王少輝 項(xiàng)永金
摘 要:三極管在電路中主要起放大和開關(guān)作用,產(chǎn)品在實(shí)際應(yīng)用中失效多單,經(jīng)分析主要故障為短路與開路失效。通過X光、CT掃描、開封等方法分析研究,發(fā)現(xiàn)此故障為焊接不良、塌絲導(dǎo)致。對(duì)全流程包含設(shè)備的生產(chǎn)環(huán)節(jié)進(jìn)行整改,并通過優(yōu)化檢測(cè)方法、增加顯微鏡檢查以及X光全檢等檢測(cè)設(shè)備,提高產(chǎn)品可靠性。
關(guān)鍵詞:虛焊;硅碎;塌絲;顯微鏡;X光透視;測(cè)試方法
家用空調(diào)整機(jī)售后報(bào)多單U8、E6、顯示異常故障,經(jīng)分析均為三極管失效導(dǎo)致。測(cè)試單個(gè)三極管主要表現(xiàn)為短路與開路故障。統(tǒng)計(jì)售后三極管失效貼片與自插型均有失效,失效模式相同。三極管失效后,會(huì)導(dǎo)致部分電路功能無法實(shí)現(xiàn),因此研究三極管的失效模式和失效機(jī)理非常重要。
1 失效原因及失效機(jī)理分析
經(jīng)分析主要為短路故障失效較多,占總失效的66.8%,主要為金線綁定不良塌絲失效;部分短路故障失效開封分析為過電損傷失效;經(jīng)分析開路故障主要為金球與魚尾焊接不良,存在虛焊,故障模擬可復(fù)現(xiàn)。
1.1 焊接不良故障分析
1.1.1 電參數(shù)測(cè)試分析
對(duì)不良品進(jìn)行電性測(cè)試,連續(xù)測(cè)試5遍,測(cè)試結(jié)果顯示樣品IEB值over,BE極呈現(xiàn)短路現(xiàn)象。具體電性數(shù)據(jù)如表1所示。
1.1.2 開封1內(nèi)部晶元分析
對(duì)不良品進(jìn)行X-ray透視顯示不良品焊線正常,弧度正常。對(duì)不良品進(jìn)行開封分析,側(cè)面觀察發(fā)現(xiàn)B焊球與芯片表面有間隙,存在虛焊現(xiàn)象,具體如圖1所示。
1.1.3 虛焊原因分析
三極管內(nèi)部金線綁定點(diǎn)有2處,分別為金球與魚尾,這兩處綁定點(diǎn)綁定不良均會(huì)出現(xiàn)故障。如圖2所示,當(dāng)?shù)装迳嫌泄杷闀r(shí),壓板會(huì)壓不牢基島,隨著機(jī)器振動(dòng)過程基島會(huì)浮動(dòng),焊線時(shí)焊頭下降到芯片表面焊接時(shí)焊接能量會(huì)損失,無法達(dá)到焊接參數(shù)的要求,從而造成焊球焊接不牢固,最終表現(xiàn)為脫焊。
魚尾也出現(xiàn)過斷線,如圖3所示,CT掃描發(fā)現(xiàn)管腳魚尾不良,出現(xiàn)斷點(diǎn)。斷點(diǎn)處與焊盤有輕微接觸,導(dǎo)致故障不穩(wěn)定,在使用中長(zhǎng)期通電出現(xiàn)開路。
如圖4所示,底板不平,底板四周出現(xiàn)高度差,導(dǎo)致焊接高度不一致,管腳虛位,劈刀切線后出現(xiàn)異常。劈刀切線過程中,當(dāng)?shù)装甯叨炔畲笥?0 μm時(shí),管腳呈懸空狀態(tài),會(huì)上下擺動(dòng),拉扯銅線,最終導(dǎo)致魚尾斷線。
魚尾斷線的不良原因?yàn)榈装逵泄杷椋蛟诓鹦吨匦掳惭b后未做水平高度差檢測(cè),導(dǎo)致底板不平,劈刀切線時(shí),管腳呈懸空狀態(tài),管腳上下擺動(dòng),拉扯銅線,最終導(dǎo)致魚尾斷線。
1.1.4 虛焊故障模擬驗(yàn)證
