張 偉
(秦皇島港股份有限公司第二港務(wù)分公司,河北秦皇島 066000)
秦皇島港煤一期2#堆料機(jī)自1984 年正式投產(chǎn)以來,一直沒有進(jìn)行大的維修與改造。多年的運(yùn)行導(dǎo)致設(shè)備各部件疲勞損壞嚴(yán)重,各種故障頻發(fā),設(shè)備運(yùn)行穩(wěn)定性下降,嚴(yán)重影響正常堆料作業(yè)安全和效率。
行走臺車作為堆料機(jī)的重要組成部分,一方面支撐機(jī)上回轉(zhuǎn)平臺、懸臂驅(qū)動裝置、懸臂鋼結(jié)構(gòu)及皮帶機(jī)等近300 t 的重量,另一方面配合大機(jī)沿線移動,進(jìn)行堆料作業(yè)。然而隨著2#堆料機(jī)整體老化,行走臺車也陸續(xù)出現(xiàn)各種故障,主要有:①行走輪踏面點(diǎn)蝕、掉肉,行走輪系磨損嚴(yán)重,行走振動、異響;②行走減速機(jī)內(nèi)磨損嚴(yán)重,齒輪間隙變大,傳動沖擊大不平穩(wěn),并且油液滲漏明顯;③行走臺車使用的電機(jī)為過時的、高耗能產(chǎn)品,不符合當(dāng)前節(jié)能環(huán)保的要求;④行走臺車整體鋼結(jié)構(gòu)銹蝕老化、強(qiáng)度降低。
針對上述原因,秦港二公司對煤一期2#堆料機(jī)行走臺車進(jìn)行改造,使其更好地滿足現(xiàn)場使用和維護(hù)要求。
對行走臺車進(jìn)行技術(shù)改造,主要從以下3 個方面入手:①電機(jī)、聯(lián)軸器、減速機(jī)等關(guān)鍵零部件的選型計算;②傳動軸、齒輪、軸承、車輪等關(guān)鍵受力部件的選材;③行走臺車鋼結(jié)構(gòu)的優(yōu)化設(shè)計。
關(guān)鍵零部件主要包括電機(jī)、聯(lián)軸器、減速機(jī)。為減輕設(shè)計難度,同時保證改造后臺車的運(yùn)行可靠性,此次改造選用目前在港口設(shè)備廣泛使用的產(chǎn)品,電機(jī)選用Y 系列,聯(lián)軸器選用帶制動輪的梅花膠盤聯(lián)軸器,減速機(jī)選用FLENDER 系列產(chǎn)品。
電機(jī)是行走臺車動力來源,也是整臺堆料機(jī)實(shí)現(xiàn)走行運(yùn)動的唯一驅(qū)動,因此電機(jī)的選擇至關(guān)重要。本次改造選用4 臺11 kW、型號為YX3-160M-4 的電機(jī),代替原來的YZD200L-4/16 電機(jī),在保證滿足行走驅(qū)動功率的前提下實(shí)現(xiàn)高效節(jié)能運(yùn)行。
聯(lián)軸器是驅(qū)動部分的能量傳遞設(shè)備,位于電機(jī)和減速機(jī)之間,實(shí)現(xiàn)能量的平穩(wěn)傳遞。此次改造選用帶制動輪的梅花膠盤聯(lián)軸器。梅花膠盤聯(lián)軸器廣泛應(yīng)用于港口設(shè)備中,結(jié)構(gòu)簡單,維修方便,有緩沖減振功能,安全可靠,耐磨,對中精度要求不高,適應(yīng)能力廣,可用于水平和垂直傳動軸系。聯(lián)軸器計算轉(zhuǎn)矩如下:
式中 Tc——聯(lián)軸器計算轉(zhuǎn)矩,N·m
Tn——聯(lián)軸器公稱轉(zhuǎn)矩,N·m
Pw——驅(qū)動功率,取電機(jī)功率11 kW
n——驅(qū)動轉(zhuǎn)速,取電機(jī)轉(zhuǎn)速1460 r/min
K——工作情況系數(shù),傳動裝置取2.0
Kw——動力機(jī)系數(shù),電動機(jī)取1.0
Kz——起動系數(shù),取1.5
Kt——溫度系數(shù),取1.4
經(jīng)計算,聯(lián)軸器的計算轉(zhuǎn)矩Tc=302 N·m,查閱機(jī)械設(shè)計手冊,選擇MLL5 系列聯(lián)軸器,公稱轉(zhuǎn)矩Tn=350 N·m,結(jié)合電機(jī)輸出軸、減速機(jī)輸入軸的結(jié)構(gòu)和尺寸、制動輪的直徑,最終選定聯(lián)軸器的型號為MLL5-I200//YA42×110/JA30×60。
制動器繼續(xù)使用江西華伍的YWZ2-200/25 制動器,該制動器在日常的設(shè)備維護(hù)中已被證明制動及時、制動力大、故障率低、容易維護(hù)。
