焦凱強
(國家能源集團朔黃鐵路發(fā)展有限責任公司原平分公司,山西忻州 034100)
隨著重載鐵路的飛速發(fā)展,除了列車運行速度的不斷提高,列車的軸重也在不斷隨之增大,因此對于信號設(shè)備的質(zhì)量要求也愈來愈高。道岔轉(zhuǎn)轍設(shè)備的機械磨耗以及表示缺口的變化量,直接反映了道岔密貼強度的變化。為了加強對道岔密貼強度的監(jiān)測,原平分公司在滴流磴站率先上道使用了QJY-A 道岔缺口監(jiān)測系統(tǒng)。該系統(tǒng)通過在道岔表示桿件上安裝磁性刻度條,并在其上方安裝磁通傳感器,通過時時采集傳感器中的磁通量來確定道岔表示桿的橫向位移,并將時時數(shù)據(jù)儲存于傳感器中,當缺口報警總機巡檢到該傳感器時,傳感器主動將之前存儲的位移變化量信息數(shù)據(jù)打包發(fā)送至室內(nèi)道岔缺口監(jiān)測報警總機。該數(shù)據(jù)包經(jīng)過解析后將道岔過車時的表示桿的位置狀態(tài)通過缺口值和時間組成二維曲線,以此深度還原了過車時表示桿的動作狀態(tài)。通過對此數(shù)據(jù)的總結(jié)研究歸類分析,可以和道岔病害深度結(jié)合起來,為道岔車工電聯(lián)合整治提供了依據(jù)。
由于道岔操縱到位后缺口超限,此時極有可能出現(xiàn)道岔在操至另一位置時,檢查柱(鎖閉柱)不能提起,導致道岔無法解鎖,也有可能出現(xiàn)道岔再次操縱往返時卡缺口,對此報警應(yīng)在發(fā)現(xiàn)后立即處理(圖1)。
圖1 道岔操縱到位后缺口超限報警
道岔調(diào)整時更多時候是為了道岔轉(zhuǎn)換順暢,將道岔密貼有意調(diào)整的過松。列車通過時鎖鉤不能將尖軌鎖死在基本軌上,致使尖軌帶動表示桿移動,使得缺口發(fā)生規(guī)律性變化。由于冬季天氣較冷,晝夜溫差較均衡,晝夜之間密貼變化較小,晝夜對比過車曲線變化較小基本一致。夏季晝夜溫差變化大,夜間溫度較低時過車曲線變換比較明顯,白天過車曲線變化較夜間平緩。此隱患長期下去可能會導致道岔各部分磨耗量增大,嚴重時將影響道岔的機械強度,影響機械聯(lián)鎖的安全。因此現(xiàn)場維護人員應(yīng)合理調(diào)整道岔密貼,不可為一時轉(zhuǎn)換順暢道岔好用而埋下重大隱患(圖2)。
圖2 道岔調(diào)整不當導致缺口報警
尖軌反彈、各牽引點之間別勁,致使道岔過車時缺口變化超限報警(圖3、圖4)
圖3 反彈時主機缺口報警
圖4 反彈時副機缺口報警
2.2.1 曲線規(guī)律
主機副機缺口在列車通過時均變化較大,且部分時間點主副機缺口變化方向相反。室外現(xiàn)象:密貼側(cè)尖軌反彈后在機車通過該道岔的轉(zhuǎn)折部位時,使得機車輪對撞擊尖軌,尖軌帶動表示桿規(guī)律橫向移動,機車輪對每撞擊一次表示桿缺口量隨即變化一次。道岔在正常轉(zhuǎn)換時會出現(xiàn)異響,尖軌別勁卡阻,各牽引點之間呈現(xiàn)八字形,該病害后期將可能導致道岔不能正常轉(zhuǎn)換。
2.2.2 原因分析
(1)電務(wù)原因:主副機之間動作不同步、各牽引點處的道岔開成不符合標準、各牽引點密貼調(diào)整的不符合標準。