制作一顆硅碎,如圖5所示,大概整顆芯片的1/3大小放在底板對(duì)應(yīng)的基島位置下面,將已上芯的產(chǎn)品拉到底板下,開始焊接,共計(jì)實(shí)驗(yàn)5顆。當(dāng)焊接到此顆芯片時(shí)機(jī)器NSOP(non stick detection on pad)報(bào)警,將框架拿到放大鏡下檢查發(fā)現(xiàn)此顆產(chǎn)品有脫焊,觀察其他4 pcs產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)也有輕微脫焊現(xiàn)象,稍用鑷子提拔焊球即脫落。
綜合以上分析,確認(rèn)此次不良的根本原因?yàn)樯a(chǎn)期間偶然有硅碎隨著機(jī)器的振動(dòng)移動(dòng)到底板下,造成基島不平,銅線焊接時(shí)焊接能量損失,導(dǎo)致產(chǎn)品焊球焊接不牢固。外觀目視檢查未發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)脫焊較輕微虛焊的產(chǎn)品,導(dǎo)致虛焊的產(chǎn)品流出,虛焊的產(chǎn)品不足以承受回流焊過程中急劇變化所產(chǎn)生的熱應(yīng)力以及長(zhǎng)期使用的電應(yīng)力,使焊球脫離芯片表面,從而引起電性能失效。
1.2 金線塌絲故障分析
1.2.1 電參數(shù)測(cè)試分析
對(duì)不良品進(jìn)行外觀檢查,確認(rèn)本體外觀無異常,樣品管腳無異常。對(duì)不良品進(jìn)行電性能測(cè)試,測(cè)試結(jié)果顯示樣品ICEO、ICBO值測(cè)試不過。
1.2.2 X光透射分析
對(duì)不良品進(jìn)行X-ray透視,不良品焊線塌絲,已和引腳框架相碰,具體如圖6所示。
2 電路設(shè)計(jì)核查分析
具體三極管工作電路如圖7所示,圖左主要用來驅(qū)動(dòng)數(shù)碼管和發(fā)光二極管點(diǎn)亮,驅(qū)動(dòng)電壓(5~12)V,驅(qū)動(dòng)電壓較低,三極管出現(xiàn)故障直接導(dǎo)致顯示異常;圖右為過零檢測(cè)電路,主要確定交流電電壓為0(近似為0)的時(shí)刻,并將此信號(hào)提供給主芯片,以便對(duì)固態(tài)繼電器進(jìn)行控制,達(dá)到控制轉(zhuǎn)速的目的,失效后無法提供信號(hào)給主芯片,直接出現(xiàn)U8故障。
3 失效解決方案
通過魚骨圖對(duì)產(chǎn)品全流程生產(chǎn)過程管控,增加顯微鏡檢查、X光透視,優(yōu)化檢驗(yàn)測(cè)試方法,增加新的高溫管控項(xiàng)目等一系列改善措施,提高產(chǎn)品質(zhì)量,強(qiáng)化產(chǎn)品的測(cè)試篩選,提高產(chǎn)品可靠性。
3.1 焊球脫焊改善措施
3.1.1 完善作業(yè)指導(dǎo)書
更新點(diǎn)焊工藝作業(yè)指導(dǎo)書,增加出現(xiàn)NSOP報(bào)警時(shí)檢查發(fā)現(xiàn)基島下有硅碎需報(bào)廢整條框架產(chǎn)品的規(guī)定;增加底板清洗后水平高度測(cè)量的項(xiàng)目,要求每次做完清洗重新安裝底板后,要對(duì)底板水平高度進(jìn)行測(cè)量,測(cè)量結(jié)果的最高點(diǎn)與最低點(diǎn)差值需小于10 μm。
3.1.2優(yōu)化測(cè)試程序
鑒于IR Reflow過程可將存在虛焊產(chǎn)品的失效比例放大,優(yōu)化產(chǎn)品在電鍍前安排1次IR Reflow;IR Reflow后再做電性測(cè)試,此方法可在很大程度上保證產(chǎn)品質(zhì)量。修改產(chǎn)品測(cè)試程序,增加模擬熱阻測(cè)試項(xiàng),通過測(cè)試不同電流下的BC極、BE極下的電壓值,對(duì)比電流差值計(jì)算出熱阻值,可有效篩選焊接質(zhì)量問題,發(fā)現(xiàn)導(dǎo)通變差的不良產(chǎn)品。
