大于10%則線損不合格,須快速處理異常。傳統(tǒng)的線損異常查找過(guò)程比較冗長(zhǎng)、復(fù)雜。本文通過(guò)一體化電量與線損管理系統(tǒng)功能的深入應(yīng)用,快速查找異常原因,提升線損異常治理效果,促進(jìn)線損管理精益提升,深化提質(zhì)增效。
核對(duì)線變關(guān)系。將該線路下現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際掛接的所有配變(公變、專(zhuān)變)明細(xì)進(jìn)行梳理,核實(shí)是否有系統(tǒng)與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際不一致的。通過(guò)一體化電量與線損系統(tǒng)中“檔案管理-變壓器檔案管理”,將該線路下的公變明細(xì)全部導(dǎo)出,在“同期線損管理-配電線路同期日線損”中,將該線路上的所有高壓用戶(hù)明細(xì)全部導(dǎo)出,并逐一與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際的用戶(hù)專(zhuān)變進(jìn)行比對(duì)。
核實(shí)是否采集失敗。核實(shí)線路供電關(guān)口及臺(tái)區(qū)售電量采集是否失敗。在一體化電量與線損系統(tǒng)中“同期線損管理-配電線路同期日線損”中,核對(duì)采集成功率。
電量比對(duì)。在核實(shí)線變關(guān)系正常及采集成功率100%的情況下,對(duì)輸入、輸出電量進(jìn)行逐一核對(duì)。
電量異常的主要原因有以下幾點(diǎn):
一是個(gè)別或部分配變的上表底或下表底數(shù)據(jù)缺失或數(shù)據(jù)異常(受采集影響)。整改措施為協(xié)同營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)業(yè)對(duì)該臺(tái)區(qū)采集裝置及時(shí)進(jìn)行消缺,確保后續(xù)表底數(shù)據(jù)完整及數(shù)據(jù)正常。
二是個(gè)別或部分配變?cè)谶M(jìn)行換表時(shí),流程不規(guī)范,導(dǎo)致電量異常。整改措施為作業(yè)時(shí)協(xié)同營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)業(yè)消缺,避免類(lèi)似情況發(fā)生。
三是個(gè)別配變倍率異常,整改措施為根據(jù)核查情況,協(xié)同營(yíng)銷(xiāo)人員在營(yíng)銷(xiāo)SG186系統(tǒng)修改檔案。
通常將反映兩變量間線性相關(guān)關(guān)系的統(tǒng)計(jì)指標(biāo)稱(chēng)為相關(guān)系數(shù)。一體化電量與線損管理系統(tǒng)中以臺(tái)區(qū)用戶(hù)電量與線損率之間的線性相關(guān)關(guān)系定義為相關(guān)系數(shù),其絕對(duì)值小于或等于1,用r表示。
若r>0,表明臺(tái)區(qū)用戶(hù)電量與線路線損率是正相關(guān),即臺(tái)區(qū)用戶(hù)電量的值越大,線路線損率的值也會(huì)越大;若r<0,表明臺(tái)區(qū)用戶(hù)電量與線路線損率是負(fù)相關(guān),即臺(tái)區(qū)用戶(hù)電量的值越大,線路線損率的值反而會(huì)越小。r的絕對(duì)值越大表明相關(guān)性越強(qiáng)。一般定義為[1]:
0.8 <|r|≤1.0極強(qiáng)相關(guān);0.6 <|r|≤0.8 強(qiáng)相關(guān);0.4 <|r|≤0.6 中等程度相關(guān);0.2 <|r|≤0.4 弱相關(guān);0.0 ≤|r|≤0.2極弱相關(guān)或無(wú)相關(guān)。
通過(guò)相關(guān)系數(shù)可以快速找到引起線損異常的臺(tái)區(qū),若臺(tái)區(qū)相關(guān)系數(shù)絕對(duì)值大于0.6,則極有可能存在間斷性竊電或采集電量缺失問(wèn)題。
2021年10月11日,某10 kV線路線損突然升至22.56%,該線路線損長(zhǎng)期合格并且為經(jīng)濟(jì)運(yùn)行線路,此次異常引起了線損管理人員的高度重視,線路線損曲線如圖1所示。
圖1 線路線損曲線
經(jīng)核實(shí)發(fā)現(xiàn):一體化電量與線損管理系統(tǒng)中該線路下2 個(gè)關(guān)口、29 個(gè)公變及19 個(gè)專(zhuān)變均采集成功,同時(shí)核實(shí)營(yíng)銷(xiāo)186 系統(tǒng)、運(yùn)檢PMS 系統(tǒng)公變和專(zhuān)變明細(xì)、數(shù)量與一體化電量與線損管理系統(tǒng)一致,現(xiàn)場(chǎng)人員核實(shí)與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際線變關(guān)系一致。
線變關(guān)系和采集都正常,則對(duì)輸入、輸出電量逐一比對(duì)。通過(guò)一體化電量與線損管理系統(tǒng)本期與上期供售電量對(duì)比發(fā)現(xiàn),供電量減少了3760 kWh,售電量減少了12276.6 kWh,損失電量高達(dá)9492.40 kWh。供電量環(huán)比減少8.20%,屬于正常波動(dòng);而售電量環(huán)比減少27.36%,變化異常。
通過(guò)一體化電量與線損管理系統(tǒng)中售電量明細(xì)進(jìn)一步查找原因,根據(jù)相關(guān)系數(shù)進(jìn)行排序,發(fā)現(xiàn)相關(guān)系數(shù)絕對(duì)值最大的為某公司配變,其負(fù)相關(guān)系數(shù)為-0.8482,用戶(hù)當(dāng)日電量為0,結(jié)合相關(guān)系數(shù)為負(fù)數(shù),臺(tái)區(qū)用戶(hù)電量的值越小,線路線損率的值越高,推斷出該用戶(hù)配變電量異常引起線路線損高損可能性非常高。檢查高壓用戶(hù)電量明細(xì)表發(fā)現(xiàn),該用戶(hù)平時(shí)每日有8000 kWh 左右的電量,進(jìn)一步鎖定線損異常是由于此用戶(hù)引起。
通過(guò)電力用戶(hù)用電信息采集系統(tǒng),核對(duì)用戶(hù)電能示值,對(duì)比用戶(hù)每日止度發(fā)現(xiàn)該公司11日表底凍結(jié)數(shù)據(jù)入庫(kù)時(shí)間正常,但與10 日凍結(jié)數(shù)據(jù)相同,說(shuō)明現(xiàn)場(chǎng)表計(jì)或采集終端異常。
立即現(xiàn)楊查找原因,經(jīng)與廠家溝通發(fā)現(xiàn)采集后臺(tái)程序出現(xiàn)異常,須進(jìn)行升級(jí)處理。2021年10月15日,采集終端程序升級(jí)后,線損恢復(fù)正常,線損率在3%以?xún)?nèi),如圖2所示,恢復(fù)為經(jīng)濟(jì)運(yùn)行線路。
圖2 整改后線損曲線
線損異常時(shí),線損管理人員要深化應(yīng)用一體化電量與線損管理系統(tǒng)相關(guān)功能,原因查找過(guò)程中,可通過(guò)供售電量開(kāi)始分析,如為售電量異常,結(jié)合一體化系統(tǒng)相關(guān)系數(shù)及用戶(hù)電量曲線查找異常用戶(hù),同時(shí)結(jié)合用電信息采集系統(tǒng)進(jìn)行分析,多系統(tǒng)融合可縮短問(wèn)題處理時(shí)間,提升線損管理水平。