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      催化裂化裝置原料油噴嘴在線疏通新技術(shù)介紹

      2022-03-22 02:34:16張軍軍
      石油化工設(shè)備技術(shù) 2022年2期
      關(guān)鍵詞:原料油處理量水槍

      張軍軍

      (中國石油化工股份有限公司鎮(zhèn)海煉化分公司,浙江 寧波 315207)

      某煉化公司340萬t/a催化裂化裝置采用KH型原料油噴嘴,10組對稱布置。該裝置完成停工檢修后,在開工初期,出現(xiàn)處理量受限的情況。通過采取油路提壓、調(diào)整油汽比等措施進行調(diào)整,最高也只能達到設(shè)計加工量的94%。

      分兩個階段對上述問題進行排查。首先是通過噴嘴前壓力、噴嘴本體聲音、溫度判斷可能出現(xiàn)堵塞的噴嘴,然后再對可疑的噴嘴進行單組切出試驗。將試驗結(jié)果與處理量數(shù)據(jù)進行比對,確認是兩路噴嘴堵塞引起的。

      催化裂化裝置是國內(nèi)汽柴油的主力加工裝置,而沉降器原料油噴嘴是催化裂化裝置的原料油進料噴嘴。若噴嘴堵塞,會造成原料油霧化效果下降、加工量低、收率低、結(jié)焦增加等諸多問題,嚴重時甚至需停工處理。因此,亟需一種可行的噴嘴在線疏通方式,以應(yīng)對上述問題。

      1 噴嘴類型

      催化裂化裝置使用的沉降器原料油進料噴嘴主要型式有CS型、KH型、BWJ型、CCK型、UOP型等。其中廣泛使用的是洛陽森德石化有限公司生產(chǎn)的CS型噴嘴和北京科力青科貿(mào)有限公司生產(chǎn)的KH型噴嘴。

      CS型噴嘴與KH型噴嘴都具有操作彈性大、霧化效果好、低霧化蒸汽比等特點。其中CS型噴嘴傾斜45°安裝,兩路進汽,多級霧化,采用鴨嘴式噴頭;而KH型噴嘴傾斜37°安裝,一路進汽,單級對稱雙霧化噴口,采用豬鼻式雙孔噴頭。兩種噴嘴示意分別見圖1和圖2。

      圖1 CS型噴嘴

      圖2 KH型噴嘴示意

      2 堵塞問題

      2.1 堵塞原因

      原料油噴嘴堵塞多發(fā)生在開工初期或緊急停工后重新開車階段。堵塞主要原因有:

      1)檢修期間噴嘴保護不力,施工雜物或焦塊進入噴嘴,卡住流道。

      2)開工催化劑流化階段,噴嘴保護蒸汽或保護風(fēng)不足,催化劑反串進入噴嘴。進油后,油與催化劑混合和泥,堵塞噴嘴通道。

      3)油路管道內(nèi)沉淀物多,開工初期帶進噴嘴,引起不暢。

      4)緊急停工時,未及時投入保護蒸汽,催化劑下落進入噴嘴,停工后未予疏通。

      5)投用初期噴嘴內(nèi)部結(jié)焦。

      2.2 堵塞部位

      從噴嘴結(jié)構(gòu)上看,主要可分為油路、汽路、油汽混合腔及噴頭。純粹的蒸汽、原料油流動性好,并不會使噴嘴發(fā)生堵塞。而催化劑、焦塊或檢修期間施工雜物是從噴頭孔進入油汽混合腔的,故絕大多數(shù)噴嘴堵塞部位都是在油汽混合口至噴頭中間段。開工催化劑轉(zhuǎn)劑階段,在噴嘴無風(fēng)保護時,也可能會有部分催化劑進入到噴嘴汽路。

      2.3 堵塞程度

      堵塞程度分為局部堵塞和完全堵塞。局部堵塞大多為施工雜物、焦塊進入混合腔,卡住部分流道所致,能維持噴腔內(nèi)部正常流速的情況下,一般堵塞物會被逐漸磨損,自行疏通。完全堵塞指不能流動或流動量微小,無法依靠自身流體的沖刷性帶走堵塞物的情況。若發(fā)生嚴重堵塞,時間一長就會造成噴嘴內(nèi)部結(jié)焦。從試驗情況看,上述兩組噴嘴屬于完全堵塞。

      3 現(xiàn)有在線處理技術(shù)