減速機(jī)是驅(qū)動部分的重要組成部分,起到降低轉(zhuǎn)速、提高轉(zhuǎn)矩的作用。減速機(jī)改造是此次臺車改造的重點(diǎn),舊臺車減速機(jī)為大重廠自制配套產(chǎn)品,存在體積笨重、傳動效率低、備件采購困難、維修成本高等問題。為徹底消除上述問題,此次改造選用目前廣泛應(yīng)用于港口機(jī)械的FLENDER 減速機(jī)。該品牌減速機(jī)性能可靠、標(biāo)準(zhǔn)化系列化水平高、采購及售后有保障,能夠很好的滿足現(xiàn)場使用要求。
改造后的電機(jī)輸出轉(zhuǎn)速為1460 r/min,堆料機(jī)的現(xiàn)場走形速度為0.5 m/s,車輪直徑為630 mm,傳動齒輪速比暫定為34/38,由式(2)~式(5),計算出減速機(jī)的傳動比為86.1。
式中 i1——減速機(jī)傳動比
ω1——減速機(jī)輸入軸角速度,rad/s
ω2——減速機(jī)輸出軸角速度,rad/s
式中 n1——電機(jī)轉(zhuǎn)速,r/min
式中 i2——驅(qū)動軸與車輪傳動比
ω3——臺車車輪角速度,rad/s
式中 v——臺車行走速度,m/s
R——臺車車輪半徑,m
查閱FLENDER 減速機(jī)樣本,同時為節(jié)省安裝空間,采用錐齒輪傳動形式減速機(jī),初步定為型號為W3DL6 的減速機(jī),其主要參數(shù)見表1。改造后臺車驅(qū)動見圖1。
表1 減速機(jī)參數(shù)表
圖1 改造后臺車驅(qū)動
行走臺車的關(guān)鍵受力部件包括傳動軸、齒輪、軸承、車輪,這些部件一方面承擔(dān)上方大機(jī)重量,另一方面?zhèn)鲃优ぞ?,?shí)現(xiàn)大機(jī)的移動,在實(shí)際運(yùn)行中受力最大、最易磨損甚至損壞,因此其可靠性尤為重要。此次改造傳動軸和齒輪選用45#材料,經(jīng)過淬火處理,保證強(qiáng)度和韌性。車輪要求踏面淬火硬度363~401 HB,踏面深10 mm 處硬度269 HB 以上,從而避免長期運(yùn)行造成的踏面點(diǎn)蝕、掉肉現(xiàn)場。
臺車鋼結(jié)構(gòu)采用雙層“人”字框架結(jié)構(gòu),通過4 根700×580的立柱支撐堆料機(jī)回轉(zhuǎn)平臺,每個立柱用12 根10.9 級的高強(qiáng)螺栓與平臺固定。底層由8 組小臺車、共16 個行走輪支撐在軌道上,4 組驅(qū)動裝置間隔布置在臺車內(nèi)側(cè),由特制的支架支撐,兩側(cè)電機(jī)、制動器、減速機(jī)對稱布置。
錨定裝置對稱布置在臺車內(nèi)側(cè),用于固定堆料機(jī),防止大風(fēng)對堆料機(jī)的吹動。此次改造為減少臺車對壩基的占用空間,在保證防風(fēng)安全的前提下,通過加厚錨定裝置鋼板,由雙側(cè)錨固改為單側(cè)錨固,極大地方便了人員在壩基通行。
緩沖裝置布置在臺車前后兩端,用于緊急時刻堆料機(jī)的強(qiáng)制停止。此次改造將止擋座由末端軌道面上改為末端軌道兩側(cè)地基上,有效解決了因大機(jī)撞擊止檔造成的軌道斷裂,同時在地基上預(yù)埋止檔,強(qiáng)度高,耐撞擊。
掃軌裝置布置在臺車行走輪前后兩端,用于清理軌道面上的煤雜,避免行走輪踏面的過早損壞。此次改造將放置掃軌木頭的鋼管改為方形,并將上口封閉,解決了掃軌失效的問題。圖2為應(yīng)用SolidWorks 三維軟件設(shè)計的單組臺車模型。
圖2 單組臺車三維模型
改造后的臺車技術(shù)參數(shù)見表2。
表2 新臺車技術(shù)參數(shù)表
改造后的臺車自從安裝試運(yùn)行以來沒有發(fā)生故障,車輪行走沒有振動、異響等,大機(jī)行走平穩(wěn),運(yùn)行良好,達(dá)到了預(yù)期效果。
此次改造有效克服了舊臺車存在的缺陷,具有以下優(yōu)點(diǎn):①實(shí)現(xiàn)了電機(jī)、聯(lián)軸器、減速機(jī)等關(guān)鍵零部件的標(biāo)準(zhǔn)化,提高了設(shè)備管理效率,降低了設(shè)備維護(hù)成本;②提高了傳動軸、齒輪、軸承、車輪等易損件的材料強(qiáng)度等級,保證了關(guān)鍵受力部件的可靠性;③優(yōu)化了臺車鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計,縮減了臺車重量和體積,方便了日常設(shè)備檢查和維修;④完善了臺車的附屬功能,如防風(fēng)錨定、軌道清煤等;⑤臺車整體運(yùn)行穩(wěn)定性、可靠性、安全性得到提升。