(2)工務(wù)原因:尖軌弓背、基本軌整體軌向不良,此問題需要工務(wù)更換鋼軌或是對軌距測量后進行整體的軌向調(diào)整,使得整個鋼軌走向趨于平順。
頂鐵調(diào)整不當,造成各個牽引點不密貼,或是尖軌軌向不良,此時僅僅通過調(diào)整密貼的方式消除該隱患,將可能造成道岔不解鎖、尖軌與基本軌別勁更加嚴重;當頂鐵過短時,列車通過時頂鐵不能良好的頂住尖軌,長期下來會造成尖軌變形,最終導致尖軌軌向不良,道岔動作時阻力增大;對此隱患的處理方式是聯(lián)系工務(wù)更換尖軌并對其頂鐵進行調(diào)整。
圖5 頭部不密貼主機報警
圖6 頭部不密貼副機報警
2.3.1 曲線規(guī)律
主機曲線為列車通過時缺口發(fā)生規(guī)律性變化,副機缺口基本不變。
室外現(xiàn)象:由于尖軌頭部第一個滑床板處有0.5 mm 以上的假離縫,其余各牽引點及密貼檢查部位均密貼良好,致使列車通過時撞擊尖軌頭部,使得離縫減小或增大,道岔第一牽引點的表示桿位移變化較大,其余各牽引點的表示桿位移變化較小或基本不變。
2.3.2 原因分析
(1)電務(wù)原因:密貼調(diào)整不良?,F(xiàn)場維護人員對道岔密貼調(diào)整后應(yīng)保證鎖鉤在鎖閉框內(nèi)部稍能動,鎖舌與翼形鐵之間應(yīng)有0.5 mm 左右的間隙。
第一牽引點各桿件磨耗超標。道岔外鎖閉桿件以及表示桿件由于長期振動,致使其桿件銷子孔的磨耗超過標準值。此現(xiàn)象會造成過車時表示桿出現(xiàn)曠動。
(2)工務(wù)原因:工務(wù)道床搗固不實,以及下雨后道床翻漿冒泥致使道床空掉,現(xiàn)場維護人員可以要求工務(wù)對道床病害處理后再將該曠動銷軸更換或是加墊片的方法進行處理。
2.4.1 曲線規(guī)律
副機缺口偏移量變化較大,主機缺口隨副機缺口變化輕微變化(圖7、圖8)。
圖7 非頭部不密貼主機報警
圖8 非頭部不密貼副機報警
室外現(xiàn)象:道岔第二牽引點或各牽引點之間密貼不良、有間隙。
2.4.2 原因分析
(1)電務(wù)原因:第二牽引點密貼調(diào)整不良。第二牽引點調(diào)整時在滿足4 mm鎖閉6 mm 不鎖閉的技術(shù)要求上,還應(yīng)該保證鎖鉤與鎖閉框不別勁,能稍微活動。
(2)工務(wù)原因:鋼軌軌距調(diào)整的不合理,尖軌弓背變形、第二牽引點枕間距不標準。以上缺陷均需工務(wù)現(xiàn)場檢查測量后,再按照先調(diào)整軌距再調(diào)整枕間距最后更換變形鋼軌的順序進行消除。
QJY—A 道岔缺口監(jiān)測系統(tǒng)能自動記錄并生成過車缺口變化動態(tài)曲線及靜態(tài)缺口曲線,依據(jù)過車曲線變化規(guī)律可識別各種導致缺口發(fā)生可逆和不可逆變化的原因,為道岔工況聯(lián)合整治、調(diào)整尖軌密貼程度、預(yù)防卡缺口和防止誤報警提供數(shù)據(jù)支持。由于該系統(tǒng)在滴流磴站使用時間較短,如果通過一定時間期限的研究后和道岔病害聯(lián)系起來將為道岔工電聯(lián)合整治提供參數(shù)依據(jù)。