      催化裂化裝置停開工、檢修時間長,相應(yīng)的經(jīng)濟損失較大。以300萬t/a催化裂化裝置為例,緊急停開工檢修1次需7 d左右,損失超千萬元,且停開工過程本身安全、環(huán)保風(fēng)險也較大。因此,實現(xiàn)噴嘴的在線疏通、避免裝置非正常停工是十分必要且緊迫的任務(wù)。目前在線處理噴嘴堵塞的方法歸納起來主要有以下幾種:

      1)外部物理敲擊。用大錘對噴嘴外部不同部位進行敲打,配合管道內(nèi)部自身的壓力,震落或震松堵塞物。由于高溫下催化劑油泥會變脆,更容易松動,因此也可配合外部烘烤。這種方法通常只在堵塞初期或堵塞距離短的情況下有效果。

      2)利用高壓介質(zhì)頂管。通過閥前法蘭配管,引壓力更高的蒸汽、水等介質(zhì),利用其高壓進行疏通;或連接臨時打壓泵打壓進行疏通。這種方法的最高可使用壓力受到管件承壓能力的限制,在堵塞嚴重時,也很難起到效果,更無法完全疏通。

      3)溶劑油浸泡。該方法效果不明顯,且局限性大。首先,因堵塞介質(zhì)不同,溶劑油的選擇比較困難。另外,局部堵塞時,會有大量溶劑油進入沉降器內(nèi);而完全堵塞時,溶劑油又難以完全穿透堵塞層。

      4)切出不處理。這種方法需同時停用對噴的另一組噴嘴,犧牲了處理量及霧化效果,對產(chǎn)品收率也有不良影響。可選擇將提升管上部回?zé)捰秃陀蜐{回?zé)拠娮旄臑樵蠂娮斓姆绞酵旎夭糠旨庸ち繐p失,但該方式在多個噴嘴堵塞時不適用。

      4 原料油噴嘴在線疏通技術(shù)

      4.1 原料油噴嘴在線疏通技術(shù)簡介

      本文案例結(jié)合帶壓開孔技術(shù)及高壓清洗技術(shù),開創(chuàng)了原料油噴嘴在線疏通的新方法。這種新方法首先要找到能直線到達堵塞部位的清洗路徑,并進行帶壓開孔,然后制作專用填料函,使用水槍及噴頭逐漸往里清洗,一步步疏通噴嘴。該方法能疏通絕大多數(shù)堵塞物,且不受堵塞距離、堵塞部位的影響,可用于完全堵塞、局部堵塞情況,應(yīng)用范圍廣,疏通效果好。

      4.2 主要步驟

      全程主要采取了以下技術(shù)手段。

      4.2.1 確定疏通路徑

      因高壓水槍桿是硬管,因此,采用水槍制作的清洗工具,需要找到能直線到達堵塞位置的開孔點。圖3 中藍色圓點為選定的開孔點,圖4為開孔位置的放大圖。若堵塞距離長或多處堵塞,1個開孔點水槍桿不能到達時,可另找位置增加開孔點。

      圖3 開孔點位置示意

      圖4 開孔位置結(jié)構(gòu)示意

      4.2.2 選定帶壓開孔的工具及方法【1】

      由于本文案例中帶壓開孔位置位于彎頭上,而小彎頭上補強板無法安裝,因此采用馬鞍短節(jié)與之連接。短節(jié)與彎頭的焊縫為角焊縫,需保證焊縫高度飽滿,另外還加焊了3個加強筋板。帶壓開孔方式根據(jù)開孔點位置而定,本文案例中應(yīng)用了管道帶壓開孔技術(shù)。帶壓開孔本身的技術(shù)要求,這里不再贅述。

      4.2.3 選定清洗水槍尺寸和噴頭的型式

      本文案例中疏通的催化裂化裝置KH型原料油噴嘴結(jié)構(gòu)見圖5。需清洗部位為原料油、蒸汽混合口,混合腔及擴散段,最小喉徑為25 mm。故選用φ14 mm水槍桿,環(huán)型、直噴型兩種噴頭【2】。

      圖5 KH型噴嘴結(jié)構(gòu)示意

      4.2.4 制作專用填料函體

      使用高壓水槍對帶壓系統(tǒng)內(nèi)部進行水力清洗時,需要專用的密封結(jié)構(gòu),實現(xiàn)在線處理時的密封、排放、檢查。

      本文案例中的密封函【3】專門針對高壓水槍的結(jié)構(gòu)制作,能滿足在線清洗時的密封,防止介質(zhì)倒串;此外,還設(shè)置了導(dǎo)淋口,可用于排放及檢查。

      專用密封填料函技術(shù)特點如下:

      1)與高壓水槍桿外徑匹配的截流孔徑??刂平亓骺着c高壓水槍桿的配合尺寸,使截流孔徑比高壓水槍外徑略大,這樣既能保證高壓水槍的通過性,又能起到一級節(jié)流作用。