3.1.3 專項(xiàng)管理
針對(duì)焊線機(jī)臺(tái)以及人員不穩(wěn)定性可能導(dǎo)致虛焊的因素,對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)機(jī)臺(tái)實(shí)行專人專機(jī)管理。產(chǎn)品焊線機(jī)臺(tái)選擇機(jī)型為Ihawk,目前共晶工藝的新版設(shè)備性能及穩(wěn)定性方面均有優(yōu)勢(shì)。固定SW1、SW2、SW3焊線機(jī)臺(tái)生產(chǎn)格力的產(chǎn)品,減少變更產(chǎn)生的影響,提供穩(wěn)定性。
3.2 焊線塌絲改善措施
圖8為針對(duì)塌絲故障的魚骨圖,通過人、機(jī)、法、冶具4個(gè)環(huán)節(jié),對(duì)于可能導(dǎo)致的因素進(jìn)行改善優(yōu)化,從各環(huán)節(jié)減少焊線塌絲隱患。
3.2.1 包封機(jī)臺(tái)固定
固定機(jī)臺(tái)生產(chǎn)的產(chǎn)品及操作人員,減少變更產(chǎn)生的影響,提供穩(wěn)定性。包封機(jī)臺(tái)為機(jī)械手自動(dòng)抓取排片,而非拉片排片,可預(yù)防由于料片在排片過程中振動(dòng)引起的塌線。
3.2.2 出料盒改善
焊線機(jī)料盒出料口處加裝擋塊,具體見圖9,防止機(jī)器振動(dòng)使框架從料盒振出壓塌已焊線產(chǎn)品造成塌線。
3.2.3 包封臺(tái)優(yōu)化改善
針對(duì)包封工序人為調(diào)整料片方法不規(guī)范,造成產(chǎn)品塌線的現(xiàn)象,將原來的凸臺(tái)設(shè)計(jì)改為凹臺(tái)設(shè)計(jì),見圖10,在四周增加擋邊定位,防止料片移動(dòng),無需手動(dòng)對(duì)料片位置進(jìn)行調(diào)整,避免人為調(diào)整料片造成塌線。
3.2.4 檢驗(yàn)方法優(yōu)化
針對(duì)產(chǎn)品檢驗(yàn)時(shí)易受干擾導(dǎo)致塌線的情況更改檢驗(yàn)方法,見圖11,由之前取下料片在放大鏡下檢查改為在設(shè)備顯示器上檢查焊球和魚尾,用設(shè)備顯微鏡檢查線弧形狀,減少人為干涉產(chǎn)品,預(yù)防塌絲。QC檢驗(yàn)頻率:每班2次/機(jī)臺(tái);操作員自檢頻率:1次/每盒產(chǎn)品/機(jī)臺(tái)。
3.2.5 人為調(diào)整專項(xiàng)打包
針對(duì)產(chǎn)品包封前受人為干擾產(chǎn)品存在塌線風(fēng)險(xiǎn)的可能,將焊線工序、包封工位所有人為干預(yù)過的料片統(tǒng)一裝入藍(lán)色料盒,包封后再對(duì)其進(jìn)行X-ray全檢確認(rèn),將異常品剔除。
4 失效整改總結(jié)及意義
三極管失效是廠家本身產(chǎn)品生產(chǎn)過程及篩選不良導(dǎo)致實(shí)際應(yīng)用中出現(xiàn)故障。通過專項(xiàng)故障整改,采用魚骨圖分析法,從各環(huán)節(jié)控制不良品的發(fā)生與流出。改善生產(chǎn)過程設(shè)備及優(yōu)化測(cè)試方法,增加顯微鏡檢查等手段,對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行篩選,可有效提高產(chǎn)品的可靠性。
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