高燕清,樸澤林,楊 州
(中國石油吉林石化公司煉油廠,吉林吉林 132002)
吉林石化公司70 萬噸/年重油催化裝置采用FCC(Fluid Catalytic Cracking,催化裂化)工藝,近幾年煉化行業(yè)由于轉(zhuǎn)動設(shè)備運行故障影響裝置安全平穩(wěn)運行的事故很多,給安全生產(chǎn)帶來了很大的隱患,因此轉(zhuǎn)動設(shè)備運行的好壞是裝置能否安全平穩(wěn)運行的關(guān)鍵。隨著科學(xué)技術(shù)的日益進步,新材料、新技術(shù)在離心油泵上的應(yīng)用,在一定程度上提升了設(shè)備運行的穩(wěn)定性。
70 萬噸/年重油催化裂化裝置于1990 年10 月建成投入生產(chǎn),目前粗汽油泵(圖1)共計2 臺,正常生產(chǎn)過程中一臺運行,一臺作為備用。車間目前運行的粗汽油泵為雙級離心油泵,型號為100AYⅡ120×2,吸入介質(zhì)溫度為40 ℃,揚程210 m,流量100 m3/h。粗汽油經(jīng)泵加壓后,一部分送到分餾塔作為冷回流控制塔頂溫度,一部分送至穩(wěn)定吸收塔作為吸收劑。
圖1 粗汽油泵
粗汽油泵在正常生產(chǎn)時運行比較平穩(wěn),目前粗汽油泵使用的是波紋管機械密封,規(guī)格型號DBM90-Ⅰ。2019 年12 月12 日泵P203B 機械密封端面微滲漏,經(jīng)過現(xiàn)場檢查判斷為密封端面及軸套內(nèi)部都有滲漏跡象,由于此臺泵已連續(xù)運行4 年左右,決定對其進行檢修。
粗汽油泵為冷油泵,機械密封的沖洗方案為PLAN11(圖2),此方案為從泵出口引入一根直徑14 mm 的管線接入機械密封的密封腔中,對密封腔進行沖洗以提高機械密封的使用壽命(表1)。
圖2 機械密封沖洗方案
表1 波紋管機械密封沖洗方案
在拆檢過程中發(fā)現(xiàn):
(1)機械密封的波紋管內(nèi)部有結(jié)垢現(xiàn)象且密封端面有磨痕(圖3)。
圖3 密封端面磨痕
(2)泵葉輪的背帽有松動現(xiàn)象,導(dǎo)致機械密封軸套墊未緊固到位,泵體內(nèi)介質(zhì)沿軸套有滲漏現(xiàn)象,和檢修之前的判斷基本一致。
(3)機械密封自沖洗線在出口引出位置有結(jié)垢現(xiàn)象,導(dǎo)致自沖洗效果差,間接影響了機械密封的使用壽命。但在實際拆卸過程中,由于此臺泵連續(xù)運行的時間較長,泵葉輪及背帽拆卸較困難,最后采取加熱法才將上述部件分離。
2.2.1 聯(lián)軸器
2.2.1.1 問題
粗汽油泵聯(lián)軸器采用的是DML6-156 型膜片式聯(lián)軸器,此種聯(lián)軸器使用金屬彈性膜片作為撓性元件傳遞轉(zhuǎn)矩,其最大的優(yōu)點是傳遞扭矩能力大,靠膜片變形吸收機泵少量不對中,各零件之間無相對運動,使用壽命長。在拆卸離心油泵聯(lián)軸器過程中發(fā)現(xiàn)聯(lián)軸器的螺栓連接不符合要求,部分聯(lián)軸器螺栓的螺紋存在磨損(圖4),嚴重影響了螺栓的緊固力。聯(lián)軸器中間節(jié)及兩側(cè)半軸節(jié)變形嚴重,端面圓整度不符合要求(圖5)。
圖4 聯(lián)軸器螺栓螺紋磨損嚴重
圖5 聯(lián)軸器變形嚴重
2.2.1.2 處理措施
(1)拆除舊聯(lián)軸器前對新聯(lián)軸器的各部位安裝尺寸進行檢查、核對(圖6、圖7、圖8)。核查尺寸無誤后對原聯(lián)軸器中間節(jié)及兩側(cè)半軸節(jié)進行更換。
圖6 拆卸聯(lián)軸器半軸節(jié)
圖7 核對半軸節(jié)內(nèi)徑尺寸
圖8 核對泵軸半軸節(jié)安裝位置、軸外徑尺寸
(2)更換聯(lián)軸器膜片組件。
(3)更換聯(lián)軸器連接螺栓。
(4)聯(lián)軸器連接螺栓按正確連接方式進行組裝(圖9)。
圖9 聯(lián)軸器安裝方式
2.2.2 泵軸及葉輪
2.2.2.1 問題
粗汽油泵為雙級離心泵,在拆卸過程中發(fā)現(xiàn)一、二級葉輪背面存在一定的腐蝕,且葉輪沖刷面存在點蝕的凹坑,邊緣側(cè)的葉輪前、后蓋板存在均勻腐蝕變薄的跡象(圖10)。
圖10 粗汽油泵一、二級葉輪
2.2.2.2 處理措施