      2)填料函尺寸及填料安裝方式。選用方形石墨填料,根據(jù)水槍桿及填料尺寸設(shè)計填料段內(nèi)徑,并根據(jù)內(nèi)部壓力設(shè)計合理的填料段長度。安裝填料時,先放入高壓水槍桿,然后逐圈壓緊填料,最后安裝填料壓蓋。作業(yè)過程中可通過調(diào)節(jié)填料壓蓋螺栓來松/緊填料。

      3)設(shè)置排凝口及密封氣口。排凝口用于清洗時的排水及拆除填料函前的檢查、泄壓。密封氣口可選擇性設(shè)置,在允許外部氣體進入系統(tǒng)內(nèi)部時可使用。保護氣可選用氮氣等氣體,用于對內(nèi)部介質(zhì)的密封。操作時可打開保護氣,調(diào)節(jié)其壓力至略高于內(nèi)部介質(zhì)壓力。略開排凝閥,當(dāng)排出的氣體為保護氣時,即可達到保護內(nèi)部介質(zhì)不外漏的目的。填料函示意見圖6。

      圖6 填料函示意

      4.3 清洗過程控制

      本文案例中催化裂化裝置使用該填料函體,完成了原料油噴嘴的在線疏通。案例中的內(nèi)部介質(zhì)溫度超過600 ℃,作業(yè)過程中該填料函體能完全密封內(nèi)部介質(zhì),并確保作業(yè)過程安全。

      清洗設(shè)施連接示意如圖7所示。清洗過程如下:關(guān)閉原料油路閥門,關(guān)小蒸汽路閥門,使蒸汽壓力略高于沉降器內(nèi)壓力;打開填料函保護氮氣,略開填料函導(dǎo)淋閥;打開帶壓開孔新增的切斷閥,推進水槍桿至需要清洗部位(需要事前在水槍桿上做好標記,以確定噴頭實際到達的位置),進水清洗;清洗過程中可開大填料函導(dǎo)淋閥排水,排水量大時,需要間斷清洗,避免因排水不及而導(dǎo)致內(nèi)部憋壓;清洗完畢后,將水槍退至切斷閥外(清洗前測量位置并做好標記),關(guān)閉切斷閥;關(guān)閉填料函保護氣,拔出水槍。根據(jù)需求,可更換不同型式的噴頭(前噴、斜噴、側(cè)噴等),進行多次疏通。根據(jù)需求,還可選用不同等級的清洗壓力。施工區(qū)域應(yīng)注意通風(fēng)。

      圖7 清洗設(shè)施連接示意

      5 在線疏通實施效果

      5.1 實施前后對比

      在線疏通實施前,該催化裂化裝置處理量380 t/h(設(shè)計最大值440 t/h,正常值404 t/h),噴嘴前油路壓力1.12 MPa,霧化蒸汽9.5 t/h。此時霧化比已降至2.5,繼續(xù)提量還會進一步下降,存在霧化不良的風(fēng)險。此外,噴嘴前油路壓力達1.12 MPa,也已接近原料油泵的最大能力。針對此情況,雖然進行了優(yōu)化操作,并采取了放開副線閥等手段,但收效甚微。經(jīng)過前期測溫、聽聲篩查,判斷出可能發(fā)生堵塞的4個噴嘴并進行切出試驗。結(jié)果顯示,編號為A2的噴嘴切出后處理量只下降了2 t/h,說明其明顯存在堵塞問題。

      使用該技術(shù)完成了原料油噴嘴的在線疏通后,在同樣的380 t/h處理量下,噴嘴前油路壓力下降至1.04 MPa,霧化蒸汽提高到12 t/h。經(jīng)分析比對,各參數(shù)均達到設(shè)計點,判斷噴嘴已被完全疏通。

      5.2 經(jīng)濟效益

      實施后裝置處理量提高至400 t/h,原料加工量增加20 t/h,按油利潤260元/t、裝置年運行時間8 400 h計算,裝置收回效益約4 368萬元/a。

      對產(chǎn)品收率及裝置長周期影響,未作數(shù)據(jù)估算。

      6 結(jié)語

      實踐證明,通過該技術(shù)解決催化裂化裝置原料油噴嘴堵塞的問題是可行有效的。該項技術(shù)除用于催化裂化裝置原料油噴嘴外,還可廣泛應(yīng)用于各類直通型噴嘴疏通,對其他型式噴嘴或其他設(shè)備管道的疏通也具有借鑒意義。該技術(shù)可避免因堵塞造成的停工或低負荷運行,應(yīng)用前景廣闊。

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