童 飛
(襄陽澤東化工集團(tuán)有限公司,湖北襄陽 441049)
某合成氨廠造氣工段采用固定層間歇法制半水煤氣生產(chǎn)工藝,生產(chǎn)分為6 個(gè)階段,分別為吹風(fēng)階段、回收階段、上吹制氣階段、下吹制氣階段、二次上吹階段、空氣吹凈階段。
其中吹風(fēng)階段以空氣為氣化劑,空氣自下而上通過燃料層,目的是通過C 與O2的化學(xué)反應(yīng),放出熱量,并貯存于燃料層中,為制氣階段提供熱量。吹風(fēng)氣中含有大量CO 等氣體送入吹風(fēng)回收階段,吹風(fēng)氣會(huì)經(jīng)過燃燒爐、燃盡爐將CO 等氣體燃燒干凈,然后通過余熱鍋爐熱能回收,尾氣脫硫脫硝后放空。
吹風(fēng)氣余熱鍋爐尾氣脫硫采用干式脫硫工藝,利用小蘇打磨成粉末后通過壓縮空氣輸送到脫硫塔中,與尾氣中的二氧化硫反應(yīng)進(jìn)行脫硫,后經(jīng)布袋除塵器除塵、顯熱回收后放空。吹風(fēng)氣余熱回收流程見圖1。
圖1 吹風(fēng)氣余熱回收流程
1 月17 日下午14:00 合成氨生產(chǎn)線晃電停車,吹回余熱鍋爐鼓風(fēng)機(jī)、引風(fēng)機(jī)跳停,主操及時(shí)關(guān)燃燒爐前馳放氣DN200 閥門和配風(fēng)DN600 閥門,14:20 停吹回脫銷氨水系統(tǒng)及分配柜氨水閥,關(guān)吹回二次配風(fēng)油路及引風(fēng)機(jī)蝶閥(14:44 關(guān)),吹回系統(tǒng)按照停車處理。
來電后,15:00 聯(lián)系電工鼓風(fēng)機(jī)送電,同時(shí)打開煤氣旁路,開燃燒爐前第一組升溫閥升溫,逐漸開第二組、第三組升溫,燃燒爐1:00 溫度一直控制在1000 ℃左右;15:16 開吹回引風(fēng)機(jī),15:25 分通知自動(dòng)機(jī)崗位破吹回水封,并打開二次配風(fēng)油路,逐臺(tái)送吹風(fēng)氣正常生產(chǎn)。15:41 開吹回脫硝系統(tǒng),吹回蒸汽系統(tǒng)并入管網(wǎng)。16:11 開脫硫研磨機(jī)的小蘇打輸送風(fēng)機(jī),16:31 依次開脫硫小蘇打研磨機(jī)分級(jí)機(jī)、粉碎機(jī)、補(bǔ)料閥,16:33 布袋除塵器進(jìn)口管道發(fā)生爆鳴,導(dǎo)致布袋除塵器進(jìn)口管道焊縫開裂(圖2),車間得知情況后迅速安排吹回停車處理。
圖2 布袋除塵器進(jìn)口管道焊縫開裂
事故產(chǎn)生的地方為布袋除塵器進(jìn)口管道,閃爆將進(jìn)口管道焊縫炸裂,只能為化學(xué)爆炸,不會(huì)是布袋除塵超壓而引起,分析發(fā)生閃爆有以下3 種情況:
第一種情況停車:事故當(dāng)日早班14:15 左右晃電前吹回一直燒馳放氣和半水煤氣(因?yàn)轳Y放氣量小1.08 kNm3,馳放氣緩沖罐壓力0.02 MPa),馳放氣閥門開度43%;煤氣閥門開度11.8%,晃電后吹回鼓風(fēng)機(jī)、引風(fēng)機(jī)、空壓機(jī)系統(tǒng)跳停,安全聯(lián)鎖致馳放氣和煤氣自調(diào)閥關(guān)閉,關(guān)閉爐前DN200 馳放氣閥及關(guān)閉馳放氣、煤氣自調(diào)閥前后手動(dòng)閥(馳放氣DN150,煤氣DN100),然后關(guān)DN600 爐前配風(fēng)閥。如果自調(diào)閥內(nèi)漏,此時(shí)煤氣壓力400 mmHg 左右,泄漏半水煤氣(其中一氧化碳含量29.2%左右,氫氣33.2%左右)會(huì)進(jìn)入吹回燃燒爐、燃盡爐,而此時(shí)燃燒爐、燃盡爐無空氣進(jìn)入,當(dāng)富余氧氣不夠泄漏煤氣燃燒后,就有不完全燃燒煤氣和煤氣通過煙囪抽向后續(xù)管道、脫硫塔、布袋除塵器、顯熱回收、煙囪移動(dòng),布袋除塵器進(jìn)口阻力最大,進(jìn)口下端是灰斗存在死角,聚集氣體、灰塵多,達(dá)到爆炸極限后,小蘇打分級(jí)、給料時(shí)摩擦、碰撞產(chǎn)生點(diǎn)火能量,發(fā)生爆鳴。