(1)更換葉輪前按要求對一、二級葉輪的整體尺寸進行復(fù)查,確保葉輪尺寸符合要求。重點對葉輪口環(huán)和泵體口環(huán)配合進行測量,核對口環(huán)間隙符合要求,防止葉輪口環(huán)和泵體口環(huán)配合間隙過大或過小帶來的問題。
(2)拆檢過程中對泵體口環(huán)(圖11)和葉輪口環(huán)(圖12)進行測量。更換葉輪時,葉輪口環(huán)的間隙由口環(huán)直徑?jīng)Q定。受介質(zhì)溫度的影響,當(dāng)泵送溫度大于260 ℃時,應(yīng)在表面間隙上再加0.127 mm。口環(huán)直徑大于152 mm 時,直徑增加25 mm,間隙增加0.025 mm。由于粗汽油泵介質(zhì)溫度為40 ℃左右,屬于冷油泵,不考慮口環(huán)間隙的增加量,嚴格按照表2口環(huán)間隙測量安裝即可。
表2 口環(huán)間隙配合表 mm
圖11 測量泵體口環(huán)間隙
圖12 測量葉輪口環(huán)間隙
(3)由于粗汽油泵運行時間較長,泵軸長時間運轉(zhuǎn),使軸套安裝位置表面出現(xiàn)點狀腐蝕小坑,決定對離心泵軸進行更換。在更換前對轉(zhuǎn)軸各部位進行跳動檢查(圖13),軸的直線度、徑向及端面圓跳動數(shù)據(jù)符合要求(表3、表4)。
圖13 泵軸測量部位
表3 泵軸的直線度測量數(shù)據(jù)mm
表4 泵軸徑向及端面圓跳動mm
2.2.3 機械密封及軸套
機械密封泄漏的原因分析與拆卸過程中發(fā)現(xiàn)的問題基本吻合,但在實際的拆卸過程中發(fā)現(xiàn),由于波紋管機械密封運行年限較長,密封端面(動靜環(huán))通過肉眼觀察有輕微的磨痕,也是導(dǎo)致波紋管機械密封泄漏的原因。此外,在拆卸波紋管和軸套時發(fā)現(xiàn)軸套與波紋管粘連無法分開,最后決定更換波紋管機械密封和軸套(圖14)。
圖14 機械密封安裝
決定更換機械密封和軸套后,測量機械密封壓縮量為4.3 mm,符合安裝要求。但在泵整體回裝完畢后對機泵進行灌泵操作時發(fā)現(xiàn)密封軸套處有輕微滲漏,二次解體檢修發(fā)現(xiàn)在軸套和軸連接的半圓鍵較高(圖15),由于客觀地認為更換后的軸套和原軸套尺寸一致(集裝密封整體供貨),未對軸套尺寸進行復(fù)查,安裝葉輪背帽緊固后不能將軸套墊緊固到位,導(dǎo)致密封沿軸套滲漏。
圖15 半圓鍵安裝位置
2.2.4 機泵找正
泵和電機的聯(lián)軸器所連接的兩根軸在理論上應(yīng)該同心,這樣才能在最大限度上保證機泵良好的運轉(zhuǎn),因此安裝聯(lián)軸器時必須精確找正、對中(圖16)。
圖16 離心泵找正
雖然目前采用的膜片式聯(lián)軸器能吸收一定的不對中量,但精確找正能確保離心油泵的軸、軸承和軸上的其他零件處于良好的工作狀態(tài)。經(jīng)過找正后,泵—電機同軸度及對輪間隙符合要求(圖17)。
圖17 泵—電機同軸度及對輪間隙
近些年由于轉(zhuǎn)動設(shè)備運行過程中機泵振動偏高,運轉(zhuǎn)過程中的日益惡化導(dǎo)致離心泵著火事故時有發(fā)生。車間嚴格按照中油關(guān)于離心泵振動指標(biāo)進行嚴格控制,確保機泵運行時的良好工況,防止事故的發(fā)生。根據(jù)中國石油振動等級評定標(biāo)準(zhǔn),粗汽油泵為三類泵,振動烈度等級小于4.0 mm/s。機泵切換后實際運行過程中機泵現(xiàn)場實測數(shù)據(jù)(表5)符合要求。
表5 機泵現(xiàn)場振動測量值
由于粗汽油泵為輕質(zhì)油,密度較輕,在切換過程中要防止由于備用泵長時間運轉(zhuǎn)造成泵內(nèi)介質(zhì)汽化現(xiàn)象導(dǎo)致離心油泵不上量,影響整個系統(tǒng)的正常運轉(zhuǎn)。根據(jù)以往經(jīng)驗,切換過程最好不超過2 min。
在日常巡檢過程中要注重做好日常的機泵測振工作,發(fā)現(xiàn)機泵振動異常時要及時查找原因,防止由于機泵振動偏高帶來的問題。此外還要注重檢查機泵的自沖洗系統(tǒng),防止由于管路不暢影響機封的沖洗效果。
隨著近科學(xué)技術(shù)的進步和設(shè)備制造水平及管理水平的提升,煉油裝置轉(zhuǎn)動設(shè)備運行管理理念不斷提高,動設(shè)備在運行及管理上有了很大的進步。做好轉(zhuǎn)動設(shè)備的日常運行和維護是確保裝置安全平穩(wěn)運行的關(guān)鍵。