第二種情況開車:15:25 吹回開車送吹風(fēng)氣后,煤氣爐于手動(dòng)上加提溫三次氣體送吹風(fēng)氣燃燒,手動(dòng)上加提溫送吹回時(shí)無相應(yīng)自動(dòng)配二次風(fēng)助燃,引起吹回燃燒爐、燃盡爐燃燒不完全的氣體帶到后管道、脫硫塔、布袋除塵器、顯熱、煙囪。由于布袋除塵器布袋使用后期阻力達(dá)到壓差1300 Pa 左右,布袋除塵器進(jìn)口處由于壓差大聚集不完全燃燒氣體多,進(jìn)口下端是灰斗存在死角,16:11 開吹回脫硫研磨機(jī)小蘇打輸送風(fēng)機(jī),16:31 開脫硫小蘇打研磨機(jī)分級(jí)機(jī)、粉碎機(jī)、給料閥。進(jìn)風(fēng)有氧,進(jìn)料有碰撞摩擦點(diǎn)火,引起布袋除塵器進(jìn)口管道爆裂。
第三種情況:停車時(shí)封吹回U 形水封10 min 左右,此時(shí)吹回總管開蒸汽置換DN50,開放空閥DN100,吹回總管內(nèi)可燃?xì)怏w也可能送到吹回燃燒爐、燃盡爐及后工段,在布袋除塵器進(jìn)口及灰斗下部死角聚集,達(dá)到極限,在小蘇打風(fēng)、送料時(shí)爆鳴。
經(jīng)過對(duì)以上3 種情況的分析,因吹回已開車1 h 有余,第一、三種情況可能性較小,更符合第二種情況。
經(jīng)查實(shí)15:25 吹回開車送吹風(fēng)氣后,煤氣爐3 次提溫時(shí)間節(jié)點(diǎn)與16:31 開脫硫小蘇打研磨機(jī)分級(jí)機(jī)、粉碎機(jī)、給料閥時(shí)間吻合,煤氣爐提溫時(shí)由于無自動(dòng)二次風(fēng)助燃導(dǎo)致未燃燒氣體穿透燃燒吹回燃燒爐,在添加碳酸氫鈉時(shí)進(jìn)風(fēng)有氧,進(jìn)料時(shí)碰撞摩擦點(diǎn)火,引起布袋除塵器進(jìn)口管道爆裂是發(fā)生事故的直接原因。并針對(duì)工況條件參數(shù)數(shù)據(jù)評(píng)判,本次事故排除了因粉塵、氨空混合所引起的爆鳴。
針對(duì)此起事故,車間在吹回發(fā)生工藝條件變化后要對(duì)既往操作模式存在的風(fēng)險(xiǎn)重新排查,不論在送吹回開停車過程中還是單爐投入生產(chǎn)運(yùn)行前提溫階段(因無相應(yīng)對(duì)吹回自動(dòng)配二次風(fēng)),要求短時(shí)必須從煤氣爐本體放空,并將此要求補(bǔ)充完善于安全操作規(guī)程。
車間在出現(xiàn)晃停電或開停車過程中,因存在燃燒爐溫度波動(dòng),或配風(fēng)比例失調(diào)的現(xiàn)象,尾氣脫硫碳酸氫鈉的添加,必須待滿量運(yùn)行正常后才能進(jìn)行投運(yùn),且在設(shè)施投運(yùn)前增加1 次人工氣體成分全分析。
通過此起事故,要認(rèn)真組織車間各班組學(xué)習(xí),在今后的工作中各崗位要加強(qiáng)協(xié)調(diào),后工序要及時(shí)跟上并作相應(yīng)的調(diào)整。
經(jīng)過此次事故,車間要在安全管理上舉一反三,排查其他出現(xiàn)爆鳴事故的風(fēng)險(xiǎn):①對(duì)吹回停車期間馳放氣調(diào)節(jié)閥、煤氣調(diào)節(jié)閥是否泄漏有防范措施,及時(shí)聯(lián)系修復(fù)或更換并在爐前馳放氣總管上加裝緊急切斷閥1 只;②吹回停車時(shí)吹回總管置換放空閥DN100 先打開,并及時(shí)封住U 形水封,后開蒸汽置換閥置換。防止不合格氣體進(jìn)入吹回系統(tǒng);③吹回布袋除塵器進(jìn)口管道安裝2 個(gè)防爆膜DN500(圖3),增加布袋除塵器底部死角通風(fēng)閥DN100 4 只球閥(每個(gè)灰斗2 個(gè))(圖4)。停車后打開,開車引風(fēng)機(jī)開啟正常后10 min 關(guān)閉。
圖3 進(jìn)口管道增加DN500 防爆膜
圖4 布袋除塵器灰斗通風(fēng)閥